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        某發(fā)射裝置前蓋板斷裂故障分析及改進(jìn)

        2014-09-06 09:59:36
        機(jī)械與電子 2014年11期
        關(guān)鍵詞:發(fā)射裝置塑性變形蓋板

        , ,

        (中國(guó)空空導(dǎo)彈研究院 河南 洛陽(yáng) 471009)

        某發(fā)射裝置前蓋板斷裂故障分析及改進(jìn)

        趙春花,陳暉,馮斌

        (中國(guó)空空導(dǎo)彈研究院 河南 洛陽(yáng) 471009)

        通過(guò)對(duì)某機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)射裝置前蓋板斷裂故障進(jìn)行詳細(xì)的分析,得出了故障的主要原因,同時(shí)提出了改進(jìn)措施,并對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行了大量的試驗(yàn)驗(yàn)證,證明了改進(jìn)措施的有效性。

        發(fā)射裝置;故障分析;有限元分析;塑性變形;疲勞斷裂

        0 引言

        機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)射裝置主要是用于懸掛和發(fā)射空空導(dǎo)彈,其殼體主要是用來(lái)將發(fā)射裝置固定在載機(jī)上,并用來(lái)安裝和固定發(fā)射裝置的各個(gè)零、部件。殼體上的前蓋板是殼體安裝開(kāi)口處的蓋板。它在發(fā)射裝置空中掛飛狀態(tài)只受氣動(dòng)力作用,不受其它外力。

        根據(jù)用戶反映,在例行檢查時(shí),某型機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)射裝置的前蓋板在分別在飛行400h和50h后發(fā)生變形和斷裂。排除人為因素,發(fā)生此故障的原因可能有兩種,一是零件在掛飛狀態(tài)下,其上下表面的氣動(dòng)壓差較大,超過(guò)材料的屈服極限,發(fā)生塑性變形,長(zhǎng)期積累產(chǎn)生變形和裂紋;二是零件在長(zhǎng)期氣動(dòng)變動(dòng)載荷作用下發(fā)生疲勞失效[1]。

        1 故障分析

        前蓋板選用的材料是退火狀態(tài)的5A06(LF6)2 mm厚的防銹鋁板,其故障是倒角處有2條裂紋,均長(zhǎng)約10mm,故障件如圖1所示。

        圖1 故障件照片

        1.1 故障件理化分析

        故障件有明顯的宏觀變形,開(kāi)裂部位裂紋尖銳,從拐角位置開(kāi)裂;通過(guò)掃描電鏡對(duì)開(kāi)裂部位端口進(jìn)行觀察,斷口宏觀形貌如圖2所示,根據(jù)棱線判斷,裂紋從前蓋板伸出端內(nèi)側(cè)拐角位置起裂,向內(nèi)逐步擴(kuò)展。將斷口放大后如圖3所示,斷口上有明顯的

        圖2 斷口宏觀形貌

        圖3 斷口上粗大的疲勞條帶

        疲勞條帶,符合典型的疲勞斷口形貌,斷口呈現(xiàn)出兩種明顯的區(qū)域,一種為平滑的疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū),另一種為瞬時(shí)斷裂區(qū)。

        1.2 有限元仿真分析

        對(duì)故障件進(jìn)行有限元分析,網(wǎng)格采用六面體一階縮減單元(C3D8R),網(wǎng)格總數(shù)為124 320個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)為157 715個(gè),假設(shè)在前蓋板舌頭處作用分布?jí)毫?5 000Pa(前蓋板舌頭處的面積為0.055 m×0.088 m=0.004 84 m2,作用于蓋板上的力就為45 000×0.004 84=217.8 N)。仿真結(jié)果如圖4和圖5所示。從圖5應(yīng)力云圖中可以看出,在舌頭與U形體連接處的兩側(cè)位置產(chǎn)生應(yīng)力集中,其最大值為327 MPa,假設(shè)前蓋板舌頭處受此大小的力,理論上已經(jīng)產(chǎn)生塑性變形;從圖5位移云圖可以看出,最大變形為2.96 mm。

        圖4 應(yīng)力云圖(5倍放大系數(shù))

        圖5 位移云圖(5倍放大系數(shù))

        1.3 原因分析

        前蓋板的安裝結(jié)構(gòu)如圖6所示。產(chǎn)品出廠時(shí),前蓋板下表面平整無(wú)變形,裝配過(guò)程中由于公差積累可能會(huì)出現(xiàn)前蓋板下表面突出殼體下表面的情況,但不影響正常使用。另外,在彈射裝置正常使用維護(hù)過(guò)程中,前蓋板不承載。在空中掛飛時(shí),前蓋板承受振動(dòng)載荷。研制階段,前蓋板已隨發(fā)射裝置作過(guò)耐久振動(dòng),設(shè)計(jì)滿足要求。

