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        氣閥斷裂故障分析

        2014-10-30 08:12:54齊發(fā)致劉國棟李偉杰
        船舶與海洋工程 2014年1期
        關(guān)鍵詞:脆性斷裂碎塊氣閥

        齊發(fā)致,劉國棟,李偉杰

        (申佳船廠,上海 200135)

        0 引 言

        任何投入運(yùn)行的設(shè)備,零部件的失效會導(dǎo)致設(shè)備故障。機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障的表現(xiàn)形態(tài)很多,其中有一種突發(fā)性故障,發(fā)展速度非常之快并帶有突變性質(zhì),其常見的表現(xiàn)形態(tài)之一為運(yùn)動件斷裂。引起零部件失效的原因也是各種各樣的,但這類運(yùn)動件的斷裂往往是由疲勞引起,發(fā)展過程較長,但外觀表現(xiàn)不明顯。尤其對于普通機(jī)械設(shè)備來說,疲勞裂紋難于監(jiān)測,最后通常導(dǎo)致突發(fā)性斷裂。難以通過狀態(tài)監(jiān)測進(jìn)行預(yù)報(bào),無法用一定的規(guī)律描述或反映故障的發(fā)展過程。某型柴油發(fā)電機(jī)組運(yùn)行中發(fā)生的氣閥斷裂失效的故障就是一例。針對此故障案例,從各個(gè)方面對引起失效的原因進(jìn)行分析討論。

        1 設(shè)備故障概況

        1.1 故障件尺寸

        閥桿直徑φ12mm;風(fēng)門板尺寸 40mm×40mm;風(fēng)門軸直徑φ7mm;裝風(fēng)門板處直徑φ6mm,上有 M3螺孔2只。

        1.2 故障描述

        故障設(shè)備為直列型6缸柴油機(jī),使用時(shí)發(fā)現(xiàn)有異常抖動。按程序進(jìn)行啟動前檢查后,可啟動柴油機(jī),在空車狀態(tài)下繼續(xù)觀察,發(fā)現(xiàn)No.6缸缸頭內(nèi)有異常響聲,即停機(jī)再檢查,發(fā)現(xiàn)No.6缸氣閥間隙偏大,進(jìn)氣閥間隙技術(shù)要求0.4mm,現(xiàn)為0.6mm,排氣閥間隙技術(shù)要求0.5mm,現(xiàn)為0.7mm。調(diào)整氣閥間隙至標(biāo)準(zhǔn)值后,再次啟動柴油機(jī),空車運(yùn)行時(shí)異常響聲消除,持續(xù)運(yùn)行了6min左右,瞬間突然出現(xiàn)一次較強(qiáng)的聲響并伴有抖動,隨即運(yùn)行平穩(wěn),共運(yùn)行25min均無異?,F(xiàn)象,然后停機(jī)待冷卻后,通過曲軸箱門蓋內(nèi)檢查氣缸內(nèi)壁、連桿大端軸向靈活性,無其他異常發(fā)現(xiàn)。

        用戶再次使用該柴油機(jī),啟動后在50%負(fù)荷下連續(xù)運(yùn)行,其間運(yùn)行參數(shù)為:滑油壓力0.46~0.47MPa;淡水壓力0.16MPa;海水壓力0.07MPa;淡水溫度65~70℃;滑油溫度70~80℃;排煙溫度300~380℃。

        外部綜合觀察及參數(shù)顯示均說明柴油機(jī)運(yùn)行正常,但在連續(xù)運(yùn)行至3.83h后,柴油機(jī)出現(xiàn)異常聲響,機(jī)器抖動,排氣管冒火等異常情況。且因無法正常停機(jī),隨即通過關(guān)閉燃油總管應(yīng)急停車,盤車檢查無明顯卡滯現(xiàn)象,但柴油機(jī)已無法再次啟動。

        1.3 拆檢

        盤車檢查無明顯異?,F(xiàn)象,對噴油時(shí)規(guī)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn) No.6缸進(jìn)氣閥與搖臂始終處于壓緊狀態(tài)。經(jīng)全面拆卸檢查,確認(rèn)共有4個(gè)故障點(diǎn)分別為第4、5、6缸和增壓器,總共損壞進(jìn)氣風(fēng)門組件一套、活塞3只、氣缸2只、氣缸頭2只,進(jìn)排氣閥各兩只和相關(guān)附件、噴油器一套、增壓器轉(zhuǎn)子一套。其中:No.4缸缸頭風(fēng)門軸在下螺孔處斷裂,風(fēng)門軸上無明顯撞擊痕跡,風(fēng)門脫落,其中一風(fēng)門螺栓嵌于該缸活塞頂部,另一螺栓和斷下的另半截風(fēng)門軸未見,碎斷情況不明,掉下的風(fēng)門板卡在No.6缸的進(jìn)氣口處;No.4缸活塞頂面存在少量的撞擊痕跡,基本上分布在活塞頂部閥坑之間的岸上(圖 1);No.5缸缸套表面有較粗的拉痕并手感輕微(圖2)。

