孟小芳
摘 要:該文結合大唐烏沙山發(fā)電廠凝結水精處理樹脂再生系統(tǒng)的運行情況,分析陰床樹脂抱團結塊并再生失敗的原因,提出相對應的防范措施,保障以后精處理樹脂再生系統(tǒng)的正常運行。
關鍵詞:精處理 樹脂 再生
中圖分類號:TK223 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)07(c)-0089-01
超臨界機組直流爐對凝結水水質要求較高,凝結水精處理系統(tǒng)作為重要的水處理設備,直接影響著機組的水質指標,而其中的水處理介質樹脂的再生是極為重要的一個環(huán)節(jié)。
1 凝結水精處理再生系統(tǒng)簡介
大唐烏沙山發(fā)電廠4×600MW超臨界機組采用4套凝結水精處理設備和兩套公用的再生系統(tǒng),每臺機組配有3臺高速混床,2臺運行,一臺備用,兩臺機組共用7套樹脂。當運行混床出現(xiàn)累計的流量超標及其他一些主要指標含量超標時,表明運行混床的樹脂已經失效,投入備用混床,將失效樹脂送到再生系統(tǒng)進行體外再生操作。機組兩套公用的再生系統(tǒng)0A和0B采用常壓高塔體外再生系統(tǒng),再生系統(tǒng)由樹脂分離塔(SPT)、陰樹脂再生塔(ART)、陽樹脂再生塔兼樹脂貯存罐(CRT)及與之配備的廢水樹脂捕捉器(WRT)等組成。
2 再生系統(tǒng)陰床樹脂抱團結塊并再生失敗情況
凝結水精處理再生系統(tǒng)0B陽床再生完畢,0B陰床失效,等待再生。運行人員對0B陰床進行小反洗再生,陰床小反洗再生結束后,未再生合格,運行人員重新對0B陰床進行小反洗再生,0B陰床小反洗再生結束,出水電導>100 ms/cm,仍未再生合格。運行人員對0B陰床進行大反洗再生,流量由20 t/h緩慢調整為30 t/h、42 t/h、60 t/h進行反洗,反洗過程中發(fā)現(xiàn)0B陰床底部樹脂有抱團、結塊現(xiàn)象,匯報班長、專工,暫停對0B陰床進行反洗,聯(lián)系設備部對床體內陰床進行取樣。經取樣分析后對0B陰床進行堿泡處理。堿泡結束后,對0B陰床進行清洗,清洗至出水接近中性,清洗結束后,再進行大反洗再生,流量由20 t/h緩慢調整為30 t/h、45 t/h、60 t/h進行反洗,反洗時陰床內樹脂已無結塊抱團現(xiàn)象,且在反洗時將樹脂全部膨脹托起到上窺視鏡,反洗效果較好。大反洗結束,進堿再生,0B陰床再生合格,進行試運合格。
再生系統(tǒng)陰床樹脂抱團結塊并再生失敗原因分析
(1)原水水質歷年以來呈逐步下降趨勢,尤其在夏季原水水質變化大,較一年內其他季節(jié)水質在濁度、膠硅、電導指標上明顯增大,而pH值因受天氣變化而變化快速,在顏色外觀上也呈現(xiàn)黃綠色,由此可見水中雜質含量增大,尤其是今年夏季以來加氯設備一直未能可靠有效運行,原水中有機物和膠硅含量大增是造成樹脂結塊的原因之一。(2)樹脂結塊還受樹脂性能影響,陰樹脂在抗膠硅、抗有機物懸浮物、抗鐵污染以及抗溫性能上要大大低于陽樹脂,在8月中旬環(huán)溫處于較高狀態(tài),樹脂因水溫上升發(fā)生粘結抱團帶來或多或少的影響。(3)周期制水量過高,樹脂容易壓實。(4)大反洗周期過長。反滲透投運以后,一級除鹽的大反洗周期沒有相應的縮短,也是造成樹脂壓實的原因。除鹽設備小反洗再生時是針對中排以上壓脂層樹脂進行反洗、松動和再生,大反洗再生時是對整個床體內的樹脂進行反洗、松動和再生。