陳銳海(石龍黃家山越富水質(zhì)凈化有限公司 廣東 東莞 523000)
某城鎮(zhèn)污水處理廠規(guī)模60000m3/d,采用氧化溝工藝,污泥脫水采用帶式濃縮壓濾一體機(jī)。現(xiàn)污泥脫水系統(tǒng)污泥輸送流程:污泥進(jìn)料泵——帶式濃縮壓濾一體機(jī)——水平無軸螺旋輸送機(jī)——傾斜無軸螺旋輸送機(jī)——喂料螺桿泵——污泥料倉——污泥車外運(yùn)(交合格處置單位安全處置)。污泥脫水設(shè)計總進(jìn)泥量1000 m3/d,出泥含水率小于80%,干泥產(chǎn)量8t/d。污泥脫水系統(tǒng)配套設(shè)備如下表:
序設(shè)備名稱規(guī)格型號單數(shù)品牌備號位量 注 1帶式濃縮壓濾PD L/PPE1500,單臺2佛山安 一體機(jī) 機(jī)處理能力40m3/h 德里茨2污泥進(jìn)料泵NM 076B Y 01L06V,臺2蘭州耐 Q=40m3/h,H=20m 馳40LG12-15×6,佛山水3反沖洗水泵Q=16m3/h,H=臺2泵廠 80m,4水平無軸螺旋ZLS-320 L=12m臺1江蘇兆 輸送機(jī) 盛5傾斜無軸螺旋ZLS-320 L=8m,安臺1江蘇兆 輸送機(jī) 裝角度:25° 盛6絮凝劑自動調(diào)412-1000套1 ALLD 配投加系統(tǒng) O S NM 021B Y 01L06B,蘭州耐7加藥計量泵Q=0.2-1.0m3/h,臺2馳 H=20m NM 063SF 02S12V,蘭州耐8喂料螺桿泵Q=4-5m3/h,H=臺1馳80m
由于喂料螺桿泵定子轉(zhuǎn)子磨損嚴(yán)重,污泥不能輸送到料倉,定子轉(zhuǎn)子更換不及時導(dǎo)致生化系統(tǒng)連續(xù)二十幾天沒有排泥,生化池污泥濃度達(dá)到9200 mg/L左右;更換完喂料螺桿泵定子轉(zhuǎn)子,開始正式排泥,經(jīng)過大概一個月的24小時連續(xù)排泥,平均每天干泥產(chǎn)量4.8t,現(xiàn)生化池污泥濃度7700 mg/L左右。按照脫水系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)、配備設(shè)備處理能力、現(xiàn)生化池污泥濃度,24小時脫泥,不可能每天的干泥產(chǎn)量4.8t,污泥濃度下降緩慢;經(jīng)長期運(yùn)行觀察以及數(shù)據(jù)分析,帶式濃縮壓濾一體機(jī)出泥含水率為77-80%,片狀;水平無軸螺旋輸送機(jī)出泥含水率77-80%,含水率和帶機(jī)出泥保持一直,粉團(tuán)散狀;傾斜無軸螺旋輸送機(jī)出泥含水率79-82%,比帶機(jī)出泥含水率增加1-2%,中、大團(tuán)狀,砣狀,污泥粘度增加。由于傾斜無軸螺旋輸送機(jī)出泥粘度和含水率增加,性狀改變等原因,當(dāng)出泥量大以后,出泥到了喂料螺桿泵,污泥容易粘附螺旋及周邊,造成螺桿泵搭橋、半干轉(zhuǎn),污泥輸送緩慢,或者污泥輸送不上料倉,因此喂料螺桿泵實際的輸送能力被限制在1-1.5 m3/h左右,連鎖反應(yīng),帶式濃縮壓濾一體機(jī)的進(jìn)泥量被限制在20 m3/h左右,造成整個污泥脫水系統(tǒng)處理能力下降,達(dá)不到脫泥要求。
