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        440?T/h CFB鍋爐中心筒改造

        2014-11-07 18:08:18郝石
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2014年15期

        郝石

        摘 要:針對440T/H CFB鍋爐由于分離器中心筒變形導(dǎo)致鍋爐返料回灰不暢,影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。該文從中心筒的制造方法,材料選擇及固定方式等方面分析了現(xiàn)有中心筒變形原因,并提出了改造方案。

        關(guān)鍵詞:CFB鍋爐 中心筒 變形改造

        中圖分類號:TK229.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)05(c)-0066-02

        1 設(shè)備概括

        神華鄂爾多斯煤制油是我國第一條百萬噸級煤直接液化項目,目前已成功運(yùn)行多年。為綜合利用資源,保護(hù)環(huán)境,提高經(jīng)濟(jì)效益,就地配套建設(shè)油灰渣、煤矸石、煤泥、洗中煤綜合利用動力中心,設(shè)置3×440 t/h CFB鍋爐+2×100 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,既解決環(huán)保問題,同時為直接液化項目提供所需的蒸汽、電力、除鹽水,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。其中3臺鍋爐為無錫華光鍋爐股份有限公司開發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的UG-440/10-M型CFB鍋爐,為高溫高壓、單爐膛、單鍋筒橫置、汽水自然循環(huán)、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型布置。鍋爐采用緊身封閉,在運(yùn)轉(zhuǎn)層9m標(biāo)高設(shè)置格柵平臺。爐膛采用氣密型膜式水冷壁;爐膛和尾部豎井煙道之間并排布置兩個蝸殼式絕熱型旋風(fēng)分離器;尾部豎井煙道內(nèi)布置兩級三組對流過熱器;過熱器下方布置四組省煤器及一、二次風(fēng)各三組空氣預(yù)熱器,無再熱器。前墻均布4個給煤口、后墻布置2個返料口,底部布置4個排渣口。

        2 運(yùn)行情況

        #1鍋爐自投用以來年運(yùn)行均能達(dá)到設(shè)計的7500 h以上。運(yùn)行初期1-3年間因磨損導(dǎo)致水冷壁管泄漏的停爐時有發(fā)生,為此先后進(jìn)行了防磨噴涂、加裝防磨梁、加裝防側(cè)磨片等多項改造措施,取得了一定的效果,最長連續(xù)運(yùn)行達(dá)到過210 d。2013年初在對#1鍋爐停爐檢查時發(fā)現(xiàn)右側(cè)中心筒出現(xiàn)變形,中心筒中及下段變?yōu)闄E圓狀(如圖1),左側(cè)中心筒下部幾乎完全合攏(如圖2)。

        但因檢修時間短、材料備件短缺未能進(jìn)行中心筒的更換,將右側(cè)中心筒做了簡單的加強(qiáng)和防墜措施,左側(cè)中心筒下半部進(jìn)行了切除同時也進(jìn)行了防墜保護(hù)。啟動初期時因循環(huán)物料量少,左側(cè)中心筒被截短,左側(cè)分離器回料量減少,床溫上升緩慢,隨著投煤量加大有所緩解,鍋爐負(fù)荷能夠達(dá)到90%額定出力。但分離器返料波動較大,左側(cè)返料器溫度偏低60 ℃左右,分離器溫度偏低20 ℃左右,但阻力變化較小。

        3 變形原因簡要分析

        3.1 從中心筒制造工藝分析

        目前中心筒的制造分兩種方法:當(dāng)壁厚在8-12 mm時多使用鋼板卷制,材質(zhì)為Cr25Ni20;超過12 mm多使用高鉻鎳耐熱鋼并添加稀有材料鑄造而成。我中心使用的中心筒恰好是由鋼板卷制,鋼板厚度為δ=10 mm。通過近些年同類型電廠使用情況來看,鋼板卷制的中心筒均出現(xiàn)了不同程度的變形,主要是因為受工藝限制鋼板卷制的中心筒壁厚普遍較薄,雖然使用了Cr25Ni20等耐熱鋼,但對于長期懸吊于接近1000 ℃環(huán)境下的大型部件來說強(qiáng)度仍顯不足,在鍋爐啟動時,中心筒整體受熱不均,停爐時受冷不均勻,尤其在發(fā)生水冷壁爆管等極端情況下,極易產(chǎn)生變形,成為橢圓形,插入深度越深越容易變形,中心筒直徑越大越容易變形。同時,壁厚過薄也不利于抗磨。

