張 帥,朱先亮,王 輝
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司能源動(dòng)力廠,山東萊蕪 271104)
萊鋼能源動(dòng)力廠型鋼區(qū)目前有3臺(tái)130t/h燃?xì)忮仩t,所用燃料為高焦?fàn)t混合煤氣,根據(jù)煤氣總體平衡測(cè)算,高焦?fàn)t煤氣處于缺短的局面,經(jīng)常出現(xiàn)因煤氣供應(yīng)不足而影響發(fā)電量提升的問(wèn)題。與此同時(shí)萊鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量平均為110m3/t,比國(guó)內(nèi)最高回收量135m3/t鋼還有較大差距,為了充分回收利用轉(zhuǎn)爐煤氣,需要改造現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐煤氣并網(wǎng)方式。公司2013年初將型鋼130t/h鍋爐摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣作為改造項(xiàng)目,旨在消耗50%左右的轉(zhuǎn)爐煤氣。
轉(zhuǎn)爐煤氣是鋼鐵企業(yè)內(nèi)部中等熱值的氣體燃料。熱值在6000~8000k J/m3之間,C O含量gt;50%,熱值遠(yuǎn)高于高爐煤氣,可以單獨(dú)作為工業(yè)窯爐的燃料使用,也可和焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣、發(fā)生爐煤氣配合成各種不同熱值的混合煤氣使用。鑒于此種狀況我們研究決定將轉(zhuǎn)爐煤氣并入鍋爐高爐煤氣管網(wǎng)作為燃?xì)忮仩t的燃料,這樣既可以減少重建轉(zhuǎn)爐煤氣管網(wǎng)、改造鍋爐噴燃器的費(fèi)用,又可以通過(guò)高爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣的協(xié)調(diào)調(diào)整來(lái)避免轉(zhuǎn)爐煤氣回收不連續(xù)、間斷使用對(duì)系統(tǒng)及鍋爐燃燒工況的影響。
在2013年7月將轉(zhuǎn)爐煤氣并入高爐煤氣管道后,通過(guò)控制轉(zhuǎn)爐煤氣電動(dòng)蝶閥開(kāi)度鍋爐開(kāi)始摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣后,分別經(jīng)歷1#、2#、3#全部摻燒過(guò)程,但轉(zhuǎn)氣摻燒量受高氣壓力波動(dòng)影響較大,絕大多數(shù)時(shí)間摻燒量在3000m3/h以下,極個(gè)別時(shí)間可達(dá)到20000m3/h,但持續(xù)時(shí)間很短,無(wú)法實(shí)現(xiàn)大量摻燒,不能滿足公司的投燒要求。整個(gè)7月共對(duì)轉(zhuǎn)氣蝶閥調(diào)節(jié)約300余次,每天最高次數(shù)達(dá)20次,但轉(zhuǎn)氣摻燒量隨高氣壓力波動(dòng)變化明顯,多數(shù)時(shí)間摻燒量位于2000m3/h以下,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值日平均25000m3/h的標(biāo)準(zhǔn),無(wú)法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣高容量回收,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。
車間通過(guò)查閱煤氣壓力歷史趨勢(shì)得出造成鍋爐摻燒量無(wú)法滿足要求的主要原因是轉(zhuǎn)爐煤氣壓力相對(duì)高爐煤氣壓力偏低,且轉(zhuǎn)爐煤氣與高爐煤氣的壓力差波動(dòng)頻繁,隨壓差的不斷變化轉(zhuǎn)氣摻燒量也大幅波動(dòng)且無(wú)法持續(xù),投燒量無(wú)法保證,達(dá)不到要求。
針對(duì)此種情況,通過(guò)研討與論證,車間本著降低高爐煤氣壓力同時(shí)提高轉(zhuǎn)爐煤氣壓力從而進(jìn)一步增大轉(zhuǎn)氣與高氣的壓差保證投燒量的方針通過(guò)逐步摸索,進(jìn)行了反復(fù)調(diào)整采取調(diào)整措施如下:
