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        一起大型立式異步電動(dòng)機(jī)下導(dǎo)擺度值異常的處理

        2014-09-21 06:10:28黃春華
        大電機(jī)技術(shù) 2014年3期
        關(guān)鍵詞:鏡板擺度火焰

        匡 正,黃春華,張 嘯

        (1. 江蘇省江都水利工程管理處,江蘇 江都 225200;2. 江蘇省太湖地區(qū)水利工程管理處,江蘇 蘇州 215000)

        一起大型立式異步電動(dòng)機(jī)下導(dǎo)擺度值異常的處理

        匡 正1,黃春華1,張 嘯2

        (1. 江蘇省江都水利工程管理處,江蘇 江都 225200;2. 江蘇省太湖地區(qū)水利工程管理處,江蘇 蘇州 215000)

        本文結(jié)合某大型火力發(fā)電廠循環(huán)水泵機(jī)組檢修時(shí)電機(jī)下導(dǎo)擺度值異常偏大的情況,分析了引起該電機(jī)下導(dǎo)擺度值異常的原因,并介紹了處理方案及處理時(shí)的注意事項(xiàng),為類似工程運(yùn)用中的技術(shù)人員提供參考。

        異步電動(dòng)機(jī);下導(dǎo);擺度;處理

        0 前言

        某大型火力發(fā)電廠循環(huán)水系統(tǒng)由 88LKXA-19.1型立式斜流泵及附屬出水管道組成,配備電動(dòng)機(jī)型號(hào)為YKSL2700—10/2160—1W型立式高壓異步電動(dòng)機(jī)。該機(jī)組的特點(diǎn)是水泵為整體懸掛式,在泵外筒體不拆卸的情況下,轉(zhuǎn)子可單獨(dú)抽出泵體外進(jìn)行檢修,電動(dòng)機(jī)與泵直聯(lián),泵吸入口垂直向下,吐出口水平布置并在泵基礎(chǔ)層之下。異步電動(dòng)機(jī)上機(jī)架及油缸內(nèi)部結(jié)構(gòu)與一般電機(jī)相同,下導(dǎo)為向心滾柱軸承,軸承外圈安裝在電機(jī)下端蓋軸窩內(nèi),內(nèi)圈固定在電機(jī)軸上,軸承雙邊間隙一般在0.18mm~0.22mm之間,整個(gè)電機(jī)及底座固定在一塊方形基礎(chǔ)板上。該水泵機(jī)組揚(yáng)程高,流量大,為電廠的重要運(yùn)行設(shè)備。

        1 故障機(jī)組解體分析及安裝調(diào)整

        循環(huán)水系統(tǒng)中的2號(hào)機(jī)組自安裝運(yùn)行以來(lái),一直振動(dòng)偏大,電機(jī)支架處水平振動(dòng)在 0.03mm左右,電機(jī)頭部水平振動(dòng)在0.15mm左右,經(jīng)過(guò)多次解體檢修,效果均不明顯。嚴(yán)重地制約了電廠主機(jī)組的安全運(yùn)行,經(jīng)常迫不得已作為備機(jī)使用。2013年9月2日,廠方?jīng)Q定委托我單位進(jìn)行解體大修,以查明振動(dòng)原因,解決機(jī)組長(zhǎng)期振動(dòng)較大的工程隱患。

        我單位于9月5日開始機(jī)組大修工作,解體機(jī)組后發(fā)現(xiàn),電機(jī)下導(dǎo)向心軸承處存在明顯磨損,軸承滾珠磨損嚴(yán)重,軸承窩偏磨嚴(yán)重,并有明顯磨損受熱痕跡,電機(jī)軸上的軸承外圈也已磨損嚴(yán)重。電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子、上機(jī)架等處未發(fā)現(xiàn)異常。水泵部分除填料函、軸承處出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象,其他部件均未發(fā)現(xiàn)異常情況。

        對(duì)機(jī)組拆卸零部件進(jìn)行仔細(xì)清理檢查后,回裝機(jī)組開始進(jìn)行測(cè)量調(diào)整工作。鑒于電機(jī)向心軸承處磨損嚴(yán)重,進(jìn)過(guò)研究討論,在機(jī)組固定同心部分調(diào)整結(jié)束后,隨即進(jìn)行單電機(jī)的軸線擺度測(cè)量,以檢測(cè)電機(jī)在不帶水泵泵軸的情況下,單電機(jī)部分的軸線擺度情況。具體數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 電機(jī)轉(zhuǎn)子下導(dǎo)擺度值 單位:mm

