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        生產(chǎn)水緩沖罐覆蓋氣消耗問(wèn)題研究與解決

        2014-12-05 02:04:56彭彬向晶晶
        資源節(jié)約與環(huán)保 2014年7期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

        彭彬 向晶晶

        (中海油能源發(fā)展采油服務(wù)公司曹妃甸FPSO作業(yè)公司 天津 300451)

        曹妃甸油田群投產(chǎn)于2004年7月,目前由一艘15萬(wàn)t級(jí)FPSO和六座井口平臺(tái)組成,油田群采用滾動(dòng)式開發(fā)。伴隨著平臺(tái)的投產(chǎn),油田群總產(chǎn)液量和總產(chǎn)水量逐年攀升,而國(guó)家下達(dá)的生產(chǎn)水外排控制指標(biāo)卻逐年下降,這就不得不考慮將油田生產(chǎn)水注水量逐年提高,故作為油田群注水系統(tǒng)的主力-FPSO生產(chǎn)水注水系統(tǒng)就成了整個(gè)油田注水板塊中的重中之重。

        在FPSO注水工藝流程中,有一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)就是注水緩沖罐,由于FPSO并未安裝天然氣凈化和增壓系統(tǒng),而是選擇覆蓋氣為高純度氮?dú)?,隨著生產(chǎn)水注水量的逐年攀升,覆蓋氣消耗量也逐之攀升,迫使油田在原有一臺(tái)處理量150Nm3/h、氮?dú)饧兌葹?9.9%的制氮機(jī)的基礎(chǔ)上,先后租用了液氮裝置和購(gòu)買安裝了另一臺(tái)相同參數(shù)的制氮機(jī),由于大量溶解氣的存在,造成注水緩沖罐液位調(diào)節(jié)反頻繁氣蝕穿孔損壞,也存在縮短下游注水泵壽命的風(fēng)險(xiǎn)。

        1 FPSO上注水緩沖罐基本介紹和面臨問(wèn)題

        FPSO上注水緩沖罐是水處理和注水系統(tǒng)工藝中的一個(gè)重要樞紐,既承接上游處理合格的生產(chǎn)水,進(jìn)行穩(wěn)定緩沖,又通過(guò)頂部用作覆蓋的氮?dú)鈦?lái)提高緩沖罐的操作壓力(10bar),從而為下游注水泵提供穩(wěn)定的流量和入口壓力。

        1.1 FPSO注水緩沖罐技術(shù)參數(shù)

        設(shè)備名稱:注水(生產(chǎn)水)緩沖罐

        制造單位:渤海石油結(jié)構(gòu)廠

        設(shè)計(jì)壓力:17.3Bar 操作壓力:10Bar

        設(shè)計(jì)溫度:100℃ 操作溫度:70℃

        處理介質(zhì):生產(chǎn)水 罐體直徑:3m,長(zhǎng)15m

        罐體容積:113m3處理能力:2120 m3/h

        1.2 油田操作面臨的問(wèn)題

        隨著注水緩沖罐的處理量從最初的300 m3/h達(dá)到2120 m3/h,對(duì)氮?dú)獾南牧恳矎?0m3/h達(dá)到230m3/h,F(xiàn)PSO上的兩臺(tái)制氮機(jī)已經(jīng)逐漸不能滿足注水緩沖罐需求,主要表現(xiàn)為:

        1.2.1 制氮機(jī)的超限疲勞運(yùn)行

        由于氮?dú)庀牧啃枨蟮呐噬沟脙膳_(tái)制氮機(jī)只能長(zhǎng)時(shí)間大負(fù)荷同時(shí)在線,沒(méi)有備用機(jī),無(wú)法做一些常規(guī)性維保,經(jīng)常出現(xiàn)延時(shí)保養(yǎng)的現(xiàn)象,從而設(shè)備故障率大大提高。

        1.2.2 氮?dú)庋鹾可仙?,注水水質(zhì)含氧難以保證

        為了滿足注水緩沖罐的覆蓋氮?dú)庑枨?,兩臺(tái)制氮機(jī)不得不通過(guò)降低一定的氮?dú)饧兌葋?lái)?yè)Q取足夠的產(chǎn)氣量,使得氮?dú)饧兌纫欢扔?9.9%降低到98.9%。這使得注水緩沖罐中的注水氧氣含量由20ppb上升到60ppb,大大增加了注水管線的腐蝕率,縮短了注水管線的使用壽命。

