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        邯鋼WSA制酸系統(tǒng)分析與改進(jìn)

        2014-10-21 11:12:27李書震
        科學(xué)與技術(shù) 2014年11期
        關(guān)鍵詞:腐蝕焚燒爐

        摘 要:對WSA制酸工藝進(jìn)行簡介,分析了制酸系統(tǒng)在生產(chǎn)中存在的問題。通過對工藝及操作進(jìn)行改進(jìn),取得了良好效果。

        關(guān)鍵詞:WSA制酸;焚燒爐;SO2轉(zhuǎn)化器;腐蝕

        1 前言

        邯鋼邯寶焦化廠焦?fàn)t煤氣凈化系統(tǒng)對4座7m焦?fàn)t的荒煤氣進(jìn)行凈化處理,其中煤氣脫硫工段采用了真空碳酸鉀脫硫+WSA(Wet Gas Sulphuric Acid)制酸工藝,WSA制酸由丹麥托普索公司設(shè)計(jì),系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備SO2轉(zhuǎn)化器、WSA冷凝器、濃酸循環(huán)泵、酸冷卻器等由外方供貨,廢熱鍋爐產(chǎn)生的余熱用于自產(chǎn)蒸汽,產(chǎn)品硫酸回用于硫銨工段,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

        該套系統(tǒng)2010年建成投產(chǎn),生產(chǎn)98%濃硫酸,但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于存在硫酸腐蝕泄漏、空氣過濾器及酸汽管道堵塞等影響生產(chǎn)的問題,使裝置的開工率偏低。同時(shí),系統(tǒng)生產(chǎn)過程中也存在焦?fàn)t煤氣消耗偏高問題,不符合節(jié)能減排的要求。

        2 工藝簡介

        圖1 WSA制酸工藝流程簡圖

        WSA 制酸工藝是一種不經(jīng)過干燥將濕硫化氫氣體轉(zhuǎn)化為濃硫酸的工藝,如圖1所示。酸性硫化氫(H2S)氣體在焚燒爐中燃燒,產(chǎn)生二氧化硫(SO2)氣體,經(jīng)廢熱鍋爐回收余熱自產(chǎn)蒸汽,過程氣經(jīng)過脫硝反應(yīng)(SCR)將氮氧化物(NOx)在專用催化劑的作用下還原為氮?dú)猓∟2),二氧化硫氣體則通過二氧化硫轉(zhuǎn)化器被氧化為三氧化硫(SO3),SO3在WSA冷凝器內(nèi)被水蒸氣吸收,在空氣冷卻下,凝結(jié)為液態(tài)硫酸,尾氣達(dá)標(biāo)排放。

        3 存在問題

        3.1 二氧化硫轉(zhuǎn)化器腐蝕泄漏

        SO2轉(zhuǎn)化器主要功能是將SO2轉(zhuǎn)化為SO3,一旦泄漏,將會(huì)有大量酸性氣體逸出,進(jìn)一步腐蝕周邊設(shè)備,污染環(huán)境,同時(shí)危害職工身心健康。泄漏的主要原因在于轉(zhuǎn)化器局部保溫效果差,這部分區(qū)域由于溫度低于SO3酸汽的露點(diǎn)溫度而冷凝成酸,形成了“露點(diǎn)腐蝕”。理論上氣態(tài)SO3對碳鋼腐蝕很小,但若SO3與水蒸汽化合形成的氣態(tài)硫酸冷凝為液態(tài)硫酸時(shí),液態(tài)硫酸對碳鋼設(shè)備的腐蝕性劇增,特別是在高溫(露點(diǎn)溫度254℃)條件下,濃硫酸很快與鐵反應(yīng)生成硫酸亞鐵(FeSO4),將碳鋼設(shè)備腐蝕。溫度對濃硫酸腐蝕性影響見表1。

        表1 濃酸對碳鋼腐蝕速率表

        溫度 (℃) 20 40 50 60 70

        腐蝕速率 (mm/a) 0.1 0.8 1.3 2.3 5.3

        3.2 硫酸管道腐蝕

        98%濃硫酸在常溫下對碳鋼的腐蝕因鈍化作用而影響很小,由于鈍化作用(Fe+H2SO4=FeO+SO2+H2O)形成的致密氧化亞鐵(FeO)保護(hù)膜覆蓋于碳鋼表面,阻止了濃硫酸對碳鋼的進(jìn)一步腐蝕,這也是常溫下能夠使用碳鋼設(shè)備存貯濃硫酸的原因。裝置原設(shè)計(jì)濃硫酸管道為碳鋼材質(zhì),但在使用中管道彎頭及其焊縫區(qū)域經(jīng)常性出現(xiàn)泄漏,分析主要是由于在彎頭及附近區(qū)域流體呈紊流狀態(tài),流速的急劇變化及流體長時(shí)間沖刷,導(dǎo)致碳鋼管線內(nèi)形成的FeO鈍化膜溶解,無法起到保護(hù)作用,從而造成腐蝕泄漏。

