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        大型挖泥泵葉輪鑄造缺陷分析及對策

        2014-11-24 08:22:30石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司河北050035馮曉冉
        金屬加工(熱加工) 2014年3期
        關(guān)鍵詞:挖泥軸頭鐵液

        石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(河北 050035)馮曉冉

        我公司是生產(chǎn)挖泥泵的專業(yè)廠家,有多年的制造經(jīng)驗(yàn),大型挖泥泵葉輪結(jié)構(gòu)復(fù)雜,鑄造難度較大,容易出現(xiàn)多種鑄造缺陷,我們通過對造成各種缺陷原因的詳細(xì)分析,找到了提高葉輪鑄造質(zhì)量的辦法,使我公司生產(chǎn)的大型挖泥泵葉輪鑄件合格率達(dá)到95%以上。下面以典型的葉輪鑄件為例,闡述鑄造缺陷分析及對策

        1.葉輪軸頭冒口和蓋板處冒口頸的縮孔與縮松

        軸頭冒口出現(xiàn)縮孔、縮松的主要原因:通常軸頭的壁厚在200mm左右,熱節(jié)較大,從而需要更多的鐵液進(jìn)行補(bǔ)縮,而實(shí)際生產(chǎn)中往往由于設(shè)計(jì)的冒口高度或冒口直徑不合理導(dǎo)致補(bǔ)縮能力不足,且普通冒口的補(bǔ)縮效率難以滿足要求。

        解決措施:對軸頭冒口采用發(fā)熱冒口,保證冒口高度(700WN軸頭冒口需達(dá)500mm以上,800WN葉輪冒口需保證在600mm以上),澆注完畢后5~10min對冒口補(bǔ)澆并使用發(fā)熱覆蓋劑。

        蓋板處冒口縮孔與縮松的主要原因:冒口頸處型砂過熱引起嗆火而造成氣縮孔。

        整改措施:取消砂型冒口座,改用陶瓷成形冒口座,從而增加耐火度,同時(shí)配合使用發(fā)熱冒口,增強(qiáng)補(bǔ)縮能力,效果較好。采取改進(jìn)措施前后冒口狀態(tài)見圖1~圖4。

        圖1 改進(jìn)前軸頭冒口縮孔

        圖2 改進(jìn)前蓋板冒口黑心

        圖3 改進(jìn)后軸頭冒口縮孔消失

        圖4 改進(jìn)后蓋板冒口黑心消失

        2.葉輪/葉片/葉墻與前后蓋板相交圓弧根部的粘砂、氣孔、縮孔、縮松

        產(chǎn)生的主要原因:該處造型后多為尖角或圓弧較小,澆注后在該處因砂型過熱引起氣孔和化學(xué)粘砂,此外還與樹脂加入量偏多有關(guān)系。

        解決措施如下:

        (1)在設(shè)計(jì)許可范圍內(nèi)增大蓋板和葉片相交處的圓弧,以消除尖角現(xiàn)象。

        (2)控制斷芯處的披縫厚度,不能過大。

        (3)造型時(shí)在該處使用激冷效果較好的鉻鐵礦砂,以增大耐火度和激冷速度。

        (4)在保證砂型強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,規(guī)范樹脂加入量,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,700WN以下的葉輪樹脂加入量不超過1.6%,700WN以上葉輪不超過1.8%,樹脂加入量得到控制后,發(fā)氣量會(huì)相應(yīng)減少。

        (5)在合箱后至澆注前用熱風(fēng)機(jī)進(jìn)行烘烤。使用時(shí)將熱風(fēng)機(jī)的出風(fēng)管從冒口根部向型腔引入,要避免出風(fēng)管口直接沖著砂型(芯),烘烤時(shí)間為4~6h,出風(fēng)口的溫度要控制在120~150℃,在澆注前半小時(shí)將烘烤設(shè)備撤出。

        (6)加強(qiáng)蓋板和葉片相交處的涂料涂刷并手工打磨圓角。為控制打磨圓角的操作質(zhì)量,制作圓弧卡板,這樣可確保在實(shí)施和檢查環(huán)節(jié)都有依據(jù)。此外涂料的質(zhì)量對葉輪產(chǎn)生氣孔也有影響,其耐火度等性能應(yīng)符合現(xiàn)場使用要求,見附表。

