閔海斌(陜西鋼鐵集團(tuán)漢中鋼鐵有限公司,陜西 漢中 724200)
李養(yǎng)利(西北工業(yè)集團(tuán)資本經(jīng)營部,陜西 西安 710043)
霍福來(陜西鋼鐵集團(tuán)漢中鋼鐵有限公司,陜西 漢中 724200)
當(dāng)前,鋼鐵行業(yè)處于“黑色裂變”時(shí)期,國內(nèi)帶鋼近期需求空間大和銷售價(jià)格走勢好等因素,迫使一些鋼鐵公司由一些單一的建材生產(chǎn)線進(jìn)行轉(zhuǎn)型,在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上只做少量的投資可形成帶鋼生產(chǎn)線,以應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到創(chuàng)效增效目的,從而實(shí)現(xiàn)效益最大化。生產(chǎn)線能否順行和產(chǎn)品質(zhì)量是否合格至關(guān)重要,作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)之一的軋區(qū)基礎(chǔ)自動(dòng)化控制及活套自動(dòng)控制顯得尤為重要,現(xiàn)介紹某鋼鐵公司改造后的帶鋼生產(chǎn)線軋區(qū)自動(dòng)控制及活套自動(dòng)控制系統(tǒng)。
某鋼鐵公司熱軋帶鋼生產(chǎn)線中精軋區(qū)共設(shè)2立7平共9架軋機(jī),中軋前設(shè)一臺(tái)飛剪用于切頭、切尾和事故碎斷;軋件在中軋機(jī)組中設(shè)有六個(gè)電動(dòng)活套實(shí)現(xiàn)無張力活套軋制,軋件經(jīng)卷取、輸出輥道、打包收集后,吊運(yùn)入庫。產(chǎn)品規(guī)格是帶寬145-208mm,帶厚2.1-3.25mm的熱軋帶鋼。精軋機(jī)的出口速度最大12m/s,卷取機(jī)速度為14m/s。
圖1 帶鋼軋制示意圖
軋區(qū)電氣傳動(dòng)系統(tǒng)采用西門子公司全數(shù)字直流調(diào)速裝置6RA70 SIMOREG DC MASTER控制系統(tǒng),自動(dòng)控制系統(tǒng)采用西門子PLC S7系列。以下針對(duì)精軋區(qū)基礎(chǔ)級(jí)自動(dòng)控制系統(tǒng)作詳細(xì)介紹。
本套系統(tǒng)由高性能穩(wěn)定的工業(yè)控制計(jì)算機(jī),西門子S7可編程序控制器(PLC)構(gòu)成,輔以全分布式網(wǎng)絡(luò),CPU選用416-2DP,帶有2個(gè)Profibus-DP接口。Profibus網(wǎng)是一種實(shí)時(shí)、開放性的工業(yè)現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò),其傳輸速率采用1.5Mb/s,對(duì)于現(xiàn)場控制設(shè)備采用ET200M分布式遠(yuǎn)程I/O站,可完成過程信號(hào)采集、轉(zhuǎn)換功能,其強(qiáng)大的通信能力和高速的運(yùn)轉(zhuǎn)速度保證了執(zhí)行程序的快速性。PLC通過Profibus-DP網(wǎng)與遠(yuǎn)程I/O站及交流調(diào)速傳動(dòng)之間交換指令,完成自動(dòng)控制功能。
人機(jī)操作及監(jiān)控(HMI)采用“快速以太冗余技術(shù)”的工業(yè)以太網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)傳輸速率為100Mb/s,能夠在300ms內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)恢復(fù),保證系統(tǒng)的可靠性,減少了設(shè)備的停機(jī)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)人機(jī)接口與PLC之間的信息交換。