4.1 因2#鍋爐焦氣可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程燃燒控制,選取2#鍋爐為試驗(yàn)鍋爐。
4.2 在2#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣蝶閥開(kāi)全的基礎(chǔ)上,7月21日下午16:00高氣D N 2000蝶閥自100%開(kāi)度按照5%的比例繼續(xù)壓減,壓減至60%左右時(shí),高氣支管壓力未出現(xiàn)明顯下降,但轉(zhuǎn)氣、高氣壓差減小,轉(zhuǎn)氣摻燒量有所增加,16:35分,轉(zhuǎn)爐煤氣摻燒量達(dá)到了25000m3/h,但同樣的開(kāi)度下,8m i n之后,16:43分時(shí),轉(zhuǎn)爐煤氣摻燒量降為0,仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣大流量穩(wěn)定摻燒的目標(biāo)。
4.3 在轉(zhuǎn)爐煤氣蝶閥全開(kāi)的情況下,車間將2#鍋爐高氣D N 2000總閥均關(guān)至40%~35%之間,出現(xiàn)自鍋爐摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣以來(lái)最大量27440m3/h,仍然同樣的開(kāi)度,14:32分時(shí),轉(zhuǎn)爐煤氣量降為0,此時(shí)轉(zhuǎn)氣壓力8.928k Pa,高氣壓力9.955k Pa,同樣無(wú)法實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣大流量穩(wěn)定摻燒的目標(biāo)。
4.4 車間在2#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣蝶閥開(kāi)全的基礎(chǔ)上,高氣D N 2000蝶閥自25%開(kāi)度按照5%的比例繼續(xù)壓減,壓減至10%~15%左右時(shí),高氣支管壓力由10k Pa降至2.8k Pa(此時(shí)高氣主管壓力10.5k Pa左右,繼續(xù)壓減會(huì)造成支管壓力低于2.5k Pa報(bào)警),轉(zhuǎn)爐煤氣主管壓力降至4.7k Pa左右(轉(zhuǎn)爐站出口壓力6.7k Pa),轉(zhuǎn)爐煤氣摻燒量上升至3.5萬(wàn)m3/h,且能保持穩(wěn)定流量;調(diào)整過(guò)程中,焦氣保安量以上燃燒,鍋爐負(fù)荷115t/h,鍋爐各參數(shù)穩(wěn)定,未出現(xiàn)任何波動(dòng)或異常,達(dá)到預(yù)期目的。
4.5 運(yùn)行優(yōu)化控制措施
隨著轉(zhuǎn)爐煤氣投燒的大幅增加,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生鍋爐負(fù)荷突然急劇升高、爐膛出現(xiàn)大正壓的情況,鍋爐參數(shù)出現(xiàn)“拉鋸式”變化,嚴(yán)重威脅到鍋爐及后續(xù)生產(chǎn)的安全運(yùn)行。因此,我們研究了轉(zhuǎn)爐煤氣的燃料特性,從而作出相應(yīng)的控制措施。
4.5.1 煤氣量定量控制
生產(chǎn)1t、3.82M Pa、450℃的蒸汽所需的熱量Q為:
式中:D——蒸汽產(chǎn)量,k g;
h1——壓力為6.3M Pa,溫度為106℃的給水焓值,查表為507.59k J/k g;
h2——蒸汽參數(shù)為3.82M Pa、450℃的焓值,查表為3333.47k J/k g。
代人公式(1)得:Q=2825880k J
鍋爐的熱效率按87%來(lái)計(jì)算,則:
生產(chǎn)1t蒸汽所需轉(zhuǎn)爐煤氣量為:
V=Q/7526/87%=458m3
因此,我們通過(guò)對(duì)高爐煤氣總管閥的開(kāi)度控制,根據(jù)鍋爐負(fù)荷加減量的要求,對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣實(shí)行定量控制,確保不出現(xiàn)參數(shù)大幅波動(dòng)情況。
4.5.2 風(fēng)量定量控制
轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒化學(xué)方程式為:
