劉成軍 孫惠山 溫世昌 周 璇
(中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計分公司)
出于對環(huán)境保護的考慮,近年來國內(nèi)對汽油產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高。2013年12月18日發(fā)布實施的GB 17930-2013 《車用汽油》[1]將車用汽油(Ⅴ)的硫含量進一步降至質(zhì)量分數(shù)不大于10 mg/kg。該標準自發(fā)布之日起實施,過渡期至2017年12月31日。目前,北京、上海、廣州等城市已經(jīng)開始執(zhí)行此標準。
日益嚴格的汽油質(zhì)量標準對國內(nèi)煉廠汽油產(chǎn)品提出了更高的要求。MTBE作為高辛烷值汽油調(diào)合組分,其需求量還將不斷增長。目前,國內(nèi)多數(shù)煉廠MTBE總硫含量高,當(dāng)用于調(diào)合汽油時,往往會造成汽油中硫含量不合格,迫切需要降低MTBE中硫含量。以下根據(jù)MTBE的工藝特點,從優(yōu)化C4原料著手,探討了一種生產(chǎn)低硫MTBE并回收二硫化物(RSSR)的方法。
MTBE作為高辛烷值車用汽油添加組分,對國內(nèi)車用汽油質(zhì)量升級以及清潔汽油生產(chǎn)均發(fā)揮了積極作用,已成為我國無鉛汽油、特別是高標號汽油不可缺少的調(diào)合成分。近幾年來,國內(nèi)MTBE總產(chǎn)能在迅速增加:2010年總產(chǎn)能為601×104t/a,2012年總產(chǎn)能達729.6×104t/a。預(yù)計隨著車用汽油產(chǎn)量的增加,MTBE總產(chǎn)能在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)還會繼續(xù)增加。
生產(chǎn)MTBE的原料為異丁烯和工業(yè)甲醇,兩者在大孔磺酸陽離子交換樹脂的催化作用下反應(yīng)生成MTBE,其反應(yīng)式見式(1)。
(1)
其主要副反應(yīng)有:異丁烯水合生成TBA(叔丁醇)、異丁烯二聚生成DIB(二異丁烯)、甲硫醇與異丁烯生成叔丁基甲基硫醚、甲醇脫水生成二甲醚和水等。
異丁烯不是單獨存在的原料,它廣泛存在于C4餾分中。國內(nèi)生產(chǎn)MTBE的C4餾分大部分來源于煉油廠的催化裂化裝置液化氣,其他部分主要是乙烯裝置副產(chǎn)的抽余C4。在實際生產(chǎn)過程中,以前者為原料生產(chǎn)的MTBE中總硫質(zhì)量分數(shù)較高,一般為200~400 mg/kg,有的甚至高達1 000 mg/kg,而由后者為原料生產(chǎn)的MTBE幾乎不含硫。
2010年以前,由于汽油產(chǎn)品質(zhì)量對硫含量的要求相對較低,幾乎沒有廠家關(guān)注MTBE中硫含量的問題。但近幾年來,隨著環(huán)保要求的日益嚴格,MTBE含硫量高的問題越發(fā)突出,逐步成為制約許多煉油廠生產(chǎn)車用汽油(IV)(特別是車用汽油(V))的技術(shù)難題,迫切需要得到解決。
由于源于乙烯裝置的抽余C4作為原料生產(chǎn)的MTBE幾乎不含硫,故不對這部分C4進行討論,以下僅探討源于催化裂化液化氣的C4餾分,此部分C4餾分是液化氣經(jīng)精脫硫后進氣體分餾裝置,在脫丙烷塔中脫除C3餾分后得到的。
目前,多數(shù)煉廠液化氣脫硫效果并不理想[2],如某廠液化氣脫硫醇前后的總硫質(zhì)量濃度及硫形態(tài)的分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 液化氣脫硫醇前后的硫化合物含量及形態(tài)[3]
另一煉廠脫硫醇后的C4餾分及硫化合物組成分析數(shù)據(jù)見表2。
從表1、表2中可以看出,液化氣脫硫醇前后硫形態(tài)發(fā)生明顯改變,脫硫醇前主要是甲硫醇,但脫硫醇后主要為DMDS(二甲基二硫)。中國石化所屬煉廠液化氣脫硫醇裝置實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明[4],在堿液再生的情況下,精制液化氣總硫中約60%~93%(w)的硫化合物為RSSR(二硫化物);在堿液不再生的情況下,產(chǎn)品液化氣總硫中RSSR比例較低。
