謝仲陽(yáng)
(廣西柳化氯堿有限公司,廣西 柳州 545600)
蒽醌法生產(chǎn)雙氧水是目前的主流工業(yè)生產(chǎn)方法,以鈀為催化劑的固定床工藝已成為雙氧水生產(chǎn)發(fā)展的方向,廣西柳化氯堿公司的生產(chǎn)裝置就采用了該生產(chǎn)工藝,10萬(wàn)t/a 裝置由黎明化工研究設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)。
該公司2套生產(chǎn)裝置由不同的設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),在2個(gè)系統(tǒng)氫平衡的問(wèn)題上連鎖邏輯設(shè)計(jì)是真空的,為此,根據(jù)公司的生產(chǎn)實(shí)際情況,做出了符合安全生產(chǎn)要求的設(shè)計(jì)并投入應(yīng)用。
從電解槽出來(lái)的濕氯氣,一般溫度較高,并伴有水蒸氣及鹽霧等雜質(zhì)。干燥氯氣前,通常先使氯氣冷卻,除去大部分水蒸氣,然后,用干燥劑進(jìn)一步除去水分。干燥后的氯氣經(jīng)過(guò)壓縮,送到氯氣分配臺(tái)再分送給后續(xù)的液氯包裝、氯化氫合成工序。
從電解出來(lái)的氫氣,其溫度稍低于電解槽槽溫,并含有飽和水蒸氣,還帶有鹽和堿的霧沫,所以應(yīng)進(jìn)行冷卻和洗滌,冷卻后的氫氣由氫氣壓縮機(jī)壓縮到一定的壓力后,經(jīng)氫氣分配臺(tái)分送到后續(xù)的雙氧水、氯化氫合成工序。
電解槽與氯氫系統(tǒng)連鎖邏輯關(guān)系見(jiàn)圖1。
圖1 電解槽與氯氫系統(tǒng)連鎖邏輯關(guān)系圖
電解槽全停時(shí),氯壓機(jī)和氫壓機(jī)全停、氯氣總閥和氫氣總閥全關(guān)。
從氯氣分配臺(tái)來(lái)的氯氣和從氫氣分配臺(tái)來(lái)的氫氣在合成爐底部燃燒器燃燒,并通過(guò)比值調(diào)節(jié)控制氫氣與氯氣的摩爾比為1.25∶1.00~1.35∶1.00(理論上為1.05∶1.00~1.10∶1.00),燃燒后,合成氣溫度可以達(dá)到1 300 ℃以上。生產(chǎn)工藝圖見(jiàn)圖2。
圖2 氯化氫合成系統(tǒng)生產(chǎn)工藝圖
從圖2可以看出,比值調(diào)節(jié)中是利用氯氣的量來(lái)控制氫氣的量,以達(dá)到氯氫在合成系統(tǒng)中的平衡,保證安全生產(chǎn)。
電解槽全停時(shí),進(jìn)HCl 合成爐的FV-5451B 和HV-5458B(氯氣)、FV-5452B 和HV-5459B(氫氣)閥全關(guān),HV-5462B 打開(kāi),注入氮?dú)庵脫Q合成爐內(nèi)混合氣體。
從氫氣分配臺(tái)來(lái)的氫氣經(jīng)過(guò)氫壓機(jī)二次加壓達(dá)到0.35~0.40 MPa 后,經(jīng)手動(dòng)遙控閥HV-5482調(diào)節(jié)送到到雙氧水生產(chǎn)工序,氫壓機(jī)出口安裝有回流調(diào)節(jié)閥以保證前后工序的氫壓力平衡。氫壓機(jī)采用單獨(dú)的西門(mén)子S7-200PLC 控制,通過(guò)MODBUS 協(xié)議與浙大中控ECS-100DCS 通訊,顯示整個(gè)機(jī)組的關(guān)鍵控制點(diǎn)和運(yùn)行狀態(tài)。
(1)電解槽全停時(shí),氯壓機(jī)及氫壓機(jī)全停,但送雙氧水的氫壓機(jī)由于是在氫氣分配臺(tái)之后(屬于雙氧水的設(shè)計(jì)范疇),并沒(méi)有參與到電解槽的連鎖中,因此不會(huì)跳停,會(huì)繼續(xù)抽負(fù)管道,存在著生產(chǎn)安全隱患。
(2)雙氧水突然跳停時(shí),盡管有分配臺(tái)與送雙氧水氫氣總管的回流閥PV-5481調(diào)節(jié)壓力,但送雙氧水氫氣總管壓力還是會(huì)突然增加,回流閥的調(diào)節(jié)并不能迅速降低總管壓力,設(shè)計(jì)中,沒(méi)有壓力超高報(bào)警及放空、連鎖跳車(chē)等邏輯設(shè)計(jì),存在著生產(chǎn)安全隱患。