        通過(guò)上面的測(cè)量數(shù)值我們可以看出,電機(jī)的下導(dǎo)擺度數(shù)值存在明顯異常,最大擺度點(diǎn)在4點(diǎn),達(dá)到了2.455mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常的合理數(shù)值,同時(shí)上導(dǎo)數(shù)值也偏大,達(dá)到0.04mm。正常機(jī)組的推力頭的上導(dǎo)數(shù)值安裝好是固定不變的,正常數(shù)值在 0.01mm左右,下導(dǎo)擺度數(shù)值調(diào)整前由于受各方面的影響,數(shù)值也在0.30mm以內(nèi)比較正常。

        2號(hào)機(jī)組下導(dǎo)擺度數(shù)值達(dá)到 2.455mm,那么在電機(jī)下導(dǎo)向心軸承窩與電機(jī)定子同心度保持一致的時(shí)候,裝入轉(zhuǎn)子后,由于下導(dǎo)擺度值偏大,在軸承窩內(nèi),轉(zhuǎn)子軸上的軸承內(nèi)圈與軸承窩的四周間隙存在很大偏差,而向心滾珠軸承的雙邊間隙只有0.18mm-0.22mm,在這種情況下,電機(jī)下導(dǎo)軸承是無(wú)法裝上去的。經(jīng)過(guò)上次檢修人員反映,在回裝時(shí)發(fā)現(xiàn)向心軸承裝不上,于是采取將軸承窩移位的方法裝上了軸承,這就必然造成電機(jī)下導(dǎo)軸承窩與電機(jī)定子、上油缸等固定部件處于不同心的狀態(tài),加之機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分軸線擺度明顯偏大,這也就是 2號(hào)電機(jī)向心軸承處磨損嚴(yán)重,振動(dòng)明顯偏大的原因所在。

        為了找出2號(hào)機(jī)組電機(jī)部分軸線擺度偏大的具體原因,將推力頭重新拔出,并測(cè)量鏡板的不平度及檢查剛性環(huán)氧布板絕緣墊的不平度,其中絕緣墊的不平度在 0.02mm以內(nèi),組裝后的鏡板不平度最大為0.03mm,其他未發(fā)現(xiàn)異常。根據(jù)以往檢修經(jīng)驗(yàn)推斷,此臺(tái)機(jī)組的轉(zhuǎn)子軸可能存在彎曲,于是將電機(jī)轉(zhuǎn)子吊至測(cè)量平臺(tái),以檢測(cè)轉(zhuǎn)子的彎曲度。

        為了綜合檢測(cè)這臺(tái)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部分的彎曲程度,此次將推力頭裝配后一并進(jìn)行檢測(cè)。在大型臥式車床上,將推力頭上導(dǎo)部分與車床轉(zhuǎn)動(dòng)部分調(diào)至同心后,再將電機(jī)轉(zhuǎn)子末端也和車床轉(zhuǎn)動(dòng)部分調(diào)至同心,人力轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子軸向各個(gè)方位上架表監(jiān)視,以確定轉(zhuǎn)子彎曲的方位。最終確定轉(zhuǎn)子磁極上方彎曲度最大。此處也是轉(zhuǎn)子橫放時(shí)隔木方的地方,轉(zhuǎn)子長(zhǎng)時(shí)間橫放而不定期翻身很容易造成轉(zhuǎn)子軸的彎曲,據(jù)當(dāng)時(shí)安裝單位回憶,2號(hào)機(jī)組為最后一臺(tái)安裝,轉(zhuǎn)子在倉(cāng)庫(kù)也一直處于橫放狀態(tài),這就極易引起轉(zhuǎn)子的彎曲,經(jīng)過(guò)測(cè)量,最大數(shù)值在 0.35mm左右,這說(shuō)明轉(zhuǎn)子軸存在一定的彎曲,但是這并不足以引起下導(dǎo)2.455mm的擺度數(shù)值的存在,此時(shí)再檢測(cè)推力頭鏡板的端面跳動(dòng)數(shù)值,具體數(shù)值如表2所示。

        表2 推力頭鏡板測(cè)量數(shù)值 單位:mm

        從表2中可以看出,鏡板端面的相對(duì)最大跳動(dòng)值達(dá)到0.20mm,這說(shuō)明推力頭的鏡板與機(jī)組軸線并不完全垂直,鏡板存在一定的傾斜,這也是導(dǎo)致電機(jī)下導(dǎo)擺度數(shù)值偏大的原因之一。

        為了查明鏡板傾斜原因,將推力頭拔出,放置于立式車床上進(jìn)行形位公差的復(fù)核。在將推力頭鏡板調(diào)至水平狀態(tài)時(shí),測(cè)量推力頭內(nèi)孔的垂直度,發(fā)現(xiàn)推力頭的內(nèi)孔存在一定的傾斜,這也就導(dǎo)致了壓入推力頭后,鏡板受力處于水平狀態(tài)時(shí),整個(gè)推力頭處于傾斜狀態(tài),導(dǎo)致上導(dǎo)數(shù)值偏大;轉(zhuǎn)子軸傾斜,反映到下導(dǎo)的擺度數(shù)值偏大。