        3.2 從筒體加強(qiáng)結(jié)構(gòu)分析

        我中心使用的中心筒插入深度為3800 mm,從中心筒下沿起,每隔900 mm設(shè)置一道加強(qiáng)圈,共設(shè)置3道,加強(qiáng)圈下部均布12個三角形的加強(qiáng)肋板,雙面焊接在中心筒和加強(qiáng)圈上。從實(shí)際變形情況分析,加強(qiáng)結(jié)構(gòu)設(shè)置單薄三角形肋板數(shù)量明顯不足,從圖三中可以看出在相鄰的兩個肋板中間的加強(qiáng)圈變形尤為嚴(yán)重。由此可以看出,由鋼板卷制的中心筒加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計同樣重要,如加強(qiáng)圈厚度可再適當(dāng)增加,三角型肋板改為上下兩圈圓錐板加強(qiáng)。

        3.3 從懸吊結(jié)構(gòu)分析

        吊掛方式采用吊桿吊掛,中心筒由24個卡槽和24個吊架固定,由于卡槽強(qiáng)度不夠,卡槽易斷裂并脫離中心筒,導(dǎo)致中心筒易下移并產(chǎn)生偏斜,這也會使分離效率下降,并且此種卡槽連接方式,在中心筒受熱膨脹、受冷收縮時,卡槽與中心筒連接處脹縮受阻,脹縮頂拉力會使中心筒上部產(chǎn)生嚴(yán)重變形,同時卡槽易被扭斷,使中心筒下沉,嚴(yán)重時會導(dǎo)致中心筒脫落。

        4 改造方案的選擇

        針對中心筒變形原因的分析,通過周邊同類型電廠的調(diào)研,并對多家投標(biāo)單位方案評選后,最終選用了山東煙臺通用風(fēng)帽有限公司的方案,并由其進(jìn)行安裝,具體方案如下:

        (1)中心筒由鋼板卷制改為鑄造,厚度由原來的δ=10 mm增加到δ=16 mm,厚度增加,強(qiáng)度相應(yīng)的有所提高。材料由1Cr25Ni20變?yōu)閆G40Cr26Ni20MoMnSiNRe,C由0.1%變?yōu)?.15%~0.2%,增加了Mn、N、Re微量元素,在合金中摻入少量Re能增大硬度,多用于制造長期耐受磨損的金屬零件,進(jìn)一步提高中心筒的抗磨性能。

        (2)筒體加強(qiáng)

        筒體加強(qiáng)圈與筒體一體鑄造,厚度δ=20 mm,同時三角型的加強(qiáng)筋板增加到32塊,均勻焊接在加強(qiáng)圈上層,加強(qiáng)圈下層也增加32塊三角型加強(qiáng)筋,并與上層的錯開一定角度。加強(qiáng)圈共有3道,這樣筒體強(qiáng)度得到提高,抗變形能力更加可靠。

        (3)固定方式改為自由吊掛的支承方式

        自由吊掛是指中心筒通過上部大筋板安放在支架上的安裝方式,這種安裝方式大筋板與支架間為自由配合(無焊接等任何方式的固定),可以相對滑動,因此中心筒在受熱膨脹時或冷卻收縮時均不會受到較大的阻力發(fā)生變形。并且由于大筋板、三角筋板和中心筒為一體鑄造具有較高的強(qiáng)度,不會發(fā)生扭曲變形,具有良好的使用效果。

        如圖5,筒體δ=16 mm厚,筒體上圈筋板為吊掛筋板δ=20 mm厚,寬度200 mm,與筒體一體鑄造而成強(qiáng)度很高,筋板上部配有32個均布的三角筋板,連接筒體與上圈筋板以增加上圈吊掛筋板的強(qiáng)度。上圈筋板的下平面上也均布32個三角筋板與筋板上平面三角筋板錯開布置,使上圈吊掛筋板的牢固度更強(qiáng),不會發(fā)生上圈吊掛筋板走形彎曲等現(xiàn)象,這樣筒體偏斜也就不會發(fā)生。

