王麗蓉,李欣,何智強(qiáng),齊飛
(1.國網(wǎng)湖南省電力公司檢修公司,湖南長沙410004;2.國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南長沙410007)
電力系統(tǒng)的外部和內(nèi)部過電壓是造成電氣設(shè)備絕緣損害的重要原因之一,也是確定電氣設(shè)備絕緣水平的重要依據(jù),過電壓倍數(shù)的大小直接影響著電網(wǎng)供電的安全性和可靠性〔1〕。對于超高壓輸電線路,輸電距離較遠(yuǎn),線路將長期承受因電容效應(yīng)引起的工頻電壓升高,此外,操作過電壓的高頻部分又疊加在工頻過電壓之上,從而使操作過電壓的倍數(shù)更高,這對于超高壓輸電線路電氣設(shè)備絕緣配合將是一個巨大的考驗〔2〕。
對于新建的超高壓輸電線路,為了保證線路安全運行和考核斷路器開關(guān)能力,都要進(jìn)行相序核對和空載投切試驗。在空載線路投切試驗中,過電壓倍數(shù)與線路運行方式密切相關(guān),如何根據(jù)線路運行方式制定最佳的試驗方案就顯得尤為重要。
500 kV牌樓變電站至500 kV長陽鋪變電站新建500 kV牌長Ⅱ回線路工程全長166.431 km,線路兩端分別裝氧化鋅避雷器和電容式電壓互感器。500 kV牌樓變電站新增1臺斷路器,將原有不完整串改為完整串,裝設(shè)1組高壓并聯(lián)電抗器,單相容量為50000 kVar;500 kV長陽鋪變電站新裝2臺斷路器,構(gòu)成一不完整串。500 kV牌長Ⅱ線簡化接線方式如圖1所示。
圖1 500 kV牌長Ⅱ線接線圖
對于短距離輸電線路,可用集中參數(shù)的T型等值電路代替,而對于長距離輸送的超高壓輸電線路,則應(yīng)考慮分布參數(shù)特性,采用π型等值電路〔3〕。牌長Ⅱ線全長166.432 km,由于線路對地電容的存在,隨著輸送距離的增長,線路容抗將大于感抗,則會出現(xiàn)線路末端電壓高于線路首端,500 kV牌長Ⅱ線的等效電路如圖2所示。
圖2 500 kV牌長Ⅱ線等效電路
當(dāng)線路末端未裝設(shè)高抗時,則線路末端電壓為:
當(dāng)線路末端裝設(shè)高抗時,則線路末端電壓為:
由此可見,并聯(lián)高壓電抗器接入后可降低工頻電壓升高值。
為了驗證500 kV牌長Ⅱ線工頻電壓升高倍數(shù)計算結(jié)果和計算投切試驗時的操作過電壓倍數(shù),采用電磁暫態(tài)仿真軟件ATP-EMTP,建立500 kV牌長Ⅱ線過電壓計算仿真模型〔4〕。
其中,電源采用三相交流電源,幅值為408.20 kV;電源內(nèi)阻采用三相耦合RLC和多相耦合RL電路;開關(guān)采用三相時控開關(guān),考慮最嚴(yán)重情況下的操作過電壓倍數(shù),設(shè)定其中一相合閘相角在90°附近;線路采用π型等值電路模型,三相均勻換位;高壓并聯(lián)電抗器采用三相集中參數(shù)模型;無間隙氧化鋅避雷器采用非線性電阻模擬,其伏安特性曲線如圖3所示。
圖3 無間隙氧化鋅避雷器伏安特性
為了全面分析500 kV牌長Ⅱ線在不同運行方式下的過電壓情況,以制定最佳的試驗方案,分別以500 kV牌樓變電站和500 kV長陽鋪變電站為試驗電源,計算線路兩端同時裝設(shè)MOA避雷器和并聯(lián)高抗、未裝設(shè)MOA避雷器和裝設(shè)并聯(lián)高抗、裝設(shè)MOA避雷器和未裝設(shè)并聯(lián)高抗以及MOA避雷器值和并聯(lián)高抗都未安裝時線路首、末端的工頻電壓升高值和操作過電壓倍數(shù)。圖4為以500 kV長陽鋪為試驗電源的仿真模型。
圖4 以500 kV長陽鋪為試驗電源的仿真模型
圖5為以500 kV長陽鋪為試驗電源,MOA避雷器和并聯(lián)高抗都未裝設(shè)時的首、末端工頻電壓升高和合閘空載線路過電壓波形。
圖5 首末端過電壓仿真波形