污泥經(jīng)傾斜無軸螺旋輸送機(jī),污泥的粘度和含水率增加,性狀改變的原因可能是:傾斜無軸螺旋輸送機(jī)傾斜安裝,污泥經(jīng)傾斜無軸螺旋輸送機(jī)輸送的過程中,必然受自身向下的重力和無軸螺旋輸送機(jī)向上輸送力產(chǎn)生雙重擠壓作用,摩擦力增加,粉團(tuán)散狀入傾斜無軸螺旋輸送機(jī)后逐漸粘附增大,擠壓,性狀改變后含水率增加等,造成出泥變成了砣狀,污泥粘度增加,含水率增加,到了喂料螺桿泵容易粘附螺旋及周邊,一旦出泥量大以后,造成螺桿泵搭橋、半干轉(zhuǎn),污泥輸送緩慢,或者污泥輸送不上料倉,因此喂料螺桿泵實際的輸送能力被限制在1-1.5 m3/h左右。
經(jīng)以上分析,要想提高污泥脫水系統(tǒng)處理能力,必須擺脫喂料螺桿泵輸泥能力受限制,只能改善喂料螺桿泵進(jìn)泥條件;造成喂料螺桿泵進(jìn)泥條件差的原因是傾斜無軸螺旋輸送機(jī)的影響,所以最終的方案是將傾斜無軸螺旋輸送機(jī)從污泥脫水系統(tǒng)中取消。改造后的污泥脫水系統(tǒng)污泥輸送流程:污泥進(jìn)料泵——帶式濃縮壓濾一體機(jī)——水平無軸螺旋輸送機(jī)——喂料螺桿泵——污泥料倉——污泥車外運(yùn)(交合格處置單位安全處置)。
仔細(xì)勘察污泥脫水系統(tǒng)各設(shè)備現(xiàn)有安裝情況及安裝條件,水平無軸螺旋輸送機(jī)沒有抬高安裝的空間和條件,必須以現(xiàn)有水平無軸螺旋輸送機(jī)的出料口為喂料螺桿泵的進(jìn)料口,現(xiàn)水平無軸螺旋輸送機(jī)的出料口底距離地面250mm,喂料螺桿泵安裝高度要求650-750mm,所以喂料螺桿泵底部安裝平面位于地坪下500mm。丈量了現(xiàn)場尺寸,將喂料螺桿泵安裝位置改到水平無軸螺旋輸送機(jī)的出料口下方,原有喂料螺桿泵后污泥輸送管段改到脫水機(jī)房內(nèi),原有豎直管路延墻邊敷設(shè)(關(guān)卡固體),到料倉水平管通過側(cè)墻窗穿過后到料倉,保證原有管路長度不增加、彎頭不增加、阻力不增加。
改造方案實施內(nèi)容:(1)土建工程外包,費(fèi)用4300元,包括打地坪挖土方4.8m×1.6m×0.6m,安裝空間四周砌單墻抹面,安裝四周向外做排水坡度、安裝底部沙土夯實,10cm混凝土基礎(chǔ)并抹面找平;(2)安裝工程,廠內(nèi)維修工兩人,需要維修中心協(xié)助調(diào)配焊工2-3人,一并4-5人進(jìn)行污泥管改裝移位、喂料螺桿泵安裝、配套電氣管路原件安裝,安裝輔材購買費(fèi)200元;(3)改造方案實施總費(fèi)用4500元。
改造方案實施計劃工期:(1)土建外包工程3天;(2)在土建工程施工期,同時進(jìn)行原喂料螺桿泵安裝位置拆除、原安裝電氣線路拆除與移位、原管路系統(tǒng)移位焊接,管路支架制作等;(3)土建外包工程完工,進(jìn)行喂料螺桿泵安裝、管路最后對接調(diào)整等工作,需要2-3天;(4)帶荷載調(diào)試0.5天,工期總共5-6天。
脫水機(jī)后輸泥系統(tǒng)改造按照方案實施已經(jīng)半年多,至今螺桿泵定子、轉(zhuǎn)子完好,未更換,且?guī)綕饪s壓濾一體機(jī)的進(jìn)泥量被提升到50 m3/h左右,16小時脫泥,每天能產(chǎn)干泥8t左右,大大提高了脫泥系統(tǒng)的運(yùn)行效率,給污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行帶來較好效益。