摘 要:在工業(yè)電氣自動化控制領(lǐng)域,PID溫度控制已經(jīng)廣泛使用, 相比傳統(tǒng)PID溫度控制,串級PID溫度控制的可控制性、高精度性以及可切換性更能讓工藝更上一層。本次以汽車涂裝生產(chǎn)車間閃干烘干爐溫度控制為背景,采用日本山武SDC45溫度控制表與三菱PLC相結(jié)合的自動控制爐內(nèi)工藝要求溫度,根據(jù)工藝變化要求可以選擇送風(fēng)、回風(fēng)及串級PID溫度控制相切換的控制理念,取得良好的溫度控制效果,為提高噴涂工藝質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:PID溫度控制;可控制性;高精度性;串級PID溫度控制;山武SDC45溫度控制表
前言
在當前的工業(yè)電氣自動化控制領(lǐng)域,PID溫度控制已經(jīng)廣泛使用,屬于傳統(tǒng)溫度控制,為達到更好的控制效果及更穩(wěn)定的溫度曲線,現(xiàn)在串級PID控制逐漸發(fā)展起來。采用現(xiàn)有的帶有串級溫度控制的溫度控制器與流行的PLC相結(jié)合,使項目的開發(fā)設(shè)計硬件相對簡單化;采用溫度控制器與PLC的總線式通信使軟件設(shè)計也相對系統(tǒng)化,可讀性增強;采用人機界面的參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計功能更使得直觀性,可操控性增強。在實現(xiàn)高精度溫度控制的同時可以保證設(shè)備的維護簡單,操作方便,數(shù)據(jù)記錄齊全等特點。
1 系統(tǒng)的硬件組成
1.1 人機界面
人機界面(可編程序終端及操作顯示面板)是工廠維護人員直接的操作對象及數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計的設(shè)備。此次采用三菱的GT16系列人機觸摸屏,顏色及分辨率都可以給人以視覺上的享受。
1.2 PLC系統(tǒng)
PLC是整個系統(tǒng)的控制器,采集現(xiàn)場各個區(qū)域的溫度信號,及風(fēng)閥限位開關(guān)的開閉信號控制相應(yīng)風(fēng)機的運轉(zhuǎn),并且與溫控器通信實現(xiàn)在人機界面上對溫控器的設(shè)定值SP,PID參數(shù)等的設(shè)定及傳送。此次采用三菱的Q系列PLC及其相對應(yīng)的與上位機通信用的同軸電纜通信模塊,與遠程I/O通信的CC-LINK模塊,與溫控器組網(wǎng)通信用的串口模塊,及各類數(shù)字I/O輸入輸出模塊和溫度采集用的模擬量輸入模塊。
1.3 串級溫度控制器
串級溫度控制器是此次項目的重點,它是整個溫度控制系統(tǒng)的核心,以其自身的串級控制功能來實現(xiàn)串級溫度控制。此次采用了山武的SDC45系列溫度控制器,其操作方便直觀,并可以通過軟件來實現(xiàn)參數(shù)的設(shè)置及PID參數(shù)的整定,大大縮短了現(xiàn)場的調(diào)試時間。
1.4 溫度控制器中繼系統(tǒng)
溫度控制器中繼系統(tǒng)采用山武的CMC15,其可以把PLC過來的422,232通信轉(zhuǎn)換為溫度控制表的RS485通信,從而可以使所有溫度控制器采用總線式接線和PLC進行數(shù)據(jù)通信。其可以通過軟件進行參數(shù)設(shè)置,方便使用。
1.5 溫度傳感器及執(zhí)行機構(gòu)
此次項目控制溫度不高,溫度傳感器采用了PT100電阻式溫度傳感器,執(zhí)行機構(gòu)采用山武的EMC3000系列電動比例閥控制燃燒器的燃氣及空氣量進而實現(xiàn)爐內(nèi)的溫度控制。
2 系統(tǒng)的設(shè)計方案
此次系統(tǒng)根據(jù)客戶的不同工藝的控制要求,需要進行送風(fēng)溫度控制,回風(fēng)溫度控制以及串級溫度控制的相應(yīng)切換來滿足不同的設(shè)備工藝。此三種溫度控制均由一個串級溫度控制器SDC45來實現(xiàn),其中的三種控制通過人機界面的按鈕進行切換,切換的同時自動更改溫度控制的SP設(shè)定值及相應(yīng)PID參數(shù)來滿足相應(yīng)的溫度控制要求。
2.1 系統(tǒng)組成圖
如圖1,簡單表示出整理系統(tǒng)的構(gòu)成。通過串級控制器采樣檢測溫度控制比例閥動作控制相應(yīng)溫度,通過溫度中繼控制器把PLC過來的人機界面設(shè)定值及PID參數(shù)等送給串級溫度控制器。