        5 改造效果

        2013年6月份利用停工檢修機(jī)會,對中心筒進(jìn)行了更換,單側(cè)中心筒更換工期6 d。啟動后使用效果良好,鍋爐各項參數(shù)恢復(fù)正常。2014年停爐檢查,中心筒結(jié)構(gòu)完好,通過標(biāo)記觀察,未發(fā)生明顯位移。 2014年6月份停工檢修期間計劃對另外兩臺鍋爐的中心筒進(jìn)行統(tǒng)一更換。

        6 結(jié)語

        通過對我動力中心鍋爐中心筒變形改造分析,建議中心筒盡量鑄造,但要嚴(yán)格控制鑄造工藝,防止氣孔、沙眼的形成。中心筒的設(shè)計應(yīng)充分考慮筒體的加強(qiáng),以提高抗變形能力。中心筒的懸掛應(yīng)充分考慮各種工況下的膨脹和位移,使用自由吊掛的方法。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 楊建球.循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行、改進(jìn)及循環(huán)流化床鍋爐新技術(shù)與工程應(yīng)用手冊[M].中國電力出版社,2010.

        [2] 李新剛.循環(huán)流化床鍋爐中心筒改造[J].投資與創(chuàng)業(yè),2012(6).

        [3] 李文廣.兩起CFB鍋爐旋風(fēng)分離器中心筒故障的分析與處理[J].鍋爐技術(shù),2008(6).endprint

        摘 要:針對440T/H CFB鍋爐由于分離器中心筒變形導(dǎo)致鍋爐返料回灰不暢,影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。該文從中心筒的制造方法,材料選擇及固定方式等方面分析了現(xiàn)有中心筒變形原因,并提出了改造方案。

        關(guān)鍵詞:CFB鍋爐 中心筒 變形改造

        中圖分類號:TK229.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)05(c)-0066-02

        1 設(shè)備概括

        神華鄂爾多斯煤制油是我國第一條百萬噸級煤直接液化項目,目前已成功運(yùn)行多年。為綜合利用資源,保護(hù)環(huán)境,提高經(jīng)濟(jì)效益,就地配套建設(shè)油灰渣、煤矸石、煤泥、洗中煤綜合利用動力中心,設(shè)置3×440 t/h CFB鍋爐+2×100 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,既解決環(huán)保問題,同時為直接液化項目提供所需的蒸汽、電力、除鹽水,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。其中3臺鍋爐為無錫華光鍋爐股份有限公司開發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的UG-440/10-M型CFB鍋爐,為高溫高壓、單爐膛、單鍋筒橫置、汽水自然循環(huán)、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型布置。鍋爐采用緊身封閉,在運(yùn)轉(zhuǎn)層9m標(biāo)高設(shè)置格柵平臺。爐膛采用氣密型膜式水冷壁;爐膛和尾部豎井煙道之間并排布置兩個蝸殼式絕熱型旋風(fēng)分離器;尾部豎井煙道內(nèi)布置兩級三組對流過熱器;過熱器下方布置四組省煤器及一、二次風(fēng)各三組空氣預(yù)熱器,無再熱器。前墻均布4個給煤口、后墻布置2個返料口,底部布置4個排渣口。

        2 運(yùn)行情況

        #1鍋爐自投用以來年運(yùn)行均能達(dá)到設(shè)計的7500 h以上。運(yùn)行初期1-3年間因磨損導(dǎo)致水冷壁管泄漏的停爐時有發(fā)生,為此先后進(jìn)行了防磨噴涂、加裝防磨梁、加裝防側(cè)磨片等多項改造措施,取得了一定的效果,最長連續(xù)運(yùn)行達(dá)到過210 d。2013年初在對#1鍋爐停爐檢查時發(fā)現(xiàn)右側(cè)中心筒出現(xiàn)變形,中心筒中及下段變?yōu)闄E圓狀(如圖1),左側(cè)中心筒下部幾乎完全合攏(如圖2)。