        自此,2號(hào)機(jī)組的下導(dǎo)擺度偏大的原因已查明,一是轉(zhuǎn)子軸在磁極上方擱至處存在一定的彎曲,二是由于推力頭加工精度的誤差,導(dǎo)致內(nèi)孔傾斜,裝配后,鏡板置于推力軸承上,處于水平狀態(tài)引起轉(zhuǎn)子下導(dǎo)產(chǎn)生擺度。

        2 故障機(jī)組下導(dǎo)擺度偏大處理方案

        為消除轉(zhuǎn)子下導(dǎo)的擺度值,經(jīng)過(guò)研究,決定分兩步進(jìn)行處理,先處理推力頭,再處理轉(zhuǎn)子軸的彎曲。

        2.1 推力頭處理

        在詢問(wèn)廠家確定沒(méi)有推力頭備品的情況下立即將推力頭進(jìn)行加工,保證推力頭內(nèi)孔處于鉛直狀態(tài)下,確定鏡板的切削方位及切削量,對(duì)鏡板進(jìn)行切削,以保證鏡板與推力頭內(nèi)孔保持垂直。鏡板切削完畢后,再將推力頭上導(dǎo)軸頸處切削,保證軸頸處與內(nèi)孔同軸度良好,與鏡板處于垂直位置。

        處理完畢后,進(jìn)行電機(jī)的組裝,再次進(jìn)行下導(dǎo)擺度的測(cè)量,通過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)擺度數(shù)值最大點(diǎn)依然在 4點(diǎn),但是數(shù)值已大幅度縮小,具體數(shù)值為0.45mm。在確定推力頭鏡板與機(jī)組軸線處于垂直的狀態(tài)下,下導(dǎo)的擺度數(shù)值基本可以斷定是由轉(zhuǎn)子軸彎曲引起的。

        2.2 轉(zhuǎn)子軸彎曲處理

        由于現(xiàn)場(chǎng)工期較短,將轉(zhuǎn)子抽出送至電機(jī)修理廠返修工期趕不上,所以決定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行人工矯正,人工矯正主要是采取火焰矯正法和小錘錘擊法。其矯正原理是根據(jù)金屬熱脹冷縮的物理性能,當(dāng)鋼材受熱時(shí)將會(huì)按1.2×10-5℃的線膨脹率向各個(gè)方向伸長(zhǎng),當(dāng)冷卻到原來(lái)溫度時(shí),除收縮到未加熱時(shí)的長(zhǎng)度外,鋼材還將會(huì)繼續(xù)按 1.48×10-6℃的收縮率繼續(xù)收縮一部分,于是導(dǎo)致收縮后的長(zhǎng)度比加熱前有所縮短。因此,通過(guò)對(duì)變形的凸面處適當(dāng)位置進(jìn)行火焰加熱升溫,利用冷卻時(shí)產(chǎn)生的內(nèi)部強(qiáng)大的冷縮應(yīng)力,促使材料的內(nèi)部纖維受拉伸塑性收縮,從而矯正變形。實(shí)際具體操作中在鋼材完全冷卻后,再用小錘錘擊熱加工面,以完全消除鋼材的內(nèi)應(yīng)力,使得數(shù)據(jù)更加真實(shí)。

        具體操作方法為:先將轉(zhuǎn)子盤車至合適位置,將擺度點(diǎn)的對(duì)面方向上需處理的方位用色筆標(biāo)識(shí)好,在轉(zhuǎn)子軸下口擺度值最大點(diǎn)架設(shè)的位置架百分表監(jiān)視,所選用的火焰加熱裝置一般為氧氣乙炔烘槍,選用口徑大的烘槍,噴射火焰強(qiáng),這樣穿透力好,矯正效果較好。開始操作時(shí),火焰調(diào)好即開始矯正,百分表處監(jiān)視開始報(bào)數(shù),一般在表上讀數(shù)達(dá)到 4.00mm時(shí)關(guān)閉火焰,立即用高壓氧氣或者壓縮空氣進(jìn)行急冷,然后觀察冷卻效果,通常在2h后冷卻完全,然后用小錘輕擊200下左右,再進(jìn)行盤車進(jìn)行擺度測(cè)量,然后根據(jù)擺度值和方位再次進(jìn)行處理。具體處理方法如圖1所示。