        No.6缸兩只進(jìn)氣閥閥桿均彎曲,其中一進(jìn)氣閥閥盤在根部斷裂脫落,脫落閥盤的圓周因撞擊而殘缺不圓,盤面凹凸不平(圖3)。兩只排氣閥閥桿均彎曲,兩只閥盤均在根部斷裂脫落,其中一只閥盤本身也斷裂成數(shù)塊,閥盤因撞擊已無原形(圖3)。缸頭進(jìn)氣口處有No.4缸脫落的風(fēng)門板。

        圖1 No.4缸活塞頂面撞擊痕跡

        圖2 No.5缸套表面拉痕

        圖3 No.6缸兩進(jìn)氣閥閥桿狀況

        No.6缸缸頭平面在中心φ130mm圓內(nèi)存在嚴(yán)重撞擊痕跡,四只氣閥座工作斜面一周均有撞擊痕跡。有一根排氣閥桿咬死在導(dǎo)筒內(nèi),其斷口與閥座底面平齊,導(dǎo)筒壁被壓壞斷裂掉落。另3只氣閥導(dǎo)筒全部損壞,其斷口低于缸頭本體,一只噴油器也咬死在上面(圖4)?;钊斆媸車?yán)重撞擊,已無原始形狀存在(圖5),撞擊痕跡多數(shù)與閥盤形狀相似,并有一小塊閥盤嵌于其中,頂部第一道環(huán)岸以上嚴(yán)重拉傷,拉傷深度約0.5~1mm,較均勻地分布于約80%的圓周上,在裙部受側(cè)推力面有兩處呈塊狀拉傷痕跡,面積均約20mm×30mm,拉傷深度小于0.3mm,全部活塞環(huán)未斷并在環(huán)槽中無咬死情況,整個(gè)活塞無明顯過熱現(xiàn)象;缸套上與活塞裙部拉痕對應(yīng)處有拉痕,寬度約15mm,手感較重,上下貫穿。增壓器的廢氣端有斷下的排氣閥盤,呈不規(guī)則圓形,渦輪嚴(yán)重?fù)p壞,壓氣葉輪正常(圖6)。

        圖4 No.6缸缸頭平面受損狀況

        圖5 No.6缸活塞頂面受撞擊

        圖6 No.6渦輪損壞

        2 氣閥斷裂原因分析

        分析1:查閱設(shè)備運(yùn)行的記錄,柴油機(jī)運(yùn)行無顯著異常,運(yùn)行參數(shù)滿足使用說明書規(guī)定的要求。故障瞬間前也不存在明顯的外力因素,故可以確認(rèn)設(shè)備不存在超負(fù)荷運(yùn)行的情況。

        分析2:所更換的進(jìn)排氣閥,來自正規(guī)的采購渠道,無充分理由認(rèn)為其產(chǎn)品所用材質(zhì)存在問題。外表無顯而易見的制造缺陷,也不存在人為造成零部件受損傷的情況。

        分析3:查閱原裝配記錄,無裝配不良記錄顯示,故障之前柴油機(jī)已累計(jì)運(yùn)行時(shí)間長達(dá)60.5h且運(yùn)行狀態(tài)良好,推斷沒有因裝配不良引起氣閥或風(fēng)門軸超應(yīng)力而斷裂的附加外力存在,因此不存在因裝配引起的零部件失效情況。

        分析4:No.4缸風(fēng)門軸是否因意外之力而斷裂,按風(fēng)門軸縱斷面占進(jìn)氣通道流通面積的百分比計(jì)算,擊中風(fēng)門軸概率約6%,從進(jìn)氣歧管到風(fēng)門處的距離僅100mm左右,碎塊很難在極短的時(shí)間內(nèi)被加速至進(jìn)氣氣流速度,況且碎塊的質(zhì)量很小,即使一次撞擊也很難達(dá)到打斷風(fēng)門軸所需的能量和力。通過5倍放大鏡仔細(xì)觀察,也未發(fā)現(xiàn)風(fēng)門軸上有明顯撞擊痕跡,可以推斷風(fēng)門軸沒有被碎塊擊中,即沒有承受到意外的附加應(yīng)力。

        分析5:觀察風(fēng)門軸的斷口,屬脆性斷裂(圖7),由于氫脆發(fā)生的脆性斷裂,通常是很突然地發(fā)生,并且在低應(yīng)力情況下發(fā)生的[1],比對其他氫脆斷裂的情況,可以推定風(fēng)門軸的斷裂是由自身缺陷所引起的,再根據(jù)該型柴油機(jī)風(fēng)門軸的失效經(jīng)歷,近兩年來工廠已發(fā)現(xiàn)3例該類型風(fēng)門軸斷裂的案例,則推斷風(fēng)門軸斷裂造成該缸故障的概率更大。

