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        CRDM移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流超差處理方法研究

        2014-09-02 01:08:35馬若群初起寶
        機(jī)電信息 2014年24期
        關(guān)鍵詞:控制棒熱態(tài)冷態(tài)

        路 燕 王 慶 馬若群 初起寶

        (環(huán)境保護(hù)部核與輻射安全中心,北京 100083)

        CRDM移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流超差處理方法研究

        路 燕 王 慶 馬若群 初起寶

        (環(huán)境保護(hù)部核與輻射安全中心,北京 100083)

        國內(nèi)某制造廠承制的壓水堆核電站控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流超差的不符合項(xiàng),通過多種因素排查過程分析可能產(chǎn)生此不符合項(xiàng)的原因,并給出結(jié)論及處理方法,從中總結(jié)目前控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)國產(chǎn)化過程中存在的問題。

        控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(CRDM);移動(dòng)銜鐵;臨界電流

        1 背景

        控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(Control Rod Drive Mechanism,簡稱CRDM[1])是安裝于壓力容器頂蓋上的步進(jìn)式提升機(jī)構(gòu),主要功能是在堆芯內(nèi)插入或抽出控制棒束組件[2],以實(shí)現(xiàn)反應(yīng)性的控制。CRDM由耐壓殼、驅(qū)動(dòng)桿、鉤爪、線圈、棒位指示器和隔熱套組成[3],如圖1所示。

        圖1 CRDM結(jié)構(gòu)圖

        CRDM出廠驗(yàn)收試驗(yàn)包括冷態(tài)試驗(yàn)、熱態(tài)試驗(yàn)以及熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn)。具體的試驗(yàn)要求如下[4-5]:

        (1) 冷、熱態(tài)試驗(yàn)選取原則:每臺(tái)控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的鉤爪部件均應(yīng)做冷態(tài)試驗(yàn);每個(gè)機(jī)組的控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品中,選擇2臺(tái)機(jī)構(gòu)做熱態(tài)性能試驗(yàn)。

        (2) 冷態(tài)試驗(yàn):試驗(yàn)壓力0.1 MPa,溫度小于100 ℃。

        1) 鉤爪部件檢查:CRDM步長15.80~15.95 mm;負(fù)荷傳遞間隙1.20~1.57 mm;最大機(jī)電延遲時(shí)間0.150 s;銜鐵動(dòng)作電流測量。

        2) 全行程運(yùn)行速度(72+2)步/min,在10~225步范圍內(nèi)往返7個(gè)全行程。

        3) 線圈部件電性能檢驗(yàn)。

        (3) 熱態(tài)試驗(yàn):試驗(yàn)壓力(15.5±0.6)MPa,溫度(286±10)℃。

        1) 100次全行程運(yùn)行。

        2) 銜鐵動(dòng)作電流測量。

        (4) 熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn):要求與冷態(tài)試驗(yàn)要求一致。

        各項(xiàng)試驗(yàn)中的銜鐵動(dòng)作臨界電流考核指標(biāo)在表1中列出。

        對(duì)國內(nèi)一家制造廠為某核電廠制造的CRDM進(jìn)行出廠驗(yàn)收試驗(yàn),按照合同規(guī)定,在45套CRDM中選取冷態(tài)試驗(yàn)時(shí)機(jī)電延遲時(shí)間最長的2套進(jìn)行熱態(tài)試驗(yàn),13#CRDM機(jī)電延遲時(shí)間136 ms,為45套中最長;1#CRDM次之,機(jī)電延遲時(shí)間131 ms。上述2臺(tái)機(jī)構(gòu)冷態(tài)、熱態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,但在進(jìn)行熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn)時(shí),出現(xiàn)了移動(dòng)銜鐵吸合、釋放臨界電流超差、步長和負(fù)荷傳遞間隙超差的情況,如表2所示。

        表1 銜鐵動(dòng)作臨界電流考核指標(biāo)

        表2 首次試驗(yàn)NCR參數(shù)

        制造廠對(duì)13#組件重新調(diào)整了步長、傳遞間隙,更換了新的不導(dǎo)磁片,進(jìn)行熱態(tài)試驗(yàn)以及熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn);從剩余的鉤爪組件中又選取了2套機(jī)電延遲時(shí)間最長的58#、59#進(jìn)行熱態(tài)試驗(yàn),上述3套組件除移動(dòng)銜鐵釋放電流外,其余驗(yàn)收指標(biāo)均合格。試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

        2 原因分析

        移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流的定義是:當(dāng)提升線圈通15.0 A的電流或不通電,且斷開固定線圈電流時(shí),移動(dòng)線圈電流從8.0 A開始減小直至移動(dòng)銜鐵開始下落(驅(qū)動(dòng)桿開始下落)時(shí)移動(dòng)線圈中的電流值。該值應(yīng)≥0.7 A,但在制造廠出廠驗(yàn)收試驗(yàn)中測量到的該值都小于0.7 A,最小的為0.42 A。