圖1
2.2 溫度控制系統(tǒng)圖
圖2
如圖2,可以看出在串級溫度控制器中有兩PID組循環(huán)組,通過內(nèi)部開關(guān)的開斷組合可以實現(xiàn)兩組PID循環(huán)組的單獨控制與兩組PID循環(huán)組的串級控制,從而根據(jù)不同工藝要求選擇不同的溫度控制模式。
3 系統(tǒng)的軟件設(shè)計
此次系統(tǒng)軟件程序用三菱的GX Deloper進行梯形圖編程,編程思路采用模塊化式編程,不同功能的程序組成不同的模塊,有助于提高程序的可讀性及編程的高效性。人機界面畫面由三菱的GT Designer來完成,各操作工藝相關(guān)的功能參數(shù)均在GOT畫面上詳細作出,方便維護人員的操作及數(shù)據(jù)的整合記錄。溫度控制器中繼器的程序采用山武的SLP-G15,在程序中把PLC地址與溫度控制器的實際功能地址一一對應(yīng)設(shè)置,方便簡單的把PLC與溫度控制器相結(jié)合,并且內(nèi)部設(shè)置工作周期掃描數(shù)據(jù)可以自動的根據(jù)掃描自動判斷某一控制器的通信狀態(tài),提示通信異常報警。
3.1 觸摸屏畫面
圖3
如圖3,在人機界面中有三個按鈕串級控制,回風(fēng)控制以及送風(fēng)控制三個按鈕可以進行溫度控制模式的切換。在改變相應(yīng)的模式的同時,相對應(yīng)的模式下的溫度設(shè)定值及溫度控制PID參數(shù)也即傳送給溫度控制表。
3.2 溫控器中繼程序
圖4
如圖4,在溫度控制器中繼器中設(shè)置相應(yīng)的PLC地址與溫度控制器的實際地址,比如設(shè)定值SP,檢測值PV,輸出值MV及相應(yīng)的PID參數(shù)等,從而使溫度控制器與PLC的數(shù)據(jù)同步更新,可以從人機界面直接修改溫度控制器的參數(shù)。大大方便操作使用。
4 串級PID溫度控制的PID整定
在PID溫度控制已經(jīng)成熟應(yīng)用的今天,PID參數(shù)的整定也已經(jīng)不是難事,先比例后積分最后再把微分加的經(jīng)典總結(jié)經(jīng)驗也讓大家在PID參數(shù)整定中受益匪淺。并且現(xiàn)在大多數(shù)的溫度控制器都自帶PID參數(shù)自動整定功能,更是大大的方便了工程調(diào)試人員。
然而由于串級PID溫度控制的特殊性質(zhì),兩組循環(huán)組PID控制的相互影響相互制約性給串級PID控制的PID參數(shù)整定帶了一些難度。此次PID參數(shù)整定采用了化整為散的假設(shè)辦法,把原先的一個SDC45串級溫度控制器由兩個SDC35普通溫度控制器代替連接為串級模式,這樣可以單獨整定每一個PID參數(shù)。比如回風(fēng)控制要求為80度,可以先斷開串級,手動慢慢輸出送風(fēng)的溫控器輸出值直到回風(fēng)溫度大概接近與80度,記錄下此時的送風(fēng)溫度值,假設(shè)為100度,之后以此100度作為回風(fēng)溫度控制器的設(shè)定值自動整定其PID參數(shù),此100度加減10%作為送風(fēng)溫度控制器的設(shè)定值范圍自動整定送風(fēng)的PID參數(shù),最后回到SDC45的模式下設(shè)置好相應(yīng)的參數(shù)自動升溫觀察相應(yīng)溫度曲線進行PID參數(shù)微調(diào)整。
圖5
如圖5,可以通過山武的溫度曲線監(jiān)控軟件與SDC35表進行通信實時監(jiān)視曲線數(shù)據(jù)及調(diào)整PID參數(shù)進行PID的微整定,達到理想的PID整定曲線,兩個波前高后低4比1。最后進行過載試驗調(diào)整升溫曲線,從而達到實際生產(chǎn)時的穩(wěn)定溫度控制要求。
5 結(jié)束語
電氣自動化的迅猛發(fā)展沖擊著整個自動化行業(yè),通過此次用PID的串級控制取代傳統(tǒng)的PID溫度控制,使得溫度的可控制性更強,送風(fēng)溫度與回風(fēng)溫度都到達了相互制約,從而提高了溫度的精確性,為之后的生產(chǎn)工藝質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。減少了成品的返修率,相應(yīng)地為整個生產(chǎn)車間帶來了更高的工作效率。
參考文獻
[1]劉鎮(zhèn),姜學(xué)智,李東海.PID控制參數(shù)整定方法[J]電子技術(shù)應(yīng)用,1997,5.