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)采用上位機(jī),PLC一級(jí)控制系統(tǒng)和兩層通信網(wǎng)絡(luò)。人機(jī)接口監(jiān)控系統(tǒng)操作站及工程師站主機(jī)采用工控機(jī),在主操作臺(tái)(MCT)設(shè)有操作員工作站,操作員站作為整個(gè)系統(tǒng)的人機(jī)界面,通過EtherNet網(wǎng)對(duì)現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行過程監(jiān)控,主要實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)的人機(jī)信息交換功能,采用西門子Wincc V6.2畫面監(jiān)控軟件。Wincc能實(shí)現(xiàn)過程數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)顯示,包括:所有工藝參數(shù)的預(yù)設(shè)定及修改;軋制程序表的建立、修改、存儲(chǔ)、調(diào)用、上裝及下載;設(shè)定與反饋轉(zhuǎn)速、力矩等信號(hào)的歷史趨勢記錄;各種故障(事故停車)的報(bào)警顯示、記錄及打?。卉堉茽顟B(tài)顯示畫面;在線幫助畫面等功能。
PLC采用西門子S7-400系列產(chǎn)品,CPU選用414-2DP,帶有PROFIBU-DP接口,現(xiàn)場控制設(shè)備采用ET200M分布式遠(yuǎn)程I/O站,其強(qiáng)大的通信能力和高速的運(yùn)轉(zhuǎn)速度保證了執(zhí)行程序的快速性。PLC通過PROFIBUS-DP網(wǎng)與遠(yuǎn)程I/O站及直流調(diào)速傳動(dòng)之間進(jìn)行交換指令,實(shí)現(xiàn)控制要求。
該系統(tǒng)共設(shè)二級(jí)網(wǎng)絡(luò),其中PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)又分為兩路,為了確保調(diào)節(jié)柜有快速響應(yīng),以適應(yīng)活套閉環(huán)和微張力控制時(shí),各調(diào)節(jié)柜之間的大量數(shù)據(jù)傳送,將主軋機(jī)和活套的調(diào)節(jié)柜聯(lián)入PROFIBUS-DP(傳動(dòng))網(wǎng);對(duì)于操作臺(tái)控制因傳送數(shù)據(jù)較小故通過PROFIBUS-DP(遠(yuǎn)程站)網(wǎng)傳輸;上位機(jī)的數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控通過工業(yè)以太網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸;其控制級(jí)依次增高。
第1層由TCP/IP以太網(wǎng)通訊網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞、信號(hào)聯(lián)絡(luò)和通訊實(shí)現(xiàn)人機(jī)接口與PLC之間的信息交換,以太網(wǎng)采用總線型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),主干網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)采用光纖,支線網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)采用雙絞線,以保證以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息傳輸?shù)目煽啃裕摼W(wǎng)絡(luò)通訊速率高(100Mbps)且抗干擾性能強(qiáng)。
第2層由2路網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,分別是PLC遠(yuǎn)程站之間的PROFIBUSDP網(wǎng),PLC與調(diào)速傳動(dòng)系統(tǒng)(6RA70)之間的PROFIBUS-DP網(wǎng)。PROFIBUS網(wǎng)是一種實(shí)時(shí)、開放性工業(yè)現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)的通訊節(jié)點(diǎn)數(shù)量可靈活組態(tài),網(wǎng)絡(luò)的通信傳輸速率為1.5Mbps,最多可帶32個(gè)工作站,采用雙絞屏蔽電纜連接,PLC與傳動(dòng)間的各種控制信號(hào)和狀態(tài)信息都可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)。
