趙凱
摘要:凈化脫硫技術(shù)則是IGCC電站實(shí)現(xiàn)零排放、零污染的關(guān)鍵技術(shù)。IGCC電站采用了美國(guó)Merichem公司LO-CAT硫回收技術(shù),此裝置工藝簡(jiǎn)單,操作方便,低污染低排放。本文著重對(duì)IGCC電站的LO-CAT技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行介紹,以及該裝置開(kāi)車調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的種種問(wèn)題、采取的解決措施和方法進(jìn)行一系列闡述。
關(guān)鍵詞:IGCC電站;LO-CAT;硫磺回收
1.前言
如今,我國(guó)由工業(yè)造成的二氧化硫排放約占二氧化硫排放量的80﹪,因此,控制二氧化硫排放的工作顯得尤為重要。目前石灰石-石膏濕法煙氣脫硫已成為國(guó)內(nèi)最為廣泛應(yīng)用的煙氣脫硫方法,但工藝較復(fù)雜,且易對(duì)環(huán)境造成二次污染。而IGCC電站則采用MDEA溶液脫除合成氣中的硫化氫,然后采用LO-CAT技術(shù)回收硫磺。本文介紹了L0-CAT自循環(huán)硫回收裝置在IGCC電站中的實(shí)際應(yīng)用情況,以期為我國(guó)IGCC電站在脫硫裝置改造方案的規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)提供方案參考和優(yōu)化選擇。
2.LO-CAT工藝技術(shù)介紹
2.1化學(xué)反應(yīng)機(jī)理
LO-CAT硫回收技術(shù)是一種可再生的H2S脫除技術(shù),采用鐵離子絡(luò)合物液體催化劑,在常溫下H2S 直接轉(zhuǎn)化成元素硫。同時(shí),鐵離子催化劑被還原成亞鐵離子,用過(guò)的催化劑用空氣氧化再生后循環(huán)使用。其主要化學(xué)反應(yīng)如下:
吸收:H2S(氣)+2 Fe3+→2H++S0+2 Fe2+
再生:1/2 O2(氣)+H2O+2 Fe2+→2OH-+2 Fe3+
2.2 LO-CAT工藝流程
在吸收氧化塔中,加入LO - CAT試劑,在空氣的作用下發(fā)生一系列氧化還原反應(yīng),反應(yīng)后的LO - CAT試劑,由循環(huán)泵經(jīng)恒溫?fù)Q熱器后返回至吸收氧化塔。生成的硫磺漿液沉降到吸收氧化塔錐底,由硫磺漿液泵送至真空帶式過(guò)濾裝置除去其中液體成分,硫單質(zhì)固體送至熔硫釜進(jìn)一步除掉其中液體成分,最終由造粒機(jī)進(jìn)行造粒送至硫磺料倉(cāng)。
3.LO-CAT工藝在IGCC電站中的應(yīng)用
IGCC電站安裝了兩套相同的自循環(huán)LO-CAT脫硫裝置。每套裝置,可以處理含有15.74 vol% H2S 的2326 Nm3/hr的含胺酸性氣以及含7.50 vol% H2S的29 Nm3/hr的富酸性氣。正常每天能產(chǎn)25.23噸的硫磺,排放的尾氣中H2S的含量小于4ppmv,脫硫效率可高達(dá)99. 99%。
設(shè)計(jì)參數(shù)
氣體來(lái)源為4652Nm3/h含胺酸性氣,58Nm3/hr富酸性氣
工藝參數(shù)如下:
裝置類型 LO-CAT自動(dòng)循環(huán)
鐵濃度(ppm w/w) 500
溶液PH值 8.0-9.0
反應(yīng)溶液溫度(°C) 48-52
每套裝置真空帶式過(guò)濾機(jī)進(jìn)料率 4.5 m3/hr
(表2)
3.1運(yùn)行中的技術(shù)分析
(1)吸收氧化塔中溶液的PH值的控制
通常吸收氧化塔溶液的PH值控制在8. 0~8. 5范圍內(nèi),一方面由于硫回收工藝使用的催化劑是鐵的螯合劑ARI-340,ARI-350,在以上范圍內(nèi)鐵離子不會(huì)發(fā)生沉淀。其次當(dāng)溶液PH小于7時(shí),H2S的吸收量就會(huì)減少,而當(dāng)PH大于7時(shí),吸收H2S的量就會(huì)增加。
