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        西鋼復吹轉爐提高底吹壽命生產實踐

        2014-10-17 01:32:04徐維利
        冶金與材料 2014年3期

        徐維利

        (西林鋼鐵集團有限公司,黑龍江 伊春 153025)

        西鋼頂?shù)讖痛缔D爐投產后的前兩個爐役,均因為爐底控制不好,在轉爐爐齡達到3 000次左右時,因爐底下降嚴重,被迫將底吹系統(tǒng)關閉,采取墊爐底等方式保證正常生產,底吹壽命過低影響了復吹轉爐冶金效果的充分發(fā)揮。煉鋼總廠針對頂?shù)讖秃洗禑挷僮髦写嬖诘母鞣N問題進行攻關立項,加強爐型及底吹控制技術,試驗總結出有效的底吹操作模式,使轉爐頂?shù)讖痛导夹g日趨成熟。其中2#轉爐目前達到底吹壽命與爐襯壽命同步的良好效果,爐襯壽命截止2013年9月份達到13 000次,底吹效果良好,達到國內同類型轉爐的一流水平,為轉爐穩(wěn)定操作,縮短冶煉時間、噸鋼耗氧量、鋼鐵料消耗、白灰消耗等技經指標達到較好的水平奠定堅實的基礎。

        1 西鋼復吹轉爐底吹長壽命與爐襯同步控制技術

        1.1 設備特點

        (1)采用4個環(huán)縫底吹供氣元件,供氣元件帶有自過濾裝置,可避免管路中雜質堵塞元件,吹煉過程中,半鋼及爐渣在元件端頭易形成“爐渣-金屬蘑菇頭”使底吹供氣平穩(wěn)、熔池攪拌更加均勻;

        (2)每個供氣元件采用單獨支路控制,可保持在全爐役內底吹供氣滿足工藝要求;

        (3)采用轉爐耳軸旋轉接頭供氣,減少占用空間,更加安全可靠,允許轉爐全方位轉動;

        (4)根據生產工藝及鋼種質量需求,向爐內吹入底吹惰性氣體,各階段底吹氣體流量可根據不同終點碳含量進行調整;

        (5)在煉鋼的不同工藝階段吹入不同種類底吹攪拌氣體,底吹系統(tǒng)實現(xiàn)自動化,降低轉爐操作工作負擔。

        1.2 防止底吹供氣元件堵塞的保障措施

        【評析】把點到直線的距離當作一個數(shù)學問題來研究,與學生共同體驗探究過程.在各種解決方案的對比、聯(lián)系、優(yōu)選中滲透了數(shù)形結合、轉化與化歸,函數(shù)與方程等思想,扎實有效地實現(xiàn)了學生獲得“四基”的目標.在具體的探究過程中,先特殊后一般的思路,這樣做的好處:首先,在具體的例子中,各種方法都能徹底地求出距離,增強了方法間的對比與聯(lián)系;其次,沒有參數(shù)的干擾,更容易激發(fā)學生的發(fā)散思維,課堂上呈現(xiàn)出令人喜悅的多種解法;再次,深刻領會各種方法的優(yōu)勢與劣勢,為抽象問題解決方案的優(yōu)選做好鋪墊。在整個課堂探究進程中自然、流暢,但又不失挑戰(zhàn)性,學生積極性高,探究欲望強烈,這正是新課程所倡導和希望的.

        在復吹轉爐煉鋼過程中任何情況下(事故搶修及停爐除外),底吹氣體都必須保證連續(xù)吹入爐內。為達這一目的,底吹供氣系統(tǒng)在設備上,采取以下措施:

        (1)通過自動調節(jié)保證底吹供氣元件工作壓力,使其在任何情況下均不低于下限保證值;

        (2)在每根底吹供氣支管路上設置了氣源旁路,保證在儀表故障情況下仍有一定的底吹氣量;

        (3)通過控制儀表的合理選擇,在任何斷電及電控設備故障情況下,調節(jié)閥、切斷閥均不會完全關閉。

        1.3 底吹供氣元件的布置方案

        4個底吹元件均布置在工作層表面Φ1 804 mm的同心圓上。底吹元件布置與熔池直徑比為0.476D,實踐證明,底吹供氣元件的上述布置方式正確,具有較好的冶金效果。既避免了底吹元件的局部渣層增長過厚,同時在局部熔損較大時也便于進行掛渣維護。