中精軋機(jī)主要控制功能包括軋機(jī)主傳動(dòng)速度控制(單調(diào)增減速、聯(lián)調(diào)增減速、微調(diào)增減速、正反轉(zhuǎn)、停機(jī)等)、活套跟隨軋機(jī)主傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)起落套及套高閉環(huán)控制,各傳動(dòng)設(shè)備運(yùn)行連鎖等。
中精軋機(jī)控制的關(guān)鍵是軋機(jī)的速度控制和活套控制。
中精軋機(jī)的速度控制是以成品機(jī)架—末機(jī)架為基準(zhǔn)機(jī)架,保持其速度不變,并作為基準(zhǔn)速度設(shè)定,其前面機(jī)架速度根據(jù)金屬秒流量相等的原理,自動(dòng)按比例設(shè)定,即
式中,hi為第i機(jī)架的出口軋件厚度,i=1,2…,n; vi為第i機(jī)架帶鋼出口線速度。
圖2 軋區(qū)控制系統(tǒng)配置及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成圖
由于存在前滑,實(shí)際帶鋼速度vi與軋輥速度v0i的關(guān)系為:
Vi=(1+ fi)v0i
式中,fi為機(jī)架前滑值。
當(dāng)軋制道次改變時(shí)速度的變化,速度給定按照工藝提供的軋制參數(shù)表的原則進(jìn)行。軋制前,軋機(jī)首先按照軋制參數(shù)表中所設(shè)定的速度運(yùn)行,軋機(jī)軋輥檢測到鋼坯(電流變化)時(shí),軋機(jī)通過補(bǔ)償軋機(jī)咬鋼跌轉(zhuǎn)?n來保證鋼帶頭部的速度變化,通過傳動(dòng)系統(tǒng)的恢復(fù)時(shí)間和人工干預(yù)調(diào)節(jié)量,自動(dòng)加速到軋制速度,當(dāng)前一機(jī)架檢測到無鋼信號(hào)后,延時(shí)使后機(jī)架減速并發(fā)出落套指令,以防活套拋鋼。卷取機(jī)的速度要與精軋末架軋機(jī)速度匹配,通過畫面進(jìn)行設(shè)定,一般卷取機(jī)的速度設(shè)定為比末架軋機(jī)速度高10%~20%。
在軋制過程中,因動(dòng)態(tài)咬鋼速降及穩(wěn)定軋制階段總存在各種外部干擾,各機(jī)架之間速度匹配關(guān)系發(fā)生了變化,為了避免堆鋼、拉鋼現(xiàn)象,因此通過設(shè)置活套來實(shí)現(xiàn)機(jī)架之間速度的匹配,熱軋機(jī)架間共設(shè)6個(gè)電動(dòng)活套,電動(dòng)活套作為大貫性環(huán)節(jié),活套控制系統(tǒng)采用直流調(diào)速6RA70裝置,其動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、分辨率高,分辨率為0.00~650.00s,通過直流電機(jī)拖動(dòng)。生產(chǎn)過程中,若連軋過程中套量過大,容易產(chǎn)生迭軋堆尾或甩尾拍擊軋輥等情況,套量過小,產(chǎn)生拉鋼軋制,產(chǎn)生質(zhì)量事故?;钐灼鹇涮卓刂?,采用根據(jù)軋機(jī)咬鋼電流信號(hào)自動(dòng)進(jìn)行控制,活套控制系統(tǒng)用張力控制,電機(jī)輸出電流穩(wěn)定,才能保證活套張力維持在恒定的水平,所以,通過6RA70調(diào)速裝置系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整,直接把給定加在電流環(huán)直接作用于輸出。給定信號(hào)必須要有起套、落套、張力投入三個(gè)。
4.2.1 活套的控制方式
結(jié)合工藝要求和現(xiàn)場實(shí)際將活套設(shè)為三種控制方式,便于操作臺(tái)操作。
(1)手動(dòng)方式:手動(dòng)起、落套,張力恒定,活套不閉環(huán)控制,目的在于生產(chǎn)前進(jìn)行試活套動(dòng)作是否可靠。
(2)半自動(dòng)方式:手動(dòng)起、落套,張力恒定,活套閉環(huán)控制,目的在生產(chǎn)過程中自動(dòng)控制活套效果不好時(shí)可進(jìn)行手動(dòng)干預(yù)活套控制。
(3)自動(dòng)方式:自動(dòng)起、落套,張力恒定,活套閉環(huán)控制,目的不需要人工操作和干預(yù)能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的活套控制。
4.2.2 對(duì)活套的動(dòng)態(tài)性能的要求
活套支撐器的一個(gè)周期是由起套、恒張力軋制和落套三個(gè)階段組成。對(duì)于帶鋼熱連軋生產(chǎn)工藝要求活套起套落套可靠迅速,為此就需要活套支撐器具有良好的動(dòng)態(tài)性能。