對液化氣脫硫醇過程進行深入分析,可找出產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因。首先,NaOH溶液在纖維膜接觸器或液化氣脫硫塔中與液化氣接觸,將液化氣中的硫醇轉(zhuǎn)化為硫醇鈉,溶解了硫醇鈉的富堿液進入氧化塔塔底與空氣接觸,硫醇鈉在催化劑磺化酞氰鈷的作用下,與O2反應(yīng)生成再生堿液和RSSR。再生堿液、RSSR及尾氣從氧化塔頂流出,進入二硫化物分離罐進行氣、液、液三相分離。再生堿液從罐底流出,經(jīng)堿液循環(huán)泵升壓后送至纖維膜接觸器或液化氣脫硫塔循環(huán)使用;RSSR從罐中部抽出后送出裝置;尾氣出罐頂后送至焚燒爐進行燃燒處理。反應(yīng)生成的RSSR液滴分散到堿液中,與堿液形成一個分散體系。根據(jù)Stokes定律,一個分散體系分離的難易程度主要取決于分散相液滴大小、操作溫度下輕、重相密度差及連續(xù)相黏度。在本體系中,由于:①RSSR液滴由化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生,其液滴直徑極小,在0.1~10 μm之間[5];②液相RSSR的相對密度與堿液的相對密度差別不大;③作為連續(xù)相的堿液黏度相對較高。以上因素均不利于RSSR液滴的分離,液滴升浮速度很慢,無法僅靠重力作用將RSSR分離出來。此外,在氧化塔中,堿液和空氣進行了充分混合,加劇了RSSR與堿液之間的乳化程度,使分離更加困難。
表2 C4餾分及各硫化合物組成
因此,在常規(guī)液化氣脫硫醇過程中,除了少部分被尾氣攜帶以外,由硫醇轉(zhuǎn)化生成的RSSR大部分并沒有從堿液中分離出去,而是隨堿液一起循環(huán)至纖維膜接觸器或液化氣脫硫塔,在與液化氣接觸時被反抽提至液化氣中,造成液化氣總硫含量超標。
由表2可知,由于乙硫醇、異丙硫醇、正丙硫醇、二甲基二硫、二乙基二硫的沸點遠大于C3餾分、C4餾分的沸點,經(jīng)氣體分餾后這部分硫化合物都留在C4餾分中,使C4餾分的硫含量增加。當(dāng)C4餾分作為MTBE裝置原料時,此部分硫化合物將進一步富集到MTBE產(chǎn)品中,導(dǎo)致MTBE產(chǎn)品總硫含量進一步升高。一般來說,MTBE中的硫含量分別為液化氣和C4餾分中硫含量的5~6倍和3~4倍。
綜上所述,RSSR在液化氣脫硫醇再生堿液中的積累是造成液化氣產(chǎn)品總硫超標的主要因素,也是導(dǎo)致MTBE總硫偏高的主要原因。
乙烯裝置的抽余C4在生產(chǎn)過程中經(jīng)過嚴格的脫硫,以其為原料生產(chǎn)的MTBE中幾乎不含硫,這也可從另一個方面證明C4餾分中的硫含量高低決定了MTBE中的硫含量高低。
目前,一般采用蒸餾法或吸收法脫除MTBE中的硫化合物。蒸餾法將含硫MTBE與沸點大于60 ℃的惰性油品一起混合,混合后進入精餾塔,通過精餾深度脫除含硫MTBE中的硫化合物,惰性油品的加入量一般為含硫MTBE總質(zhì)量流量的50%。該法的缺點是:
(1) 油品消耗量大。
(2) MTBE中的硫轉(zhuǎn)移到油品中,油品需再次經(jīng)加氫脫硫處理后才能循環(huán)利用或作為產(chǎn)品出裝置,使全廠能耗大幅度增加。
(3) 盡管MTBE中的硫主要是RSSR,但仍有其他形式的硫存在,如異丙硫醇、正丙硫醇等。其中,異丙硫醇的沸點為52.56 ℃,正丙硫醇的沸點為67.72 ℃,接近MTBE的沸點55.20 ℃,故采用該蒸餾法不易使異丙硫醇等從MTBE中分離出去。當(dāng)這些硫化合物含量較高時,MTBE中的硫含量仍然不能滿足要求。
萃取法使高含硫MTBE產(chǎn)品在常壓低溫的條件下萃取精餾脫硫。其技術(shù)方案是將含硫MTBE產(chǎn)品經(jīng)換熱器升溫從萃取精餾塔下部輸入塔內(nèi);將萃取劑用泵輸入換熱器升溫后,從萃取精餾塔上部輸入塔內(nèi),兩者在塔內(nèi)逆流接觸萃取脫硫;脫硫后的產(chǎn)品從塔頂輸出,經(jīng)換熱器降溫冷凝呈液態(tài)輸出;含硫萃取劑從塔底輸出,經(jīng)再生后循環(huán)使用。該法的缺點是:
(1) 流程復(fù)雜。
(2) 能耗高。
(3) 需要使用外部萃取劑。
(4) 由于MTBE中的RSSR含量較低,將RSSR質(zhì)量分數(shù)由幾百mg/kg 萃取至10 mg/kg以內(nèi),難度較大。
(5) 萃取劑在操作過程中會不斷損失,需及時補充,因而操作費用較高。
針對以上缺點,對MTBE產(chǎn)品中硫含量高的原因進行分析,從工藝裝置的特點和性質(zhì)出發(fā),對目前普遍采用的脫硫方法進行改進,即由脫除MTBE產(chǎn)品中的硫,改為從源頭著手,對C4餾分進行優(yōu)化,通過降低其硫含量,以降低MTBE中硫含量。改進方法如圖1所示。該方法根據(jù)C4餾分中各組分及硫雜質(zhì)沸點的不同,采用帶側(cè)線抽出的蒸餾方式將其分離為輕C4餾分等組分,輕C4餾分基本不含硫,用作MTBE原料時可保證MTBE中總硫質(zhì)量分數(shù)小于10 mg/kg,同時可回收RSSR,使裝置效益得到大幅度提高。該方法具有工藝簡單、無需外部吸附劑或吸收劑、無新增三廢污染物的特點。
具體的流程設(shè)想為:首先將含異丁烯及硫化物的C4餾分送入C4餾分分割塔,該塔實際塔板數(shù)為90塊。C4餾分進料板的位置在第8塊和第12塊塔板之間(從上向下數(shù),下同)。從塔頂出來的輕C4餾分經(jīng)分割塔頂冷凝器冷卻后作為MTBE裝置的原料。分別在C4餾分分割塔第71塊、第73塊及第75塊塔板設(shè)側(cè)線抽出口,用以抽出順丁烯、正戊烷、乙硫醇、異丙硫醇、正丙硫醇等較重組分,這些組分在側(cè)線物流的質(zhì)量分數(shù)應(yīng)大于99%,抽出量約占C4餾分總量的8%~15%,抽出的重C4餾分可與MTBE裝置的剩余C4混合后進入液化氣成品罐區(qū)。在該塔第76塊塔板上設(shè)RSSR循環(huán)進料線,循環(huán)的RSSR來自二硫化物緩沖罐,設(shè)置循環(huán)線的目的為:
(1) 解決C4餾分中RSSR含量低、塔底液位控制困難的問題。
(2) 進一步脫除循環(huán)RSSR中的微量正戊烷、乙硫醇等。該塔塔底出料為RSSR,被冷卻后送至二硫化物緩沖罐中。
根據(jù)進料組成的不同,C4餾分分割塔操作壓力一般為0.55~0.65 MPa,塔釜溫度一般為170~190 ℃,塔頂溫度控制在45~55 ℃之間,回流比控制在0.3~0.8之間。通過采取調(diào)節(jié)回流比、調(diào)整側(cè)線抽出量等措施,可保證C4餾分分割塔塔底物流中RSSR的回收率大于99.9%。
二硫化物緩沖罐接收來自C4餾分分割塔塔底并被二硫化物冷卻器冷卻到60 ℃的RSSR。二硫化物循環(huán)泵將循環(huán)的RSSR送至C4餾分分割塔中。泵的揚程為60~70 m,流量設(shè)為300~400 kg/h。
開工時需要外購3~4 t與進料組成相同的RSSR,將其預(yù)先注入到二硫化物緩沖罐中。
由于C4餾分本身所攜帶的RSSR在C4餾分分割塔中被分離出來,并被送至二硫化物緩沖罐中,罐的液位緩慢上漲,當(dāng)液位達到該罐容積的2/3處時,開啟二硫化物分餾塔進料泵,該泵揚程和流量與二硫化物循環(huán)泵相同,將RSSR送至專門設(shè)計的間歇操作二硫化物分餾塔中部,從塔頂出來的DMDS作為化工原料或產(chǎn)品,塔底生產(chǎn)二乙基二硫混合物分別經(jīng)升壓、冷卻后出裝置。
二硫化物分餾塔結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。該塔塔體為219 mm的無縫鋼管,內(nèi)設(shè)兩段700型(CY)金屬絲網(wǎng)波紋填料,每段填料高3 000 mm,坐落在直徑為600 mm的分餾塔底重沸器上;分餾塔底重沸器的換熱管束為19 mm×2 mm的無縫鋼管,長度為2 m,根數(shù)約為32根;塔體各部件之間用法蘭連接。