        圖6 前蓋板在殼體中的安裝位置

        從理化分析結(jié)果可以看出,故障件都存在較大的宏觀塑性變形,前蓋板伸出端向內(nèi)彎曲。而對(duì)現(xiàn)場(chǎng)同樣掛飛400多h的無(wú)故障的前蓋板進(jìn)行觀察,其表面平整,無(wú)裂縫及任何變形。所以,可以確定故障件在使用過(guò)程中,受到了較大外力的作用。

        另外,由于防銹鋁本身強(qiáng)度并不是特別高,在受到較大外力的情況下,前蓋板伸出端產(chǎn)生塑性變形,向內(nèi)彎曲,其拐角處會(huì)產(chǎn)生附加應(yīng)力。這樣會(huì)大大降低結(jié)構(gòu)的疲勞極限,在空中掛飛時(shí),在不斷的振動(dòng)作用下,前蓋板承受循環(huán)載荷,會(huì)導(dǎo)致其伸出端發(fā)生疲勞斷裂[1]。

        2 故障定位

        2.1 疲勞失效

        由于機(jī)載發(fā)射裝置掛裝位置流場(chǎng)非常復(fù)雜,而且前蓋板舌頭處是懸臂結(jié)構(gòu),載機(jī)在飛行過(guò)程中的不斷的振動(dòng),長(zhǎng)時(shí)間有可能使前蓋板產(chǎn)生疲勞,發(fā)生變形。

        2.2 前蓋板與發(fā)射裝置下表面存在高度差

        變形的前蓋板下表面都是略高出發(fā)射裝置的下表面,在復(fù)雜的流場(chǎng)條件下,就有可能產(chǎn)生氣動(dòng)壓差,作用于前蓋板的舌頭處。從強(qiáng)度計(jì)算分析可以看出,理論上如果載機(jī)在飛行中發(fā)射裝置前蓋板舌頭處上下表面氣壓力差達(dá)到45 596 Pa以上,前蓋板就有可能發(fā)生變形。

        2.3 分析結(jié)論

        前蓋板在正常彈射使用的過(guò)程中不承受載荷,但是因?yàn)樵谘b配過(guò)程中的公差積累實(shí)際導(dǎo)致了前蓋板的下表面突出了整個(gè)殼體的下表面,這樣在空中掛飛的情況下,前蓋板和殼體之間就會(huì)產(chǎn)生氣動(dòng)壓差。理論上如果它們之間的壓差超過(guò)一定的值,前蓋板就有可能產(chǎn)生塑性變形,隨著塑性變形的不斷積累逐漸產(chǎn)生裂紋,最終導(dǎo)致斷裂。實(shí)際使用中,機(jī)身下方流場(chǎng)非常復(fù)雜,氣動(dòng)載荷雖然不一定是始終以這個(gè)壓力差作用于前蓋板,但是氣動(dòng)力的變化會(huì)引起前蓋板舌頭處的顫動(dòng),產(chǎn)生疲勞。

        經(jīng)過(guò)對(duì)故障件的觀察分析,故障件由于在受到較大的外加作用力下使其發(fā)生塑性變形,伸出端向內(nèi)彎曲,拐角處產(chǎn)生附加應(yīng)力導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的抗疲勞性能大大降低,在空中掛飛時(shí),在振動(dòng)作用下,故障件承受循環(huán)載荷,在載荷的反復(fù)作用下,前蓋板發(fā)生疲勞斷裂。

        3 改進(jìn)措施

        3.1 更換蓋板材料

        更換前蓋板的材料,采用1Cr17Ni2,板厚2 mm。為減小應(yīng)力集中,在應(yīng)力集中處增加R2.5的圓角,其余尺寸與原鋁板材料的零件尺寸一致,修改后前蓋板如圖7所示。

        圖7 修改后前蓋板

        用同樣的邊界條件和載荷,重新對(duì)修改后的前蓋板進(jìn)行有限元計(jì)算,仿真結(jié)果是前蓋板舌頭與U形體連接處的應(yīng)力為295 MPa,應(yīng)力數(shù)值明顯減小,而且其σb為1 080MPa,安全系數(shù)達(dá)到了3.66;前蓋板最大變形為1.12 mm,是鋁的1/3左右。

        3.2 增加加強(qiáng)板

        在原有蓋板的基礎(chǔ)上,增加一個(gè)加強(qiáng)板。經(jīng)發(fā)射裝置裝配尺寸協(xié)調(diào),再考慮到加強(qiáng)程度的合理性,決定采取增加一塊3 mm厚的2A12鋁板,鋁板通過(guò)3×4=12個(gè)GB/T954 Ф3X9的120°沉頭鋁制(LY10)鉚釘鉚接在前蓋板上。修改后前蓋板如圖8所示。

        圖8 修改后前蓋板

        用同樣的邊界條件和載荷,重新對(duì)修改后的前蓋板進(jìn)行有限元計(jì)算,仿真結(jié)果是前蓋板舌頭與U形體連接處的應(yīng)力為195 MPa,應(yīng)力數(shù)值明顯減小,安全系數(shù)達(dá)到了5.5;前蓋板最大變形為0.6 mm,是鋁的1/6左右。