        圖1 火焰熱校示意圖

        (3)加熱區(qū)域面積一般為直徑2cm左右的圓圈,加熱區(qū)過(guò)大則會(huì)造成冷縮后變形幅度過(guò)大,矯正了原變形后還會(huì)產(chǎn)生負(fù)變形;過(guò)小又會(huì)導(dǎo)致收縮幅度不夠而達(dá)不到矯正目的,降低工作效率。

        (4)熱處理后不能用冷水冷卻,因冷水冷卻導(dǎo)致鋼材內(nèi)部溫差過(guò)大而容易產(chǎn)生裂紋,并且電機(jī)定轉(zhuǎn)子也不允許直接用水澆淋。

        (5)處理效果越到最后越差,當(dāng)接近合格標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須等加工面完全冷卻后再用小錘錘擊,小錘錘擊時(shí)力度不宜過(guò)大,一般雙手拿錘交替錘擊,小錘錘擊時(shí)要有足夠的耐心,一般單手錘擊200下為宜。

        (6)在進(jìn)行熱處理前,必須將轉(zhuǎn)子位置調(diào)整合適,使得熱膨脹方向上定轉(zhuǎn)子之間的空氣間隙留有足夠余量,防止空氣間隙小使得定轉(zhuǎn)子相碰,損傷定轉(zhuǎn)子。

        經(jīng)過(guò)處理后,使得轉(zhuǎn)子下導(dǎo)擺度數(shù)值達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),機(jī)組整體調(diào)整安裝完畢后,進(jìn)行試運(yùn)行,振動(dòng)明顯下降,電機(jī)支架處水平振動(dòng)在 0.01mm左右,電機(jī)頭部水平振動(dòng)在 0.05mm左右。機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)良好,有力地保證了主發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        根據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般這樣處理一次,在處理方位至轉(zhuǎn)子下導(dǎo)部分長(zhǎng)度為 3m左右的情況下基本能使擺度數(shù)值縮小 0.20mm左右。經(jīng)過(guò)多次反復(fù)處理后,最終使電機(jī)下導(dǎo)擺度值在0.06mm的合格標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的多次試驗(yàn),火焰加熱校正需注意以下幾點(diǎn)事項(xiàng):

        (1)在矯正過(guò)程中加熱溫度宜700℃和800℃之間,不應(yīng)超達(dá)900℃,并且加熱應(yīng)均勻,使得鋼材表面燒紅,不得有過(guò)熱、過(guò)燒現(xiàn)象,更不能使鋼材表面有燒熔現(xiàn)象。

        (2)同一加熱點(diǎn)的加熱次數(shù)不宜超過(guò) 2次。在處理區(qū)域,應(yīng)沿上下直線畫出若干小圓圈,這次加熱結(jié)束后,下次處理時(shí)換個(gè)圓圈繼續(xù)處理,這樣才能保證既可以達(dá)到矯正目的又不會(huì)使鋼材進(jìn)入應(yīng)力硬化狀態(tài)而導(dǎo)致鋼材的承載力降低。

        引起電機(jī)下導(dǎo)擺度值偏大的原因很多,當(dāng)擺度值在合理范圍內(nèi)按常規(guī)檢修方案進(jìn)行檢查處理,當(dāng)擺度值異常,明顯偏大時(shí)就必須仔細(xì)檢查,認(rèn)真分析,在排除推力頭與鏡板間的絕緣墊出現(xiàn)異常后,必須及時(shí)校驗(yàn)推力頭的形位公差并校驗(yàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子的彎曲度,綜合分析來(lái)確定處理方案。轉(zhuǎn)子軸彎曲較大時(shí)則最好進(jìn)行返廠處理。

        [1] 于志忠. 大型立式機(jī)組軸線最大擺度及方位分析[J]. 大電機(jī)技術(shù), 1998, (06).

        [2] 奉小桃. 淺議火焰矯正法[J]. 企業(yè)技術(shù)開發(fā), 2002,(04).

        [3] 張強(qiáng). 火焰矯正在設(shè)備維修中的應(yīng)用[J]. 設(shè)備管理與維修, 2006, (09).

        [4] SD204—86, 泵站技術(shù)規(guī)范(安裝分冊(cè))[S].

        審稿人:呂桂萍

        Swing Value Exception Handling Guide with Large Vertical Motors

        KUANG Zheng1, HUANG Chunhua1, ZHANG Xiao2
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        asynchronous motor; lower guide; swing; handle

        TM32

        A

        1000-3983(2014)03-0032-03

        2013-12-06

        匡正(1980-),2002年6月畢業(yè)于南通大學(xué)自動(dòng)化系電氣技術(shù)專業(yè),現(xiàn)從事大型泵站技術(shù)管理工作,工程師。

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