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        膜法除硝裝置運(yùn)行及工藝改進(jìn)小結(jié)

        2014-11-22 02:04:44王躍蘭張玉璽
        中國氯堿 2014年2期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        王躍蘭,張玉璽

        (昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454000)

        昊華宇航化工有限責(zé)任公司沁陽工業(yè)園區(qū)24萬t/a 燒堿項(xiàng)目于2011年3月投產(chǎn)并一次開車成功,配套除硝裝置為某公司的500 kg/h 膜法除硝裝置,于2011年4月投運(yùn),現(xiàn)對(duì)膜法除硝裝置的運(yùn)行情況、運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及針對(duì)問題進(jìn)行的技改項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié),供同行參考。

        1 膜法除硝裝置工藝流程介紹

        膜法脫硝工工流程見圖1。

        該公司采用的500 kg/h 淡鹽水膜法除硝處理系統(tǒng)是將離子膜電解槽出口淡鹽水經(jīng)物理脫氯后,再加入亞硫酸鈉除去其中的余氯,進(jìn)入緩沖水罐,通過鹽水增壓泵打入一二級(jí)板換降溫,中間加入鹽酸調(diào)節(jié)pH 值為5~7,再經(jīng)活性炭過濾器、保安過濾器過濾后,通過一級(jí)高壓泵送至一級(jí)膜系統(tǒng)過濾,脫硝鹽水進(jìn)入化鹽水貯罐。一級(jí)濃水通過二級(jí)高壓泵進(jìn)入二級(jí)膜系統(tǒng)過濾,處理后的脫硝鹽水進(jìn)入化鹽水儲(chǔ)罐,富硝鹽水進(jìn)入冷凍工序結(jié)晶槽,通過濃縮液循環(huán)泵打入冷凍換熱器,降溫后,重新進(jìn)入結(jié)晶槽,循環(huán)降溫,冷源為冷水機(jī)組制成的2 ℃水,升溫的冷源通過冷水循環(huán)泵重新進(jìn)入冷水機(jī)制冷。結(jié)晶槽內(nèi)混合產(chǎn)生的硫酸鈉結(jié)晶體通過結(jié)晶體輸送泵進(jìn)入沉硝槽,通過離心機(jī)脫水產(chǎn)出成品十水硫酸鈉。離心脫出的水進(jìn)入回水貯槽,達(dá)到一定液位后通過泵重新進(jìn)入結(jié)晶槽。冷凍板式換熱器運(yùn)行一定時(shí)間后,易被結(jié)晶體堵塞,冷凍板換需定期清洗,清洗液進(jìn)入化鹽水貯罐。

        2 膜法除硝裝置工藝指標(biāo)控制

        2.1 pH 值

        pH 值對(duì)膜元件性能影響較大,主要決定了膜的透過性,pH 值過高,則膜的透過量大,產(chǎn)水含硝量高,降低除硝的效果,同時(shí),淡鹽水中的金屬離子會(huì)以氫氧化物的形式存在,造成膜元件堵塞;pH 值過低,則膜的透過量低,產(chǎn)水含硝量低,產(chǎn)水流量也隨之下降。一般控制pH 值為4~7對(duì)膜系統(tǒng)比較適宜。

        2.2 余氯

        由于強(qiáng)氧化物,如次氯酸鈉、游離氯對(duì)膜元件會(huì)造成不可恢復(fù)的損壞,一般要求預(yù)處理時(shí)亞硫酸鈉過量,達(dá)到進(jìn)膜前淡鹽水余氯值<0.1 mg/L,避免對(duì)膜產(chǎn)生氧化性損害。

        2.3 過量亞硫酸鈉

        亞硫酸鈉一定的過量值可減少余氯含量,但若過量較多,不僅增加消耗,如果鹽水系統(tǒng)氯酸鹽含量較高,在酸性條件下易與亞硫酸鈉反應(yīng)而產(chǎn)生游離氯,不僅氧化活性炭,更有損害膜元件的危險(xiǎn)。因此,一般控制亞硫酸鈉過量值<50 mg/L。

        2.4 溫度

        淡鹽水的溫度對(duì)膜元件的產(chǎn)水量有較大影響,溫度高,則產(chǎn)水量大;溫度低則產(chǎn)水量小。淡鹽水溫度每升高或降低1 ℃,系統(tǒng)產(chǎn)水量提高或降低2.9%,但溫度超過45 ℃連續(xù)運(yùn)行,就會(huì)造成膜元件的損壞。為確保運(yùn)行安全,嚴(yán)格控制系統(tǒng)運(yùn)行溫度<40 ℃。

