鞠麗娜 牛濤 岳瑩
摘要:勝利油田孤島采油廠生產(chǎn)的原油屬于熱采高含水稠油,污水處理難度大,外輸污水含油一直維持在1000-3000mg/l以上,對(duì)該單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重的影響。去年在該地區(qū)的孤三聯(lián)合站采用氣浮裝置處理污水,取得了比較理想的效果。
關(guān)鍵詞:氣浮裝置;重力除油;污水含油量;平均腐蝕率
一、引言
勝利油田孤島采油廠生產(chǎn)的原油屬于熱采高含水稠油,污水處理難度大,外輸污水含油一直維持在1000-3000mg/l,最高時(shí)可達(dá)4000-5000mg/l,多年以來(lái),僅靠重力除油方式已不能解決外輸污水含油超標(biāo)的問(wèn)題。 2008年采油廠經(jīng)過(guò)多次論證實(shí)驗(yàn),決定在孤三聯(lián)投入使用遼寧華孚-愛德摩環(huán)保設(shè)備有限公司的氣浮污水處理技術(shù),該系統(tǒng)于2009年3月正式投產(chǎn)運(yùn)行,大大改善了外輸污水水質(zhì)。該系統(tǒng)主要設(shè)備有螺桿式空壓機(jī)2臺(tái),吸附式制氮機(jī)2臺(tái),浮選機(jī)4臺(tái),箱式壓濾機(jī)2臺(tái),各種加藥設(shè)備5套,污泥提升螺桿泵2套。
二、污水水質(zhì)分析
1、來(lái)水水質(zhì)特點(diǎn):
孤三聯(lián)污水站接收孤三聯(lián)原油處理站的來(lái)水。井排來(lái)液經(jīng)分離器氣液分離后,原油、污水進(jìn)入3號(hào)罐(5000m3一次沉降罐)進(jìn)行油水分離。分離后的污水直接進(jìn)入污水處理站。1)進(jìn)站含油高。一般在6000-8000 mg/L,生產(chǎn)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),最高可達(dá)到15000mg/L以上。2)礦化度高。來(lái)水礦化度在16000-17000 mg/L。3)細(xì)菌含量高。SRB菌含量在6000個(gè)/ml,TGB菌含量在600個(gè)/ml,鐵細(xì)菌含量在0.6個(gè)/ml。4)來(lái)水呈弱酸性。來(lái)水的pH值為6.5,帶有一定的腐蝕性。
2、污水處理工藝。油站來(lái)水在經(jīng)過(guò)重力除油后雖然有所降低,但是污水含油依然很高,在1000-3000 mg/L,懸浮物在100-300 mg/l,與規(guī)定指標(biāo)相差很大。
3、采用的主要措施。污水水質(zhì)指標(biāo)超出油田標(biāo)準(zhǔn)的幾倍甚至幾十倍,聯(lián)合站只有被動(dòng)的采取以下幾點(diǎn)措施:一是平穩(wěn)調(diào)節(jié)分離器壓力,減少沉降罐乳化帶波動(dòng);二是嚴(yán)格要求一次沉降罐的油厚控制在1.5-2米;三是加大污水罐的收油力度,控制除油罐油厚小于0.5米。
三、氣浮處理裝置在聯(lián)合站的應(yīng)用
1、氣浮處理裝置的工作原理。NF氣浮裝置由1、混合反應(yīng)段,2、溶氣系統(tǒng)(溶氣泵、溶氣罐、壓縮空氣系統(tǒng)、溶氣釋放器),3、池體(接觸區(qū)、分離區(qū)(包括集渣區(qū)、布水區(qū)、斜板分離區(qū)、集水區(qū)、集泥區(qū)))組成。原水與通過(guò)釋放器進(jìn)入接觸區(qū)的回流溶氣水及其釋放的微氣泡充分混合,懸浮物與微氣泡結(jié)合形成氣浮體,進(jìn)入布水區(qū),此時(shí)較大的氣浮體迅速上升至集渣區(qū),較小的氣浮體進(jìn)入斜板分離區(qū),根據(jù)淺池原理,這些氣浮體中的大部分氣浮體將在此被去除。密度較大的顆粒將下沉至氣浮裝置底部,通過(guò)刮泥機(jī)將其排出。處理后的污水一部分作為回流水回到系統(tǒng)中,大部分水(出水)將進(jìn)入下一級(jí)處理單元。氣浮處理裝置的工藝流程為:油站來(lái)水(Oil:2000mg/L,SS:400mg/L)加入除油劑,經(jīng)過(guò)管式混合反應(yīng)器后進(jìn)入一級(jí)氣浮裝置,一級(jí)氣浮主要用于回收污水中的浮油、分散油和部分乳化油;分離出的原油經(jīng)刮油機(jī)刮入收油槽,流入站內(nèi)已有的貯油池;一級(jí)氣浮出水(Oil:200mg/L,SS:200mg/L)加入絮凝劑(PAC、HPAM)并充分混合反應(yīng)后流入二級(jí)氣浮裝置,去除剩余的乳化油和懸浮物,二級(jí)氣浮出水(Oil:30mg/L,SS:20mg/L)流入貯水罐,經(jīng)外輸泵加壓后回注。一級(jí)氣浮浮油(含水率<30%)進(jìn)入貯油池,經(jīng)輸油泵直接輸送至油站原油系統(tǒng)。一級(jí)氣浮排泥、二級(jí)氣浮排泥、排渣進(jìn)入污泥池,經(jīng)污泥泵加壓后送至干化場(chǎng)干化。