        4 試驗(yàn)驗(yàn)證

        4.1 靜力變形試驗(yàn)

        對(duì)原交付產(chǎn)品,鋼制件及加強(qiáng)鋁板件3個(gè)試驗(yàn)件分別進(jìn)行靜力變形試驗(yàn),即將它們安裝到試驗(yàn)工裝上,用6個(gè)螺栓固定好,再將工裝安裝到試驗(yàn)機(jī)上,調(diào)整好工裝安裝位置后在加力點(diǎn)加力,逐步增加力值,在蓋板變形增加至45°左右時(shí)停止加力,并記錄測(cè)試結(jié)果。

        3種不同狀態(tài)試驗(yàn)件的受力情況對(duì)比如表1所示。

        表1 3種不同狀態(tài)試驗(yàn)件的受力情況對(duì)比

        4.2 疲勞加載試驗(yàn)

        基于金屬構(gòu)件疲勞斷裂的原理對(duì)原交付產(chǎn)品和加強(qiáng)鋁板件兩種結(jié)構(gòu)的前蓋板進(jìn)行等幅、等平均應(yīng)力的疲勞試驗(yàn)。通過(guò)比較2種結(jié)構(gòu)在等幅、等平均應(yīng)力的循環(huán)載荷下,發(fā)生斷裂的平均循環(huán)次數(shù)判斷2種結(jié)構(gòu)抗疲勞斷裂的能力大小[2]。

        試驗(yàn)采用分組試驗(yàn)法,同一種結(jié)構(gòu)的試樣分為一組,每組3個(gè)試樣。試驗(yàn)方案基于原交付產(chǎn)品的試樣靜態(tài)試驗(yàn)結(jié)果。試驗(yàn)時(shí)控制原交付產(chǎn)品的試樣疲勞循環(huán)次數(shù)。試驗(yàn)載荷的確定要求使第1件原交付產(chǎn)品試樣的疲勞循環(huán)次數(shù)最好能控制在2×105~5×105次之間。第1件原交付產(chǎn)品試樣疲勞斷裂后記錄試驗(yàn)載荷和循環(huán)次數(shù)。按此載荷對(duì)第2件試驗(yàn)進(jìn)行相同的疲勞試驗(yàn),以重復(fù)第1次試驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)。同樣重復(fù)進(jìn)行第3次試驗(yàn)。

        用以上載荷對(duì)采用加強(qiáng)板的第1件試樣進(jìn)行疲勞試驗(yàn),如果循環(huán)次數(shù)在2×106次以內(nèi)發(fā)生疲勞斷裂,則記錄試驗(yàn)載荷和循環(huán)次數(shù);如果循環(huán)次數(shù)達(dá)到2×106次試樣還未發(fā)生疲勞斷裂,則停止該試樣的疲勞試驗(yàn)。之后再以同樣的載荷進(jìn)行第2、第3件未采用加強(qiáng)板的試樣的疲勞試驗(yàn)。原前蓋板和加強(qiáng)前蓋板的疲勞試驗(yàn)結(jié)果分別如表2、表3所示。

        表2 原前蓋板疲勞試驗(yàn)結(jié)果

        表3 加強(qiáng)前蓋板疲勞試驗(yàn)結(jié)果

        對(duì)2組試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行方差分析,得出加強(qiáng)前蓋板疲勞壽命為未加強(qiáng)的原前蓋板疲勞壽命的9.08倍,原蓋板在飛行300~600h后發(fā)生疲勞裂紋,加強(qiáng)后的蓋板疲勞壽命為2 724 h以上,滿足發(fā)射裝置全壽命要求。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        機(jī)載發(fā)射裝置掛裝位置流場(chǎng)非常復(fù)雜,而且前蓋板舌頭處是懸臂結(jié)構(gòu),長(zhǎng)時(shí)間有可能使前蓋板產(chǎn)生疲勞,發(fā)生變形。所以,在零件的設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)該考慮到這些問(wèn)題,避免類似問(wèn)題的發(fā)生。

        [1] 徐灝.疲勞強(qiáng)度[M].北京:高等教育出版社,1988.

        [2] 唐芳軒,張劍.泰山第二核電廠發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子引線墊條斷裂故障分析[J].中國(guó)電力,2011,44(1):53-55.

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        This article made a detailed analysis of the fracture failure of the front cover board on the launcher,found out reasons and proposed improvement measures,then done experiments proved that the improvement measures were effective.

        launcher;fault analysis;finite element analysis;plastic deformation;fatigue break

        2014-07-07

        U463.212

        A

        1001-2257(2014)11-0068-04

        趙春花(1985-),女,江蘇鹽城人,工程師,研究方向?yàn)閺椛浒l(fā)射裝置設(shè)計(jì)及仿真;陳暉(1977-),男,江蘇泰州人,高級(jí)工程師,彈射發(fā)射裝置設(shè)計(jì)及仿真。

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