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        沖壓自動化生產(chǎn)線設備運行軌跡干涉原因分析及改進措施

        2014-10-10 05:16:40申強同濟大學一汽解放汽車有限公司卡車廠
        鍛造與沖壓 2014年8期
        關鍵詞:取件壓力機沖壓

        文/申強·同濟大學 一汽解放汽車有限公司卡車廠

        沖壓自動化生產(chǎn)線設備運行軌跡干涉原因分析及改進措施

        文/申強·同濟大學 一汽解放汽車有限公司卡車廠

        本文介紹了一汽解放汽車有限公司卡車廠薄板車間沖壓自動化生產(chǎn)線機器人取料及上料的控制方式及壓力機的安全角度設置,重點闡述了壓力機與機器人之間的安全連鎖、運行軌跡干涉情況,分析并闡述了自動化生產(chǎn)線機器人和壓力機發(fā)生碰撞的原因及改進措施。

        一汽解放汽車有限公司卡車廠薄板車間沖壓生產(chǎn)線是卡車生產(chǎn)行業(yè)中應用較早的自動化生產(chǎn)線,該自動化生產(chǎn)線由上料系統(tǒng)(拆垛頭、過渡皮帶機、清洗機、涂油機、對中臺、上料手)、5臺壓力機(首臺2050t雙動壓力機、4臺1000t單動壓力機)以及6臺4軸機器人組成。該沖壓自動化生產(chǎn)線自建成以來,先后承擔馬自達6型轎車、紅旗轎車、J5卡車、J6卡車等車型的大型外表面覆蓋件及大型結(jié)構(gòu)件的沖壓任務。

        該生產(chǎn)線在生產(chǎn)時,發(fā)生過多次機器人和壓力機或模具相撞的事故,導致機器人端拾器變形、損壞,影響生產(chǎn)節(jié)拍。如何保證自動化生產(chǎn)線各個設備的安全運行,防止機器人和壓力機、模具發(fā)生碰撞,是自動化生產(chǎn)線設備安全使用的一個重要課題。

        沖壓自動化生產(chǎn)線機器人的控制方式及設置

        沖壓自動化生產(chǎn)線有5個操作站分別控制6個機器人(R1和R2共用一個操作站,注:R1、R2分別代表1號機器人及2號機器人,下同)的角度設置及驅(qū)動、自動、循環(huán)等控制。角度設置包括前方壓力機的偏置角度、當前角度,前方和后方壓力機的安全位置角度,機器人取料角度等內(nèi)容,如圖1所示。

        沖壓自動化生產(chǎn)線操作站的參數(shù)設置主要考慮以下幾點因素:

        ⑴機器人上料需要壓力機滿足連線、單次行程條件,壓力機滑塊位置在安全角度之上,并且后方機器人發(fā)出取料離開的信號或者后方機器人處于安全位置。

        ⑵機器人取料需要壓力機滿足連線、單次行程條件,壓力機滑塊位置在安全角度之上,并且前方機器人發(fā)出上料離開的信號或者前方機器人處于安全位置。

        ⑶通過總控室PLC、觸摸屏、工控機、編碼器、機器人控制柜,壓力機控制柜對自動化生產(chǎn)線壓力機及機器人進行動作控制及監(jiān)控。

        壓力機與機器人之間安全連鎖

        壓力機與機器人之間的安全連鎖主要是機器人的取料、上料角度(壓力機滑塊角度)和機器人離開壓力機的位置信號,機器人或者壓力機的安全門、急停信號都會使相鄰的壓力機和機器人停止動作。

        壓力機與機器人運行軌跡干涉的原因分析及改進措施

        圖2所示為機器人取、送料軌跡。雖然壓力機與機器人之間有安全連鎖,但也常常會出現(xiàn)機器人和壓力機發(fā)生軌跡干涉的情況,造成壓力機或已安裝的模具與機器人碰撞的故障。經(jīng)分析,其原因主要有兩個方面:第一是自動化生產(chǎn)線控制程序設計不嚴謹,其次為壓力機運行狀態(tài)不穩(wěn)定。