[2]三菱人機界面GOT[Z].三菱PLC軟件設(shè)計手冊.
[3]山武溫度控制器SDC45使用手冊[Z].
作者簡介:薛小兵(1982,1-),男,籍貫:河南,本科學(xué)歷,目前職稱:助理工程師,主要研究方向:電氣自動化設(shè)計。endprint
摘 要:在工業(yè)電氣自動化控制領(lǐng)域,PID溫度控制已經(jīng)廣泛使用, 相比傳統(tǒng)PID溫度控制,串級PID溫度控制的可控制性、高精度性以及可切換性更能讓工藝更上一層。本次以汽車涂裝生產(chǎn)車間閃干烘干爐溫度控制為背景,采用日本山武SDC45溫度控制表與三菱PLC相結(jié)合的自動控制爐內(nèi)工藝要求溫度,根據(jù)工藝變化要求可以選擇送風(fēng)、回風(fēng)及串級PID溫度控制相切換的控制理念,取得良好的溫度控制效果,為提高噴涂工藝質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:PID溫度控制;可控制性;高精度性;串級PID溫度控制;山武SDC45溫度控制表
前言
在當前的工業(yè)電氣自動化控制領(lǐng)域,PID溫度控制已經(jīng)廣泛使用,屬于傳統(tǒng)溫度控制,為達到更好的控制效果及更穩(wěn)定的溫度曲線,現(xiàn)在串級PID控制逐漸發(fā)展起來。采用現(xiàn)有的帶有串級溫度控制的溫度控制器與流行的PLC相結(jié)合,使項目的開發(fā)設(shè)計硬件相對簡單化;采用溫度控制器與PLC的總線式通信使軟件設(shè)計也相對系統(tǒng)化,可讀性增強;采用人機界面的參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計功能更使得直觀性,可操控性增強。在實現(xiàn)高精度溫度控制的同時可以保證設(shè)備的維護簡單,操作方便,數(shù)據(jù)記錄齊全等特點。
1 系統(tǒng)的硬件組成
1.1 人機界面
人機界面(可編程序終端及操作顯示面板)是工廠維護人員直接的操作對象及數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計的設(shè)備。此次采用三菱的GT16系列人機觸摸屏,顏色及分辨率都可以給人以視覺上的享受。
1.2 PLC系統(tǒng)
PLC是整個系統(tǒng)的控制器,采集現(xiàn)場各個區(qū)域的溫度信號,及風(fēng)閥限位開關(guān)的開閉信號控制相應(yīng)風(fēng)機的運轉(zhuǎn),并且與溫控器通信實現(xiàn)在人機界面上對溫控器的設(shè)定值SP,PID參數(shù)等的設(shè)定及傳送。此次采用三菱的Q系列PLC及其相對應(yīng)的與上位機通信用的同軸電纜通信模塊,與遠程I/O通信的CC-LINK模塊,與溫控器組網(wǎng)通信用的串口模塊,及各類數(shù)字I/O輸入輸出模塊和溫度采集用的模擬量輸入模塊。
1.3 串級溫度控制器
串級溫度控制器是此次項目的重點,它是整個溫度控制系統(tǒng)的核心,以其自身的串級控制功能來實現(xiàn)串級溫度控制。此次采用了山武的SDC45系列溫度控制器,其操作方便直觀,并可以通過軟件來實現(xiàn)參數(shù)的設(shè)置及PID參數(shù)的整定,大大縮短了現(xiàn)場的調(diào)試時間。
1.4 溫度控制器中繼系統(tǒng)
溫度控制器中繼系統(tǒng)采用山武的CMC15,其可以把PLC過來的422,232通信轉(zhuǎn)換為溫度控制表的RS485通信,從而可以使所有溫度控制器采用總線式接線和PLC進行數(shù)據(jù)通信。其可以通過軟件進行參數(shù)設(shè)置,方便使用。
1.5 溫度傳感器及執(zhí)行機構(gòu)