(2)生成的硫單質(zhì)的沉降
吸收氧化塔中反應(yīng)生成的硫單質(zhì)在初期和催化劑螯合在一起,很難沉降。只有當(dāng)硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.1%~0.2%,硫粒徑達(dá)到15?m,才能促使小顆粒聚集增長(zhǎng)成大顆粒。其次就是如果硫顆粒表面附著了氣泡或者碳?xì)浠衔铮w粒也很難沉降。只有通過(guò)添加ARI-600表面活化劑,潤(rùn)濕硫顆粒使之加速沉降。
(3)空氣注入量
反應(yīng)器內(nèi)空氣注入量大小會(huì)影響酸性氣的吸收反應(yīng)效果和鐵催化劑的氧化再生效果。IGCC電站選取的鼓風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)流量為155 m3/min,剛開(kāi)始送入量較小,約5000 m3/hr,根據(jù)鼓泡效果逐步提高送入量,并作出入口閥開(kāi)度和風(fēng)量的曲線,以尋找鼓泡效果最佳時(shí)所對(duì)應(yīng)的鼓風(fēng)量。
4.調(diào)試過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題
由于LO-CAT脫硫技術(shù)首次應(yīng)用在國(guó)內(nèi)IGCC電站中,在調(diào)試過(guò)程中容易遇到的問(wèn)題如下:
4.1鼓風(fēng)機(jī)鼓泡不均勻,鼓泡效果不好
原因:鼓風(fēng)機(jī)將空氣經(jīng)過(guò)膠皮鴨舌噴嘴送入氧化吸收塔內(nèi),膠皮鴨舌噴嘴靠鋼箍固定在母管上,鋼箍的松緊會(huì)影響到噴嘴進(jìn)氣量的大小
措施:用脫鹽水給氧化吸收塔上水,保持液位在鴨舌噴嘴以上約20厘米處,啟動(dòng)鼓風(fēng)機(jī),出口流量約5000 Nm?/h,根據(jù)鼓泡效果調(diào)整橡膠管鋼箍,調(diào)整鼓泡效果
4.2真空過(guò)濾機(jī)運(yùn)行期間,吸收效果不好,硫的含水量大
原因:(1)皮帶濾布使用時(shí)間過(guò)程沒(méi)有清洗;
(2)真空泵密封損壞,抽真空效果不好。
措施:(1)用高壓水槍對(duì)濾布進(jìn)行沖洗,實(shí)在不行可以更換合適的濾布;
(2)查看真空泵運(yùn)行是否正常,真空度是否合適,查看密封水是否運(yùn)行正常。
4.3氧化吸收塔溶液起白色的肥皂狀的泡
原因:(1)溶液中的硫磺過(guò)細(xì);
(2)表面活性劑過(guò)量;
(3)消泡劑過(guò)量。
措施:(1)依據(jù)“燒杯試驗(yàn)”添加消泡劑;
(2)降低鼓風(fēng)量;
(3)等泡沫出來(lái)后,可使溶液的溫度比正常溫度高5℃,以便蒸發(fā)掉過(guò)多的消泡劑;
(4)對(duì)溶液進(jìn)行取樣并檢查硫磺是否過(guò)細(xì)。
4.4熔硫釜頂部澄清返回液管線堵塞
原因:(1)澄清液返回冷卻器設(shè)置不合理,彎曲端頭太多;
(2)熔硫釜中硫磺不能很好的沉降下來(lái)。
措施:(1)重新改造冷卻器,減少?gòu)濐^;
(2)控制熔硫釜加熱蒸汽流量,盡量保證溫度、壓力穩(wěn)定,使硫磺更好沉降。
5.結(jié)束語(yǔ)
LO-CAT工藝技術(shù)在國(guó)內(nèi)外發(fā)展非??欤夹g(shù)上也非常的成熟,而應(yīng)用于IGCC電站脫硫更體現(xiàn)了其優(yōu)越性。目前IGCC電站的污染物排放量?jī)H為常規(guī)燃煤電站的1/10,脫硫效率可達(dá)99%,二氧化硫排放在25mg/Nm3左右,真正實(shí)現(xiàn)了綠色發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
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