        圖1 操作站的設置

        我們通過分析6次壓力機與機器人運行時發(fā)生軌跡干涉并造成碰撞的事故案例,基本找到造成軌跡干涉的原因,并逐一制定措施進行了改進。

        案例1

        問題點:1000t壓力機在回程(下死點到上死點)運行時,沒到上死點卻突然停止。機器人取件,導致機器人端拾器和壓力機模具發(fā)生碰撞。

        原因分析:⑴壓力機停車角度在機器人允許取件的范圍之內(nèi),所以機器人取件;⑵模具氣夾夾緊信號丟失導致壓力機行程停止。

        圖2 機器人取、送料軌跡

        改進措施:⑴取消模具氣夾接近開關;⑵在壓力機程序中刪除模具夾緊連鎖信號;⑶使用氣夾安裝模具時,操作者應先檢查氣夾是否夾緊到位。

        案例2

        問題點:壓力機啟動行程時,機器人取件,導致機器人端拾器和壓力機模具發(fā)生碰撞,甚至端拾器被壓在模具內(nèi)。

        圖3 內(nèi)、外滑塊角度曲線圖

        原因分析:機器人編碼器內(nèi)部聯(lián)軸節(jié)緊固螺絲松動或螺紋損壞,傳動軸與編碼器連接軸不同步,導致機器人送件、取件角度發(fā)生改變,改變后的角度符合機器人取件角度。

        改進措施:對機器人編碼器內(nèi)聯(lián)軸節(jié)緊固螺絲采用防松膠粘接。

        案例3

        問題點:123-132號壓力機連線生產(chǎn)時使用穿越模式,R4放件到壓力機工作臺過渡支架上離開,R5取件時,壓力機開啟行程,導致R5端拾器和壓力機發(fā)生碰撞。

        原因分析:⑴操作失誤,壓力機使用穿越模式時,不應該開啟主電機,并且滿足連線起動行程的條件;⑵自動化生產(chǎn)線程序設計不嚴謹。

        改進措施:⑴修改自動化生產(chǎn)線總控室FC22、FC23、FC24、FC25程序;⑵在1000t壓力機使用穿越模式時,防止自動起動壓力機行程。

        案例4

        問題點:123-129(2050t)號壓力機在起動行程時,R1取件,導致機器人端拾器和壓力機模具發(fā)生碰撞。

        原因分析:2050t壓力機進行現(xiàn)場總線改造后,原壓力機行程角度顯示為外滑塊,改為顯示內(nèi)滑塊角度(圖3),導致R1機器人取件角度發(fā)生很大的偏差。

        改進措施:⑴修改自動化生產(chǎn)線總控室FC21、FC11程序;⑵設置R1操作站各個角度。

        案例5

        問題點:123-129(2050t)號壓力機在開動行程時,R1取件,導致機器人端拾器和壓力機模具發(fā)生碰撞。

        原因分析:⑴操作失誤,在操作站上強制R1取料;⑵平衡氣缸壓力設置和模具大小不匹配;⑶自動化生產(chǎn)線程序設計不嚴謹。

        改進措施:修改自動化生產(chǎn)線總控室FC21程序。

        案例6

        問題點:1000t壓力機在開啟行程時,后面機器人取件,導致機器人端拾器和壓力機模具發(fā)生碰撞。

        原因分析:⑴操作失誤,在操作站上強制機器人取料;⑵平衡氣缸壓力設置和模具大小不匹配;⑶自動化生產(chǎn)線程序設計不嚴謹。

        改進措施:修改自動化生產(chǎn)線總控室FC22、FC23、FC24、FC25 程序。

        效果驗證

        經(jīng)過多次改進,避免了上述故障引起的沖壓自動化生產(chǎn)線機器人和壓力機發(fā)生碰撞,保護了機器人端拾器和模具的正常使用,也保證了自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)的順利進行。

        結(jié)束語

        此沖壓自動化生產(chǎn)線自2003年投入生產(chǎn)以來,技術維修人員通過不斷學習和摸索,目前已經(jīng)能夠獨立解決自動化生產(chǎn)線出現(xiàn)的常見故障,并對自動化生產(chǎn)線軟件也進行了一些小的改進,如防止自動化生產(chǎn)線機器人和壓力機發(fā)生碰撞、翻譯自動化生產(chǎn)線圖紙、翻譯自動化生產(chǎn)線上料系統(tǒng)及總控室操作站PLC程序注釋、清洗機自動潤滑程序改進等。這些工作不僅增加了我們對自動化生產(chǎn)線設備的了解程度,也提高了我們的維修技術水平。但是在自動化生產(chǎn)線提速方面還有一些問題沒有得到解決,如在壓力機沒有停到上死點時,機器人提前進入模具內(nèi)取件;機器人上料后沒有完全離開壓力機時,起動壓力機行程。在以上情況下壓力機和機器人沒有安全連鎖,這時如果壓力機或機器人出現(xiàn)故障都會導致壓力機和機器人發(fā)生碰撞等。

        隨著沖壓設備新技術的不斷應用,對設備管理人員的技術水平也提出了更高的要求,只有通過不斷的學習,拓寬視野,提高自身的技術水平,才能為設備管理工作做出更大的貢獻。

        申強,工程師,一汽解放汽車卡車廠薄板車間主任,主要從事車間管理工作。

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