(1)起套要求:根據(jù)熱金屬檢測器有鋼信號(hào)或主軋機(jī)的咬鋼電流,系統(tǒng)通過上位機(jī)預(yù)期設(shè)定的活套高度,利用PROFIBUSDP網(wǎng)傳到活套6RA70調(diào)速裝置力矩控制命令,實(shí)現(xiàn)活套臂從機(jī)械位角起套,起套過程必須迅速,工藝要求起套在0.5秒鐘內(nèi)完成,否則,就會(huì)影響成品帶鋼的質(zhì)量。
(2)恒微張力控制要求:當(dāng)活套起套后,通過很短時(shí)間的閉環(huán)控制調(diào)節(jié),活套輥與帶鋼之間無機(jī)械上的剛性接觸,相互的“軟接觸”是依靠活套電機(jī)所產(chǎn)生的力矩來調(diào)節(jié)上升下降得以實(shí)現(xiàn),使活套輥穩(wěn)定在給定的活套高度位置上。
(3)落套要求:當(dāng)帶鋼離開上游機(jī)架后,通過計(jì)算落套延時(shí)進(jìn)行落套,工藝要求落套在1秒鐘左右完成,活套輥可靠降到機(jī)械零位,以免碰到帶鋼引起堆鋼事故。
4.2.3 活套的工作原理
熱軋帶鋼中精軋區(qū)有6個(gè)電動(dòng)活套,為了滿足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量需要,保證恒定微張力軋制要求,采用活套閉環(huán)調(diào)節(jié)和速度級(jí)聯(lián)系統(tǒng)來完成。機(jī)架間活套示意圖如圖3所示。
圖3 機(jī)架間活套示意圖
其中:θ為活套輥的擺角;0θ為活套輥在軋制水平線高度時(shí)活套輥擺角;L為帶鋼與上游軋機(jī)的水平夾角;α為帶鋼與下游軋機(jī)的水平夾角;β為相鄰兩軋機(jī)間的距離;L1為第i機(jī)架的中心線與活套軸中心的距離;L3為活套支撐器支點(diǎn)到軋制水平線的高度;R為活套支撐器的臂長;r為活套輥的半徑。
4.2.4 活套套量的計(jì)算
對(duì)于活套套量的計(jì)算采用如下公式:
式中K為 由L1,R,L,L3和r所決定的常數(shù)。
在實(shí)際應(yīng)用中,由于不同軋機(jī)機(jī)架需確定不同的K值,同時(shí)增加了調(diào)試難度,為此考慮到活套輥基本位于兩架軋機(jī)的中間位置,于是得出:
本廠采用此方法對(duì)活套套量進(jìn)行計(jì)算,調(diào)試方便,且更能滿足活套高度控制系統(tǒng)的計(jì)算公式,由此計(jì)算活套誤差是0.2%,完全滿足生產(chǎn)要求。
4.2.5 活套高度控制
活套控制的關(guān)鍵是套高閉環(huán)控制,套高閉環(huán)控制與軋機(jī)速度有關(guān),活套的實(shí)際位置檢測通過安裝在活套電機(jī)軸上的位置編碼器取得。套高閉環(huán)控制就是通過檢測活套器的實(shí)際位置,并與設(shè)定值進(jìn)行比較,若有差值,調(diào)節(jié)上游機(jī)架的速度,使得套量保持在設(shè)定范圍內(nèi)。活套高度控制的關(guān)鍵是起套和落套控制。起套時(shí),活套起的太早或太快,會(huì)導(dǎo)致帶鋼頭部厚度和寬度變薄變窄。當(dāng)活套發(fā)出起套指令時(shí),且活套臂上升的角度為達(dá)到預(yù)設(shè)定值的70%時(shí),活套的速度設(shè)定為100%,轉(zhuǎn)矩限幅為最大允許值;當(dāng)檢測到活套角度大70%時(shí),活套的速度設(shè)定改為15%,張力控制投入保證活套在起套時(shí)對(duì)帶鋼的沖擊減小。落套時(shí),如果活套落的太早或太晚,會(huì)導(dǎo)致帶尾變厚和甩尾現(xiàn)象。為此在控制中采用了收小套控制,即在帶尾離開前一機(jī)架時(shí),降低活套高度設(shè)定值,從而減少機(jī)架間的套量,使活套在帶鋼離開機(jī)架前較快地落到初始位置。
本系統(tǒng)于自投產(chǎn)運(yùn)行以來,運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定可靠,大大降低了設(shè)備事故。同時(shí),由于自動(dòng)化控制精度高、活套控制精準(zhǔn),使產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品大幅度提高,贏得了市場份額,取得了競爭優(yōu)勢,為企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
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