侯成濤,楊兆亮
(濟南鮑德氣體有限公司,山東濟南 250101)
40000m3/h制氧機是由林德公司設(shè)計制造的內(nèi)壓縮機流程制氧機,2006年8月份投產(chǎn),現(xiàn)為濟南鮑德氣體公司主力生產(chǎn)機組,其運行的可靠、穩(wěn)定直接關(guān)系著煉鐵、煉鋼、軋鋼的安全及連續(xù)性生產(chǎn)。投產(chǎn)以來,受生產(chǎn)環(huán)境、供水溫度等因素影響,空壓機、增壓機、膨脹機在夏季時出現(xiàn)油溫高報警,嚴(yán)重威脅了制氧機組的安全穩(wěn)定經(jīng)濟供應(yīng)。我公司結(jié)合生產(chǎn)實際,逐步開展了空壓機、增壓機、膨脹機油路系統(tǒng)改進;膨脹機增壓端、液氧泵冷箱增設(shè)密封氣的改進,有效地延長了制氧機的運行周期,確保了制氧機組長期安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。40000m3/h制氧機組工藝流程圖,詳見圖1。
圖140000m3/h制氧機組工藝流程圖
40000m3/h制氧機的空壓機、增壓機、膨脹機均為單油冷卻系統(tǒng)。夏季,濟南的最高氣溫達到43℃左右且空氣濕度大,冷卻循環(huán)水溫度最高時到達32℃??諌簷C、增壓機、膨脹機(以下簡稱機組)的潤滑油溫度受環(huán)境溫度、循環(huán)水溫等因素的影響,屢次出現(xiàn)油溫高報警,有時甚至達到聯(lián)鎖停車值(提前已將油溫聯(lián)鎖解除),嚴(yán)重威脅了機組的安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。機組報警及聯(lián)鎖值,詳見表1。
表1 機組報警及聯(lián)鎖值
針對上述問題,我們根據(jù)空壓機、增壓機、膨脹機的潤滑油路系統(tǒng)特點,并結(jié)合以往對其他設(shè)備的技術(shù)改造經(jīng)驗,決定將機組單油冷卻系統(tǒng)改造為雙油冷卻系統(tǒng)。改造后有以下幾方面優(yōu)點:
(1)增大潤滑油路系統(tǒng)換熱面積,確保機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。
(2)實現(xiàn)潤滑油路系統(tǒng)“單、雙冷卻器”在線切換,以便在正常運行的條件下,實現(xiàn)油冷卻器的在線清洗及更換工作。改造后的單、雙潤滑油系統(tǒng)局部比對流程圖,詳見圖2。
潤滑油路系統(tǒng)改造后,通過長期運行監(jiān)測該油路系統(tǒng)冷卻效果顯著提高并可實現(xiàn)不停機清洗冷卻器,有效消除了設(shè)備隱患確保了機組的長期安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。
圖2 油路系統(tǒng)改造前后對比圖
與此同時,為了避免循環(huán)水中的雜質(zhì)造成冷卻器管束堵塞,導(dǎo)致冷卻器使用周期大大縮短,我公司利用系統(tǒng)檢修機會在冷卻器進水管道加裝管道Y型水過濾器,并對Y型水過濾器端蓋鉆孔后加裝排污閥。改造后,可以實現(xiàn)Y型水過濾器在線清洗,有效地延長了冷卻器的清洗周期。
膨脹機是低溫法空分裝置及氣體分離的心臟部機之一,低溫精餾裝置冷量損失的及時補充、產(chǎn)品產(chǎn)量的有效調(diào)節(jié)等都使得為其提供充足冷量的膨脹機尤為重要。保障膨脹機更高的整機效率、更好的穩(wěn)定及調(diào)節(jié)性能、更安全及可靠的保護系統(tǒng)、更長的運行周期及使用壽命對整個制氧機的安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行非常重要。
結(jié)合以往我廠膨脹機運行維護經(jīng)驗,由于跑冷的原因膨脹機增壓端會出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象,對膨脹機的安全穩(wěn)定運行構(gòu)成隱患。在膨脹機安裝調(diào)試初期,我公司對膨脹機增壓端進行改進。在膨脹機增壓端與冷箱連接處增設(shè)帶孔環(huán)形橡膠軟管并通壓縮氮氣(0.5M Pa)。環(huán)形橡膠軟管密封裝置結(jié)構(gòu)示意圖見圖3。
圖3 環(huán)形橡膠軟管密封裝置結(jié)構(gòu)示意圖
自機組運行以來,該膨脹機增壓機端未出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象,有效地保證了制氧機的安全穩(wěn)定經(jīng)濟的運行?,F(xiàn)本公司已逐步對各制氧機組、液化裝置膨脹機進行了加裝環(huán)形橡膠軟管密封裝置的改造。
2012年5月,40000m3/h制氧機停機檢修,在對P 3568 A液氧泵檢修扒保冷箱珠光砂過程中,發(fā)現(xiàn)保冷箱內(nèi)珠光砂結(jié)冰,已失去保溫作用。經(jīng)分析有可能是由于液氧泵運行后,冷箱內(nèi)的設(shè)備及管道處于低溫狀態(tài),保冷材料的溫度也隨之降低。由于內(nèi)部的氣體體積縮小,保冷箱內(nèi)將會形成負壓。如果保冷箱密封不嚴(yán),則外界的濕空氣很容易侵入,使保冷材料變潮,保冷效果變差,空分設(shè)備的跑冷損失增加。我廠空分設(shè)備的保冷材料均采用珠光砂,其熱傳導(dǎo)率約為0.040W/(m·℃)左右;而冰的熱傳導(dǎo)率是2.2 W/(m·℃),可見要增大50多倍。在清除完冷箱內(nèi)的珠光砂后,對保冷箱箱體進行了檢查,發(fā)現(xiàn)保冷箱上部箱體多處已出現(xiàn)裂紋。我們組織專業(yè)的施工隊伍對保冷箱裂紋進行焊接。為了保證液氧泵的長期穩(wěn)定經(jīng)濟運行,防止?jié)窨諝饧翱諝庵械乃衷诠艿篮捅@湎浔诶淠耄瑳Q定向保冷箱內(nèi)充干燥的壓縮氮氣,保持保冷箱內(nèi)為微正壓,約為200~500Pa。保冷箱密封氣裝置示意圖見圖4。
圖4 保冷箱密封氣裝置示意圖
在2013年8月份,制氧機系統(tǒng)檢修時為了驗證加裝密封氣裝置的效果,打開了保冷箱的頂端人孔,并未發(fā)現(xiàn)保冷箱內(nèi)珠光砂有結(jié)冰和潮濕現(xiàn)象。
通過40000m3/h制氧機組實施的一些小改進,沒有再出現(xiàn)因油溫高聯(lián)鎖故障而影響機組正常運行,有力地保證了生產(chǎn)的安全穩(wěn)定長周期經(jīng)濟供應(yīng)。截至目前,該套大型空分設(shè)備一直運行穩(wěn)定,沒有進行過機組大修,各方面經(jīng)濟指標(biāo)也位于全國同類機組的前列。
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