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        鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整成效顯著

        2014-10-21 15:30:55
        山東工業(yè)技術(shù) 2014年20期
        關鍵詞:設計

        孫 慧

        (中電投蒙東能源霍煤鴻駿鋁電公司電力分公司C廠,內(nèi)蒙古 霍林郭勒 029200)

        我廠7、8號鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的型號為HG-1060/17.5-HM35亞臨界自燃循環(huán)汽包爐。7、8號爐自投產(chǎn)以來一直存在著排煙溫度高、水冷壁結(jié)渣和減溫水量大等問題。為了分析鍋爐存在上述問題的原因,在現(xiàn)有設備狀態(tài)下在運行方式上挖掘潛力,獲得適合機組運行的最佳運行方式,我們進行了多次鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗。經(jīng)過詳細測試,鍋爐排煙溫度偏高設計值18℃。過熱汽減溫水量偏高設計值70T/H左右,再熱汽減溫水量偏高設計值20T/H左右。造成鍋爐排煙溫度偏高的原因有三方面,爐底漏風、受熱面沾污和空預器換熱能力差,其中空預器換熱能力差應該是主要原因。造成鍋爐過、再熱汽減溫水量大的原因有三方面,爐底漏風、水冷壁結(jié)渣和過熱器受熱面設計不合理,其中過熱器受熱面布置過多應該是主要原因。如何針對以上影響因素,徹底解決我廠7、8號鍋爐排煙溫度高、水冷壁結(jié)渣和減溫水量大等問題,成為擺在我們面前的當務之急。

        我們首先從鍋爐燃燒調(diào)整著手,運用科學的測試方法和燃燒調(diào)整試驗,對爐膛噴燃器結(jié)構(gòu)、制粉系統(tǒng)運行方式、燃料特性及燃燒器配風進行認真研究和分析,從中找出最佳燃燒調(diào)整方式。

        1 燃燒器的布置

        本燃燒器采用水平濃淡煤粉燃燒技術(shù),以提高鍋爐低負荷運行的能力,水平濃淡煤粉燃燒器是利用煤粉入燃燒器一次風噴嘴體后,經(jīng)百葉窗的分離作用,將一次風氣流分成濃淡兩股;兩部分之間用垂直隔板分開,燃燒器出口處設有帶波紋形的穩(wěn)燃鈍體。濃相氣流的煤粉濃度高著火好,即使在低負荷情況下,濃相氣流的風煤比仍可保持在較合適的范圍內(nèi),使著火特性不會明顯惡化。鈍體形成的高溫煙氣回流區(qū)又充分為煤粉著火提供了熱源,這兩者的結(jié)合為低負荷穩(wěn)燃提供了保證。

        2 其他設備情況

        (1)制粉系統(tǒng)配置6臺HP1003型中速碗式磨煤機,鍋爐燃用設計煤種滿負荷運行時,5臺運行1臺備用。設計煤粉細度R90=35%。

        (2)鍋爐每只燃燒器共設有三層油點火燃燒器和一套微油點火裝置,作為鍋爐啟動時暖爐和低負荷穩(wěn)燃用,四角三層,油槍采用簡單機械霧化噴嘴,油點火裝置中設置有可伸縮的高能點火器,可直接點燃燃油,在噴燃器A層一次風噴口各角處共設有4套微油點火裝置。

        (3)鍋爐爐膛采用平衡通風系統(tǒng),選用兩臺動葉可調(diào)軸流式送風機;兩臺入口靜葉可調(diào)軸流式引風機;兩臺離心式一次風機。

        (4)鍋爐爐底采用干式排渣機連續(xù)出渣。

        (5)過熱汽溫主要靠一、二級噴水減溫器調(diào)整,共布置有二級四個噴水點,再熱汽溫主要靠擺動燃燒器調(diào)節(jié),并在再熱器進口導管裝設了兩只事故噴水減溫器。

        3 鍋爐存在的主要問題和運行調(diào)整方法

        3.1 鍋爐結(jié)渣及控制

        3.1.1 影響結(jié)渣的要素有以下幾個方面:

        (1)煤的結(jié)渣特性。我廠設計燃用的煤種為霍林河褐煤,結(jié)渣性強。

        (2)灰向水冷壁的傳播。直徑小于10微米的灰顆粒向水冷壁的傳播方式主要為擴散和熱遷移,它形成了水冷壁管上的初始沉積層,而直徑較大的灰顆粒向水冷壁的傳播方式主要為慣性傳播,這是引起嚴重結(jié)渣的重要過程,比如說切圓設計過大或發(fā)生偏移造成的嚴重結(jié)渣。

        (3)爐膛溫度的影響。爐膛溫度的影響有三個方面:一、灰渣自身的溫度;二、灰渣向水冷壁傳播過程中的冷卻過程,如鍋爐已發(fā)生嚴重結(jié)渣,則灰渣的冷卻將受到很大影響,造成惡性循環(huán);三、爐膛的溫度水平。爐膛的溫度水平越高,越接近或超過灰的熔點溫度,越容易造成結(jié)渣。因此控制爐膛溫度對結(jié)渣影響很大。

        (4)7、8號鍋爐的運行特性也對鍋爐結(jié)渣產(chǎn)生影響。這主要表現(xiàn)7、8號鍋爐基本不調(diào)峰,也就是說鍋爐長期滿負荷運行,沒有負荷擾動產(chǎn)生的自然掉渣過程,若產(chǎn)生結(jié)渣容易惡化。

        (5)由于鍋爐采用干排渣系統(tǒng),爐底漏風非常嚴重。爐底漏風造成鍋爐火焰中心上移,燃燒器的中上部區(qū)域溫度水平過高,也是導致爐膛四周水冷壁中上部結(jié)焦嚴重的一個主要原因。

        3.1.2 通過以上分析及現(xiàn)場試驗結(jié)果,確定鍋爐控制結(jié)渣措施如下:

        (1)氧量的控制。氧量降低時,主燃燒器風箱上沿層和D層吹灰器層爐膛溫度持續(xù)升高,爐內(nèi)超過1400℃的點逐漸增加。由于該區(qū)域是結(jié)渣趨勢最嚴重的區(qū)域,降低該處的爐膛溫度有利于控制結(jié)渣,因此氧量控制在4%(4點平均值)有利于控制爐膛結(jié)渣。因此確定空預器入口氧量應控制在4%左右。

        (2)周界風的控制。周界風的投入有利于在一次風射流外部形成風包粉的氣流,阻隔灰粒向水冷壁的傳播,對控制結(jié)渣有利,同時也有利于提高鍋爐熱效率和保護煤粉噴嘴,因此確定在滿負荷時將各臺運行磨煤機周界風全部投入,保持全開狀態(tài)。

        (3)煤粉細度控制。如前所述,大部分的10微米以上的灰顆粒向水冷壁的傳播為慣性傳播,煤粉細度越粗,顆粒越大,慣性力越大,向水冷壁傳播的灰顆粒越多,鍋爐結(jié)渣趨勢增強,因此采用較細的煤粉細度,可以有效地控制爐內(nèi)結(jié)渣。通過對磨煤機分離器折向門擋板開度的調(diào)整,目前各臺磨煤機煤粉細度R90基本在20%左右,鍋爐燃燒工況穩(wěn)定,爐渣含碳量平均在1.5%左右,在國內(nèi)處于同類型電廠較好水平。

        (4)燃燒器的功率分配。從爐膛溫度的測量結(jié)果來看,燃燒器區(qū)域爐膛溫度較低,從現(xiàn)場觀察的情況來看,燃燒器區(qū)域尤其是下層燃燒器區(qū)域基本不結(jié)渣,因此可增加下層燃燒器的功率,減小上層燃燒器的功率,也就是增加下層磨出力,減小上層磨出力。

        總之,通過對氧量、煤粉細度、燃燒器配風及功率的控制,加之吹灰器投入率的提高,7、8號鍋爐水冷壁結(jié)渣現(xiàn)象得到了有效緩解,爐膛水冷壁清潔度增加,排煙溫度下降,干排渣機的運行狀況轉(zhuǎn)好,機組的安全性和經(jīng)濟性得到提高。