此次項目控制溫度不高,溫度傳感器采用了PT100電阻式溫度傳感器,執(zhí)行機構(gòu)采用山武的EMC3000系列電動比例閥控制燃燒器的燃氣及空氣量進而實現(xiàn)爐內(nèi)的溫度控制。
2 系統(tǒng)的設(shè)計方案
此次系統(tǒng)根據(jù)客戶的不同工藝的控制要求,需要進行送風(fēng)溫度控制,回風(fēng)溫度控制以及串級溫度控制的相應(yīng)切換來滿足不同的設(shè)備工藝。此三種溫度控制均由一個串級溫度控制器SDC45來實現(xiàn),其中的三種控制通過人機界面的按鈕進行切換,切換的同時自動更改溫度控制的SP設(shè)定值及相應(yīng)PID參數(shù)來滿足相應(yīng)的溫度控制要求。
2.1 系統(tǒng)組成圖
如圖1,簡單表示出整理系統(tǒng)的構(gòu)成。通過串級控制器采樣檢測溫度控制比例閥動作控制相應(yīng)溫度,通過溫度中繼控制器把PLC過來的人機界面設(shè)定值及PID參數(shù)等送給串級溫度控制器。
圖1
2.2 溫度控制系統(tǒng)圖
圖2
如圖2,可以看出在串級溫度控制器中有兩PID組循環(huán)組,通過內(nèi)部開關(guān)的開斷組合可以實現(xiàn)兩組PID循環(huán)組的單獨控制與兩組PID循環(huán)組的串級控制,從而根據(jù)不同工藝要求選擇不同的溫度控制模式。
3 系統(tǒng)的軟件設(shè)計
此次系統(tǒng)軟件程序用三菱的GX Deloper進行梯形圖編程,編程思路采用模塊化式編程,不同功能的程序組成不同的模塊,有助于提高程序的可讀性及編程的高效性。人機界面畫面由三菱的GT Designer來完成,各操作工藝相關(guān)的功能參數(shù)均在GOT畫面上詳細作出,方便維護人員的操作及數(shù)據(jù)的整合記錄。溫度控制器中繼器的程序采用山武的SLP-G15,在程序中把PLC地址與溫度控制器的實際功能地址一一對應(yīng)設(shè)置,方便簡單的把PLC與溫度控制器相結(jié)合,并且內(nèi)部設(shè)置工作周期掃描數(shù)據(jù)可以自動的根據(jù)掃描自動判斷某一控制器的通信狀態(tài),提示通信異常報警。
3.1 觸摸屏畫面
圖3
如圖3,在人機界面中有三個按鈕串級控制,回風(fēng)控制以及送風(fēng)控制三個按鈕可以進行溫度控制模式的切換。在改變相應(yīng)的模式的同時,相對應(yīng)的模式下的溫度設(shè)定值及溫度控制PID參數(shù)也即傳送給溫度控制表。
3.2 溫控器中繼程序
圖4
如圖4,在溫度控制器中繼器中設(shè)置相應(yīng)的PLC地址與溫度控制器的實際地址,比如設(shè)定值SP,檢測值PV,輸出值MV及相應(yīng)的PID參數(shù)等,從而使溫度控制器與PLC的數(shù)據(jù)同步更新,可以從人機界面直接修改溫度控制器的參數(shù)。大大方便操作使用。
4 串級PID溫度控制的PID整定
在PID溫度控制已經(jīng)成熟應(yīng)用的今天,PID參數(shù)的整定也已經(jīng)不是難事,先比例后積分最后再把微分加的經(jīng)典總結(jié)經(jīng)驗也讓大家在PID參數(shù)整定中受益匪淺。并且現(xiàn)在大多數(shù)的溫度控制器都自帶PID參數(shù)自動整定功能,更是大大的方便了工程調(diào)試人員。
