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        余熱發(fā)電對窯系統(tǒng)的影響及解決措施

        2014-12-16 07:25:16張克興吉林德全水泥集團汪清有限責任公司吉林延吉郵編133000
        中國建材科技 2014年1期

        張克興(吉林德全水泥集團汪清有限責任公司,吉林 延吉 郵編133000)

        1 前言

        該線是由天津水泥設計院設計的日產(chǎn)5000t/d提高型熟料生產(chǎn)線,平均日產(chǎn)達到6069t/d,各項經(jīng)濟技術指標達到設計要求,并超過設計能力。2009年10月份開始利用窯頭、窯尾余熱建設9MW余熱發(fā)電站。2010年4月28日并網(wǎng)發(fā)電,經(jīng)濟效益十分顯著。但是,安裝余熱發(fā)電給工藝系統(tǒng)帶來了不利影響,主要體現(xiàn)以下幾方面:

        1.1 對煤粉發(fā)熱量及細度的影響

        2010年4月28 日余熱電站并網(wǎng)發(fā)電后,化驗室煤粉分析數(shù)據(jù)顯示,煤灰分由往常的26%-27%上升到29%-32%左右,細度由正常的12%以下上升到16%以上,煤粉的工藝分析見表1。

        1.2 原因分析

        根據(jù)質(zhì)檢部對煤粉分析及時取樣對比分析,由車間工藝工程師、中控人員、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門負責人共同開會研究,經(jīng)過仔細分析和到現(xiàn)場觀察,并對煤粉進行化學分析,判斷是入煤磨熱風管路與進窯頭AQC鍋爐是一個管路所致,因煤磨在窯頭取風。余熱電站投入后,入煤磨管道風量風速大幅增加,有大量的熟料細小顆粒隨熱風從篦冷機上部直接引入到煤磨入口,在現(xiàn)場通過對臨時熱風爐管路開口,直接從立管放出熟料粉,每班可推出3噸左右,這說明,由于大量熟料細小顆粒隨熱風上升管路進入煤磨,因中間沒有沉降室等收塵設備,導致煤粉灰分升高,發(fā)熱量下降及煤粉細度升高。眾所周知,煤粉中的灰分對水泥生產(chǎn)的影響很大,一是作為煤粉中不可燃燒的雜質(zhì),灰分增加熱值下降,必然導致煤粉熱值波動,使窯系統(tǒng)的熱收入變化,不利于窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定;二是由于生料配料過程中,已按煤的灰分含量對生料成分作了校正,如果灰分波動較大必然使熟料成分難以得到設定的補償?;曳指叩拿悍踫io2的帶入量必然增加,嚴重影響回轉窯的生產(chǎn)和熟料質(zhì)量的穩(wěn)定。

        表1 煤粉工業(yè)分析表

        1.3 對窯熱工制度及熟料產(chǎn)量、質(zhì)量的影響

        1)由于煤粉灰份高,熱值低,細度粗,水分大,由于喂煤量過多,在一、二次風量不變的情況下,窯內(nèi)氧含量明顯不足,導致煤粉在窯內(nèi)不完全燃燒,由于煤粉燃燒性能變差,一方面燃燒速度變慢,未燃盡煤粒落入物料之上,產(chǎn)生還原氣氛;另一方面,加大了煤粉分布不均勻,使火焰局部由于煤粉高產(chǎn)生還原氣氛,熟料產(chǎn)生黃心料,窯內(nèi)頻繁后結圈,影響窯內(nèi)通風;窯尾分解爐喂煤量增加,將導致預熱器框架內(nèi)溫度升高,因而易在縮口、斜坡等部位產(chǎn)生結皮,影響窯內(nèi)通風,窯的熱工制度不穩(wěn),窯的產(chǎn)量及熟料質(zhì)量下降,窯操作比較困難,回轉窯主機設備電流提高。

        2)由于煤灰分不穩(wěn)定,忽高忽低,使煤料很難對口,導致出窯熟料KH值波動較大,f-CaO合格率下降。

        3)由于煤的熱值低,易燒性指數(shù)低,發(fā)火遲緩,大量的煤不能在分解爐內(nèi)燃燒完全,使分解爐和最下一級旋風筒出口溫度“倒掛”,不僅會產(chǎn)生局部高溫而黏結,使生料流動性變差,容易在最下一級旋風筒的下錐部形成疏松的層狀堆積物,導致塌料甚至堵塞。在操作中增加了操作難度,頻繁調(diào)整工藝參數(shù),感覺到電站投入運營后又重新調(diào)整操作方法,力求達到工藝設計指標十分困難,同時,由于增加了頭、尾煤煤粉的用量,增加了煤磨運轉時間,增加了熟料單位煤耗和電耗。

        1.4 對設備及耐火材料的影響

        1)熱風里熟料粉摻加量的增加,對煤磨熱風管道磨損嚴重,使入磨和出磨熱偶頻繁損壞,增加了成本。

        2)煤的熱值下降,導致燒成帶溫的風量有所增加,所以適當降低了高溫風機的負荷以保證風量的匹配。在保證原料磨風量風溫的前提下,盡量增加入SP爐入口閥門的開度,減小旁路閥開度,在原料磨不生產(chǎn)的情況下旁路閥關死,全部打開入SP爐熱風閥,全部供給SP爐發(fā)電。

        2)對篦冷機的控制:控制適當增加一、二段料層厚度,適當開大篦下風機閥門開度,努力提高二、三次風溫、風量,盡量關小入窯頭電收塵的熱風量,平衡入煤磨和AQC爐的熱風量。