500 kV牌長Ⅱ線4種運行方式下的仿真結(jié)果如表1所示。由表1可以看出,空載長線電容效應(yīng)引起的工頻電壓升高理論計算結(jié)果與仿真結(jié)果一致,過電壓倍數(shù)都為1.02 p.u.;分別以長陽鋪和牌樓變電站為試驗電源,在4種不同運行方式下,線路首、末端過電壓倍數(shù)各不相同。其中,以500 kV長陽鋪變電站為試驗電源,線路兩側(cè)都裝設(shè)MOA避雷器,牌樓變電站裝設(shè)一組并聯(lián)高抗,此時的過電壓倍數(shù)最低。
根據(jù)上述理論計算和表1的仿真結(jié)果可知,并聯(lián)高抗裝在試驗電源側(cè)對工頻電壓升高過電壓沒有影響,只有裝在線路末端才可以降低工頻電壓升高值;MOA避雷器能夠有效降低操作過電壓;當(dāng)并聯(lián)高抗在電源側(cè)時,不能起到降低工頻電壓的作用,且在切除空載線路時,可能產(chǎn)生并聯(lián)高抗和線路的劇烈震蕩,產(chǎn)生倍數(shù)較高的過電壓。若此時將并聯(lián)高抗側(cè)作為試驗電源,則線路兩端必須加裝MOA避雷器。綜上所述,試驗電源應(yīng)設(shè)置在線路并聯(lián)高抗側(cè)的對側(cè),此時并聯(lián)高抗和MOA避雷器才能夠起到最有效抑制過電壓的作用。
表1 500 kV牌長Ⅱ線過電壓仿真結(jié)果
超高壓輸電線路投運時,要進(jìn)行空載投切試驗,試驗內(nèi)容主要包括:三相充電核相試驗和自動重合閘試驗。根據(jù)仿真結(jié)果可知,在進(jìn)行投切試驗時,因并聯(lián)高抗裝設(shè)在500 kV牌樓變電站,從降低工頻電壓升高的角度考慮,應(yīng)以500 kV長陽鋪變電站作為試驗電源,此時的過電壓倍數(shù)最低,工頻電壓升高、合空載線路過電壓和切除空載線路過電壓的倍數(shù)分別為 1.00 p.u.,1.63 p.u.和1.13 p.u.。
此外,為了使線路兩側(cè)斷路器的性能都能考核到,兼顧過電壓倍數(shù)、三相充電核相試驗以及自動重合閘試驗所需時間等因素,進(jìn)行三相充電核相試驗時,線路承受的工頻電壓升高時間較長,應(yīng)將500 kV長陽鋪變電站作為試驗電源,而自動重合閘試驗所需時間相對較短,可將500 kV牌樓變電站作為試驗電源,此時工頻電壓升高、合空載線路過電壓和切除空載線路過電壓的倍數(shù)分別為1.00 p.u.,1.63 p.u.和1.63 p.u.。
按照上述試驗方案:三相充電核相時,以500 kV長陽鋪變電站為試驗電源;重合閘試驗時,利用程序控制器控制斷路器自動重合閘操作,以500 kV牌樓變電站為試驗電源。同時,在牌長Ⅱ線線路兩側(cè)CVT處接入電容分壓器,進(jìn)行過電壓波形采集,高低壓分壓比為18 000∶1,試驗測得最大過電壓倍數(shù)為1.78 p.u.,滿足規(guī)程要求,線路可以正常投運。圖6為試驗時采集到的典型過電壓波形。
圖6 實測過電壓波形
文中介紹了新建500 kV牌長Ⅱ回線路的基本情況,根據(jù)該線路的接線方式和線路參數(shù),建立了空載長線的等效電路模型,計算了工頻過電壓升高倍數(shù);利用電磁暫態(tài)仿真軟件ATP-EMTP,建立了牌長Ⅱ回線路的仿真模型,計算了線路在不同運行方式下的工頻電壓升高和操作過電壓倍數(shù),并根據(jù)計算結(jié)果和試驗內(nèi)容,制定了最佳的試驗方案,仿真計算結(jié)果與試驗測試結(jié)果一致。
1)通過利用ATP仿真計算,空載線路投切試驗電源應(yīng)設(shè)置在線路并聯(lián)高抗側(cè)的對側(cè),此時并聯(lián)高抗和MOA避雷器才能夠起到最有效抑制過電壓的作用。
2)綜合考慮仿真結(jié)果和試驗情況,三相充電核相時,應(yīng)以500 kV長陽鋪變電站為試驗電源;重合閘試驗時,應(yīng)以500 kV牌樓變電站為試驗電源。
3)利用電磁暫態(tài)仿真軟件ATP-EMTP計算空載線路投切試驗時的過電壓倍數(shù),對于試驗方案的選擇和制定具有重要的指導(dǎo)意義。
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