二硫化物分餾塔在常壓下操作,根據(jù)進料組成的不同,塔釜溫度一般為150~170 ℃,塔頂溫度為100~110 ℃,回流比控制在0.8~1之間。
某C4餾分來自氣體分餾裝置,流量為39 832 kg/h,含甲硫醇2 mg/kg、乙硫醇7 mg/kg、DMDS 171 mg/kg、二乙基二硫41 mg/kg(組成見表2)。如作為MTBE裝置的原料,生產(chǎn)的MTBE中總硫質(zhì)量分數(shù)高達736.9 mg/kg,不能滿足清潔汽油調(diào)合組分的要求。因此,必須采取措施降低MTBE中的硫含量。
大型化工流程模擬軟件Aspen Plus具有完備的物性數(shù)據(jù)庫,并提供了蒸餾塔、反應(yīng)器等多種單元操作模型,這些模型的可靠性和準確性已經(jīng)經(jīng)過20多年的應(yīng)用實踐和數(shù)以百萬計實例的驗證。本工況所探討的C4餾分、乙硫醇、異丙硫醇等組分在Aspen Plus中均有完整的物性數(shù)據(jù),且實踐證明,與本工況操作條件和組成近似的氣體分餾裝置和MTBE后脫硫裝置的模擬數(shù)據(jù)與實際操作數(shù)據(jù)高度契合,誤差不大于5%,故本工況完全可采用Aspen Plus進行模擬研究,其模擬結(jié)果可以作為研究、設(shè)計或操作的依據(jù)。
當(dāng)采用上述方法和流程對C4餾分進行優(yōu)化處理時,經(jīng)Aspen Plus模擬計算的主要工藝操作條件、物料平衡、物流性質(zhì)分別見表3~表5。
從表3~表5中可以看出:
(1) 根據(jù)C4餾分中各組分及硫雜質(zhì)沸點的不同,采用蒸餾的方法將C4餾分分為輕C4餾分、重C4餾分、DMDS和重二硫化物共4種組分,作為MTBE裝置原料的輕C4餾分占C4餾分總量的89.251%;重C4餾分主要含C5、順丁烯等較重組分,該物流占C4餾分總量的10.725%,可用作民用液化氣;DMDS和重二硫化物可作為化工原料或產(chǎn)品出裝置。
(2) 輕C4餾分已不含乙硫醇、異丙硫醇、正丙硫醇、二甲基二硫、二乙基二硫等硫化物,僅含有甲硫醇,而大部分甲硫醇在MTBE裝置的催化蒸餾塔或共沸塔中被分離到剩余C4中,故MTBE產(chǎn)品中硫含量大幅度降低,可確??偭蛸|(zhì)量分數(shù)小于10 mg/kg。
表3 主要工藝操作條件
表4 物料平衡
(3) 輕C4餾分基本不含C5等重組分,故MTBE產(chǎn)品純度大幅度提高,一般可達99.5%以上。
(4) 輕C4餾分僅占C4餾分總量的89.251%,MTBE裝置進料量降低,故在MTBE產(chǎn)量保持不變的情況下,MTBE裝置能耗、設(shè)備和操作費用均降低,計算能耗由原來的3.73×106kJ/t MTBE降至3.35×106kJ/t MTBE,降低幅度達10.1%。
表5 原料和產(chǎn)品性質(zhì)
(5) 將C4餾分中的有害物質(zhì)變?yōu)閷氋F的化工原料或產(chǎn)品,DMDS和重二硫化物的年產(chǎn)量分別為64.60 t和16.04 t,其年銷售收入可達百萬元以上,提高了裝置的經(jīng)濟效益。與此對應(yīng),如采用前述蒸餾法或吸收法脫除MTBE中的硫,由于存在大量與DMDS沸點接近的副反應(yīng)產(chǎn)物,如常壓沸點分別為83.0 ℃、101.4 ℃和98.9 ℃的TBA、DIB及叔丁基甲基硫醚等,不可能獲得高純度的DMDS和重二硫化物。
探討了一種優(yōu)化C4餾分以生產(chǎn)低硫MTBE并回收RSSR的方法,該方法根據(jù)C4餾分中各組分及硫雜質(zhì)沸點的不同,采用帶側(cè)線抽出的蒸餾方式將C4餾分分為輕C4餾分、重C4餾分及RSSR,其中作為MTBE原料的輕C4餾分基本不含硫,故可保證MTBE中總硫質(zhì)量分數(shù)小于10 mg/kg。該方法具有可降低MTBE裝置原料進料量、不需要外部吸附劑或吸收劑、無新增三廢污染等特點。
參考文獻
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