岳 云,丁金山
(1.濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司,濟(jì)南 250119;2.山東正大建設(shè)監(jiān)理有限公司,濟(jì)南 250011)
電石渣中和鈦白廢酸的試驗(yàn)研究
岳云1,丁金山2
(1.濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司,濟(jì)南250119;2.山東正大建設(shè)監(jiān)理有限公司,濟(jì)南250011)
摘要:硫酸法鈦白粉生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生大量的廢酸,廢酸的處理并達(dá)到環(huán)保要求是保證企業(yè)正常生產(chǎn)的前提,本次試驗(yàn)使用車間原有裝置設(shè)備,采用電石渣代替常用的石灰石(石灰)進(jìn)行中和鈦白廢酸的試驗(yàn),試驗(yàn)證明電石渣可以作為中和鈦白廢酸的原料,達(dá)到降低成本,以廢治廢的目的。
關(guān)鍵詞:電石渣;中和鈦白廢酸;試驗(yàn)
鈦白粉是一種重要的化工原料,是目前世界上性能最佳的白色顏料,被廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、建材、造紙、化纖、搪瓷、化妝品、食品、電焊條等行業(yè)。隨著我國房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的迅猛發(fā)展,我國的鈦白粉產(chǎn)量也逐年遞增。鈦白粉的生產(chǎn)方法有兩種:硫酸法和氯化法。國內(nèi)目前只有少數(shù)幾個(gè)鈦白粉廠家采用氯化法生產(chǎn)鈦白粉,大多數(shù)廠家采用硫酸法工藝生產(chǎn)鈦白粉。這種方法原料價(jià)格低廉,生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟,設(shè)備簡單,投資及產(chǎn)品成本較低,但是工藝流程長,對(duì)環(huán)境污染大,會(huì)產(chǎn)生較多的廢酸、廢氣、廢水及廢渣。隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求越來越嚴(yán)格,三廢治理能否達(dá)標(biāo)成為制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要因素。采用硫酸法生產(chǎn)鈦白粉,每生產(chǎn)1t鈦白粉,產(chǎn)生18%~22%濃度的硫酸(廢酸)6~8t,這些廢酸中含有FeSo46%~8%,鈦鹽<0.4%及少量的錳、鋁、鈣、鎂等金屬硫酸鹽。2013年,我國鈦白粉年產(chǎn)量約215萬噸,產(chǎn)生的廢酸量高達(dá)1300-1700萬噸,因此廢酸的處理與綜合利用成為企業(yè)確保可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要的工作。
鈦白裝置產(chǎn)生的廢酸一般采用兩種處理方法:1、回收廢酸中的游離酸,將鈦白生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢酸送至濃縮裝置用蒸汽加熱濃縮達(dá)到一定的濃度(約58%-60%),然后通過冷卻熟化使廢酸中的硫酸鹽析出并分離,產(chǎn)生的成品酸一部分送回鈦白生產(chǎn)裝置回用,一部分外賣。2、用堿中和處理鈦白廢酸中的硫酸根,如用石灰石中和生產(chǎn)石膏,或者用氨中和制硫酸銨。國內(nèi)企業(yè)大多采用石灰石或石灰中和廢酸生產(chǎn)石膏的方法,回收廢酸中的硫酸根,然后經(jīng)過污泥壓濾脫水,產(chǎn)生的石膏外賣,廢水處理成中性達(dá)到環(huán)保要求后外排。
電石渣,是工業(yè)上生產(chǎn)乙炔、聚氯乙烯等產(chǎn)品過程中電石水解所形成的以氫氧化鈣為主要成份的工業(yè)廢渣,這些廢渣在生產(chǎn)廠家毫無用處,即占用場地又污染環(huán)境,若能在處理鈦白廢酸中利用電石渣,則可以起到節(jié)能減排,資源優(yōu)化的作用。電石渣屬于熟石灰,可直接用于中和廢酸,省去了生石灰的熟化過程,且為這些企業(yè)的副產(chǎn)品,成本比石灰石低很多。為了降低廢酸處理的成本,在廢酸處理車間利用現(xiàn)有裝置設(shè)備進(jìn)行電石渣中和廢酸的試驗(yàn),考察用電石渣中和廢酸的反應(yīng)操作時(shí)間、合適工況及污泥的脫水情況。
