劉國(guó)
(山東鋼鐵集團(tuán)濟(jì)南分公司寬厚板廠,山東濟(jì)南 250000)
210t轉(zhuǎn)爐鋼包渣循環(huán)利用技術(shù)的實(shí)踐與探討
劉國(guó)
(山東鋼鐵集團(tuán)濟(jì)南分公司寬厚板廠,山東濟(jì)南 250000)
近年來(lái)為進(jìn)一步降低煉鋼生產(chǎn)成本,生產(chǎn)過(guò)程將鋼包渣倒入鋼包內(nèi),實(shí)現(xiàn)精煉渣的二次回收利用、提高金屬收得率;但二次回收利用的精煉渣活度不高、流動(dòng)性差,導(dǎo)致其脫硫效果不穩(wěn)定。分析表明:精煉渣的平均堿度R為4.09,w(TFe+MnO)%平均為1.64,w(CaO)%平均為52.37,w(S)%平均為0.81,且平均澆余鋼約2.0-3.0t,具備很高回收利用價(jià)值。濟(jì)鋼寬厚板廠采用將鋼包渣直接倒入鐵包內(nèi),借助出鐵過(guò)程的強(qiáng)攪拌作用進(jìn)行鐵水預(yù)處理脫硫,即可提高金屬收得率,減少?gòu)U物排放,又能提高生產(chǎn)效率,減輕KR鐵水預(yù)處理壓力。
鐵水包 大包澆余 KR鐵水預(yù)處理 循環(huán)利用
鋼水澆鑄結(jié)束后,鋼包內(nèi)一般會(huì)有一定的鋼水澆余(230t鋼包澆余一般在2.0-3.0t)和精煉渣組成,回收利用價(jià)值高,其中精煉渣的還原性好、溫度高、具有一定的脫硫能力。近年來(lái)的鋼包渣處理方法是將精煉渣直接倒入鋼包內(nèi),回收余鋼和精煉渣二次回收利用,由于回收利用的精煉渣活度不高、流動(dòng)性差,脫硫效果不穩(wěn)定,冶煉低硫、超低硫鋼時(shí)的控制難度較大。本文在原精煉渣回收利用基礎(chǔ)上,結(jié)合寬厚板廠煉鋼區(qū)域的工藝布局,重點(diǎn)分析了將鋼包渣倒入鐵包,借助出鐵過(guò)程的強(qiáng)攪拌作用,對(duì)鐵水預(yù)處理脫硫并回收余鋼的可行性和經(jīng)濟(jì)效益。
在確保安全、穩(wěn)定生產(chǎn)、物流通暢的前提下,推廣實(shí)施鋼包渣回收利用項(xiàng)目,同時(shí)兼顧回收作業(yè)的靈活性、可操作性,避免回收時(shí)間長(zhǎng)和鐵水包粘包,影響正常生產(chǎn)節(jié)奏。圖1為鋼包渣回收利用工藝路線。
圖1 鋼包渣回收利用工藝路線
與將精煉渣倒入鋼包回收相比,新的回收工藝不影響受鋼跨正常生產(chǎn)節(jié)奏、對(duì)鋼包底吹透氣效果影響小、不造成鋼水溫度損失(澆注后平均鋼水溫度一般低40-50℃)、不受精煉渣量影響,同時(shí)對(duì)鐵包包口維護(hù)、轉(zhuǎn)爐裝料時(shí)間節(jié)點(diǎn)提出更高要求。
系統(tǒng)分析轉(zhuǎn)爐作業(yè)流程:加廢鋼、對(duì)鐵水時(shí)間7.0min,吹煉16.5min,后攪、測(cè)溫取樣時(shí)間2.0min,倒?fàn)t(等成分)時(shí)間1.5min,出鋼時(shí)間7.0min,濺渣護(hù)爐時(shí)間4.5min,倒渣時(shí)間1.5min,輔助作業(yè)時(shí)間8-12min,合計(jì)平均轉(zhuǎn)爐作業(yè)周期48-53min。正常生產(chǎn)節(jié)奏下,連鑄澆鋼周期50min,鋼包下包、倒渣時(shí)間4.5min,鋼包熱修時(shí)間12.0min,由此確立大包澆至40min進(jìn)行轉(zhuǎn)爐兌鐵操作,兌鐵后用回余線鋼包車將鐵包轉(zhuǎn)至受鋼跨,將鋼包渣直接倒入鐵水包,通過(guò)過(guò)跨車將鐵包轉(zhuǎn)至加料跨出鐵,回收澆余鋼水并進(jìn)行鐵水預(yù)脫硫,KR扒渣處理。