2 C O+O2=2 C O2完全燃燒1m3C O需0.5m3氧氣
2 H2+O2=2 H2O完全燃燒 1m3H2需 0.5m3氧氣
結(jié)合燃料成分,所以完全燃燒1m3轉(zhuǎn)爐煤氣理論氧氣量為:
0.504×0.5+0.026×0.5-0.011=0.254m3
因空氣中氧氣體積分?jǐn)?shù)為21%,則需空氣0.254/0.21=1.2095m3
考慮過(guò)量空氣系數(shù),α取1.1(爐膛出口煙氣含氧量按2%計(jì)算),則燃燒1m3轉(zhuǎn)爐煤氣需要的送風(fēng)量為1.2095×1.1=1.3306m3(空氣),轉(zhuǎn)爐煤氣熱值為 6686k J/m3。
折合燃用轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)生每G J熱量須消耗空氣1.3306×1000/6.686=199 m3(理論須空氣量為199/1.1=181m3)。
從煤氣成份及燃燒過(guò)程計(jì)算來(lái)看,產(chǎn)生熱量主要靠C O,產(chǎn)生相同熱量所需風(fēng)量相差很小,在蒸汽負(fù)荷、鍋爐效率、送風(fēng)量不變的情況下,燃料由高爐煤氣全轉(zhuǎn)變?yōu)檗D(zhuǎn)爐煤氣后,過(guò)量空氣系數(shù)為218/181=1.2,對(duì)應(yīng)爐膛出口煙氣含氧量為3.5%;而實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,轉(zhuǎn)爐煤氣并網(wǎng)量低于30000m3/h,與高爐煤氣燃料比例低于1:2,若在全燃用高爐煤氣時(shí)控制爐膛出口煙氣含氧量2%,則轉(zhuǎn)爐煤氣并網(wǎng)波動(dòng)時(shí),爐膛出口煙氣氧量必然在2%~2.75%范圍內(nèi),因此,在投燒轉(zhuǎn)爐煤氣時(shí),鍋爐風(fēng)量不需進(jìn)行調(diào)節(jié)就能使燃料完全燃燒,即定風(fēng)量控制只需對(duì)引風(fēng)機(jī)擋板進(jìn)行調(diào)節(jié)便可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定燃燒。
自2#鍋爐高氣D N 2000蝶閥壓減至10%~15%左右時(shí),轉(zhuǎn)爐煤氣壓力總能保持高于高氣壓力,在轉(zhuǎn)爐煤氣允許摻燒的情況下能實(shí)現(xiàn)25000m3/h以上的持續(xù)摻燒,8、9、10三個(gè)月?lián)綗糠謩e達(dá)到1500、1530、1420萬(wàn)m3,摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣總量與有效摻燒時(shí)間的比值超過(guò)25000m3/h,達(dá)到27000m3/h,且鍋爐能保持安全穩(wěn)定燃燒,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算:鍋爐8、9、10月共摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣44500×103m3;按 1000m3轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)汽 2t、發(fā)電汽耗為42.34t/(萬(wàn)k W·h)、1萬(wàn)k W·h發(fā)電效益1000元計(jì)算,可創(chuàng)效益Q=44500×103m3×2t/1000m3÷42.34t/(萬(wàn)k W·h)×1000元/(萬(wàn)k W·h)=210.2萬(wàn)元。
按此估算年度效益約為840萬(wàn)元。
通過(guò)將轉(zhuǎn)爐煤氣作為燃料應(yīng)用于鍋爐,不僅豐富了鍋爐的燃料種類,有效降低了對(duì)高、焦?fàn)t煤氣的依賴性,提高了煤氣系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,而且更合理高效地利用轉(zhuǎn)爐煤氣,減少轉(zhuǎn)爐煤氣放散量,提升萊鋼自發(fā)電總量,保證了蒸汽動(dòng)力的連續(xù)安全穩(wěn)定供應(yīng)。
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