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        充氮?dú)馇菲胶饧夹g(shù)在柳108井深井鉆完井中的研究與應(yīng)用

        2014-11-10 11:49:44劉曉敏
        科技資訊 2014年13期

        劉曉敏

        摘 要:玉門油田青西區(qū)塊存在油層埋藏深度大、地層可鉆性差、油藏孔隙壓力小等問(wèn)題,常規(guī)鉆井不利于低能量小層的勘探發(fā)現(xiàn),對(duì)儲(chǔ)層污染也較大,致使油氣井產(chǎn)量低、后期改造作業(yè)量大,同時(shí)壓持效應(yīng)嚴(yán)重影響鉆井機(jī)速,導(dǎo)致建井周期長(zhǎng)、鉆井成本高。為了更準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)青西凹陷柳溝莊構(gòu)造的含油氣性,提高區(qū)塊儲(chǔ)量整體動(dòng)用程度,同時(shí)在鉆井過(guò)程中減少對(duì)儲(chǔ)層的污染、提高鉆井速度,玉門油田在青西區(qū)塊柳溝莊構(gòu)造帶上的柳108井率先開展了充氮?dú)馇菲胶忏@完井試驗(yàn),通過(guò)優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)、鉆具組合,優(yōu)選鉆頭、鉆井參數(shù)、氮?dú)庾⑷肓?,在確保井下及井口壓力控制安全的前提下最大限度的釋放儲(chǔ)層能量,起到了探明與保護(hù)儲(chǔ)層和鉆井提速的雙重功效。該井欠平衡作業(yè)井段機(jī)械鉆速同比提高85%,欠平衡鉆完井點(diǎn)火成功23次,投產(chǎn)后自噴采油,日產(chǎn)液約29 m3,日產(chǎn)油約27 m3。

        關(guān)鍵詞:玉門青西 充氮?dú)?欠平衡 凍膠閥 儲(chǔ)層保護(hù)

        中圖分類號(hào):TE249 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)05(a)-0088-02

        本文針對(duì)勘探和鉆井中出現(xiàn)的新難題和新矛盾進(jìn)一步研究解決,從而推動(dòng)該區(qū)域勘探開發(fā)過(guò)程中鉆井提速、探明儲(chǔ)層和油氣層保護(hù)步伐,提高勘探開發(fā)和鉆井的綜合效益,實(shí)現(xiàn)油藏可持續(xù)開發(fā)目標(biāo)。

        1 儲(chǔ)集層地質(zhì)特征

        1.1 巖性特征

        上部為厚層深灰色白云質(zhì)泥巖與薄層淺灰色、灰白色泥質(zhì)白云巖互層,局部層段含黃鐵礦;下部為淺灰、雜色礫巖與淺灰、深灰、灰黑色泥質(zhì)白云巖、白云質(zhì)泥巖不等厚組合。礫巖成分以千枚巖、變質(zhì)砂巖為主。

        1.2 儲(chǔ)層孔間類型

        下溝組儲(chǔ)層埋藏深、壓實(shí)和成巖性好,巖性致密。已鉆井取心、鑄體薄片、熒光薄片、掃描電鏡、全直徑巖心X-CT掃描和成像測(cè)井資料反映,儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間有孔隙和裂縫兩大類,孔隙主要包括溶蝕孔洞和微孔隙(如晶間微孔及粒間微孔隙等)兩類,溶蝕孔洞分為粒間溶孔、粒內(nèi)溶孔、晶間溶孔及溶洞;裂縫包括構(gòu)造縫、構(gòu)造-溶蝕縫、壓溶縫及微裂縫等。

        1.3 儲(chǔ)層物性

        儲(chǔ)層儲(chǔ)滲空間類型主要是裂縫,其次是孔隙和孔洞。裂縫密度平均為5.52 m/條,裂縫寬度一般1 mm左右,裂縫性狀以水平縫為主,且大多未充填。地下宏觀裂縫寬度在16 mm左右,微觀裂縫寬度在1.6~6.3m左右。基質(zhì)孔隙度和滲透率很小,裂縫對(duì)滲透率貢獻(xiàn)在99%以上。儲(chǔ)集層孔隙度 4.6~12.6%,水平滲透率15~96.1×10-3μm2,垂直滲透率0.12~16.8×10-3μm2。

        1.4 目的層壓力系統(tǒng)

