東風(fēng)商用車有限公司工藝所 (湖北武漢 430056) 劉旭葵 王澤忠 李 濤
主軸承蓋 (見(jiàn)圖1)材料為球墨鑄鐵,該產(chǎn)品受動(dòng)態(tài)應(yīng)力影響較大,其內(nèi)在質(zhì)量要求嚴(yán)格,不允許有縮松缺陷。工藝設(shè)計(jì)初期,擬定了3套工藝方案,其設(shè)計(jì)思路如下:
(1)方案一 (見(jiàn)圖2) 采用一個(gè)熱冒口,在主軸承蓋的一端進(jìn)行補(bǔ)縮,另一端則期望利用球鐵的自補(bǔ)縮能力消除縮松缺陷。
圖1
圖2
(2)方案二 (見(jiàn)圖3) 采用兩個(gè)熱冒口,分別補(bǔ)縮主軸承蓋兩端的厚大部位,中間厚大部位自補(bǔ)縮。
(3)方案三 (見(jiàn)圖4) 采用三個(gè)冒口,中間的厚大部位采用冷冒口進(jìn)行補(bǔ)縮,并且將軸承蓋的重要工作面朝下布置,以期得到更好的質(zhì)量。
利用MAGMASOFT鑄造工藝分析軟件,在計(jì)算機(jī)上模擬鑄件澆注成型過(guò)程,對(duì)3套工藝方案進(jìn)行充型過(guò)程對(duì)比、補(bǔ)縮判據(jù)對(duì)比 (冒口模數(shù))等分析。CAE分析顯示:
圖3
圖4
(1)第一套方案 具有材料消耗少、工藝出品率高的優(yōu)點(diǎn)。但因補(bǔ)縮距離遠(yuǎn),球鐵自補(bǔ)縮效果不好,縮孔縮松缺陷較嚴(yán)重。
(2)第二套方案 采用兩個(gè)熱冒口,補(bǔ)縮距離短,比草案1補(bǔ)縮效果好。不足之處是材料消耗較多,工藝出品略低。
(3)第三套方案 在中間厚大部位處采用冷冒口補(bǔ)縮,補(bǔ)縮距離短,補(bǔ)縮較好。零件重要工作表面被布置在最下方,凝固順序佳,產(chǎn)品質(zhì)量較好。但該方案因?yàn)樵O(shè)置了3個(gè)冒口 (一冷兩熱),材料消耗多,工藝出品低,并且仍存在縮孔縮松缺陷。
根據(jù)計(jì)算機(jī)模擬分析結(jié)果,選擇以第三套工藝方案基礎(chǔ)進(jìn)行工藝改善,新方案如圖5所示。
圖5 工藝布置
(1)冒口改變 去掉方案3兩側(cè)冒口,增大中間冒口。據(jù)CAE分析結(jié)果顯示,縮松部位集中在鑄件模數(shù)最大位置處 (中間厚大部位)。新方案將冒口布置在易縮松部位附近,并采用熱冒口。在補(bǔ)縮通道上設(shè)置儲(chǔ)有足夠多鐵水的冒口,從熱冒口進(jìn)料,可以更好提高補(bǔ)縮效率。
(2)增加砂芯 在主軸承蓋兩個(gè)螺栓孔部位增加砂芯,直接將螺栓孔鑄出,均勻鑄件壁厚,避免產(chǎn)生鑄造缺陷,并能減少鑄件加工余量,提高工藝出品率。
對(duì)修改后的新工藝方案再次進(jìn)行CAE分析。
(1)凝固過(guò)程液相分布 觀察圖6凝固過(guò)程液相分布顯示,鑄件本體基本實(shí)現(xiàn)了順序凝固,冒口為最后凝固部位,具有收集渣水的作用。
(2)模數(shù)分布 通過(guò)圖7模數(shù)分布示意圖右側(cè)的顏色標(biāo)尺可以看出,鑄件模數(shù)分布發(fā)生改變。冒口最大模數(shù)值2.06cm,鑄件最大模數(shù)值1.6cm,冒口模數(shù)與鑄件模數(shù)比值大于1.2,有較好的補(bǔ)縮效果。在冒口的影響下,鑄件已經(jīng)沒(méi)有熱節(jié)存在。
(3)縮松缺陷 利用MAGMA軟件的縮松缺陷判據(jù)進(jìn)行觀察,鑄件本體不存在縮松缺陷。
圖6 凝固過(guò)程液相分布
圖7 模數(shù)分布示意
鑄件工藝設(shè)計(jì)需要綜合考慮鑄造質(zhì)量、生產(chǎn)成本及交貨期等關(guān)鍵因素,在最短時(shí)間內(nèi)拿出最優(yōu)的方案。
與傳統(tǒng)鑄造工藝相比,計(jì)算機(jī)CAE分析流程實(shí)現(xiàn)了“工藝方案設(shè)計(jì)→校核→方案優(yōu)化→再校核→取得較理想工藝方案”的全過(guò)程可視化調(diào)整,使鑄造工藝方案制定由“經(jīng)驗(yàn)”型走向“科學(xué)”型。
(1)傳統(tǒng)工藝流程 (見(jiàn)表1) 設(shè)計(jì)者憑借理論知識(shí)和以往工作經(jīng)驗(yàn)擬定鑄造工藝方案后,先要試制出鑄件樣品,再通過(guò)鑄件樣品材料性能試驗(yàn)及評(píng)價(jià),才能判斷鑄造工藝方案的合理性。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后需要更改工藝方案,重新修改鑄件澆注系統(tǒng),然后再經(jīng)過(guò)制樣、工藝試驗(yàn)等環(huán)節(jié),循環(huán)反復(fù)多輪試制、試驗(yàn)后才能得到最終合理工藝;遇到鑄造工藝方案變動(dòng)較大的情況,則會(huì)導(dǎo)致高成本及過(guò)長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)周期。
(2)CAE模擬分析流程 (見(jiàn)表2) 擬定鑄造工藝草案后,首先在計(jì)算機(jī)上借助鑄造分析軟件進(jìn)行鑄件充型凝固過(guò)程數(shù)值模擬分析;根據(jù)分析顯示結(jié)果,預(yù)測(cè)可能產(chǎn)生的鑄造缺陷及其部位,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工藝不足之處;在計(jì)算機(jī)上修改工藝方案,并重新模擬驗(yàn)證其合理性。通過(guò)幾輪工藝優(yōu)化、模擬分析及驗(yàn)證,最終確定工藝方案后再投入生產(chǎn)。鑄件質(zhì)量高、生產(chǎn)成本低、周期短。
表1 傳統(tǒng)鑄造工藝作業(yè)流程
表2 計(jì)算機(jī)CAE模擬分析流程
主軸承蓋模擬分析結(jié)果表明,運(yùn)用MAGMA軟件在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行鑄件充型凝固過(guò)程的數(shù)值模擬分析,查看縮孔、縮松等缺陷的生成及分布情況,便于預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的鑄造缺陷。在主軸承蓋熱節(jié)部分設(shè)置冒口并調(diào)整其大小,實(shí)現(xiàn)順序凝固,有效改善了熱節(jié)狀態(tài),消除了鑄造缺陷,使鑄件質(zhì)量得到有效保證,實(shí)現(xiàn)了以科技指導(dǎo)生產(chǎn)的良好效果。主軸承蓋產(chǎn)品經(jīng)過(guò)100%X-Ray檢測(cè),無(wú)任何縮松缺陷,滿足用戶要求。