        3)配料中適當提高熟料硅酸率,一般控制在2.6-2.7之間,因為硅酸率適當提高,相應的熟料煅燒溫度高,熟料進入篦冷機熱量高,進AQC爐的熱風量高,從而提高余熱發(fā)電量。 配料指標嚴格控制生料的三率值,煤料要對口,合理控制生料細度,嚴格控制煤粉的細度和水分。穩(wěn)定窯的喂料量,從而穩(wěn)定窯的熱工制度。

        4)操作員嚴密監(jiān)視筒體掃描,要根據(jù)煤的熱值、灰份、揮發(fā)份調(diào)整噴煤旋流風量和軸流風量,使火焰活潑有力,長度適宜,掛上的窯皮均勻平整,提高耐火材料的使用壽命。度下降,熟料結粒不好,飛沙料嚴重,沖刷窯皮和耐火磚,減少了窯內(nèi)耐火磚的使用壽命。

        表2 煤粉工業(yè)分析表

        3)煤磨磨輥和磨盤及噴嘴環(huán)磨損嚴重,影響回轉窯運轉率的提高。

        4)噴煤管磨損嚴重,使噴煤管煤風管道磨漏,減少了噴煤管的使用壽命。

        5)對煤收塵系統(tǒng)風機葉輪磨損嚴重,造成設備振動和動平衡不穩(wěn),減少風機使用壽命,增加維修費用,降低回轉窯運轉率。

        1.5 解決措施

        由于余熱電站AQC鍋爐前部設有一個沉降室,負責收集進AQC鍋爐之前的熟料粉塵,防止因風速過快,造成鍋爐磨損嚴重影響壽命,因此,設計在AQC鍋爐前部,沉降室后部開口安裝熱風管路,引熱風進入煤磨,設計方案出臺后,提前把熱風管路焊接好,并在兩側安裝預埋件,把管路支撐提前做完,把熱風管路直接焊在窯頭收塵管路上,并加裝膨脹蝶閥。

        1.6 結果

        改造結束后,連續(xù)7天的跟蹤,灰分從34%左右降到30%以下,細度明顯降到12%以下,煤粉發(fā)熱量明顯提高。從中控窯操數(shù)據(jù)可以明顯看出窯頭、窯尾溫度明顯提升,喂煤量回落,煤磨停機時間延長。從窯頭罩看火焰形狀,黑火頭縮短,燃燒速度快,噴煤嘴火焰穩(wěn)定。由于減少用煤和用風,火焰長度明顯縮短,筒體溫度基本均勻沒有高溫熱點,避免了由于用煤過多產(chǎn)生化學不完全燃燒,使火焰成還原性,從而避免了使液相過早出現(xiàn),頻繁漲后圈,減少了由于熟料粉塵的摻入造成煅燒困難,用煤量大、煤料不對口,使熟料質(zhì)量波動大等因素,由于原因找對,解決問題及時,改造后窯熱工制度比較穩(wěn)定,改造效果比較明顯。見表2。

        2 安裝余熱發(fā)電后中控操作如何控制

        1)對窯尾風量的調(diào)整:因預熱器的廢氣先經(jīng)過高溫風機再進入增濕塔,所以余熱發(fā)電投入以后,降低了入高溫風機的風溫,相應入高溫風機

        3 對窯頭、窯尾熱風參數(shù)的控制及風溫、風壓的控制

        一級筒出口溫度:330 ~340℃;出口壓力比投電廠前高500-1000Pa,入高溫風機風溫:由330℃降到了230℃左右,入電收塵溫度降了100℃左右。

        3.1 對熟料產(chǎn)量提高的好處和注意事項

        3.1.1 好處

        1)余熱發(fā)電投入后降低了入窯頭電收塵的溫度,保護了電收塵的極板、極絲。

        2)篦下風機的閥門開大,提高了窯的產(chǎn)量,改善了熟料的質(zhì)量。

        3)降低了入高溫風機的溫度,增濕塔在窯正常運行時停噴,水泵不用運行,降低了電耗。

        4)高溫風機和窯頭排風機相應的降低了負荷,降低了熟料電耗。

        3.1.2 注意事項

        1)投料、止料的時候窯操作員必須提前和電廠操作員聯(lián)系,方便電廠提前做好解列工作。

        2)煤磨和生料磨開停機拉風和停止拉風的時候必須通知電廠操作員。

        3)加強系統(tǒng)的密封,盡可能減少漏風。

        4)余熱發(fā)電系統(tǒng)投入后,對水泥生產(chǎn)工藝的一些操作參數(shù)產(chǎn)生影響,要作適當調(diào)整,如:窯頭篦冷機的操作,生料磨系統(tǒng)的操作,窯頭窯尾風機,電收塵的操作。同時操作員做好和電廠操作員的協(xié)調(diào),調(diào)整好各自的操作參數(shù),只有這樣,才能真正做到窯的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗,余熱發(fā)電系統(tǒng)高效率運行,充分體現(xiàn)節(jié)能降耗,符合國家產(chǎn)業(yè)要求,向國際先進管理水平靠近。

        5)生產(chǎn)中也不要只考慮發(fā)電量而影響了噸熟料的煤耗、電耗,窯超、磨操與電站操作緊密配合,努力尋找工藝最佳操作參數(shù),既提高熟料產(chǎn)量、質(zhì)量,又能進行余熱發(fā)電,達到效益最大化。

        [1]周沛.水泥煅燒工藝與設備【M】.武漢:武漢工業(yè)大學出版社,1993.

        [2]趙應武 過倫祥 張先成 寧沉浮 程志源 預分解窯水泥生產(chǎn)技術與操作169、177、228頁 中國建材工業(yè)出版社

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