        根據(jù)地震資料及鄰井實(shí)測(cè)壓力數(shù)據(jù)分析,該區(qū)目的層地層壓力隨構(gòu)造位置的不同差別較大,鄰井測(cè)試結(jié)果表明,下溝組壓力梯度為0.97 MPa/100 m。預(yù)計(jì)青西區(qū)塊儲(chǔ)層段大部井屬于正常壓力系統(tǒng)。

        1.5 儲(chǔ)層敏感性

        速敏為中等,基質(zhì)對(duì)速度不敏感。水敏為中等偏強(qiáng),滲透率損害程度達(dá)31%~75%。在礦化度升高情況下,其鹽敏程度為中等,滲透率損害為26%~43%;礦化度降低時(shí),其鹽敏程度為中等偏強(qiáng),滲透率損害為31%~71%。堿敏為中等偏強(qiáng),滲透率損害為30%~62%。酸敏為弱到中等,滲透率損害在4%~63%。

        1.6 油氣水層

        依據(jù)鄰井鉆探成果及地質(zhì)綜合研究成果,預(yù)測(cè)本井油氣層位置為:中溝組K1z段:4055~4095 m;下溝組K1g2+3段:4200~4240 m,4295~4325 m,4375~4395 m;目的層段沒(méi)有夾層水和伴生氣。

        2 常規(guī)技術(shù)鉆井現(xiàn)狀

        2.1 可鉆性差,鉆速低

        地層膠結(jié)比較致密,主要為致密的泥巖、灰質(zhì)泥巖、泥質(zhì)白云巖及礫巖,富含線狀黃鐵礦,裂縫發(fā)育,并且地層在上覆地層壓力作用下變得非常致密,不僅硬度和密度增加,機(jī)械性能也向塑-脆性巖石或塑性巖石轉(zhuǎn)化,高圍壓下的巖石可鉆性變的很差,機(jī)械鉆速低,導(dǎo)致鉆井周期較長(zhǎng)。

        2.2 頻發(fā)井漏復(fù)雜

        目的層由于裂縫發(fā)育豐富,連通性好,鉆井過(guò)程中存在嚴(yán)重滲漏現(xiàn)象。從統(tǒng)計(jì)資料看,已完鉆井中17口發(fā)生60次余井漏,累計(jì)漏失鉆井液9000 m3左右,損失時(shí)間近90天。

        2.3 油氣層保護(hù)難度大

        裂縫與孔、洞相結(jié)合的雙孔介質(zhì)儲(chǔ)層特征,存在裂縫應(yīng)力敏感性傷害、固相侵入傷害、外來(lái)液相侵入傷害、結(jié)垢?jìng)?、?chǔ)層礦物敏感性傷害等因素引起的油氣層傷害,采用常規(guī)技術(shù)所鉆的井部分井小層表皮系數(shù)居高不下,部分井試油效果不佳,經(jīng)過(guò)油層改造如酸化壓裂后產(chǎn)量較高。

        3 充氮?dú)馇菲胶忏@完井技術(shù)優(yōu)勢(shì)

        充氮?dú)馇菲胶忏@井是通過(guò)鉆柱向井內(nèi)鉆井液連續(xù)注入一定量的高壓氮?dú)?,以形成不穩(wěn)定的氣液兩相流體為鉆井循環(huán)介質(zhì),達(dá)到降低全井筒液柱壓力的目的。充氮?dú)庑纬傻臍庖夯旌香@井液為不穩(wěn)定兩相流體,全井筒基本上是以液體為連續(xù)相、氣體為分散相的兩相介質(zhì),該混相流體的優(yōu)點(diǎn)是:地面脫氣較容易,脫氣后的基液可進(jìn)行常規(guī)的凈化處理、循環(huán)使用。

        儲(chǔ)層上部的復(fù)雜常規(guī)地層段采用技術(shù)套管封固,儲(chǔ)層內(nèi)三開實(shí)施充氮?dú)馇菲胶忏@井,通過(guò)合理調(diào)配氣液比來(lái)科學(xué)降低液柱壓力,有效減小井底壓持效應(yīng),已達(dá)到提高機(jī)械鉆速的目的;同時(shí)在裸眼段環(huán)空內(nèi)形成負(fù)壓差,充分釋放儲(chǔ)集層能量,最大限度的減少鉆進(jìn)過(guò)程中外來(lái)物質(zhì)對(duì)儲(chǔ)層空間和儲(chǔ)層滲流通道的破壞,保護(hù)儲(chǔ)層,防止井漏。

        完井階段優(yōu)選欠平衡完井配套工具,在井底欠壓狀態(tài)下完成下油層套管、下油管等作業(yè),實(shí)現(xiàn)鉆完井階段全過(guò)程欠平衡作業(yè),避免了儲(chǔ)集層二次傷害。