然而由于串級PID溫度控制的特殊性質(zhì),兩組循環(huán)組PID控制的相互影響相互制約性給串級PID控制的PID參數(shù)整定帶了一些難度。此次PID參數(shù)整定采用了化整為散的假設(shè)辦法,把原先的一個SDC45串級溫度控制器由兩個SDC35普通溫度控制器代替連接為串級模式,這樣可以單獨整定每一個PID參數(shù)。比如回風(fēng)控制要求為80度,可以先斷開串級,手動慢慢輸出送風(fēng)的溫控器輸出值直到回風(fēng)溫度大概接近與80度,記錄下此時的送風(fēng)溫度值,假設(shè)為100度,之后以此100度作為回風(fēng)溫度控制器的設(shè)定值自動整定其PID參數(shù),此100度加減10%作為送風(fēng)溫度控制器的設(shè)定值范圍自動整定送風(fēng)的PID參數(shù),最后回到SDC45的模式下設(shè)置好相應(yīng)的參數(shù)自動升溫觀察相應(yīng)溫度曲線進行PID參數(shù)微調(diào)整。
圖5
如圖5,可以通過山武的溫度曲線監(jiān)控軟件與SDC35表進行通信實時監(jiān)視曲線數(shù)據(jù)及調(diào)整PID參數(shù)進行PID的微整定,達到理想的PID整定曲線,兩個波前高后低4比1。最后進行過載試驗調(diào)整升溫曲線,從而達到實際生產(chǎn)時的穩(wěn)定溫度控制要求。
5 結(jié)束語
電氣自動化的迅猛發(fā)展沖擊著整個自動化行業(yè),通過此次用PID的串級控制取代傳統(tǒng)的PID溫度控制,使得溫度的可控制性更強,送風(fēng)溫度與回風(fēng)溫度都到達了相互制約,從而提高了溫度的精確性,為之后的生產(chǎn)工藝質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。減少了成品的返修率,相應(yīng)地為整個生產(chǎn)車間帶來了更高的工作效率。
參考文獻
[1]劉鎮(zhèn),姜學(xué)智,李東海.PID控制參數(shù)整定方法[J]電子技術(shù)應(yīng)用,1997,5.
[2]三菱人機界面GOT[Z].三菱PLC軟件設(shè)計手冊.
[3]山武溫度控制器SDC45使用手冊[Z].
作者簡介:薛小兵(1982,1-),男,籍貫:河南,本科學(xué)歷,目前職稱:助理工程師,主要研究方向:電氣自動化設(shè)計。endprint
摘 要:在工業(yè)電氣自動化控制領(lǐng)域,PID溫度控制已經(jīng)廣泛使用, 相比傳統(tǒng)PID溫度控制,串級PID溫度控制的可控制性、高精度性以及可切換性更能讓工藝更上一層。本次以汽車涂裝生產(chǎn)車間閃干烘干爐溫度控制為背景,采用日本山武SDC45溫度控制表與三菱PLC相結(jié)合的自動控制爐內(nèi)工藝要求溫度,根據(jù)工藝變化要求可以選擇送風(fēng)、回風(fēng)及串級PID溫度控制相切換的控制理念,取得良好的溫度控制效果,為提高噴涂工藝質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:PID溫度控制;可控制性;高精度性;串級PID溫度控制;山武SDC45溫度控制表
前言
在當前的工業(yè)電氣自動化控制領(lǐng)域,PID溫度控制已經(jīng)廣泛使用,屬于傳統(tǒng)溫度控制,為達到更好的控制效果及更穩(wěn)定的溫度曲線,現(xiàn)在串級PID控制逐漸發(fā)展起來。采用現(xiàn)有的帶有串級溫度控制的溫度控制器與流行的PLC相結(jié)合,使項目的開發(fā)設(shè)計硬件相對簡單化;采用溫度控制器與PLC的總線式通信使軟件設(shè)計也相對系統(tǒng)化,可讀性增強;采用人機界面的參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計功能更使得直觀性,可操控性增強。在實現(xiàn)高精度溫度控制的同時可以保證設(shè)備的維護簡單,操作方便,數(shù)據(jù)記錄齊全等特點。
1 系統(tǒng)的硬件組成
1.1 人機界面