        但因檢修時間短、材料備件短缺未能進(jìn)行中心筒的更換,將右側(cè)中心筒做了簡單的加強(qiáng)和防墜措施,左側(cè)中心筒下半部進(jìn)行了切除同時也進(jìn)行了防墜保護(hù)。啟動初期時因循環(huán)物料量少,左側(cè)中心筒被截短,左側(cè)分離器回料量減少,床溫上升緩慢,隨著投煤量加大有所緩解,鍋爐負(fù)荷能夠達(dá)到90%額定出力。但分離器返料波動較大,左側(cè)返料器溫度偏低60 ℃左右,分離器溫度偏低20 ℃左右,但阻力變化較小。

        3 變形原因簡要分析

        3.1 從中心筒制造工藝分析

        目前中心筒的制造分兩種方法:當(dāng)壁厚在8-12 mm時多使用鋼板卷制,材質(zhì)為Cr25Ni20;超過12 mm多使用高鉻鎳耐熱鋼并添加稀有材料鑄造而成。我中心使用的中心筒恰好是由鋼板卷制,鋼板厚度為δ=10 mm。通過近些年同類型電廠使用情況來看,鋼板卷制的中心筒均出現(xiàn)了不同程度的變形,主要是因為受工藝限制鋼板卷制的中心筒壁厚普遍較薄,雖然使用了Cr25Ni20等耐熱鋼,但對于長期懸吊于接近1000 ℃環(huán)境下的大型部件來說強(qiáng)度仍顯不足,在鍋爐啟動時,中心筒整體受熱不均,停爐時受冷不均勻,尤其在發(fā)生水冷壁爆管等極端情況下,極易產(chǎn)生變形,成為橢圓形,插入深度越深越容易變形,中心筒直徑越大越容易變形。同時,壁厚過薄也不利于抗磨。

        3.2 從筒體加強(qiáng)結(jié)構(gòu)分析

        我中心使用的中心筒插入深度為3800 mm,從中心筒下沿起,每隔900 mm設(shè)置一道加強(qiáng)圈,共設(shè)置3道,加強(qiáng)圈下部均布12個三角形的加強(qiáng)肋板,雙面焊接在中心筒和加強(qiáng)圈上。從實(shí)際變形情況分析,加強(qiáng)結(jié)構(gòu)設(shè)置單薄三角形肋板數(shù)量明顯不足,從圖三中可以看出在相鄰的兩個肋板中間的加強(qiáng)圈變形尤為嚴(yán)重。由此可以看出,由鋼板卷制的中心筒加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計同樣重要,如加強(qiáng)圈厚度可再適當(dāng)增加,三角型肋板改為上下兩圈圓錐板加強(qiáng)。

        3.3 從懸吊結(jié)構(gòu)分析

        吊掛方式采用吊桿吊掛,中心筒由24個卡槽和24個吊架固定,由于卡槽強(qiáng)度不夠,卡槽易斷裂并脫離中心筒,導(dǎo)致中心筒易下移并產(chǎn)生偏斜,這也會使分離效率下降,并且此種卡槽連接方式,在中心筒受熱膨脹、受冷收縮時,卡槽與中心筒連接處脹縮受阻,脹縮頂拉力會使中心筒上部產(chǎn)生嚴(yán)重變形,同時卡槽易被扭斷,使中心筒下沉,嚴(yán)重時會導(dǎo)致中心筒脫落。

        4 改造方案的選擇

        針對中心筒變形原因的分析,通過周邊同類型電廠的調(diào)研,并對多家投標(biāo)單位方案評選后,最終選用了山東煙臺通用風(fēng)帽有限公司的方案,并由其進(jìn)行安裝,具體方案如下:

        (1)中心筒由鋼板卷制改為鑄造,厚度由原來的δ=10 mm增加到δ=16 mm,厚度增加,強(qiáng)度相應(yīng)的有所提高。材料由1Cr25Ni20變?yōu)閆G40Cr26Ni20MoMnSiNRe,C由0.1%變?yōu)?.15%~0.2%,增加了Mn、N、Re微量元素,在合金中摻入少量Re能增大硬度,多用于制造長期耐受磨損的金屬零件,進(jìn)一步提高中心筒的抗磨性能。