具體工藝流程圖如圖2。
圖2 鋼包渣回鐵水包工藝流程
澆鑄完了后的鋼水罐內(nèi)精煉還原渣主要有精煉終渣及極少量覆蓋劑組成,隨機(jī)抽取10組試樣進(jìn)行組分分析,見(jiàn)表1。
由表1分析:可以得到精煉渣組分的基本數(shù)值范圍;同時(shí)從該10組試樣的平均值中可以看出,渣中w(TFe+MnO)%平均為1.64(小于2.0%),w(CaO)%平均為52.37,R平均為4.09,屬于高堿度、還原性爐渣,w(S)%平均0.81,還具備較強(qiáng)的脫硫能力,回收利用價(jià)值較高。
F130319澆次實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)(表2)可以看出,受生產(chǎn)組織影響澆次前4爐未回收爐渣,其鋼鐵料消耗指標(biāo)為1056.24kg/t鋼(按鋼水量核算);3802844—2847爐次進(jìn)行了回收,在轉(zhuǎn)爐總裝入量(鐵水與廢鋼之和)平均單爐產(chǎn)鋼量增加3.60噸,降低鋼鐵料消耗19.33kg/t鋼(按鋼水量核算)。
將精煉渣直接倒入后續(xù)鐵包中,可提高金屬收得率、降低精煉劑消耗,但一般情況下精煉渣循環(huán)利用2次以上將嚴(yán)重影響鋼水脫硫效果,且由于渣層厚、渣子活動(dòng)低導(dǎo)致鋼水增碳難度大。精煉渣倒入鐵包后直接進(jìn)行出鐵操作,充分利用精煉渣高堿度、低氧化性的特點(diǎn),借助出鐵過(guò)程的強(qiáng)攪拌作用,對(duì)鐵水進(jìn)行預(yù)處理脫硫;經(jīng)KR扒渣處理后,又可避免高Al2O3爐渣對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯的侵蝕。精煉渣脫硫效果分析,如圖3。
圖3
表1 鋼水罐內(nèi)精煉渣的組分分析%
表2 F130319澆次實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)
由圖3分析,鐵包接鋼包渣后直接進(jìn)倒罐站出鐵,平均鐵水脫硫率為67.48%,出鐵后最低鐵水[S]含量0.002%、平均0.012%,脫硫效果顯著,可滿足常規(guī)鋼種的入爐鐵水[S]含量要求。
(1)將鋼包渣倒入鐵包中回收,可避免因精煉渣渣層厚、活性差對(duì)鋼水脫硫效果的影響,可回收大包澆余3.6t鋼/爐,降低鋼鐵料消耗19.33kg/t鋼。(2)借助出鐵過(guò)程的強(qiáng)攪拌作用,利用高堿度、低氧化性鋼包渣進(jìn)行鐵水預(yù)脫硫操作,出鐵后平均鐵水硫含量降低0.024%,脫硫率達(dá)67.48%,脫硫效果顯著。(3)由于鋼水的液相線溫度較高,精煉渣回鐵包極易造成鐵包包口渣鋼,包口部位需用防粘渣涂料進(jìn)行涂抹。
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