黃 輝
(河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦,河南 永城 476600)
河南龍宇能源股份公司陳四樓煤礦21503工作面外段北為Fs20正斷層,南為-720回風斜巷和南十五軌道下山及其保護煤柱,西為未開采的實體煤,東為未開采的實體煤;工作面里段北為Fs20正斷層,南為Fs1正斷層、21501工作面和21304工作面采空區(qū),東為2502工作面采空區(qū)。工作面所采二2煤層層位穩(wěn)定,傾角 2°~24°,平均 13°,煤層厚度 1.40 ~3.30 m,平均2.46 m。煤層直接頂為灰色砂質泥巖,基本頂為灰色以及深灰色粉砂巖,直接底為灰色砂質泥巖,基本底為淺灰色細砂巖。
由于地質條件所限及為了最大限度地回采煤炭資源,21503工作面設計有里、外切眼,且兩切眼推進方向垂直。工作面走向長:418 m(里段)/919 m(外段),斜長:122 m(里段)/185 m(外段)。2013年10月28日,工作面里段推進至設計停采位置,完成收尾工作,具備搬家條件,搬家主要任務為:拆除工作面里段回撤通道支架(ZY3800-16/35型)81臺,運至外切眼安裝;拆除工作面里段回撤通道刮板輸送機(SGZ730/2×200型)1部,總長約120 m,運至外切眼內安裝;拆除工作面里段回撤通道采煤機(MG300/720-QWD型)1部,運至外切眼安裝。21503工作面里段推進至停采位置時,工作面巷道布置示意圖見圖1。
圖1 21503工作面巷道布置示意圖
方案一:在軌道順槽超前合適位置打設起吊棚,回撤通道內的液壓支架、刮板輸送機,采煤機拆除后在起吊棚處裝車,由工作面(里段)軌道順槽運出,經工作面(外段)軌道順槽運至外切眼安裝。
方案二:在工作面(里段)皮帶順槽鋪設軌道,在皮帶順槽超前合適位置打設起吊棚,回撤通道內的液壓支架、刮板輸送機,采煤機拆除后在起吊棚處裝車,由工作面(里段)皮帶順槽運出,運至外切眼安裝。
方案三:回撤通道內的液壓支架、刮板輸送機、采煤機拆除后由工作面(里段)皮帶順槽運出,直接拖至外切眼安裝。所有設備直接在底板上拖動,不鋪設軌道。
方案一的優(yōu)點是可以利用原有的軌道。缺點是待搬家的設備運輸路線較長,運輸環(huán)節(jié)較多,占用人員較多。
方案二的優(yōu)點是設備運輸路線較短,運輸環(huán)節(jié)少。缺點是需要鋪設軌道和打設起吊棚,準備工作量較大,人員占用較多,而且鋪設的軌道,搬家工作完成后需再拆除。
方案三的優(yōu)點是運輸路線短、運輸環(huán)節(jié)少,不用鋪設軌道和打設起吊棚,準備工作少、人員占用少。缺點是設備直接在底板上拖拉有一定的難度,且在21503工作面改造巷處有一個落差為1.5 m的斷層,設備在此處拖拉時容易“載頭”。
通過方案對比,考慮到21503工作面(里段)皮帶順槽底板均為硬底,且無論是在軌道上運輸還是直接在底板上拖拉設備,絞車均使用慢速,因此,為了節(jié)省人力和最快的完成搬家工作,決定采用方案三。
搬家前要回撤掉原來鋪設在工作面(里段)皮帶順槽和外切眼用于運輸煤炭的膠帶輸送機;回撤掉里段工作面軌順超前支護;安裝XRB2B-80/20乳化泵,回撤時給工作面供液;安裝2BKJ-No.4.5局部通風機2部以及所需的風筒,回撤時給工作面供風;穩(wěn)設各部絞車,用于拖拉和起吊設備;在工作面改造巷斷層處頂板上打錨桿使用鏈條固定1個5 t的滑輪,讓絞車鋼絲繩從滑輪上通過,以防設備在此處拖拉時受斷層影響“載頭”;清理工作面里段皮帶順槽的雜物,防止阻礙拖拉設備;替換掉拖拉設備時可能碰到的單體柱。搬家時工作面絞車布置示意圖見圖2。
1)采煤機的搬家。
圖2 21503工作面絞車布置示意圖
工作面里段回采完畢后,采煤機停在機頭位置,將運輸機機頭、二節(jié)槽子以及變斜槽子解體后,使用回撤通道機頭處3#SDJ-28絞車將機頭各部件拖至回撤通道機頭,然后使用外切眼機尾處5#SDJ-14絞車配合回撤通道機頭處3#SDJ-28絞車完成各部件的調向工作,待調向工作完成后,使用5#SDJ-14絞車將各部件拖拉至外切眼機尾處,在拖拉的過程中使用回撤通道機頭處的2#SDJ-14絞車與5#絞車進行對拉,以防設備在托運過程中下滑和跑偏。待各部件拖運至外切眼機尾處后,使用外切眼機頭處的6#SDJ-14絞車將各部件拖至外切眼機頭設計位置安裝,托運過程中使用外切眼機尾處的4#SDJ-14絞車與外切眼機頭處6#SDJ-14絞車對拉以防設備下滑和跑偏。待運輸機機頭段拖完后將采煤機解體為5部分:左滾筒、右滾筒、左搖臂與左行走部、右搖臂與右行走部以及中間箱。使用各部絞車完成采煤機5部分的拖運工作,拖運方法與拖運運輸機機頭各部件的方法相同。
