王丙貴
(神華河北國華滄東發(fā)電有限責任公司,河北 滄州 061113)
河北國華滄東發(fā)電有限責任公司的二期工程,建有國產(chǎn)首臺萬噸級低溫多效蒸餾海水淡化裝置,該海淡裝置采用4+2模式,蒸發(fā)器共有六效,其中再循環(huán)四效、直流效二效。蒸汽壓縮機抽汽位置置于第四效末端,第四效蒸發(fā)室產(chǎn)生的蒸汽有一部分與動力蒸汽混合至第一效循環(huán)做功。同時,第四效蒸發(fā)室產(chǎn)生的蒸汽其余部分進入第五、六效蒸發(fā)室繼續(xù)做功,最終在凝汽器內加熱海水的同時,蒸汽被冷凝后匯集到蒸餾水系統(tǒng),由淡水泵抽出。為維持系統(tǒng)的真空度,設置了2個抽汽點:在凝汽器與第一效二回程的端部,為避免第四效抽汽受攜帶不凝氣體的影響,在第四效二回程中設置不凝氣抽出管,通過節(jié)流孔板引至凝汽器。工藝流程如圖1所示。這是首臺國產(chǎn)萬噸級低溫多效蒸餾海水淡化裝置,在海水淡化裝置投產(chǎn)初期的調試階段,前四效的運行正常,但第四效與第五、六效并未形成“真空度逐效增加,蒸發(fā)溫度逐效遞減”的規(guī)律,五效和六效這2個直流效不工作,系統(tǒng)產(chǎn)水量也末達到設計值。海淡系統(tǒng)的主要設計參數(shù),如表1所示。
圖1 萬噸級低溫多效蒸餾海水淡化工藝流程圖
表1 海淡系統(tǒng)的主要設計參數(shù)
在國產(chǎn)化海水淡化裝置的投產(chǎn)初期,前四效可實現(xiàn)正常工作,但第四效與第五、六效還未能正常運行。運行調整前,海淡系統(tǒng)的主要運行參數(shù),如表2所示。將表2中數(shù)據(jù)與表1中的設計參數(shù)進行了對比和分析。
(1)裝置前四效溫差約2~3℃,與設計值一致,一效的凝結水量遠大于加熱蒸汽量,其差值為TVC從第四效抽出的二次蒸汽量,說明前四效均處于工作狀態(tài)。
(2)第五效和第六效的蒸發(fā)室溫度發(fā)生了偏轉,第六效蒸發(fā)室溫度高于第五效,說明在第五、六效中未產(chǎn)生二次蒸汽,凝汽器出口處的海水溫度無明顯溫升,因未產(chǎn)生二次蒸汽,所以制約了海水淡化裝置產(chǎn)水量的提升(最高淡水產(chǎn)量達到382.1t/h,設計值為456.2t/h,存在較大差距)。
表2 調整階段中系統(tǒng)運行的主要參數(shù)
(3)凝汽器出口處的海水溫度最高達26.2℃,設計值為41.8℃,說明進效海水的過冷度較高,需消耗更多蒸汽,才能將海水加熱至飽和溫度,也制約了海水淡化裝置蒸發(fā)量的提升。
參考各效蒸發(fā)室內的壓力,一效高于二效,三效高于四效,但二效的壓力總是低于三效壓力。根據(jù)設計要求,在正常工作狀態(tài)下,應形成“真空度逐效增加”的狀態(tài),即各效的表壓應逐效降低。說明由于進入第一效加熱蒸汽冷凝析出的不凝氣量較少,需通過調整節(jié)流孔板,調節(jié)第一效的抽汽量,以避免造成第一效蒸汽被過抽的現(xiàn)象。
通過對系統(tǒng)運行情況分析,海淡系統(tǒng)的溫差和壓差均與設計值存在偏差,為此,對海淡系統(tǒng)不凝氣抽出管的節(jié)流孔板進行了兩個階段的調整。
調整第一效不凝氣抽出管節(jié)流孔板的開度,由原來的180°調小至15°,對第四效不凝汽抽出管上的節(jié)流孔板開度未做調整。調整后系統(tǒng)的運行參數(shù)已有變化,前四效壓力已符合“真空度逐效增加”的規(guī)律,但是第四效的真空度始終最高。這可能是因熱力壓縮機的抽汽作用造成的,或者是第四效至冷凝器不凝氣抽氣的過抽造成的。觀察第六效蒸發(fā)室的溫度明顯高于第五效,熱量主要來自第四效,這是因為從不凝氣抽氣管道抽出了較多的蒸汽。
為了排除五效和六效不工作的運行情況,采取提高蒸汽量、鹽水再循環(huán)等措施,仍無法使其正常工作。通過對運行參數(shù)計算分析,對抽氣管道節(jié)流孔板進行了第二階段的兩次調整。
(1)第一次:將第一效不凝氣抽出管節(jié)流孔板調整為?30mm圓孔,如圖2所示。同時,將第四效不凝氣抽出管節(jié)流孔板開度,由原來的180°調至最小0°,保留長約500mm,寬度為20mm近似矩形截面,如圖3所示所示。
圖2 調整后第一效不凝氣抽出管的節(jié)流孔板尺寸
圖3 替換后的第四效不凝氣抽出管節(jié)流孔板
(2)第二次:當蒸發(fā)器運行時,第四效的壓力始終呈現(xiàn)最低點,表明該蒸發(fā)室仍存在過抽現(xiàn)象,這是由熱力壓縮機的工作性能和設備特性決定的,已無法進行有效調整。唯一可調的是第四效不凝氣抽氣節(jié)流孔板通道。所以,將原節(jié)流孔板替換為中間開孔為?100mm的孔板,抽氣通流面積再次減小。
經(jīng)過兩次調整后,在不同負荷下系統(tǒng)的參數(shù)對比,如表3所示。
表3 調整前后系統(tǒng)不同負荷下的參數(shù)對比
(1)經(jīng)過第一次調整后,一至六效蒸發(fā)室壓力呈現(xiàn)出逐效遞減的特征,最低壓力點仍出現(xiàn)于第四效。一效至六效的溫度變化已接近設計值,呈逐效相差2~4℃,且凝汽器出口處的海水已有顯著溫升,凝汽器出口處的海水溫度達到43℃,相應的產(chǎn)水量和造水比都有了很大的提高,甚至優(yōu)于設計水平。
(2)調整第四效不凝氣抽氣節(jié)流孔板流通面積,使得第一效至第五效的蒸發(fā)室壓力逐效降低,而第五效壓力略低于第六效?;拘纬傻谝恍е恋诹б约澳鲏毫χ饾u降低的趨勢,運行參數(shù)穩(wěn)定。經(jīng)調試后,海水淡化裝置的造水比明顯提高,即使在較低負荷下,造水比仍能維持在9.0以上,海淡裝置的產(chǎn)水量和造水比,均達到甚至超過設計值。
通過對低溫多效海淡裝置的運行調試,分析了直流效參數(shù)異常的原因,對抽汽系統(tǒng)的節(jié)流孔板開度進行了調整,使加熱蒸汽的分配狀態(tài)得到改善,解決第五、第六效這2個直流效不工作的問題,保證了國產(chǎn)海水淡化裝置的各項性能指標均達到設計要求,甚至使有些設備性能指標優(yōu)于設計值。