西安昆侖工業(yè) (集團)有限責(zé)任公司工具制造公司 (陜西 710043)李鐵旦
作為一名刀具生產(chǎn)車間的基層技術(shù)人員,筆者經(jīng)過對生產(chǎn)過程的仔細(xì)觀察,深入分析,終于找出了問題的根源,將鏟齒刀原定型加工工藝進(jìn)行了多方面改進(jìn),從而徹底解決了這一長期困擾生產(chǎn)的大難題。
圖1
(1)首先是原工藝給出的外圓磨量過小使得鏟齒刀外圓尺寸總是超差。因為刀具要經(jīng)過1270℃的高溫?zé)崽幚?,外圓、內(nèi)孔必然會有少量變形,刀具表面有脫碳層、氧化皮,磨內(nèi)孔打表找正齒外圓時也會有一定誤差,而這些變形、誤差等累積起來,就超出了原工藝所給出的磨量。
(2)基準(zhǔn)面B,原工藝是由平面磨床加工,無法消除端面與內(nèi)孔的垂直度誤差,而鏟齒刀4個端齒是以內(nèi)孔為基準(zhǔn)加工的。由于基準(zhǔn)不統(tǒng)一,加大了4個端齒的軸向跳動量。
圖2
(3)按原工藝規(guī)定,鏟齒刀4個切削刃在同一平面上,不大于0.015 mm的軸向跳動量,型面后角粗糙度值Ra=0.4 μm以及不得有任何塌口及崩缺的鋒利刃口,所有這些全靠鉗工的操作來保證,很難達(dá)到技術(shù)要求,因為操作者的技術(shù)水平參差不齊,加之勞動強度大,手工操作受各種因素的影響,根本保證不了刀具的設(shè)計要求。
找出了問題的根源,筆者經(jīng)過多方面的分析比較,慎重考慮,對癥下藥,采取了以下改進(jìn)措施。
(1)將原定型刀具工藝齒外圓的磨量在既保證質(zhì)量又保證效率的前提下進(jìn)行了放大調(diào)整。
(2)為了統(tǒng)一基準(zhǔn),消除端面的垂直度誤差,減小4個端齒的軸向跳動量,將基準(zhǔn)面B的加工由原來的平磨調(diào)整為外圓磨加工。
(3)將刀具4個端齒的精加工由鉗工加工調(diào)整為在平面磨床上用正弦電磁吸盤和定位塊定位加工,如圖3所示。①首先測出鏟齒刀端齒的后角度數(shù),再將正弦電磁吸盤用塊規(guī)將斜面調(diào)整到所需度數(shù)。②在砂輪的內(nèi)側(cè)修整出與刀具根部R相同的圓弧。③磨削前檢查每個端齒對B面的跳動量,并做上標(biāo)記,然后將鏟齒刀放在電磁吸盤上,把刀具對稱的兩個端齒調(diào)整在一條直線上,與工作臺的進(jìn)退方向垂直,用擋鐵定位,首先從最低的齒磨起,表面粗糙度值Ra=0.4 μm即可,磨削量越小越好,并記下手輪的進(jìn)給刻度,然后將刀具轉(zhuǎn)90°,磨下一個齒,直到把4個齒磨完,并保證4個齒的跳動量在0.015 mm的范圍。④最后讓鉗工壓研刀具的刀尖R,根部R符合專用樣板。
圖3
加工檢驗合格后進(jìn)行軟氮化處理,然后檢驗,復(fù)查各刃口不得有任何塌口、崩缺現(xiàn)象,確保鋒利后再開合格證。
經(jīng)過以上改進(jìn)加工,鏟齒刀外圓、端齒后角面粗糙度以及端齒跳動量全部達(dá)到設(shè)計要求,用改進(jìn)后的工藝加工的鏟齒刀,刃口平直鋒利,消除了塌口缺陷,經(jīng)檢驗全部合格。用新方法生產(chǎn)的刀具加工出的產(chǎn)品零件,無論是表面粗糙度還是精度全部達(dá)到了產(chǎn)品圖樣的設(shè)計要求,徹底解決了困擾我們多年的老大難問題。以上改進(jìn)經(jīng)過多次生產(chǎn)驗證,產(chǎn)品質(zhì)量可靠穩(wěn)定,提高了生產(chǎn)效率,避免了大量高速鋼材料及鍛造費、工時費的浪費,更重要的是滿足了產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。