彭 亮 ,姚中亮,尹賢剛
(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012;2.金屬礦山安全技術國家重點實驗室, 湖南 長沙 410012)
充填站絮凝劑添加實施方案研究
彭 亮1,2,姚中亮1,2,尹賢剛1,2
(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012;2.金屬礦山安全技術國家重點實驗室, 湖南 長沙 410012)
用立式砂倉進行充填時,普遍存在砂倉頂部溢流濃度高的問題,溢流水帶走大量尾砂顆粒,降低了尾砂利用效率,且降低了尾礦庫服務年限。為了提高充填尾砂利用率,通常需要在砂倉頂部添加絮凝劑,以加速尾砂沉降速度。對絮凝劑添加的必要性、添加方案、添加設備及成本分析等進行了分析。
尾砂充填;溢流;絮凝劑;沉降率;加藥機
某公司目前兩個充填站的進砂流量均為350 m3/h,均大大超過實際所需進砂量,其中一充填站進砂量是實際需要量的2.33~2.74倍,另一個充填站為1.3~1.52倍。
充填站進砂量過大導致砂倉溢流濃度過高,當進砂濃度為40%~45%、進砂流量為350 m3/h 時,一充填站溢流濃度達到20%左右,最高為24%,另一個充填站溢流濃度達到23%左右,最高為27%。溢流濃度過高一方面使大量尾砂進入尾礦庫,另一方面使尾砂充填利用率降低,充填能力不能充分發(fā)揮,從而給采充平衡造成不利影響。由于溢流濃度過高導致尾礦庫服務年限大大降低。若尾礦庫滿庫后,充填站溢流需另找排放地點,根據(jù)目前整體生產(chǎn)設施布置,需另設濃密、輸送等設施,無論從技術經(jīng)濟角度還是基建進度安排等方面看,均不是最佳選擇。
解決該難題的途徑有兩個方面,一方面為調(diào)節(jié)向兩個充填站的尾砂輸送量,使之與所需尾砂量相匹配;另一方面則為降低溢流濃度,減少尾砂入庫量,以延長尾礦庫服務年限,同時提高尾砂充填利用率。
通過對已建尾砂濃密、輸送設施調(diào)整,現(xiàn)已可實現(xiàn)兩充填站尾砂輸入量的調(diào)節(jié),即可將向一充填站的尾砂輸送量調(diào)節(jié)至150 m3/h左右,向另一個充填站的尾砂輸送量調(diào)節(jié)至150~200 m3/h,而多余尾砂輸送至永久尾礦庫。
但生產(chǎn)實際表明,兩個充填站尾砂輸送流量調(diào)低后,砂倉溢流濃度仍然過高,充填站溢流濃度仍達15%以上,最高溢流濃度達18%以上。
導致溢流濃度過高的根本原因是尾砂中的細顆粒沉降速度小,特別是鏡鐵礦在選礦過程中添加懸浮劑,從而使細顆粒更難于沉降。
解決該技術難題的有效途徑是添加絮凝劑,絮凝劑可將尾砂中的細顆粒絮凝成團狀,從而加快沉降,以達到降低溢流濃度的目的。
為了解決該技術難題,在實驗室進行了多種絮凝劑試驗,絮凝劑品種包括無機絮凝劑和有機絮凝劑。無機絮凝劑為國產(chǎn)聚合硫酸鐵,現(xiàn)750萬t/a聯(lián)合選廠回水凈化處理系統(tǒng)即采用該絮凝劑。有機絮凝劑為聚丙烯酰胺。有機絮凝劑選用品種有山東德州、北方化工、河南億生及德國巴斯夫等多個廠家生產(chǎn)的多品種聚丙烯酰胺(PAN)。
試驗表明,在無機絮凝劑添加量達每噸干尾砂500~800 g的條件下,絮凝沉降效果不如有機絮凝劑添加量每噸干尾砂20~40 g的效果好,因而無論從技術上還是經(jīng)濟方面考慮,無機絮凝劑不適宜于生產(chǎn)上采用。
而各品牌有機絮凝劑效果差異較大,根據(jù)等成本原則,北方化工生產(chǎn)的陰離子絮凝劑及德國巴斯夫生產(chǎn)的尾礦專用絮凝劑Pheomax9010性價比較優(yōu)。
對上述兩種品牌絮凝劑做了進一步的試驗,結(jié)果表明:
(1) 對鏡鐵礦尾砂而言,當采用巴斯夫絮凝劑,其添加量為每噸干尾砂15 g時,5 min沉降濃度可達57.47%(初始濃度40%),10 min沉降濃度為63.69%,而自然沉降時,10 min沉降濃度為45.05%,20 min沉降濃度為49.41%;
(2) 對磁鐵礦尾砂而言,當采用巴斯夫絮凝劑,其添加量為每噸干尾砂15 g時,5 min沉降濃度可達59.52%,10 min鐘沉降濃度可達62.5%,而自然沉降時,10 min沉降濃度為43.48%,20 min沉降濃度為46.73%;
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(3) 對鏡鐵礦尾砂而言,當采用北方化工絮凝劑,其添加量為每噸干尾砂40 g時,10 min沉降濃度可達58.14%,20 min沉降濃度為62.89%;
(4) 對磁鐵礦尾砂而言,當采用北方化工絮凝劑,其添加量為每噸干尾砂40 g時,10 min沉降濃度45.87%,20 min沉降濃度為60.24%。