(5)除鹽床體輪換運行執(zhí)行不嚴格。今年以來專業(yè)上一直在強調對除鹽床體的輪換運行要求,但各值執(zhí)行情況仍較差。從本次OB陰床排查各列除鹽設備的輪換運行情況發(fā)現(xiàn),2013年以來至8月中旬,OA列累計運行再生4個周期,OB列累計運行再生7個周期,由此可見OB列連續(xù)運行周期過多,輪換不均勻是造成樹脂壓實抱團的原因之一。(6)再生操作工藝影響。在除鹽設備進行大反洗再生時,未能在平時的再生中嚴格執(zhí)行空氣擦洗一步,在再生記錄均可發(fā)現(xiàn)有忽略此步的現(xiàn)象,由于空氣擦洗未進行或擦洗效果差,也是造成樹脂結塊,再生失敗的重要原因之一,尤其是容易發(fā)生在陽床樹脂上。在陽樹脂和陰樹脂同時未嚴格執(zhí)行空氣擦洗時,在陽樹脂和陰樹脂上均有可能發(fā)生樹脂結塊抱團導致再生無效的現(xiàn)象,嘉興電廠的一級除鹽陽床就因此而發(fā)生類似樹脂結塊抱團現(xiàn)象。(7)另外因受樹脂老化、受床體內布水裝置故障影響也會導致樹脂結塊抱團。
3 再生系統(tǒng)防范樹脂抱團結塊并再生失敗的措施
(1)跟蹤關注原水水質的變化,認真做好凈水站水質預處理工作,針對來水水質變化做好pH調節(jié)、混凝劑加藥調節(jié)、加氯調節(jié)、澄清池沉降比調節(jié)等,確保預處理出水水質。(2)做好空擦池、活性炭以及細砂過濾器的反洗工作,確保充分反洗,跟蹤關注過濾器反洗周期水量制訂適應性,必要時根據(jù)季節(jié)特點進一步縮短過濾器反洗周期。(3)做好樹脂性能鑒定工作,利用每次床體大修機會取樣送檢樹脂性能,隨時跟蹤樹脂性能下降情況,隨時采取對策完善運行操作。再生操作過程中嚴格控制再生水水溫,特別在冬季,再生時對再生水加熱要嚴格監(jiān)測水溫,防止再生水溫過高,造成樹脂熱污染和樹脂不可逆轉的永久性損壞。(4)根據(jù)我廠水質特點,規(guī)定一級除鹽定期失效周期水量為25000 t,以及縮短床體大反洗周期為第四周,并根據(jù)具體情況作進一步調整。(5)運行各值應嚴肅杜絕隨意使用除鹽列運行的現(xiàn)象,嚴格執(zhí)行除鹽床體輪換運行制度,到達周期制水量時應及時停止運行和再生。(6)認真做好再生時反洗和擦洗工作,確保反洗效果,大反洗時一定要將樹脂膨脹到上窺視鏡的1/3~2/3處,嚴格執(zhí)行空氣擦洗步驟。(7)在遇到類似異常情況時,要綜合監(jiān)測和取得系統(tǒng)各級設備相連貫的一些列相關參數(shù),包括各級設備進出水常規(guī)指標以及其他諸如鐵離子、再生劑質量參數(shù)等作為異常分析的基礎數(shù)據(jù),并對異常時的水樣或樹脂進行留樣、留下照片作為進一步原因分析的物樣。
4 結語
火力發(fā)電廠精處理再生系統(tǒng)再生系統(tǒng)出現(xiàn)問題要及時分析處理,確保精處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,使凝結水精處理系統(tǒng)真正起到保護熱力系統(tǒng),增加經濟效益的作用,希望本文分析總結的凝結水精處理再生系統(tǒng)陰床樹脂抱團結塊并再生失敗原因和措施對同類型電廠有借鑒作用。
參考文獻
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