        1.2.3 增加化學(xué)藥劑使用成本

        為了降低注水中的氧氣含量,保護(hù)注水管線,迫使在注水流程中注入了大量的脫氧劑,濃度達(dá)15ppm,合計(jì)每天消耗大約0.76m3,大大增加了操作成本。

        1.2.4 注水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥門氣蝕問(wèn)題

        由于大量溶解氣的存在,使得注水緩沖罐調(diào)節(jié)閥閥芯氣蝕穿孔,影響正常使用,增加更換維修的操作成本。

        2 氮?dú)庀牧窟^(guò)大的原因排查及分析

        2.1 注水緩沖罐對(duì)氮?dú)庀牧窟^(guò)大的現(xiàn)象確認(rèn)

        為了確認(rèn)FPSO上其他系統(tǒng)對(duì)氮?dú)庀牧繘](méi)有很大影響,操作人員進(jìn)行了一系列試驗(yàn),包括停止向其他氮?dú)庀挠脩簦ㄈ缭头钟蜋C(jī)、熱介質(zhì)膨脹罐、污油處理設(shè)備等)供氣,關(guān)閉注水緩沖罐覆蓋氣管線出口閥門,注意到氮?dú)庀牧繘](méi)有明顯減少,最終確認(rèn)制氮機(jī)生產(chǎn)出的氮?dú)饨^大部門被消耗在注水緩沖罐內(nèi)。

        2.2 氮?dú)庀牧窟^(guò)大的原因排查及分析

        仔細(xì)研究整個(gè)流程,排除氮?dú)馔饴┑那闆r外,覆蓋氮?dú)庀牧窟^(guò)大的可能只剩下一種,那就是覆蓋氮?dú)獗蛔⑺畮肓讼铝髁鞒蹋規(guī)ё叩姆绞街豢赡苡袃煞N—氮?dú)獗蝗芙鈳ё呋蛘叩獨(dú)饣旌线M(jìn)水中被帶走,那到底是哪一種呢?

        首先了解一下氮?dú)獾娜芙舛龋鶕?jù)研究表明,在標(biāo)準(zhǔn)情況下氮?dú)獾臍怏w密度是1.25g/L,難溶于水,在常溫常壓下,1體積水中大約只溶解0.02體積的氮?dú)猓ㄈ鐖D2-1所示)。那么在注水緩沖罐的操作壓力為10Bar,操作溫度為78℃,流量為2120 m3/h的情況下,理論計(jì)算出溶解于生產(chǎn)水的氮?dú)饬績(jī)H為42.4m3/h,而FPSO上現(xiàn)存的兩臺(tái)制氮機(jī)的制氮能力絕對(duì)大大超出了這個(gè)數(shù)值,所以用這種方式來(lái)解釋氮?dú)饬肯倪^(guò)大是行不通的。

        接下來(lái)就剩下另一種可能性—?dú)獗凰旌蠋ё?;從流程設(shè)計(jì)上看,生產(chǎn)水和覆蓋氮?dú)舛际菑淖⑺彌_罐的頂部進(jìn)入罐內(nèi)的。分析以后發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)水由注水緩沖罐的頂部通過(guò)18寸的管口直接噴射到罐內(nèi),撞擊水面會(huì)造成液面散射震蕩,并與覆蓋氮?dú)獬浞纸佑|,如圖2-2所示。這些散射的水會(huì)將氮?dú)庋杆賻胨校⒃诘獨(dú)馍细∏?,將其從緩沖罐出口帶走,這是造成氮?dú)庀牧窟^(guò)大的主要原因。

        圖2 -1 氮?dú)馊芙舛?/p>

        圖2 -2 注水緩沖罐(改造前)

        3 改造方案論證和實(shí)施

        根據(jù)以上的分析,可以看出造成氮?dú)庀牧看蟮母驹蚴堑獨(dú)馀c生產(chǎn)水充分接觸及罐內(nèi)氣液界面不穩(wěn)定所造成的。維持罐內(nèi)氣液界面的穩(wěn)定、避免水與氮?dú)夥磸?fù)頻繁的接觸,理論上應(yīng)該可以大大降低氮?dú)庠谒械娜芙饧氨凰畮ё叩南牧?。接下?lái)就是考慮如何對(duì)流程進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑炝耍?jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)研和討論分析,如果把生產(chǎn)水入口的管口延伸至注水緩沖罐的正常操作液面以下,就可實(shí)現(xiàn)上述目的,從而大大降低氮?dú)獾南牧俊A鞒袒靖脑烊鐖D3-1,3-2所示

