郝春游 張 淼 皮 漫
(中國水電顧問集團(tuán)西北勘測設(shè)計研究院 陜西 西安 710065)
某中型工程水電站引水發(fā)電隧洞總長11.12km,洞徑8 m,由岸塔式進(jìn)水口、壓力引水隧洞、調(diào)壓室、壓力管道組成。豎井位于調(diào)壓井下游側(cè),樁號PS0+240~PS0+351,包括:上彎段,長37.7 m;豎直段,長35.7 m;下彎段,長37.7 m;總長111.1 m。
隧洞于2010年6月開始開挖施工,于2013年2月全線貫通。豎井下彎段在隧洞貫通后頂拱一直不穩(wěn)定,出現(xiàn)多次比較嚴(yán)重塌方,并且小的掉塊也時常發(fā)生。主要塌方如下:
(1)2013年3月11日第一次塌方,掉落石渣約900m3,隨后偶爾發(fā)生掉塊。
(2)雨季來臨后,于2013年6月30日此部位第二次塌方,掉落石渣約2500m3。
(3)013年9月26日第三次塌方,掉落石渣約300m3,下彎段施工腳手架被砸垮變形。側(cè)壁掉塊現(xiàn)象仍時有發(fā)生,豎井施工停止。
豎井部位圍巖以I V類為主,以砂巖、泥質(zhì)粉砂巖和泥巖的水平互層分布,砂巖最小層厚10cm,泥巖最小層厚1cm,層厚不均勻,且變化較大,裂隙發(fā)育,裂面普遍夾有泥質(zhì)。局部伴有地下水滲漏,圍巖總體穩(wěn)定性較差,局部屬不穩(wěn)定圍巖,下彎段之后的下平段洞室再開挖時頂拱及邊墻不時發(fā)生小塌方或掉塊現(xiàn)象。豎井部位的地質(zhì)描述見圖1。
每次塌方后,都制定了詳細(xì)的方案,但因工人撤場,現(xiàn)場人員不足等原因,未能及時實施。為防止下彎段塌方繼續(xù)向下游下平段延伸,僅在下彎段之后襯砌一倉6 m長下平段,樁號:PS0+357~PS0+363段。等到第三次塌方基本穩(wěn)定后,于2013年10月6日,施工方組織人員從上彎段處搭設(shè)平臺,人員通過吊籃靠近塌腔部位,錄取視頻資料及目測塌方范圍。從現(xiàn)場初步了解到:下彎段頂部空腔體寬12.5 m,長約17 m,從下彎段洞軸線到塔腔頂部高約于23.5 m,估計塌方3686m3。根據(jù)現(xiàn)場詳細(xì)情況,制定了三套方案。
考慮到工期緊,為加快施工進(jìn)度,提出了噴錨支護(hù)方案。具體步驟如下:
(1)分別從豎井正下方及下平段搭設(shè)滿堂架,對塌腔部位逐步進(jìn)行噴錨支護(hù)。
(2)清理底部石渣,開始從下彎段及上彎段同時澆筑襯砌混凝土。
(3)襯砌后,對空腔進(jìn)行回填混凝土。
圖1 豎井段地質(zhì)描述平面圖
圖2 豎井下彎段塌方噴錨支護(hù)示意圖
圖3 豎井下彎段塌方填混合料示意圖
(4)最后進(jìn)行灌漿等工序施工,見圖2。
出于安全考慮,采取保守施工,提出填混凝土方案,以便安全施工,詳細(xì)步驟如下:
(1)下彎段末端進(jìn)行封堵。
(2)從上彎段開始回填常態(tài)混凝土,填至塌腔頂部停止,方量約7040m3。
(3)從底部下彎段開始開挖、支護(hù)、襯砌等工序施工。
(4)豎井段其他部位襯砌等工序施工。
(5)最后進(jìn)行灌漿等工序施工。
考慮到費用因素,采取經(jīng)濟(jì)實用型方案,提出了填混合料方案。詳細(xì)步驟如下:
(1)下平段在已襯砌混凝土基礎(chǔ)上往豎井側(cè)再澆筑一倉,保證深入塌方內(nèi)部至少2 m,并預(yù)埋混凝土泵管。
(2)當(dāng)回填石渣接近頂拱高度時,從預(yù)埋管回填混凝土,確保以后頂部回填混凝土坐落在堅硬的混凝土基礎(chǔ)上。
(3)從上彎段往塌方底部拋石渣和砂,距塌方頂部5 m停止,石渣方量約4000m3。
(4)回填塌腔部位混凝土,方量約2713m3。
(5)在回填石渣頂部澆筑兩倉全斷面混凝土(每倉洞軸線長4.5 m),澆筑前用錨桿把回填體與此部位混凝土連接起來。