由上述試驗結(jié)果可知,添加有機絮凝劑后,可顯著加速尾砂細顆粒沉降速度,從而降低溢流濃度,提高尾砂充填利用率。同時通過對比試驗可知,無論是鏡鐵礦還是磁鐵礦,巴斯夫尾礦專用絮凝劑添加量為每噸干尾砂15 g,其同等時間尾砂沉降濃度均高于添加量為每噸干尾砂40 g的北方化工絮凝劑,特別是沉降早期即添加絮凝劑后短時間內(nèi),其絮凝沉降效果優(yōu)于北方化工產(chǎn)的絮凝劑,所以推薦采用德國巴斯夫生產(chǎn)的尾礦專用絮凝劑Pheomax9010,鏡鐵礦尾砂及磁鐵礦尾砂添加量均為每噸干尾砂15 g。
有機絮凝劑為白色粉末,25 kg防潮袋裝,添加時將之調(diào)制成0.1%~0.5%的溶液并與尾砂漿相混合,所以其添加工藝為溶液調(diào)制、儲存、泵送、混合等環(huán)節(jié)。絮凝劑添加系統(tǒng)見圖1。
圖1 絮凝劑添加系統(tǒng)
根據(jù)現(xiàn)有充填設施布置,將絮凝劑添加系統(tǒng)布置于各充填站的廠房內(nèi),選用自動加藥機調(diào)制、存儲、輸送絮凝劑。選用巴斯夫尾礦專用絮凝劑,絮凝劑添加量為每噸干尾砂15 g。
根據(jù)各充填站充填能力分配,3#充填站進砂流量為150 m3/h左右,相應濃度為0.1%絮凝劑溶液添加量為1.2~1.4 m3/h,2#充填站進砂流量為270 m3/h左右,相應濃度為0.1%絮凝劑溶液添加量為2.2~2.5 m3/h。
根據(jù)上述參數(shù)可選用淮北中芬礦山機器有限責任公司生產(chǎn)的ZJY4—00型自動加藥機,其攪拌桶容積為4 m3,存儲箱容積8 m3,泵流量10 m3/h(可調(diào)),泵揚程H=50 m,電機功率3 kW。該加藥機可根據(jù)設定的藥劑配制濃度及添加量自動完成藥劑配制、存儲、泵送等作業(yè)。
絮凝劑溶液經(jīng)泵加壓后,通過DN30不銹鋼管輸送至各立式砂倉頂部分砂閥內(nèi)側(cè),為了使絮凝劑與尾砂充分混合,每個砂倉設置一個DN250不銹鋼在線混合器(管道混合器),同時設置DN30不銹鋼球閥及DN30不銹鋼單向閥。
絮凝劑價格為3000元/t,按處理每噸干尾砂消耗15 g絮凝劑計算,加上水電消耗每噸干尾砂添加絮凝劑的總成本為0.5元。
3#充填站年充填50萬m3,充填用磁鐵礦尾砂總量63.7萬t,按添加絮凝劑后平均溢流濃度5%計算,則尾砂沉降率為91.9%,每年需向3#充填站輸送干尾砂總量為69.3萬t,而溢流帶走細顆粒5.6萬t,則年絮凝劑添加運營成本34.65萬元。
一充填站年充填86.5萬m3,充填用鏡鐵礦尾砂總量116.2萬t。由于鏡鐵礦尾砂沉降性能較磁鐵礦尾砂差,按添加絮凝劑后平均溢流濃度8%計算,則尾砂沉降率為86.8%,每年需向2#充填站輸送干尾砂總量為133.87萬t,而溢流帶走細顆粒17.67萬t,則年絮凝劑添加直接成本66.935萬元。
兩個充填站達到其生產(chǎn)能力合計直接成本101.585萬元,其中絮凝劑總用量30.48 t,成本91.43萬元,占90%。
通過采用調(diào)節(jié)向各充填站輸送的尾砂量及添加絮凝劑兩項措施,一方面可使排放至尾礦庫的尾砂量大幅度減少,從而有效延長兩尾礦庫服務年限,另一方面則可增加充填站的尾砂利用率,充分發(fā)揮各充填站的生產(chǎn)能力,從而實現(xiàn)采充平衡。
3#充填站按年充填50萬m3計算,年充填用磁鐵礦尾砂63.7萬t,按添加絮凝劑后平均溢流濃度5%計算,則年進砂總量為69.3萬t。當進砂濃度為40%~45%時,進砂流量為163.42~139.11 m3/h,而溢流入尾礦庫尾砂量為5.6萬t,約占庫容3.7萬m3。
2#充填站按年充填86.5萬m3計算,年充填用鏡鐵礦尾砂116.2萬t,按添加絮凝劑后平均溢流濃度8%計算,則年進砂總量為133.87萬t。當進砂濃度為40%~45%時,進砂流量為311.29~264.27 m3/h,而溢流入尾礦庫尾砂量為17.67萬t,約占庫容11.78萬m3。
由于溢流濃度的大大降低,從而提高了尾砂利用率,進而增加了尾礦的服務年限。
目前采用充填采礦的礦山越來越多,但采用立式砂倉進行充填時,很多礦山都會有溢流濃度過高的問題,溢流濃度過高會帶來很多后續(xù)影響生產(chǎn)的問題。本文對礦山采用添加絮凝劑降低溢流濃度給出了較合理的解釋,并在實驗中也證實了這是有效的途徑之一。絮凝劑類型的選擇必須要經(jīng)過一系列的實驗才能找出最佳的一種類型;通過絮凝劑濃度、進砂濃度、充填量等參數(shù)可以選定合適的加藥機,并作為加藥機的設定參數(shù);某礦山兩個充填站達到其生產(chǎn)能力合計直接使用成本將會達到100萬左右,但是這樣的投入可以大大延長尾礦庫的服務年限,從長遠和可持續(xù)發(fā)展來看是非常有意義的。
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2013-10-25)
彭 亮(1983-),貴州遵義人,在讀研究生,主要從事采礦充填工藝研究,Email:Lpeng008@qq.com。