        (2)筒體加強(qiáng)

        筒體加強(qiáng)圈與筒體一體鑄造,厚度δ=20 mm,同時三角型的加強(qiáng)筋板增加到32塊,均勻焊接在加強(qiáng)圈上層,加強(qiáng)圈下層也增加32塊三角型加強(qiáng)筋,并與上層的錯開一定角度。加強(qiáng)圈共有3道,這樣筒體強(qiáng)度得到提高,抗變形能力更加可靠。

        (3)固定方式改為自由吊掛的支承方式

        自由吊掛是指中心筒通過上部大筋板安放在支架上的安裝方式,這種安裝方式大筋板與支架間為自由配合(無焊接等任何方式的固定),可以相對滑動,因此中心筒在受熱膨脹時或冷卻收縮時均不會受到較大的阻力發(fā)生變形。并且由于大筋板、三角筋板和中心筒為一體鑄造具有較高的強(qiáng)度,不會發(fā)生扭曲變形,具有良好的使用效果。

        如圖5,筒體δ=16 mm厚,筒體上圈筋板為吊掛筋板δ=20 mm厚,寬度200 mm,與筒體一體鑄造而成強(qiáng)度很高,筋板上部配有32個均布的三角筋板,連接筒體與上圈筋板以增加上圈吊掛筋板的強(qiáng)度。上圈筋板的下平面上也均布32個三角筋板與筋板上平面三角筋板錯開布置,使上圈吊掛筋板的牢固度更強(qiáng),不會發(fā)生上圈吊掛筋板走形彎曲等現(xiàn)象,這樣筒體偏斜也就不會發(fā)生。

        5 改造效果

        2013年6月份利用停工檢修機(jī)會,對中心筒進(jìn)行了更換,單側(cè)中心筒更換工期6 d。啟動后使用效果良好,鍋爐各項參數(shù)恢復(fù)正常。2014年停爐檢查,中心筒結(jié)構(gòu)完好,通過標(biāo)記觀察,未發(fā)生明顯位移。 2014年6月份停工檢修期間計劃對另外兩臺鍋爐的中心筒進(jìn)行統(tǒng)一更換。

        6 結(jié)語

        通過對我動力中心鍋爐中心筒變形改造分析,建議中心筒盡量鑄造,但要嚴(yán)格控制鑄造工藝,防止氣孔、沙眼的形成。中心筒的設(shè)計應(yīng)充分考慮筒體的加強(qiáng),以提高抗變形能力。中心筒的懸掛應(yīng)充分考慮各種工況下的膨脹和位移,使用自由吊掛的方法。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 楊建球.循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行、改進(jìn)及循環(huán)流化床鍋爐新技術(shù)與工程應(yīng)用手冊[M].中國電力出版社,2010.

        [2] 李新剛.循環(huán)流化床鍋爐中心筒改造[J].投資與創(chuàng)業(yè),2012(6).

        [3] 李文廣.兩起CFB鍋爐旋風(fēng)分離器中心筒故障的分析與處理[J].鍋爐技術(shù),2008(6).endprint

        摘 要:針對440T/H CFB鍋爐由于分離器中心筒變形導(dǎo)致鍋爐返料回灰不暢,影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。該文從中心筒的制造方法,材料選擇及固定方式等方面分析了現(xiàn)有中心筒變形原因,并提出了改造方案。