人機界面(可編程序終端及操作顯示面板)是工廠維護人員直接的操作對象及數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計的設(shè)備。此次采用三菱的GT16系列人機觸摸屏,顏色及分辨率都可以給人以視覺上的享受。
1.2 PLC系統(tǒng)
PLC是整個系統(tǒng)的控制器,采集現(xiàn)場各個區(qū)域的溫度信號,及風(fēng)閥限位開關(guān)的開閉信號控制相應(yīng)風(fēng)機的運轉(zhuǎn),并且與溫控器通信實現(xiàn)在人機界面上對溫控器的設(shè)定值SP,PID參數(shù)等的設(shè)定及傳送。此次采用三菱的Q系列PLC及其相對應(yīng)的與上位機通信用的同軸電纜通信模塊,與遠程I/O通信的CC-LINK模塊,與溫控器組網(wǎng)通信用的串口模塊,及各類數(shù)字I/O輸入輸出模塊和溫度采集用的模擬量輸入模塊。
1.3 串級溫度控制器
串級溫度控制器是此次項目的重點,它是整個溫度控制系統(tǒng)的核心,以其自身的串級控制功能來實現(xiàn)串級溫度控制。此次采用了山武的SDC45系列溫度控制器,其操作方便直觀,并可以通過軟件來實現(xiàn)參數(shù)的設(shè)置及PID參數(shù)的整定,大大縮短了現(xiàn)場的調(diào)試時間。
1.4 溫度控制器中繼系統(tǒng)
溫度控制器中繼系統(tǒng)采用山武的CMC15,其可以把PLC過來的422,232通信轉(zhuǎn)換為溫度控制表的RS485通信,從而可以使所有溫度控制器采用總線式接線和PLC進行數(shù)據(jù)通信。其可以通過軟件進行參數(shù)設(shè)置,方便使用。
1.5 溫度傳感器及執(zhí)行機構(gòu)
此次項目控制溫度不高,溫度傳感器采用了PT100電阻式溫度傳感器,執(zhí)行機構(gòu)采用山武的EMC3000系列電動比例閥控制燃燒器的燃氣及空氣量進而實現(xiàn)爐內(nèi)的溫度控制。
2 系統(tǒng)的設(shè)計方案
此次系統(tǒng)根據(jù)客戶的不同工藝的控制要求,需要進行送風(fēng)溫度控制,回風(fēng)溫度控制以及串級溫度控制的相應(yīng)切換來滿足不同的設(shè)備工藝。此三種溫度控制均由一個串級溫度控制器SDC45來實現(xiàn),其中的三種控制通過人機界面的按鈕進行切換,切換的同時自動更改溫度控制的SP設(shè)定值及相應(yīng)PID參數(shù)來滿足相應(yīng)的溫度控制要求。
2.1 系統(tǒng)組成圖
如圖1,簡單表示出整理系統(tǒng)的構(gòu)成。通過串級控制器采樣檢測溫度控制比例閥動作控制相應(yīng)溫度,通過溫度中繼控制器把PLC過來的人機界面設(shè)定值及PID參數(shù)等送給串級溫度控制器。
圖1
2.2 溫度控制系統(tǒng)圖
圖2
如圖2,可以看出在串級溫度控制器中有兩PID組循環(huán)組,通過內(nèi)部開關(guān)的開斷組合可以實現(xiàn)兩組PID循環(huán)組的單獨控制與兩組PID循環(huán)組的串級控制,從而根據(jù)不同工藝要求選擇不同的溫度控制模式。
3 系統(tǒng)的軟件設(shè)計
此次系統(tǒng)軟件程序用三菱的GX Deloper進行梯形圖編程,編程思路采用模塊化式編程,不同功能的程序組成不同的模塊,有助于提高程序的可讀性及編程的高效性。人機界面畫面由三菱的GT Designer來完成,各操作工藝相關(guān)的功能參數(shù)均在GOT畫面上詳細作出,方便維護人員的操作及數(shù)據(jù)的整合記錄。溫度控制器中繼器的程序采用山武的SLP-G15,在程序中把PLC地址與溫度控制器的實際功能地址一一對應(yīng)設(shè)置,方便簡單的把PLC與溫度控制器相結(jié)合,并且內(nèi)部設(shè)置工作周期掃描數(shù)據(jù)可以自動的根據(jù)掃描自動判斷某一控制器的通信狀態(tài),提示通信異常報警。