2)運輸機的搬家。
將回撤通道內的運輸機按照4~8節(jié)為1組解體,使用機頭處3#絞車將其拖運至機頭,然后以每次拖運2節(jié)的方式將中部槽拖運至外切眼安裝,拖運方法與拖運運輸機機頭部件的方法相同,安裝好的槽子要緊靠外切眼工作面煤壁側,以防安裝支架時外切眼空間不夠,槽子搬家時選擇完好的槽子安裝,存在缺陷的槽子裝車升井。
3)液壓支架的搬家。
a)液壓支架的回撤。
以1#支架的回撤為例(工作面液壓支架從機頭至機尾依次編號為1#~81#):
將1根合適高度的單體支柱一端(柱根)放在2#架底座立柱前,另一端(柱頭)放在1#架頂梁所帶的孔上,并供液升緊,然后停止向液槍供液,將液槍手把用繩綁住,防止液槍脫落。拉回撤通道內1#SDJ-14絞車鉤頭,把鉤頭拴在1#架頂梁上。單獨接通1#架的供液管路,將操作手把打至降架位置,對單體柱遠距離控制供液,同時點動回撤通道內1#SDJ-14絞車,在降架的過程中,支架脫離受壓狀態(tài),依靠單體柱的推力和絞車的拉力,將支架向前抽出,并調向,在調向過程中,為避免1#架靠向2#架,可在兩架間適當位置打1根單體支柱,邊調向邊向單體支柱供液,使1#架順利完成調向工作。然后調節(jié)平衡千斤頂和立柱,將1#支架調至最低高度,用機頭3#絞車將支架拖到回撤通道機頭處,然后利用其余各部絞車將支架拖運至外切眼安裝,拖運方法與拖運運輸機機頭各部件的方法相同。
b)液壓支架的安裝。
外切眼安裝128臺支架,在安裝里切眼時已同步安裝外切眼支架47臺,工作面里段回采完畢將里切眼的81臺支架搬家至外切眼安裝,可滿足外切眼支架的數量,支架安裝時從機頭開始安裝,安裝的支架從機頭至機尾依次編號為1#~128#。外切眼已安裝47臺支架,以48#架的安裝為例:48#支架使用外切眼機頭處6#絞車和外切眼機尾處4#絞車拖運至安裝地點后,利用單體柱、支架本身以及絞車鉤頭進行調架,使支架安裝在預訂位置。
工作面里段在回采過程中,由于受到斷層影響以及回采擾動,頂、底板裂隙水從工作面1#支架~27#支架后的老塘水流出,出水量約20 m3/h。而21503工作面外段皮順標高比軌順低,為防止外段工作面回采時工作面里段的老塘水從外段回采工作面過,影響正常的回采,需將里段老塘水引流出去。具體設計方法如下:在距離工作面里段停采線30 m處打設1道擋水墻,在距離第1道擋水墻3 m處打設第2道擋水墻,兩堵墻暴露在巷道中的墻體高度均為1.5 m,寬度均為0.5 m,使用混凝土澆鑄,墻體向煤幫和底板均深入0.5 m。在施工兩道擋水墻前分別在距離兩道擋水墻1 m位置打設兩個全斷面的寬度為2 m的木垛,用于過濾老塘水沖蝕下來的煤渣。在施工第1道擋水墻時將1根6英寸的排水管埋在巷道邊水溝中,作為引水管,讓水從水管中流過以方便擋水墻的施工;在施工第2道擋水墻時距離底板0.5 m高用1根6英寸的排水管穿過第2道擋水墻,作為導水管,并用6英寸排水管將導水管連接至外段工作面軌道順槽處,待兩堵墻都施工好后把埋在水溝中的引水管堵上,讓水從穿過第2道墻的導水管中排出,第1道墻用于阻擋老塘水沖蝕下來的煤渣,以防堵塞導水管;第2道墻用于擋水,以使水從導水管中流出。兩道墻具體的施工示意圖見圖3。
圖3 防水墻施工圖
待工作面外段推進到與工作面里段的軌道順槽齊平時,在工作面挖水溝埋1趟6英寸的排水管與穿過第2道擋水墻的6英寸導水管連通,可達到把老塘水引流至工作面外段皮帶巷排出去的目的。
21503工作面搬家,受到斷層、運輸條件復雜以及老塘水等因素的影響,但通過采取一系列措施后,順利、快速地完成了工作面搬家,保證了工作面的正常推進,緩解了該礦工作面接替緊張的局面,為今后類似條件綜采工作面的搬家積累了寶貴的經驗。
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