        關(guān)鍵詞:CFB鍋爐 中心筒 變形改造

        中圖分類號:TK229.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)05(c)-0066-02

        1 設(shè)備概括

        神華鄂爾多斯煤制油是我國第一條百萬噸級煤直接液化項目,目前已成功運(yùn)行多年。為綜合利用資源,保護(hù)環(huán)境,提高經(jīng)濟(jì)效益,就地配套建設(shè)油灰渣、煤矸石、煤泥、洗中煤綜合利用動力中心,設(shè)置3×440 t/h CFB鍋爐+2×100 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,既解決環(huán)保問題,同時為直接液化項目提供所需的蒸汽、電力、除鹽水,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。其中3臺鍋爐為無錫華光鍋爐股份有限公司開發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的UG-440/10-M型CFB鍋爐,為高溫高壓、單爐膛、單鍋筒橫置、汽水自然循環(huán)、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型布置。鍋爐采用緊身封閉,在運(yùn)轉(zhuǎn)層9m標(biāo)高設(shè)置格柵平臺。爐膛采用氣密型膜式水冷壁;爐膛和尾部豎井煙道之間并排布置兩個蝸殼式絕熱型旋風(fēng)分離器;尾部豎井煙道內(nèi)布置兩級三組對流過熱器;過熱器下方布置四組省煤器及一、二次風(fēng)各三組空氣預(yù)熱器,無再熱器。前墻均布4個給煤口、后墻布置2個返料口,底部布置4個排渣口。

        2 運(yùn)行情況

        #1鍋爐自投用以來年運(yùn)行均能達(dá)到設(shè)計的7500 h以上。運(yùn)行初期1-3年間因磨損導(dǎo)致水冷壁管泄漏的停爐時有發(fā)生,為此先后進(jìn)行了防磨噴涂、加裝防磨梁、加裝防側(cè)磨片等多項改造措施,取得了一定的效果,最長連續(xù)運(yùn)行達(dá)到過210 d。2013年初在對#1鍋爐停爐檢查時發(fā)現(xiàn)右側(cè)中心筒出現(xiàn)變形,中心筒中及下段變?yōu)闄E圓狀(如圖1),左側(cè)中心筒下部幾乎完全合攏(如圖2)。

        但因檢修時間短、材料備件短缺未能進(jìn)行中心筒的更換,將右側(cè)中心筒做了簡單的加強(qiáng)和防墜措施,左側(cè)中心筒下半部進(jìn)行了切除同時也進(jìn)行了防墜保護(hù)。啟動初期時因循環(huán)物料量少,左側(cè)中心筒被截短,左側(cè)分離器回料量減少,床溫上升緩慢,隨著投煤量加大有所緩解,鍋爐負(fù)荷能夠達(dá)到90%額定出力。但分離器返料波動較大,左側(cè)返料器溫度偏低60 ℃左右,分離器溫度偏低20 ℃左右,但阻力變化較小。

        3 變形原因簡要分析

        3.1 從中心筒制造工藝分析

        目前中心筒的制造分兩種方法:當(dāng)壁厚在8-12 mm時多使用鋼板卷制,材質(zhì)為Cr25Ni20;超過12 mm多使用高鉻鎳耐熱鋼并添加稀有材料鑄造而成。我中心使用的中心筒恰好是由鋼板卷制,鋼板厚度為δ=10 mm。通過近些年同類型電廠使用情況來看,鋼板卷制的中心筒均出現(xiàn)了不同程度的變形,主要是因為受工藝限制鋼板卷制的中心筒壁厚普遍較薄,雖然使用了Cr25Ni20等耐熱鋼,但對于長期懸吊于接近1000 ℃環(huán)境下的大型部件來說強(qiáng)度仍顯不足,在鍋爐啟動時,中心筒整體受熱不均,停爐時受冷不均勻,尤其在發(fā)生水冷壁爆管等極端情況下,極易產(chǎn)生變形,成為橢圓形,插入深度越深越容易變形,中心筒直徑越大越容易變形。同時,壁厚過薄也不利于抗磨。

        3.2 從筒體加強(qiáng)結(jié)構(gòu)分析

        我中心使用的中心筒插入深度為3800 mm,從中心筒下沿起,每隔900 mm設(shè)置一道加強(qiáng)圈,共設(shè)置3道,加強(qiáng)圈下部均布12個三角形的加強(qiáng)肋板,雙面焊接在中心筒和加強(qiáng)圈上。從實(shí)際變形情況分析,加強(qiáng)結(jié)構(gòu)設(shè)置單薄三角形肋板數(shù)量明顯不足,從圖三中可以看出在相鄰的兩個肋板中間的加強(qiáng)圈變形尤為嚴(yán)重。由此可以看出,由鋼板卷制的中心筒加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計同樣重要,如加強(qiáng)圈厚度可再適當(dāng)增加,三角型肋板改為上下兩圈圓錐板加強(qiáng)。