3.1 觸摸屏畫面
圖3
如圖3,在人機界面中有三個按鈕串級控制,回風(fēng)控制以及送風(fēng)控制三個按鈕可以進行溫度控制模式的切換。在改變相應(yīng)的模式的同時,相對應(yīng)的模式下的溫度設(shè)定值及溫度控制PID參數(shù)也即傳送給溫度控制表。
3.2 溫控器中繼程序
圖4
如圖4,在溫度控制器中繼器中設(shè)置相應(yīng)的PLC地址與溫度控制器的實際地址,比如設(shè)定值SP,檢測值PV,輸出值MV及相應(yīng)的PID參數(shù)等,從而使溫度控制器與PLC的數(shù)據(jù)同步更新,可以從人機界面直接修改溫度控制器的參數(shù)。大大方便操作使用。
4 串級PID溫度控制的PID整定
在PID溫度控制已經(jīng)成熟應(yīng)用的今天,PID參數(shù)的整定也已經(jīng)不是難事,先比例后積分最后再把微分加的經(jīng)典總結(jié)經(jīng)驗也讓大家在PID參數(shù)整定中受益匪淺。并且現(xiàn)在大多數(shù)的溫度控制器都自帶PID參數(shù)自動整定功能,更是大大的方便了工程調(diào)試人員。
然而由于串級PID溫度控制的特殊性質(zhì),兩組循環(huán)組PID控制的相互影響相互制約性給串級PID控制的PID參數(shù)整定帶了一些難度。此次PID參數(shù)整定采用了化整為散的假設(shè)辦法,把原先的一個SDC45串級溫度控制器由兩個SDC35普通溫度控制器代替連接為串級模式,這樣可以單獨整定每一個PID參數(shù)。比如回風(fēng)控制要求為80度,可以先斷開串級,手動慢慢輸出送風(fēng)的溫控器輸出值直到回風(fēng)溫度大概接近與80度,記錄下此時的送風(fēng)溫度值,假設(shè)為100度,之后以此100度作為回風(fēng)溫度控制器的設(shè)定值自動整定其PID參數(shù),此100度加減10%作為送風(fēng)溫度控制器的設(shè)定值范圍自動整定送風(fēng)的PID參數(shù),最后回到SDC45的模式下設(shè)置好相應(yīng)的參數(shù)自動升溫觀察相應(yīng)溫度曲線進行PID參數(shù)微調(diào)整。
圖5
如圖5,可以通過山武的溫度曲線監(jiān)控軟件與SDC35表進行通信實時監(jiān)視曲線數(shù)據(jù)及調(diào)整PID參數(shù)進行PID的微整定,達到理想的PID整定曲線,兩個波前高后低4比1。最后進行過載試驗調(diào)整升溫曲線,從而達到實際生產(chǎn)時的穩(wěn)定溫度控制要求。
5 結(jié)束語
電氣自動化的迅猛發(fā)展沖擊著整個自動化行業(yè),通過此次用PID的串級控制取代傳統(tǒng)的PID溫度控制,使得溫度的可控制性更強,送風(fēng)溫度與回風(fēng)溫度都到達了相互制約,從而提高了溫度的精確性,為之后的生產(chǎn)工藝質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。減少了成品的返修率,相應(yīng)地為整個生產(chǎn)車間帶來了更高的工作效率。
參考文獻
[1]劉鎮(zhèn),姜學(xué)智,李東海.PID控制參數(shù)整定方法[J]電子技術(shù)應(yīng)用,1997,5.
[2]三菱人機界面GOT[Z].三菱PLC軟件設(shè)計手冊.
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作者簡介:薛小兵(1982,1-),男,籍貫:河南,本科學(xué)歷,目前職稱:助理工程師,主要研究方向:電氣自動化設(shè)計。endprint