(3)當(dāng)回流閥PV-5481故障或其他原因?qū)е路峙渑_(tái)壓力過(guò)低時(shí),沒(méi)有設(shè)計(jì)相關(guān)的放空或停車(chē)連鎖,無(wú)法保證HCl 合成爐的安全生產(chǎn),存在較大的安全隱患。
根據(jù)一年多運(yùn)行中,存在的問(wèn)題,工藝和自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)人員對(duì)氫平衡系統(tǒng)進(jìn)行了改造,設(shè)計(jì)出新的連鎖邏輯方案,經(jīng)過(guò)調(diào)試,達(dá)到設(shè)計(jì)要求后投入到實(shí)際應(yīng)用中。新設(shè)計(jì)連鎖方案見(jiàn)圖3。
圖3 新設(shè)計(jì)的連鎖方案
(1)電解全停后,送雙氧水的2臺(tái)氫壓機(jī)也必須停止,并關(guān)閉HV-5482遙控閥門(mén)起到雙保險(xiǎn)的作用,再輸送1個(gè)信號(hào)到雙氧水主控室告知電解槽全停,雙氧水根據(jù)緊急停車(chē)步驟有序停車(chē);在這里的連鎖停車(chē)中,就要用到氫壓機(jī)PLC 與DCS 通過(guò)MODBUS 通訊采集的啟/停動(dòng)作輸出信號(hào),所以,在選PLC 時(shí)需預(yù)留通訊端口,并要求設(shè)備廠家在出廠時(shí)配置有MODBUS 控制協(xié)議的通訊編程,提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地址,方便DCS 讀取,這是在采購(gòu)設(shè)備時(shí)必須注意的技術(shù)細(xì)節(jié)。
(2)雙氧水跳車(chē)時(shí),送雙氧水氫壓機(jī)全停并關(guān)閉HV5482遙控閥,在分配臺(tái)處增加的放空閥緊急打開(kāi)GCFF75%的位置(這是根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)得出的),以保證氫氣分配臺(tái)的壓力不超壓和不低于70 kPa,讓HCl 合成爐能繼續(xù)安全生產(chǎn);送雙氧水氫氣總管增加1個(gè)壓力檢測(cè)點(diǎn)(PI-5483)和超壓放空閥(HV-5483)連鎖,當(dāng)后續(xù)工序出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致超壓時(shí),放空閥打開(kāi),以保證氫氣總管壓力在安全范圍。
(3)氫氣分配臺(tái)的壓力檢測(cè)采用雙壓力檢測(cè),二者同時(shí)滿足壓力低于70 kPa 時(shí)(二選二的邏輯關(guān)系),送雙氧水氫壓機(jī)全停并關(guān)閉HV-5482遙控閥;回流閥采用故障狀態(tài)處于完全打開(kāi)位置的工作形式并配置好旁路手閥,以保證閥門(mén)故障時(shí)氫氣能循環(huán)回到分配臺(tái),確保HCl 合成爐安全生產(chǎn)。
(4)硬件和軟件改造后,在DCS 中編程下載進(jìn)行調(diào)試,新設(shè)計(jì)的連鎖邏輯方案解決了2套生產(chǎn)裝置氫平衡時(shí)存在的問(wèn)題,滿足了安全生產(chǎn)的要求。
離子膜燒堿配套雙氧水生產(chǎn)是近發(fā)展起來(lái)的一種新配套生產(chǎn)模式,利用電解出來(lái)的高純度氫氣,可以充分節(jié)約雙氧水的生產(chǎn)成本。2套生產(chǎn)裝置聯(lián)產(chǎn)最主要的就是氯氫平衡的問(wèn)題,氯氣的消耗必須配套,例如氯化石蠟的生產(chǎn)裝置。工藝不同,設(shè)計(jì)就不同,2套不同的裝置需要聯(lián)產(chǎn)時(shí),就會(huì)存在設(shè)計(jì)的遺漏,需彌補(bǔ)設(shè)計(jì)的不足、完善優(yōu)化工藝以滿足安全生產(chǎn)。