        3 裝置運(yùn)行情況、存在問題及采取的措施

        3.1 運(yùn)行情況及存在問題

        膜法除硝裝置于2011年4月20日投運(yùn),初期裝置運(yùn)行較穩(wěn)定,一、二級(jí)產(chǎn)水中≤2 g/L,鹽水系統(tǒng)中≤5 g/L,因系統(tǒng)開車初期負(fù)荷較低,而除硝裝置處理能力較大,基本處于運(yùn)行7天,停運(yùn)5天的狀態(tài)。2011年10月20日分析脫硝總產(chǎn)水中升至3.56 g/L,經(jīng)與除硝裝置供應(yīng)廠家技術(shù)人員聯(lián)系溝通,將脫硝預(yù)處理單元的鹽水pH 值由6~8調(diào)整至4~6,濾膜產(chǎn)水恢復(fù)正常,總產(chǎn)水中降至1.74 g/L。12月6日鹽水系統(tǒng)逐步升高達(dá)6.08 g/L,脫硝一級(jí)1# 膜組產(chǎn)水達(dá)7.19 g/L,2# 膜組產(chǎn)達(dá)9.49 g/L,二級(jí)膜組產(chǎn)水達(dá)4.39 g/L。雖經(jīng)除硝裝置供應(yīng)廠家技術(shù)人員對(duì)濾膜進(jìn)行酸化處理,但仍不能達(dá)到產(chǎn)水要求。

        3.2 原因分析

        2012年2月25日在對(duì)濾膜進(jìn)行更新時(shí),發(fā)現(xiàn)SRO 膜性能下降的原因?yàn)槲锢頁p傷。檢查膜的流道明顯漲大開裂,原因是在冬季頻繁停機(jī)時(shí)沒有徹底清洗膜,在膜流道內(nèi)積存芒硝結(jié)晶體,造成流道堵塞,引起該段膜壓差過大,從而造成膜流道漲大開裂。因淡鹽水預(yù)處理脫氯不完全,造成SRO 膜被氧化,過濾能力下降。

        3.3 采取措施

        (1)修訂除硝裝置停機(jī)清洗操作方案,完善脫硝裝置操作規(guī)程,杜絕冬季停機(jī)后芒硝結(jié)晶體在膜進(jìn)口析出,避免其對(duì)膜的物理傷害。同時(shí),加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)控,根據(jù)鹽水系統(tǒng)的含量,及時(shí)調(diào)整除硝鹽水流量,保持的含量穩(wěn)定達(dá)標(biāo),盡量避免頻繁開停裝置。確需長時(shí)間停運(yùn)時(shí),先用純水將濾膜全面徹底地清洗后,再用配置好的1%亞硫酸鈉溶液清洗浸泡濾膜,避免鹽水中的殘余游離氯對(duì)濾膜造成損壞。

        (2)對(duì)淡鹽水預(yù)處理脫氯工藝進(jìn)行改進(jìn),在淡鹽水增壓泵之前,增加亞硫酸鈉的加入點(diǎn),經(jīng)泵輸送后,達(dá)到混合均勻,反應(yīng)完全,除凈余氯的效果,避免膜的化學(xué)損傷。

        (3)增加制堿脫氯后ORP 值與除硝裝置淡鹽水總進(jìn)水閥的連鎖控制程序,一旦,制堿返回淡鹽水游離氯高,在線監(jiān)測ORP 值會(huì)隨之升高,當(dāng)脫氯淡鹽水的ORP 值達(dá)到一定數(shù)值,有可能影響除硝裝置的淡鹽水預(yù)處理效果時(shí),除硝裝置淡鹽水總進(jìn)水閥會(huì)自動(dòng)連鎖關(guān)閉,杜絕游離氯高的鹽水進(jìn)入除硝裝置,造成污染SRO 膜的化學(xué)損傷。

        經(jīng)過采取以上措施后,脫硝系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行,未出現(xiàn)過因頻繁開停機(jī)或余氯問題造成的膜元件損壞的情況。

        4 膜法除硝裝置工藝改造

        膜法除硝裝置在采取有效措施之后,運(yùn)行基本穩(wěn)定,但工藝方面仍然存在制約生產(chǎn)的情況。

        (1)在裝置預(yù)處理階段,加鹽酸調(diào)節(jié)pH 值采用計(jì)量泵輸送的方式,計(jì)量泵的輸送過程并非連續(xù)性的,造成鹽水pH 值在1.0~2.0范圍內(nèi)波動(dòng),不容易控制,對(duì)濾膜的穩(wěn)定性造成不良影響。而且計(jì)量泵易損壞,維修率高。

        (2)二級(jí)高壓泵沒有備用泵,如設(shè)備出現(xiàn)異常,裝置需停車,影響裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

        為此,實(shí)施了以下的工藝改造。

        (1)將壓力穩(wěn)定的供酸管道直接增加至去除硝裝置預(yù)處理系統(tǒng)中,在淡鹽水輸送泵前加入鹽酸,連續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)鹽酸。改造后,pH 波動(dòng)范圍減小為0.5左右,穩(wěn)定了預(yù)處理鹽水的pH 值。

        (2)將一級(jí)濃水管道并入二級(jí)濃水去結(jié)晶槽管道上,一級(jí)2套系統(tǒng)濃水通過二級(jí)濃水管道進(jìn)入結(jié)晶槽冷凍處理。即便二級(jí)高壓泵停運(yùn),一級(jí)膜過濾系統(tǒng)仍然能正常維持系統(tǒng)運(yùn)行。

        5 結(jié)語

        通過針對(duì)除硝裝置在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,進(jìn)行分析,并制定完善的操作規(guī)程,再通過相應(yīng)技術(shù)改進(jìn),不僅使鹽水系統(tǒng)含量穩(wěn)定達(dá)標(biāo),也延長了設(shè)備的使用周期,穩(wěn)定了生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行。

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