        涂料性能要求

        改進(jìn)前后鑄件質(zhì)量狀況見圖5、圖6。

        圖5 改進(jìn)前蓋板與葉片相交處氣孔、縮孔

        圖6 改進(jìn)后流道內(nèi)表面光潔

        3.葉輪加工后蓋板加工面與軸頭端面存在夾砂和渣孔

        產(chǎn)生的主要原因如下:

        (1)葉輪生產(chǎn)工藝多采用組芯造型,可能在組芯后殘留散砂。

        (2)形成鑄件表面的砂型緊實(shí)度不夠,澆注過程中受鐵液沖刷脫落后進(jìn)入型腔并滯留在加工面和軸頭端面。

        解決措施如下:

        (1)砂型表面一定要舂實(shí),保證有足夠的緊實(shí)度。

        (2)在下箱型腔的最低面增加集砂孔3個(gè),用來收集組芯時(shí)產(chǎn)生的散砂,防止其進(jìn)入鑄件中。

        (3)采用專業(yè)的陶瓷澆道(帶有子母扣)將鐵液與澆道徹底隔絕,防止由澆道進(jìn)入砂子。

        (4)在澆道末端增加集渣包。

        改進(jìn)前后效果見圖7、圖8。

        圖7 改進(jìn)前加工后表面

        圖8 改進(jìn)后加工表面

        4.葉輪出水口及前蓋板外緣產(chǎn)生冷隔

        產(chǎn)生的主要原因有:

        (1)澆注時(shí)間較長,鐵液溫度降低。

        (2)金屬液壓頭不足。

        (3)澆注初期有斷流。

        解決措施如下:

        (1)根據(jù)澆注重量在工藝卡片上給出澆注時(shí)間,定專人監(jiān)督澆注過程。

        (2)保證澆口壓頭高度不低于200mm。

        (3)做池形澆口盆,防止?jié)沧⑦^程中斷流。

        改進(jìn)前后效果見圖9、圖10。

        圖9 蓋板外緣和葉片冷隔

        圖10 采取措施后無冷隔

        5.葉輪流道寬度不均、超差

        分析原因主要是芯盒多為玻璃鋼,在實(shí)際生產(chǎn)中由于模樣的變形和操作原因造成一個(gè)葉輪的幾枚砂芯尺寸不均或個(gè)別超差。對應(yīng)的解決措施:一是加強(qiáng)對模樣尺寸的監(jiān)控,每次制芯時(shí)由技術(shù)員對模樣的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行檢查確認(rèn),合格后再生產(chǎn);二是合箱時(shí)由工序檢驗(yàn)員對每枚砂芯進(jìn)行尺寸檢查與記錄,保證合格后再生產(chǎn)。

        6.葉輪蓋板外緣裂紋

        分析原因主要是鐵液成分中部分元素超標(biāo),以及打箱過早。

        解決措施如下:

        (1)嚴(yán)格控制鐵液中硫、磷的含量(wS<0.1%、wP<0.1%),不合格的堅(jiān)決不出爐。

        (2)合箱時(shí)控制披縫厚度(披縫在5mm以下),打石棉繩不能過多。

        (3)嚴(yán)格執(zhí)行大葉輪壓箱工藝,700WN以上葉輪壓箱時(shí)間不少于8天,澆注3~5h后去壓鐵,澆注24h后將冒口周圍型砂松動(dòng),48h后松動(dòng)上箱,杜絕打箱過早,打箱前需測溫,要保證在300℃以下才出箱,另外注意打箱過程中不允許碰撞鑄件。

        7.葉輪靜平衡找偏時(shí)偏重較大

        造成這一情況的主要原因:鑄件蓋板和葉片厚度不均勻和加工基準(zhǔn)的影響。解決措施:一是加強(qiáng)對模樣尺寸精度的控制,通過下芯合箱時(shí)的測量和驗(yàn)箱驗(yàn)證模型的尺寸精度,下芯時(shí)務(wù)必將葉片厚度調(diào)勻。二是生產(chǎn)前與機(jī)加工車間及時(shí)溝通,明確加工基準(zhǔn)的位置和要求,明確去重的部位及要求。

        8.結(jié)語

        質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的法寶,通過改進(jìn)措施后生產(chǎn)的高質(zhì)量的大型挖泥泵葉輪,為公司占領(lǐng)和鞏固疏浚市場奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),不僅為公司創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益,而且有效提高了公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力。

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