        4 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況

        4.1 井身結(jié)構(gòu)

        與常規(guī)鉆井的井身結(jié)構(gòu)相比較,改進(jìn)后的欠平衡鉆井井身結(jié)構(gòu)節(jié)省了鉆井周期、節(jié)約了鉆井成本,同時(shí)降低了欠平衡鉆井的安全風(fēng)險(xiǎn),更有利于實(shí)施三開充氮?dú)馇菲胶忏@井作業(yè);懸掛篩管尾管的完井管柱不但縮短了完井作業(yè)步驟和周期,便于更早的投產(chǎn),同時(shí)為油氣井后期改造提供了更多的選擇余地。endprint

        4.2 鉆具組合

        Ф152.4mmM1365PDC鉆頭+Ф121 mm雙母接頭×1只+Ф121 mm箭形單流閥×2只+Ф121 mm鉆鋌×9根+Ф89 mm加重鉆桿×15根+Ф120 mm柔桿×1只+Ф120 mm隨鉆震擊器×1只+Ф89 mm加重鉆桿×3柱+Ф89 mm斜坡鉆桿(至井口)+Ф127 mm旋塞閥×1只+Ф127 mm箭形單流閥×1只+Ф89 mm斜坡鉆桿(單根)+Ф121 mm方保×1只+Ф127 mm下旋塞×1只+Ф108 mm方鉆桿

        4.3 工藝參數(shù)(見表1)(見表2)

        4.4 欠平衡鉆進(jìn)

        該井于2011年6月1日自井深4132 m開始充氮?dú)馇菲胶忏@進(jìn),最高注氣壓力26 MPa,穩(wěn)定注氣壓力22 MPa。欠平衡鉆井初期因井底造型、跑合鉆頭及井下U型循環(huán)系統(tǒng)氣液兩相未混合均勻等因素,鉆時(shí)不理想,鉆至井深4167 m時(shí),鉆時(shí)穩(wěn)定在35 min/米左右。鉆至井深4379.49 m時(shí),全烴值由0.03%左右突升至0.8%,停鉆循環(huán)一小時(shí)后全烴值升至52%,點(diǎn)火成功,火焰呈橘黃色、伴少量黑煙,高度1~2 m,泥漿循環(huán)池及振動(dòng)篩上可見油花,后續(xù)混油、充氮?dú)忏@進(jìn),地面循環(huán)系統(tǒng)混油量穩(wěn)定增長(zhǎng),單根后效明顯,均能點(diǎn)火成功。

        充氮?dú)馇菲胶庾鳂I(yè)井段4132~4434 m,進(jìn)尺302 m,純鉆時(shí)間304:37(h:min),機(jī)械鉆速0.99 m/h,鉆進(jìn)過(guò)程中點(diǎn)火成功13次,火焰高3~6 m,前為橙黃色伴少量黑煙,后帶藍(lán)色火焰,單次最長(zhǎng)燃燒時(shí)間142 min,累計(jì)燃燒356 min,最高總烴100%。

        4.5 欠平衡完井

        (1)關(guān)井求壓。

        充氮?dú)庋h(huán)兩周后,采用基漿密度為1.09 g/cm3的泥漿脫氣循環(huán)一周半,起鉆至套管內(nèi)關(guān)井求壓,最高套壓2.6 Mpa,穩(wěn)定套壓2.5 Mpa,折算地層壓力系數(shù)1.15。下鉆至井底測(cè)后效,井筒靜止時(shí)間22:35,油氣上竄高度3107.25 m,上竄速度137.59 m/h。

        (2)凍膠注入與頂替。

        采用兩部水泥車同時(shí)注入基液和交聯(lián)劑,注入排量600 L/min和150 L/min,注入時(shí)間12 min,然后采用1.09 g/cm3的泥漿頂替凍膠閥至2560 m,累計(jì)注入泥漿9.65 m3,最高頂替壓力18 MPa。

        (3)凍膠成膠與返排。

        關(guān)井后套壓穩(wěn)定在3.2 MPa,5 h后放壓判斷凍膠閥成膠情況,泄壓為零后再次關(guān)井套壓3 min內(nèi)升至0.5 MPa;分析認(rèn)為凍膠閥上部氣體滑脫產(chǎn)生圈閉套壓,泄壓一小時(shí)后關(guān)井,套管上升幅度為0.6 MPa/5分鐘,最高壓力升至3.2 MPa,初步判斷凍膠閥未起到密封作用。下鉆至3000 m(凍膠閥底部)循環(huán)返排凍膠閥,從返排產(chǎn)物觀察凍膠閥與泥漿混合嚴(yán)重,測(cè)其密度分別為1.03、1.06、1.08 g/cm3;粘度為174 s,凍膠閥未有效成膠,在井筒內(nèi)未起到密封作用。