        圖3 -1 注水緩沖罐(改造圖紙)

        圖3 -2 注水緩沖罐(改造后)

        拆除18寸的進(jìn)口管線并重新預(yù)制新的16寸的延伸管到緩沖罐正常操作液面以下的位置,同時(shí)設(shè)計(jì)改造需要考慮的幾個(gè)因素,第一,由于管徑的變化,從18寸管線降低為16寸管線,會(huì)造成管流體速度的增加,也會(huì)增加一定的背壓,造成上游注水增壓泵的出口壓力舉升。第二,由于延伸管進(jìn)入到罐體的中部,需要考慮流體對(duì)罐底部沖刷影響。

        根據(jù)目前的生產(chǎn)狀況及各個(gè)生產(chǎn)水流程的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,計(jì)算改造如下:

        進(jìn)水管管線工作流量:32萬(wàn)桶/d(0.589m3/s);

        進(jìn)水管管線中介質(zhì) :78℃生產(chǎn)水,其動(dòng)力粘度μ為0.351×10-3N·s/m2,其運(yùn)動(dòng)粘度 ν 為 0.351×10-6m2/s;進(jìn)水管管線介質(zhì)壓強(qiáng):1Bar;緩沖罐內(nèi)壓強(qiáng):10Bar;

        緩沖罐改造前后進(jìn)水管線情況如表3-1所示

        表3 -1 注水緩沖罐改造前后進(jìn)水管線數(shù)據(jù)

        圖3 -3 注水緩沖罐截面

        新預(yù)制的管線插入液面以下時(shí),與原管線出口處(液面以上)的壓力比較,如圖3-3所示截面為罐頂上任意截面,2-2截面為原進(jìn)水管出口截面(高于液面),3-3截面為新的進(jìn)水管出口,設(shè)1-1截面為基準(zhǔn)面,設(shè)截面管內(nèi)壓強(qiáng)為P1,流速為 V1,2-2截面的壓力為P2,流速為 V2,相對(duì)基準(zhǔn)面高度為-h1,3-3截面管內(nèi)壓強(qiáng)為 P3,流速為 V3,相對(duì)基準(zhǔn)面高度為-(h1+h2)。

        分析:

        1)原管出口在2-2截面處時(shí)(液體液面以上),出口處壓力有管內(nèi)流體壓力P2,和罐內(nèi)壓力1MPa,根據(jù)實(shí)際流體伯努力方程,有

        由于在這一段內(nèi)管的截面積未變,根據(jù)流體流動(dòng)的連續(xù)性原理,有V1=V2

        所以,有

        2)新管線深入液面以下時(shí)(即截面3-3處),出口處的壓力有管內(nèi)流體壓力P3,罐內(nèi)壓力1MPa和管內(nèi)液體壓力h2,根據(jù)實(shí)際流體伯努力方程,有

        因?yàn)橛捎谠谶@一段內(nèi)管的截面積未變,根據(jù)流體流動(dòng)的連續(xù)性原理,有V1=V3,

        所以有 p3=p1+ρgh1-ρg×1

        那么:通過(guò) 1)、2)項(xiàng)分析,P2=P3,即舊管的出口壓力與新管的出口壓力相等,所以,管子的出口位置對(duì)泵的出口壓力不產(chǎn)生影響。

        3)新管與舊管截面積減小造成的局部壓力損失Δpj

        式中ζ——局部阻力系數(shù),本管線由18寸變?yōu)?6寸采用異徑管變徑,可視為普通縮小型

        ρ——介質(zhì)密度,ρ=1000kg/m3;

        局部壓力損失為1454.5Pa。

        4)由新管截面積比原管截面積減小和長(zhǎng)度增加而產(chǎn)生的沿程壓力損失差Δpy1

        原管線在這一段(灌頂?shù)焦迌?nèi))的沿程損失為Δpy1,則式中v1——流速m3/s;

        d1——原管內(nèi)徑0.429m;

        λ1——沿程阻力系數(shù),液體在金屬管道中宜取,而78℃水的運(yùn)動(dòng)粘度為0.351×10-6m2/s

        l1——原管長(zhǎng)度0.5m(假設(shè));