        3.3 從懸吊結(jié)構(gòu)分析

        吊掛方式采用吊桿吊掛,中心筒由24個卡槽和24個吊架固定,由于卡槽強(qiáng)度不夠,卡槽易斷裂并脫離中心筒,導(dǎo)致中心筒易下移并產(chǎn)生偏斜,這也會使分離效率下降,并且此種卡槽連接方式,在中心筒受熱膨脹、受冷收縮時,卡槽與中心筒連接處脹縮受阻,脹縮頂拉力會使中心筒上部產(chǎn)生嚴(yán)重變形,同時卡槽易被扭斷,使中心筒下沉,嚴(yán)重時會導(dǎo)致中心筒脫落。

        4 改造方案的選擇

        針對中心筒變形原因的分析,通過周邊同類型電廠的調(diào)研,并對多家投標(biāo)單位方案評選后,最終選用了山東煙臺通用風(fēng)帽有限公司的方案,并由其進(jìn)行安裝,具體方案如下:

        (1)中心筒由鋼板卷制改為鑄造,厚度由原來的δ=10 mm增加到δ=16 mm,厚度增加,強(qiáng)度相應(yīng)的有所提高。材料由1Cr25Ni20變?yōu)閆G40Cr26Ni20MoMnSiNRe,C由0.1%變?yōu)?.15%~0.2%,增加了Mn、N、Re微量元素,在合金中摻入少量Re能增大硬度,多用于制造長期耐受磨損的金屬零件,進(jìn)一步提高中心筒的抗磨性能。

        (2)筒體加強(qiáng)

        筒體加強(qiáng)圈與筒體一體鑄造,厚度δ=20 mm,同時三角型的加強(qiáng)筋板增加到32塊,均勻焊接在加強(qiáng)圈上層,加強(qiáng)圈下層也增加32塊三角型加強(qiáng)筋,并與上層的錯開一定角度。加強(qiáng)圈共有3道,這樣筒體強(qiáng)度得到提高,抗變形能力更加可靠。

        (3)固定方式改為自由吊掛的支承方式

        自由吊掛是指中心筒通過上部大筋板安放在支架上的安裝方式,這種安裝方式大筋板與支架間為自由配合(無焊接等任何方式的固定),可以相對滑動,因此中心筒在受熱膨脹時或冷卻收縮時均不會受到較大的阻力發(fā)生變形。并且由于大筋板、三角筋板和中心筒為一體鑄造具有較高的強(qiáng)度,不會發(fā)生扭曲變形,具有良好的使用效果。

        如圖5,筒體δ=16 mm厚,筒體上圈筋板為吊掛筋板δ=20 mm厚,寬度200 mm,與筒體一體鑄造而成強(qiáng)度很高,筋板上部配有32個均布的三角筋板,連接筒體與上圈筋板以增加上圈吊掛筋板的強(qiáng)度。上圈筋板的下平面上也均布32個三角筋板與筋板上平面三角筋板錯開布置,使上圈吊掛筋板的牢固度更強(qiáng),不會發(fā)生上圈吊掛筋板走形彎曲等現(xiàn)象,這樣筒體偏斜也就不會發(fā)生。

        5 改造效果

        2013年6月份利用停工檢修機(jī)會,對中心筒進(jìn)行了更換,單側(cè)中心筒更換工期6 d。啟動后使用效果良好,鍋爐各項參數(shù)恢復(fù)正常。2014年停爐檢查,中心筒結(jié)構(gòu)完好,通過標(biāo)記觀察,未發(fā)生明顯位移。 2014年6月份停工檢修期間計劃對另外兩臺鍋爐的中心筒進(jìn)行統(tǒng)一更換。

        6 結(jié)語

        通過對我動力中心鍋爐中心筒變形改造分析,建議中心筒盡量鑄造,但要嚴(yán)格控制鑄造工藝,防止氣孔、沙眼的形成。中心筒的設(shè)計應(yīng)充分考慮筒體的加強(qiáng),以提高抗變形能力。中心筒的懸掛應(yīng)充分考慮各種工況下的膨脹和位移,使用自由吊掛的方法。

        參考文獻(xiàn)

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