        4支底吹元件分成兩組,分布在出鋼口與兌鐵連線的兩側,每兩支底吹元件相互夾角為90°,護磚長度為630mm,高出工作層100mm。

        2 西鋼復吹轉爐底吹長壽命與爐襯同步控制工藝技術

        2.2 優(yōu)化工藝控制,提高終點命中率,降低終點鋼水溫度,降低鋼水氧化性。

        2.3 優(yōu)化底吹供氣模式:將原先設計的冶煉操作模式進行參數(shù)優(yōu)化,爐底下降超過200mm時,也采用C模式,避免爐底下降對透氣元件造成損壞,爐底上漲超過200mm時,采用A模式,避免爐底上漲造成透氣元件堵塞。對供氣強度及冶煉過程控制。

        表1

        2.4 轉爐襯維護技術:

        爐襯維護:采用以先進的濺渣護爐技術為主,噴補及投補為輔的方法,濺渣護爐主要采用以下措施:

        (1)嚴格控制終渣成份:保證FeO<15%,R堿度2.1~2.5,7%≤MgO≤9%,每班要求分析2爐渣樣,指導造渣調渣。

        (2)加強終點控制:終點采取高拉碳,提高溫度和C雙命中率,倒爐次數(shù)保證在2次以內,終點加改質劑,保證爐渣性能指標良好。

        (3)降低出鋼溫度:通過合金烘烤、鋼包烘烤,使用新型增碳劑,中包、鋼包加蓋,鋼包水口快換等措施,降低出鋼溫度,控制在1 650℃以下。

        (4)采用合理的濺渣參數(shù):濺渣壓力保證在0.9 ~1.1MPa,濺渣時間 >3min,爐帽、熔池、爐底等不同的部位,采取不同槍位,濺渣后,前后搖爐2~3次,實現(xiàn)爐底及透氣磚掛渣。

        (5)加強爐型控制:爐型控制主要體現(xiàn)在爐體的兩大部位即前大面(兌鐵加料側)和爐底,主要參數(shù)標準是轉爐液面零位與實際測量值的差值并結合爐況綜合判斷,根據爐型變化趨勢及時調整終渣狀況。

        2.5 轉爐前、中后期底吹效果衡量指標選擇及分析比對

        (1)碳氧平衡指標

        在轉爐爐役中后期,雖然爐齡超過13000次,但熔池內的C-O反應也和爐役初期基本相同

        根據實驗數(shù)據統(tǒng)計,當冶煉終點碳含量小于0.08%時,頂吹終點〔%C〕×〔%O〕=0.0032,復吹轉爐服役前期〔%C〕×〔%O〕=0.0028,爐齡突破13 000次以后,復吹轉爐〔%C〕×〔%O〕=0.0028,仍能保持終點C-O反應接近平衡值,可減輕低碳時鋼水過氧化

        (2)終渣氧化性指標

        復吹轉爐終渣氧化性沒有因爐齡顯著提高而發(fā)生明顯改變,終渣TFe含量在整個爐役期內始終保持在8~15%之間,平均12%。

        (3)終點鋼水殘錳量

        采用復吹工藝加強了轉爐末期熔池的攪拌,使渣鋼反應接近平衡終點鋼水殘錳含量在終點〔%C〕≥0.07%時,爐役前期終點殘錳量波動在0.09% ~0.12%,中后期波動范圍在 0.07% ~0.12%較頂吹殘錳量有較大提高

        通過以上技術指標衡量,轉爐爐役達到13 000次以上爐役中后期,冶金效果與前期沒有明顯降低

        3 結語

        通過以上技術措施,生產實踐證明,采用復吹轉爐長壽命與爐襯同步控制技術,底吹壽命可以達到與爐襯壽命同步。爐齡和底吹使用次數(shù)13 000爐后,仍能獲得良好的冶金效果,渣鋼反應接近平衡,避免了低碳鋼冶煉時爐渣與鋼水的過氧化,提高殘錳含量。

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