2.1試驗(yàn)方案及所用設(shè)備
由生產(chǎn)裝置輸送來的廢酸(酸含量:300g/l)與含有效氧化鈣8%的電石乳在兩級(jí)中和槽內(nèi)順次中和至PH約5左右,中和產(chǎn)物再進(jìn)熟化槽進(jìn)一步反應(yīng)后泥水混合物送至污泥脫水機(jī)進(jìn)行泥水分離,電石渣乳液配置用現(xiàn)有配置石灰石乳液的設(shè)備進(jìn)行配置(設(shè)備尺寸φ6000×2500,帶攪拌);中和反應(yīng)使用現(xiàn)有中和反應(yīng)槽(設(shè)備尺寸φ4700×6000,帶攪拌);污泥脫水采用現(xiàn)有的廂式壓濾機(jī)(FMZ1000/2000-U)。所用原有設(shè)備必須在試驗(yàn)前用中水清洗干凈。
2.2試驗(yàn)過程
2.2.1電石渣打漿
用鏟車向打漿槽中加入電石渣。然后加入工業(yè)水,加水時(shí)產(chǎn)生較大的氣霧,邊加水邊攪拌,隨時(shí)測量漿液濃度。漿液濃度在50°Be~40°Be時(shí),料漿粘稠,打料泵輸送速度慢,于是加水稀釋將電石渣漿濃度控制在28°Be~32°Be之間用于中和廢酸實(shí)驗(yàn)。(平均每小時(shí)3鏟車斗電石渣,約6t。)
2.2.2中和反應(yīng)
來自生產(chǎn)裝置的廢酸和電石乳制備工段的電石乳同時(shí)送入中和氧化槽,電石乳(濃度約30°Be)控制輸送泵流量約:40m3/h,最初按使用石灰石中和時(shí)的廢酸流量22m3/h。并在攪拌器的強(qiáng)力攪動(dòng)下進(jìn)行中和反應(yīng),中和反應(yīng)分級(jí)進(jìn)行,第一級(jí)控制PH2~3左右,第二級(jí)控制PH在5左右,同時(shí)在第二級(jí)投加0.3%聚丙烯酰胺溶液,投加量為2~3mg/l。由于廢酸濃度較高,采用電石渣做中和劑時(shí),易發(fā)生電石渣表層被酸中和后形成鈍性膜的現(xiàn)象(電石渣表面被石膏覆蓋),阻止反應(yīng)的進(jìn)一步進(jìn)行。為提高電石渣的利用效率需適當(dāng)降低廢酸的濃度,中和時(shí)應(yīng)同時(shí)向中和反應(yīng)槽加入流量為30m3/h的酸性廢水或工業(yè)水。反應(yīng)4分鐘后,二級(jí)中和反應(yīng)罐溢流出口料漿PH值為4,PH不合格,關(guān)閉進(jìn)酸閥門,只進(jìn)電石渣漿4分鐘后料漿PH值變?yōu)?,開進(jìn)酸閥門,控制廢酸流量14.5m3/h,5分鐘后,二級(jí)中和反應(yīng)罐溢流出口料漿PH值變?yōu)?.5,又2分鐘后,PH值降為為4,PH不合格,關(guān)閉進(jìn)酸閥門,只進(jìn)電石渣漿4分鐘后料漿PH值變?yōu)?,開進(jìn)酸閥門,控制廢酸流量11m3/h,并保持電石乳流量不變。5分鐘后,主反應(yīng)罐溢流出口料漿PH值變?yōu)?.5,反應(yīng)10分鐘后測PH值仍為5.5,PH合格,基本穩(wěn)定。此時(shí)中和槽溢流料漿濃度為28°Be。料漿溢流至熟化槽,用泵送至壓濾工序進(jìn)行泥水分離。
2.2.3壓濾
壓濾機(jī)使用原有濾布(濾布已使用12天),上料前用高壓水沖洗干凈。上料時(shí)間25分鐘,進(jìn)料壓力達(dá)到0.5MPa時(shí)(反復(fù)開啟進(jìn)料泵進(jìn)料6次,壓力不再上升)開始卸片,卸片時(shí)間約20分鐘,濾餅較粘,含水率高,比較松軟,部分濾餅粘在濾布上不能自動(dòng)墜落,需用塑料平鏟人工鏟除,影響卸片速度和時(shí)間。壓濾水PH值為6.0,水質(zhì)較清,顏色微黃。一臺(tái)壓濾機(jī)上料壓濾卸片周期約為50分鐘。
從試驗(yàn)?zāi)軌蚩闯?,電石渣可以代替石灰石中和鈦白廢酸。但在實(shí)際工藝設(shè)計(jì)中需要注意以下幾點(diǎn):
(1)電石渣的活性較低,中和反應(yīng)時(shí)間較長。所以,設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮提高電石渣漿的輸送能力,加大電石渣的用量,同時(shí)適當(dāng)降低廢酸的濃度。采購原料時(shí)也要保證電石渣中有效鈣的含量。
(2)壓濾較容易,但濾餅含水率高,卸片時(shí)間較長,設(shè)計(jì)時(shí)要考慮采用壓縮空氣吹干濾餅,降低濾餅的水分,以滿足石膏外運(yùn)的要求。
作者簡介:岳云(1976—)女,濟(jì)南人,工程師,從事化工設(shè)備設(shè)計(jì)。