        分析6:經(jīng)驗(yàn)給出,No.4缸風(fēng)門軸上掉下的碎塊如果通過排氣閥進(jìn)入排氣總管后,幾乎沒有機(jī)會再次通過排氣閥進(jìn)入其他氣缸。其次風(fēng)門軸上掉下的碎塊質(zhì)量很小,要在其被嵌入活塞體之前,撞壞氣閥的可能性似乎不大,否則可認(rèn)為氣閥自身存在缺陷。同時(shí)根據(jù)該型柴油機(jī)所發(fā)生過的同類失效經(jīng)歷,確實(shí)存在著落下的異物被嵌入活塞頂部,柴油機(jī)仍然繼續(xù)正常運(yùn)行的情況。所以推斷 No.6缸內(nèi)的碎塊是本缸所產(chǎn)生的。

        分析7:該柴油機(jī)修復(fù)交付后已運(yùn)行60.5h,說明時(shí)規(guī)調(diào)整正常,運(yùn)行中如遇氣閥調(diào)節(jié)螺栓松脫,氣門間隙變大,但不會頂缸。故進(jìn)排氣時(shí)規(guī)未調(diào)整好而引起氣閥斷裂的可能性不存在。

        分析8:通過觀察損壞的排氣閥上的斷面,屬脆性斷裂斷面(圖8、9),認(rèn)為No.6缸某一排氣閥因自身存在某種缺陷,致使材料在氣缸內(nèi)燃燒的高溫化學(xué)氣體介質(zhì)中的加速腐蝕疲勞[2],最終導(dǎo)致斷裂。斷裂落下的碎塊進(jìn)入氣缸后,如果柴油機(jī)不被阻停而能繼續(xù)轉(zhuǎn)動的話,只有在下列幾個(gè)情況下才可能:1) 進(jìn)入氣缸的碎塊尺度小于活塞在上死點(diǎn)時(shí)的氣缸余隙;2) 機(jī)構(gòu)有足夠的力將碎塊壓入比他軟的活塞頂部,從而保證活塞能越過上死點(diǎn);3) 機(jī)構(gòu)有足夠的力將碎塊擊碎,使碎塊尺度小于活塞在上死點(diǎn)時(shí)的氣缸余隙;4)機(jī)構(gòu)有足夠的力使機(jī)構(gòu)變形撐大氣缸余隙,從而保證活塞能越過上死點(diǎn)。

        圖7 風(fēng)門軸斷口

        圖8 排氣閥脆性斷裂斷面

        圖9 排氣閥脆性斷裂斷面

        本案例中由于活塞頂部的硬度較碎塊硬度低許多,且碎塊的尺度相對較小,因而表現(xiàn)為第2)種情況,將碎塊壓入活塞頂部,拆檢后活塞頂面的實(shí)際狀況可以證實(shí)這種情況的存在。

        當(dāng)No.6缸內(nèi)斷裂掉下的碎塊是整個(gè)閥盤或部分閥盤時(shí),因尺度稍大或落下時(shí)其大尺度方向處于垂直,從而產(chǎn)生一個(gè)伴有聲響的較強(qiáng)抖動,最終導(dǎo)致活塞、缸頭及氣閥的嚴(yán)重?fù)p毀。同時(shí)其他碎塊通過排氣道進(jìn)入排氣總管,導(dǎo)致增壓器的噴嘴或渦輪葉片打壞。此時(shí)進(jìn)排氣閥均已毀壞,造成進(jìn)排氣時(shí)規(guī)混亂,進(jìn)排氣道互通。因進(jìn)排氣總管內(nèi)氣體壓力始終是波動的,在活塞上行時(shí)其壓縮氣體的壓力仍可能高于進(jìn)氣總管壓力,將其中較小的碎塊吹入進(jìn)氣總管,從而通過進(jìn)氣總管進(jìn)入其他氣缸內(nèi)。

        3 結(jié) 語

        通過對本案例的分析可知,進(jìn)排氣閥及風(fēng)門軸的斷裂疑似為低應(yīng)力疲勞斷裂,兩者是互相獨(dú)立的事件。如果能進(jìn)一步對本案例中的失效件進(jìn)行高倍的斷口分析[3]或電鏡觀察,則可以得到更為準(zhǔn)確的結(jié)論。從而將失效原因反饋給零部件制造廠,以便改善制造工藝,對各方面都將是有益的。

        [1] 周志光. 鋼件脆性斷裂失效分析[A]. 陶正耀. 失效分析論文集[C]. 中國機(jī)械工程學(xué)會材料學(xué)會,1984. 348-352.

        [2] 曾振鵬. 柴油機(jī)零件失效分析實(shí)例[A]. 陶正耀. 失效分析論文集[C]. 中國機(jī)械工程學(xué)會材料學(xué)會,1984. 469-478.

        [3] 陳廣異. 電子顯微斷口分析法在機(jī)械產(chǎn)品失效方面的應(yīng)用[A]. 陶正耀. 失效分析論文集[C]. 中國機(jī)械工程學(xué)會材料學(xué)會,1984. 29-39.

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