(6)從下彎段出渣,一循環(huán)3 m,然后進(jìn)行襯砌,兩循環(huán)后可一次性清理底部石渣,出渣過程豎井豎直段同時襯砌施工。
(7)最后進(jìn)行灌漿等工序施工,見圖3。
針對以上三種方案,從不同角度進(jìn)行分析比較,從而選擇最佳方案進(jìn)行施工。
若采取噴錨支護(hù)方案,優(yōu)點在于可加快施工進(jìn)度,但是施工人員必須在塌腔部位下方進(jìn)行腳手架搭設(shè)、噴錨支護(hù)等工作,施工安全風(fēng)險比較大;若采用填混合料方案,在下平段澆筑一倉混凝土過程,因襯砌需要深入下彎段2 m,施工人員在這個范圍施工存在風(fēng)險;若采用填混凝土方案,所有工序均不需要在塌腔部位下方施工,相比而言最安全。
考慮到噴錨支護(hù)方案安全風(fēng)險較大,故不采用該方案進(jìn)行對比;填混合料方案雖存在一定風(fēng)險,但若做好安全措施,風(fēng)險可以控制,因此將從其他方面再分析比較填混凝土方案和填混合料方案。
根據(jù)施工單位的現(xiàn)有人員、設(shè)備等因素,對填混凝土方案和填混合料方案各工序使用時間進(jìn)行分析,見表1、表2。
表1 填混凝土方案工序時間表
表2 填混合料方案工序時間表
通過表1、表2的分析可知采用填混合料方案完工需要145天,采用填混凝土方案完工需要165天,因此采用填混合料方案比采用填混凝土方案更節(jié)約時間。
若采用填混合料方案,重新開挖后大部分料可重復(fù)利用,造價相對較低;而若采用填混凝土方案,不但方量比較大,且因國外工程的混凝土單價比較高,相應(yīng)的費用比較大,重新開挖后又不能回收利用,因此填混合料方案比填混凝土方案更經(jīng)濟(jì)。
采用填混合料方案存在一個重要問題,即在回填料開挖過程,底部2 m長的混凝土能否承擔(dān)空腔回填體的重量,也即是說空腔回填混凝土的穩(wěn)定是否滿足要求,是此方案的關(guān)鍵所在,因此需要通過計算進(jìn)行深入分析。
從圖3填混合料方案可知,空腔回填體(2713m3)主要依靠下部襯砌2 m長的混凝土承重,上部左側(cè)依靠9 m長襯砌拱圈支撐。
因底部混凝土僅澆筑上半圓部分部分,所以可簡化成180°拱,承受回填混體的全部荷載。由隧洞襯砌體型可知:拱的厚度為0.8 m;拱半徑為4.4 m;沿洞軸線拱長為2 m。計算簡圖見圖4。
圖4 隧洞襯砌拱圈計算簡圖
6.2.1 荷載計算
(1)空腔回填體自重
T=2713×24=65112kN。
(2)180°拱線荷載
F=T/2 L=65112/(2×8.8)=3670kN/m。
其中,L為拱水平投影長度,L=2×4.4=8.8 m。
6.2.2 穩(wěn)定計算
簡化后的模型可根據(jù)《理正巖土計算5.1版》軟件進(jìn)行穩(wěn)定分析。
(1)通過軟件初步計算發(fā)現(xiàn),拱腳抗剪不滿足要求,因此對拱加柱子,從而縮短拱長度及計算角度。
(2)第二次計算可知,各部位抗剪均滿足要求,其他項也均符合要求。
6.2.3 結(jié)果分析
通過計算結(jié)果可知:在底部開挖過程,底部2 m長的半圓形混凝土完全可支撐住塌腔部位回填的混凝土,因上部拱圈也承受部分荷載,模型計算偏安全考慮,所以回填混合料方案穩(wěn)定可靠。
該水電站在豎井施工過程遇到很多困難,圍巖差、施工安全風(fēng)險大、進(jìn)度緩慢,嚴(yán)重制約發(fā)電目標(biāo),特別是豎井下彎段數(shù)次塌方后,針對塌方的處理,選取既要滿足安全要求又要加快施工進(jìn)度、提高塌方處理效率的方案對整個工程影響比較重大,因此本文結(jié)合現(xiàn)場實際情況,通過分析對比認(rèn)為,填混合料方案優(yōu)于其他方案,能滿足安全、經(jīng)濟(jì)、高效等方面的施工要求,具有可行性,是最佳的施工方案。