陳新橋 王華勇
摘 要: 針對我公司1250六輥HC 軋機板溫控制存在的問題,通過分析探討, 提出了改善板溫控制系統(tǒng)功能和增加乳化液預噴淋系統(tǒng)的改進方案,并對實施情況進行總結(jié),為相關(guān)問題解決提供參考。
關(guān)鍵詞: 冷軋帶鋼;HC 軋機;板溫控制;乳化液預噴淋系統(tǒng)
引言
冷軋潤滑對冷軋產(chǎn)品表面質(zhì)量、板型控制、工具使用壽命和軋制力能消耗具有重要作用,是冷軋核心技術(shù)之一,冷軋過程中產(chǎn)生的劇烈變形熱和摩擦熱使軋件和軋輥溫度升高,故必須采用必要的人工冷卻。實驗研究和理論分析表明,冷軋帶鋼的變形功約有84%~88%轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽管埣c軋輥溫度升高,因此必須加強冷軋過程中的冷卻才能保證軋制過程的順利進行。
這套乳化液預噴淋系統(tǒng)包括分別布置在軋機入口和出口距離軋輥中心線1.6395米處預冷卻噴射梁4套。入口上、下噴射梁各布置一排萊克勒噴嘴,數(shù)量各11只,上噴嘴與帶鋼夾角為67.5°順向帶鋼方向布置,下噴嘴與帶鋼夾角為45°順向帶鋼方向布置,上下噴射梁分別通過DN50的管道與原有系統(tǒng)總管道相連,在DN50管道上安裝電控閥門,實現(xiàn)自動控制。保證在帶鋼進入軋輥咬入角前提前噴淋乳化液,在帶鋼表面形成一層潤滑油膜,起防粘潤滑作用,而水起冷卻帶鋼作用,達到冷卻板溫、減少軋制力的效果。
3.工作原理及計算
4.改造應用效果
通過這套乳化液預噴淋系統(tǒng)的投入運行,從實際運行角度看效果相當不錯,在同樣軋制工藝下板溫下降20℃-30℃,最高板溫沒有超過110℃,而在軋板過程中乳液殘留與沒有投入之前相比幾乎沒有差別,所以產(chǎn)生的效益是顯而易見的,不但提高了產(chǎn)品質(zhì)量、減少廢次品,而且降低了軋輥消耗、乳化液消耗和電能消耗。
5.結(jié)束語
針對軋機板溫過高、板面熱劃傷的問題,根據(jù)理論分析、數(shù)據(jù)采集和實驗對比,找到了影響軋機板溫過高、板面熱劃傷的原因,加以乳化液潤滑系統(tǒng)改造,增加乳化液預噴淋系統(tǒng),徹底解決了這個問題,達到提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少廢次品,降低了軋輥消耗、乳化液消耗和電能消耗的預期效果。