        3.3 煤氣消耗偏高

        制酸裝置設(shè)計(jì)處理酸汽量750m3/h,實(shí)際酸汽量在520~550 m3/h,為了確保焚燒爐溫度穩(wěn)定及后續(xù)各溫度指標(biāo)符合工藝要求,需要向焚燒爐補(bǔ)充焦?fàn)t煤氣150~200 m3/h,由此帶來裝置煤氣消耗偏高的問題。

        3.4 空氣過濾器堵塞

        制酸裝置運(yùn)行過程中,焚燒爐及WSA冷凝器需要潔凈的空氣,其主要目的是防止催化劑被灰塵堵塞,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力增大,原設(shè)計(jì)是在空氣風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口處加裝濾布,但在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)由于周圍環(huán)境灰塵較大,同時(shí)北方多風(fēng)少雨,造成空氣濾布堵塞嚴(yán)重,空氣風(fēng)量上不去,不得不頻繁倒機(jī)清洗或更換濾布。

        3.5 酸汽管道堵塞

        制酸裝置的原料酸汽來自于脫硫再生系統(tǒng),由于脫硫再生系統(tǒng)產(chǎn)生的酸汽中含萘成分較高,萘在常溫下易結(jié)晶,酸汽管道時(shí)常堵塞,造成酸汽系統(tǒng)阻力越來越大,產(chǎn)酸量明顯降低,最終被迫停車處理。

        4 改進(jìn)措施

        4.1 采用新型保溫材料和工藝

        原SO2轉(zhuǎn)化器采用硅酸鋁保溫氈進(jìn)行保溫,由于保溫氈連接處存在縫隙,保溫效果差,重新對SO2轉(zhuǎn)化器整體進(jìn)行了保溫,特別對于易受腐蝕的轉(zhuǎn)化器底部采用了耐溫、保溫效果更好的輕質(zhì)保溫澆注料+硅酸鋁纖維氈外加彩鋼護(hù)板進(jìn)行保溫,防止過程氣在此處由于低溫形成“露點(diǎn)腐蝕”。此種保溫方法2013年已獲得國家實(shí)用新型專利。

        4.2 優(yōu)化工藝控制

        通過控制焚燒爐溫度在1000~1050℃,入爐水溫不低于104℃,杜絕汽包蒸汽系統(tǒng)泄漏等措施,穩(wěn)定汽包壓力在5.8MPa,確保過程氣冷卻器后溫度由270℃提升至280℃,防止過程氣溫度低于露點(diǎn)溫度,而凝酸引起腐蝕。

        4.3更換酸管材質(zhì)

        對于濃酸輸送管道,將原設(shè)計(jì)的碳鋼管道更換為防腐性能、耐沖刷能力良好的內(nèi)襯PPH(聚丙烯)管,內(nèi)襯PPH管采用法蘭連接,法蘭間采用聚四氟墊片,避免了腐蝕泄漏。

        4.4 提高助燃空氣溫度

        將系統(tǒng)本身WSA冷凝器換熱后的部分熱空氣引入助燃風(fēng)機(jī)前,通過提高助燃空氣溫度的辦法,降低焚燒爐煤氣消耗量,改造前后實(shí)際煤氣耗量減小150m3/h左右。改造后工藝流程如圖2所示。

        圖2 燃燒風(fēng)機(jī)改造流程簡圖(虛線部分為增加部分)

        5 效果與效益

        5.1 效果

        (1)通過設(shè)備及工藝的改進(jìn),每年減少檢修工期60天左右,檢修的人力物力成本降低,硫酸年增產(chǎn)2400噸。

        (2)由于腐蝕泄漏大大降低,現(xiàn)場設(shè)備、環(huán)境得到極大改觀。

        (3)制酸裝置生產(chǎn)的順行,使硫化氫酸汽得到很好處理,SO2污染物排放大為降低,環(huán)保效益明顯。

        5.2經(jīng)濟(jì)效益

        (1)硫酸創(chuàng)效

        年度減少檢修工期60天左右,裝置每天產(chǎn)酸40噸,濃硫酸500元/噸,年增產(chǎn)硫酸創(chuàng)效:

        60×40×500=120(萬元/年)

        (2)降低煤氣消耗

        焚燒爐助燃空氣摻入熱空氣,焚燒爐煤氣消耗平均降低150 m3/h,年度運(yùn)行300天計(jì),降低煤氣消耗:

        150×24×300=108(萬m3/年)

        (3)增加副產(chǎn)蒸汽

        制酸裝置年度減少檢修工期60天,蒸汽產(chǎn)量4.5噸/h,年增產(chǎn)蒸汽:

        4.5×24×60=6480(噸/年)

        6 結(jié)語

        實(shí)踐證明,對WSA制酸系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備的保溫、防腐、助燃空氣及酸汽防堵工藝改進(jìn)是成功的,從根本上解決了設(shè)備頻繁腐蝕泄漏硫酸的問題,不僅提高了系統(tǒng)開工率,保證了生產(chǎn)的順行,而且確保了崗位職工人身安全,同時(shí)取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

        作者簡介:李書震(1975-),男,高級工程師,1998年畢業(yè)于鞍山鋼鐵學(xué)院煤化工專業(yè),現(xiàn)就讀于河北聯(lián)合大學(xué)工程碩士研究生班,現(xiàn)在河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司邯寶焦化廠工作。

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