四、氣浮處理裝置的投產(chǎn)運(yùn)行
1、一期投產(chǎn)試運(yùn)情況。2009年2月19日,開始對(duì)氣浮裝置進(jìn)行清水試運(yùn)。模擬污水運(yùn)行狀態(tài)。試運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的影響氣浮處理裝置運(yùn)行的主要問(wèn)題有:1)設(shè)計(jì)不符合污水站工藝布局而引起的過(guò)流不暢問(wèn)題。于氣浮處理裝置處理工藝采用依靠落差的重力流程,在運(yùn)行中來(lái)水量一直在690 m3~730m3的范圍內(nèi),相對(duì)比較平穩(wěn),但氣浮接受水量則是一個(gè)變化值,水量變化很快,特別是二級(jí)浮選機(jī),從水量增加到飽和甚至接近溢出只有短短五分鐘左右的時(shí)間,在全面考慮罐高、來(lái)液量、設(shè)備等情況后,最終確定原因:一是因?yàn)榱髁坑?jì)、靜混器等管線變徑縮口引起水的流速、流態(tài)發(fā)生變化。二是位差小,產(chǎn)生不了足夠的動(dòng)力。孤六污水站的一級(jí)浮選機(jī)的高度在8米左右,二級(jí)浮選機(jī)的高度在4米左右,而緩沖罐溢流高度為6米,如果緩沖罐可用高度超過(guò)二級(jí)浮選機(jī),那么當(dāng)水量較大而外輸不暢時(shí),很可能導(dǎo)致二級(jí)浮選機(jī)發(fā)生溢罐事故。采取措施:一是在管線上增加了放氣閥,拆除了一級(jí)氣浮出水靜混器。二是經(jīng)過(guò)反復(fù)論證與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),確定緩沖罐的最高使用高度為2.9米,并將緩沖罐溢流口全部改造,下移到規(guī)定高度。改造完成后,氣浮處理裝置運(yùn)行良好,水量基本穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。)投加藥劑量過(guò)多,平均腐蝕率升高在2007年的實(shí)驗(yàn)中,進(jìn)站污水只需要加入7mg/l的除油劑和80-90mg/l的混凝劑就能夠達(dá)到雙50以下的污水處理指標(biāo)。在3月6日正常投運(yùn)后,加藥量一直居高不下,絮凝劑聚合氯化鋁濃度到600ppm也無(wú)法達(dá)到要求。
2、二期投產(chǎn)運(yùn)行情況
6月10日改造工程按期完成了施工驗(yàn)收。整個(gè)改造工程主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。1)流程上的改造
改造后新的流程:
孤三聯(lián)氣浮處理裝置改造后的簡(jiǎn)易流程圖
改造后的流程有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):(1)增加了一級(jí)沉降除油,為油站來(lái)水的水質(zhì)優(yōu)化增加了沉降時(shí)間,可以回收油量增加;(2)、增加了污水提升泵,盡管耗能有所增加,但可以更加靈活的調(diào)節(jié)水量,避免了只能依靠重力沉降調(diào)節(jié)的尷尬局面;
五、氣浮處理裝置的運(yùn)行效果
二期改造結(jié)束后,目前一級(jí)氣浮入口的含油量約在1000-2000mg/l,一級(jí)氣浮出口含油約在200-400mg/l,二級(jí)氣浮出口含油在50mg/l以下,滿足生產(chǎn)要求。
氣浮裝置應(yīng)用前后污水水質(zhì)指標(biāo)
六、結(jié)束語(yǔ)
氣浮處理裝置的使用徹底改變了孤三聯(lián)外輸污水含油高的問(wèn)題,目前外輸污水含油一直控制在10mg/L左右,懸浮物為17.1mg/L,平均腐蝕率為0.182 mm/a.基本達(dá)到生產(chǎn)要求但由于是中途改造,各種條件受到限制,留下了一些隱患問(wèn)題:1、除油罐沉油量增加,收油頻繁,勞動(dòng)量大。2、一級(jí)氣浮除油出口懸浮物較多,造成二級(jí)氣浮污泥較多,增加除泥拉泥工作量。
參考文獻(xiàn)
1.油田水處理 .石油大學(xué)出版社 .1997.09