劉柏春
(東旭集團有限公司,北京 100022)
在玻璃生產中,物料的輸送速度及給料的準確對于生產過程的穩(wěn)定以及產品的質量有著重要的影響。為了解決傳統(tǒng)加料機存在的給料不準確、易產生結塊等影響加料精度的問題,本文特在原有的基礎上進行了局部改進,引入高精度的傳感器、冷卻裝置、振打裝置、可移動易于維修便于控制的螺旋給料機及優(yōu)良的控制系統(tǒng)。
圖1 爐前加料稱量系統(tǒng)
爐前加料稱量系統(tǒng)的組成:受料斗、受料斗架臺、爐前稱重倉、稱重倉架臺、稱重傳感器、冷風罩、手動插板閥、振動電機、螺旋給料機、除塵器,熱電偶,上下料位計、移動平臺等。其系統(tǒng)組成如圖1 所示。
通過電梯將在配料系統(tǒng)混合機下配好料的料罐運至爐前加料系統(tǒng)的恒溫恒濕間,用電動葫蘆將料罐吊至爐前受料斗正上方,受料斗內中心鐵桿將料罐底端打開,原料通過受料斗進入到稱重倉內,稱重倉通過3 個稱重傳感器支撐,凈料的重量傳到窯爐控制室,之后通過減量法加料。
1)單元料罐:料罐呈圓柱形,用來承裝混料機混合均勻的混合料,料罐的底部有個可以啟閉的卸料門,由中心鐵桿的上下移動加以控制。卸料時,鐵桿下降,卸料門打開,卸料時會引起分層和飛料現(xiàn)象,因此落差要盡量減小。
2)收塵器:為了減少料罐卸料時引起的飛料現(xiàn)象,每個受料斗單獨設置一臺收塵器,在卸料時吸收飛料,之后反吹,以確保配合料的原料質量及配比準確。
3)爐前稱重倉:為向爐內準確供料,設置爐前稱重倉,使用減量法進行控制。稱重倉放置于稱重倉架臺上,用3 個稱重傳感器支撐。因部分原料受高溫容易結塊,故稱重倉放置在離開窯爐一定距離的位置處,以減少爐體高溫散熱的影響。
4)稱重傳感器:其結構簡單,體積小,重量輕,安裝使用方便,測量可靠,適用于遠距離控制。稱量時傳感器受重量的作用,使機械能轉化為電能,經過放大平衡顯示出數(shù)字,同時通過比較器與定值點給定的信號比較,進行自動控制。稱重傳感器減少了杠桿稱重造成的誤差,使計量精度大大提高。稱重支架必須有較高的水平度,傳感器垂直安裝,必須保證角度和受力均勻。通常稱量誤差是設備沒有調整好造成的,因此應當對稱重系統(tǒng)定期使用標準砝碼進行校正,并經常維修,保證正常。
5)冷風罩:因為窯爐區(qū)域的溫度過高,稱重倉緊鄰窯爐,為了避免因溫度過高使原料結塊,引入冷卻裝置——冷風罩,依據溫度狀況冷風罩通過閘閥來調節(jié)風量的大小,每個冷風罩有4 個進氣孔,可同時吹氣冷卻。
6)電動振打器:為防止和消除稱重倉內的物料起拱等閉塞現(xiàn)象,每個稱重倉下端專設一電動振打裝置,此裝置工作時,振動電機高速轉動,便產生了對料倉壁的周期性高頻振動,一方面使物料與倉壁脫離接觸、消除物料與倉壁的摩擦;另一方面使物料受交變速度和加速度的影響,處于不穩(wěn)定狀態(tài),從而有效地克服物料的內摩擦力和聚集力,以消除料倉內物料間的相對穩(wěn)定性,使物料從料倉口順利排出。
7)手動閘板閥:通常閘板閥處于常開狀態(tài),只有出現(xiàn)異常如維修時,閘板閥才會關閉,用以截斷原料的流動,待問題解決后再打開閘板閥。
8)螺旋給料機:原料經過閘板閥后直接進入螺旋給料機,給料機的頂端深入窯爐內部。螺旋給料機出口端插入胸墻上部,為了避免該處受窯爐熱量輻射而溫度過高,在給料機前段配有水冷裝置,該裝置選用耐高溫原料焊接而成,內通循環(huán)冷卻水。螺旋給料機可通過變速來調節(jié)給料量,并且能保持持續(xù)穩(wěn)定地投料。在窯爐后墻上開兩個進料口,并排布置兩臺給料機。正常情況下,一同供料,如果其中一臺要檢修時,另一臺也能滿足單獨投料的需要。但為了不影響加料精度,可備用一臺,并可瞬間更換。
9)熱電偶:測量水冷罩伸入窯爐內部端內端面的溫度,避免因溫度過高變形而影響加料。
由于人工加料會產生一些不可避免的問題,如加料時間的準確度、加料數(shù)量的精確度、加料分布的均勻度等等,而這些問題會影響玻璃窯爐的加料量與出料量的平衡關系,導致液面波動巨大。為更好地解決此問題,使用了可編程控制器,以及可編程控制終端,以伺服系統(tǒng)為主動力,通過軟件與硬件的相互結合、本地連續(xù)模式(手動設定流量)、遠程連續(xù)模式(遠程DCS 設定流量)、遠程批次模式(設定流量、批次運行)、緊急模式(儀表、變頻器故障時使用)、手動模式(振動器手動啟動、停止)、報警復位按鈕、急停按鈕、現(xiàn)場按鈕盒、上下料位指示燈等方式實現(xiàn)加料機的控制。自動加料根據液面儀檢測提供的加料信號,自動完成加料和停料的動作,不需人工干預,能夠保證玻璃液面的波動在正常的范圍內。上料位、下料位的信號是由二級螺旋給料機傳輸過來的,當上料位信號燈亮時螺旋給料機停止加料,10s 后再自動加料;當下料位信號燈亮時螺旋繼續(xù)加料,不會停止,下料位信號傳輸給上位DCS 處理。
此次改造通過加料測試,加料平穩(wěn)準確,反應迅速,控制方便,調整容易,提高了液面的穩(wěn)定性,避免了液面的過大波動,大大提高了產品的質量。