        3.2 鍋爐排煙溫度偏高

        經(jīng)過測試,7、8號鍋爐排煙溫度偏高設計值較多,鍋爐設計排煙溫度為148℃,設計環(huán)境溫度為25 ℃,試驗調(diào)整后,經(jīng)過環(huán)境溫度和給水溫度修正后,鍋爐排煙溫度為166℃,與設計值相比排煙溫度偏高18℃。

        3.2.1 排煙溫度高的原因主要有以下三點:

        (1)煤質(zhì):燃用煤質(zhì)與設計煤質(zhì)基本接近,煤質(zhì)不是排煙溫度偏高的主要原因。

        (2)爐膛漏風和制粉系統(tǒng)漏風:根據(jù)經(jīng)驗和計算,爐膛漏風每降低1%,排煙溫度將降低1 ℃左右。

        鍋爐額定負荷工況下,由于熱一次風溫度低于設計值30℃左右,造成磨煤機干燥出力不足。制粉系統(tǒng)正常運行中冷風門全關,熱風門全開,磨煤機出口溫度平均60℃左右,由于冷風門非常嚴密,空預器出口一次風溫度與磨入口溫度相差非常小,可見制粉系統(tǒng)通過冷風門的漏風控制的非常好,基本不會對排煙溫度產(chǎn)生不利影響。

        由于鍋爐采用干排渣系統(tǒng),爐底漏風較大,試驗中將爐底關斷門全關,排渣暫停,基本上爐底漏風已控制最低,此時排煙溫度能夠降低8℃(4點平均)。鑒于鍋爐設計中考慮干排渣系統(tǒng)漏風量較大,設計有5%的漏風量,也就是說鍋爐設計排煙溫度148℃中已經(jīng)考慮了爐底漏風造成的5℃的影響,目前干排渣系統(tǒng)漏風與設計相比偏大,但爐底漏風造成的對排煙溫度的影響與設計相比偏高了3度左右,可以說爐底漏風不是造成鍋爐排煙溫度高的主要原因。

        (3)受熱面沾污和受熱面布置不合理。受熱面沾污排煙溫度會升高,但受熱面沾污也不是造成鍋爐排煙溫度高的最主要原因。經(jīng)過試驗測試,空預器的換熱能力差是造成鍋爐排煙溫度高的主要原因。

        經(jīng)過以上分析可知,造成鍋爐排煙溫度偏高的原因有三方面,爐底漏風、受熱面沾污和空預器換熱能力差,其中空預器換熱能力差應該是最主要的原因。

        3.2.2 降低鍋爐排煙溫度的運行措施:

        (1)加強干排渣系統(tǒng)維護,減少爐底漏風。

        (2)爐膛負壓控制在(-30~-50)Pa。

        (3)在保證運行磨煤機石子煤排放正常的前提下,盡量增加下層磨煤機出力,減小上層磨煤機出力。

        (4)機組200MW負荷以上工況下鍋爐各層周界風門全開,以減輕鍋爐水冷壁結(jié)渣程度,提高吸熱量,降低排煙溫度。

        (5)在夏季排煙溫度高且鍋爐渣量正常的情況下,爐底液壓關斷門采用間斷運行方式。

        通過以上措施,7、8號鍋爐排煙溫度平均降低2℃左右,使供電煤耗降低0.34g/kwh。

        4 結(jié)束語

        通過以上詳實的數(shù)據(jù)測試與分析,基本找出了我廠7、8號鍋爐排煙溫度高、水冷壁結(jié)渣和減溫水量大等問題的原因。雖然設計原因是主要的,但是我們立足于在現(xiàn)有設備狀態(tài)下在運行方式和燃燒調(diào)整上挖掘潛力,以獲得適合機組運行的最佳運行方式,經(jīng)過一系列的各項參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,最終確定了鍋爐最佳運行工況,機組供電煤耗降低,使鍋爐運行經(jīng)濟性將得到很大提高。

        [1]內(nèi)蒙古霍林河電廠2*300MW工程HG-1060/17.5-HM35型鍋爐說明書第四卷“鍋爐運行”[S].(編制:哈爾濱鍋爐廠有限責任公司,編號:06.1500.081-06).

        [2]何金華等.煤質(zhì)結(jié)焦特性分析及防止結(jié)焦的措施[J].電站系統(tǒng)工程,2000(01).

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