        后續(xù)二次試驗(yàn)凍膠閥未果,采用靜平衡壓井的方法完成下篩管、倒井口、下油管等作業(yè)。

        5 應(yīng)用效果分析

        5.1 提速效果明顯

        該井三開采用Ф152.4 mm鉆頭鉆進(jìn),其破巖能力比Ф215.9 mm鉆頭差,將該井欠平衡作業(yè)井段純鉆機(jī)械鉆速與鄰井同層位、同井深的Ф215.9 mm鉆頭常規(guī)鉆井機(jī)速對(duì)比發(fā)現(xiàn),該井欠平衡段機(jī)速明顯提高,平均提速85 %,其中較Q2-4井提速量高達(dá)145 %。

        5.2 探明和保護(hù)儲(chǔ)層成果突出

        該井充氮?dú)馇菲胶忏@完井過(guò)程中累計(jì)點(diǎn)火成功23次,火焰高度5~8 m,累計(jì)燃燒時(shí)間661 min;自井深4379.49 m開始欠平衡鉆進(jìn)過(guò)程中穩(wěn)定出油,出油量達(dá)2 m3/h;錄、測(cè)井資料證實(shí):欠平衡鉆井成功揭開5套油層,其中3套為主力油層,油氣儲(chǔ)量客觀;投產(chǎn)后自噴采油,日產(chǎn)液約29 m3,日產(chǎn)油約27 m3,是鄰井的4~5倍。

        5.3 保護(hù)鉆頭效果顯著

        欠平衡作業(yè)層段地層壓力系數(shù)1.12~1.15 g/cm3,欠平衡鉆進(jìn)過(guò)程中裸眼段環(huán)空當(dāng)量密度最高0.9 g/cm3,井底保持著3~5 MPa的動(dòng)態(tài)負(fù)壓差,減緩了井底壓持效應(yīng),降低了井底巖石的強(qiáng)度;同時(shí)充氮?dú)饽酀{對(duì)井底鉆屑清洗更加徹底,鉆頭周圍參與重復(fù)破碎與旋轉(zhuǎn)磨蝕鉆屑顆粒減少,從而大幅度降低了鉆頭非有效工作時(shí)間,有效提高了鉆頭壽命,該井三開1只鉆頭一趟鉆完成全部欠平衡井段,鉆頭進(jìn)尺達(dá)302 m,較鄰井φ215.9 mm鉆頭最大單只鉆頭進(jìn)尺提高375.67%,工作時(shí)間高達(dá)304:37(h:min),較鄰井平均指標(biāo)同比提高86%。

        6 結(jié)論和認(rèn)識(shí)

        (1)柳108井為玉門油田最深的一口充氮?dú)馇菲胶饩?,海拔高達(dá)2500 m,充氣設(shè)備承壓高達(dá)26 MPa,該井成功試驗(yàn)為玉門油田及類似油田高效勘探開發(fā)探索了一條新途徑;(2)該井欠平衡段使用1只鉆頭一趟鉆就完成了全部欠平衡進(jìn)尺,欠平衡鉆進(jìn)過(guò)程中未出現(xiàn)任何井下復(fù)雜,純鉆機(jī)速提高85%,充分說(shuō)明充氮?dú)馇菲胶忏@井技術(shù)在延長(zhǎng)鉆頭壽命、節(jié)約鉆井周期和預(yù)防井漏復(fù)雜等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì);(3)應(yīng)用欠平衡鉆井技術(shù)在柳溝莊構(gòu)造下溝組地層發(fā)現(xiàn)了3套好油層,欠平衡完井投產(chǎn)后自噴采油,且出油量樂(lè)觀,體現(xiàn)了充氮?dú)馇菲胶忏@井與凍膠閥欠平衡完井相結(jié)合的全過(guò)程欠平衡鉆完井技術(shù)在儲(chǔ)層勘探和油氣層保護(hù)方面具有獨(dú)到的技術(shù)潛力。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 楊虎,王利國(guó),等.欠平衡鉆井基礎(chǔ)理論與實(shí)踐[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.

        [2] 胥思平.欠平衡鉆井氣體體積流量的計(jì)算[M].北京:中國(guó)石化出版社,2006.endprint

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