        ρ——介質(zhì)密度,水的密度為1000kg/m3

        5)新管線在這一段(灌頂?shù)焦迌?nèi))的沿程損失為Δpy2,則

        式中v2——流速m3/s;

        d2——新管內(nèi)徑0.380 m;

        λ2——沿程阻力系數(shù),由

        l2——新管長(zhǎng)度1.0m;

        ρ——介質(zhì)密度,水的密度為1000kg/m3

        即由于新管段截面積比原管段截面積減小和長(zhǎng)度增加而產(chǎn)生的沿程阻力損失增大數(shù)值為0.327Pa。

        6)采用新管比舊管增加的壓力損失為

        Δp=Δpj+Δpy=1454.5Pa+0.327Pa=1454.827Pa

        7)關(guān)于生產(chǎn)水出管后對(duì)罐壁沖擊的計(jì)算

        生產(chǎn)水的流速為v=5.19m/s,生產(chǎn)水密度為ρ=1000kg/m3,生產(chǎn)水出離管口后,其速度水頭全部轉(zhuǎn)換為壓力水頭,由能量方程

        可見,由速度水頭產(chǎn)生的壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于罐內(nèi)介質(zhì)壓力1MPa,所以,在生產(chǎn)水出離管口后,其速度水頭所產(chǎn)生的壓力(也即沖擊力)將瞬間被環(huán)境壓力所抵消,不會(huì)對(duì)罐壁產(chǎn)生沖擊。

        那么:由于管線更換造成了介質(zhì)在管線中的壓力損失為0.001454827MPa,由此將導(dǎo)致泵的出口壓力升高,從而造成泵的流量損失,但此壓力損失很小,對(duì)于上游注水增壓泵的影響應(yīng)該不會(huì)太大,從改造后到目前泵的運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)和整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài)來(lái)看,此壓力的增加不會(huì)對(duì)上游注水增壓泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生太大的影響。

        在后來(lái)的計(jì)劃關(guān)斷時(shí)間里,根據(jù)以上的分析和計(jì)算結(jié)果,并設(shè)計(jì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)的管線安裝。如圖3-4注水緩沖罐頂部進(jìn)口管線和圖3-5注水緩沖罐頂部進(jìn)口管線延伸至罐內(nèi)管線(改造后)所示:

        圖3 -4 注水緩沖罐頂部

        圖3 -5 注水緩沖罐進(jìn)口管線內(nèi)部改造延伸管線

        4 效益和影響分析

        通過(guò)改造,成功的解決的注水緩沖罐氮?dú)猱惓O牡膯?wèn)題。

        1)注水緩沖罐覆蓋氮?dú)獾南穆蚀蟠蠼档?,由原?lái)的300 m3/h降低到80 m3/h,由原來(lái)的兩臺(tái)氮?dú)膺\(yùn)行,到目前僅僅使用1臺(tái)氮?dú)鈾C(jī)變能保障整個(gè)FPSO所有用戶的氮?dú)庀摹?/p>

        2)提高了氮?dú)獾募兌群妥⑺焚|(zhì),使得含氧量由60ppb降低到20ppb。

        3)節(jié)省了脫氧劑的消耗量,節(jié)省了化學(xué)藥劑的成本,由原來(lái)每天消耗0.76 m3減少到0.25 m3。

        4)減小了制氮機(jī)的運(yùn)行時(shí)間,降低了故障率,有了一臺(tái)制氮機(jī)作為備用,保證了注水系統(tǒng)的上線率。

        5)有效的保護(hù)了注水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥,至2014年液位調(diào)節(jié)未出現(xiàn)氣蝕穿孔現(xiàn)象,節(jié)約了更換調(diào)節(jié)閥的費(fèi)用。

        6)消除注水泵(12級(jí)離心泵)因氣蝕問(wèn)題而縮短壽命的風(fēng)險(xiǎn)。

        7)對(duì)于上游注水增壓泵的壓力舉升的影響微乎其微。

        [1]天津石化設(shè)計(jì)院.生產(chǎn)水緩沖罐設(shè)計(jì)資料[M].2004.

        [2]汪楠,徐春碧,梁平,等.工程流體力學(xué)[M].重慶科技學(xué)院印制,2001.

        [3]張鈞,余克讓,等.海上采油工程手冊(cè)(上 /下)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001.

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