        2.1 設(shè)置移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流的目的

        表3 第二次試驗(yàn)NCR參數(shù) 單位:A

        該CRDM是為適應(yīng)核電主設(shè)備國產(chǎn)化需求,由某制造廠引進(jìn)國外制造技術(shù)生產(chǎn)的,廠家對(duì)部分設(shè)計(jì)指標(biāo)的理解尚不透徹。關(guān)于熱態(tài)試驗(yàn)后的冷態(tài)試驗(yàn)移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流設(shè)置為Min0.7 A的目的,制造廠曾向原設(shè)計(jì)方咨詢,得到解釋:“銜鐵動(dòng)作臨界電流的要求來源于CRDM原始設(shè)計(jì)方(西屋公司),并非該設(shè)計(jì)方確定的。該指標(biāo)可以獨(dú)立地判定鉤爪部件中零件的機(jī)械動(dòng)作,有利于判定電流—聲音信號(hào)曲線未反映出的局部問題。”

        以上僅是定性判斷,目前尚無任何機(jī)構(gòu)能定量說明該移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流的大小對(duì)控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的影響。

        2.2 移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流超差的影響因素

        從受力方面分析,移動(dòng)銜鐵釋放臨界狀態(tài)時(shí)所受載荷主要包括:電磁吸合力Fm;彈簧力Fs;移動(dòng)銜鐵、銷軸、連桿、鉤爪、驅(qū)動(dòng)桿及模擬重物的重力G;浮力Ff;靜摩擦力f;不導(dǎo)磁片的彈開力Fd;不導(dǎo)磁片與移動(dòng)銜鐵吸合后的表面張力Fc。移動(dòng)銜鐵受力狀況如圖2所示[6]。

        圖2 移動(dòng)銜鐵受力平衡圖

        作用在移動(dòng)銜鐵上的力在豎直方向的平衡方程為:

        Fm+f+Fc+Ff=Fs+Fd+G

        也即:

        Fm=Fs+Fd+G-(f+Fc+Ff)

        影響移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流的主要因素分析如下:

        (1) 電磁吸合力Fm與移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流、串磁直接相關(guān);

        (2) 增大不導(dǎo)磁片的彎曲度,可以增加其彈開力Fd,并減小水膜的影響Fc,從而提高移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流;

        (3) 彈簧影響移動(dòng)銜鐵釋放電流,即Fs增大,移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流將增大;

        (4) 靜摩擦力f越大,移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流也就越小;

        (5) 等效到移動(dòng)銜鐵上的重力G、浮力Ff,重力和浮力的合力增大,移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流將增大。

        以上是對(duì)影響移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流的因素的定性判斷。目前為止,工程上尚無計(jì)算銜鐵動(dòng)作臨界電流的成熟方法[7-8],實(shí)踐中一般借助于試驗(yàn)對(duì)該參數(shù)進(jìn)行測試。

        2.3 不導(dǎo)磁片的安裝方向和彎曲度

        在查找該不符合項(xiàng)原因的過程中,原CRDM國外制造商曾派其員工自行組裝由我國生產(chǎn)的CRDM來進(jìn)行試驗(yàn),但是將國內(nèi)制造的不導(dǎo)磁片更換為其自己制造的不導(dǎo)磁片,試驗(yàn)結(jié)果滿足技術(shù)要求。在這個(gè)過程之后,國外制造商建議對(duì)國內(nèi)制造的CRDM作出如下修改:(1) 不導(dǎo)磁片的安裝方向:建議國內(nèi)將不導(dǎo)磁片由凹面向上的正裝改為凹面向下的反裝。正裝與反裝的差異如圖3所示;(2) 不導(dǎo)磁片的彎曲度:由原設(shè)計(jì)的0.35~0.45 mm增加至0.6~0.8 mm。

        圖3 移動(dòng)銜鐵不導(dǎo)磁片安裝方向

        關(guān)于不導(dǎo)磁片的彎曲度,國外制造方與國內(nèi)制造廠的測量結(jié)果有約0.1~0.2 mm的偏差。經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn),二者在測量不導(dǎo)磁片彎曲度時(shí)采用的測量基準(zhǔn)不同,因此測量結(jié)果也不同。具體測量方法如圖4所示。

        圖4 不導(dǎo)磁片測量方法

        不導(dǎo)磁片是使用模具彎曲成型的,彎曲后不太平整,從圖4可看出,以不導(dǎo)磁片邊緣為測量基準(zhǔn)可以排除因制造不平整所引起的誤差。

        2.4 其他原因

        除了不導(dǎo)磁片的安裝方向和彎曲度的影響外,排查過程中還發(fā)現(xiàn)了影響試驗(yàn)結(jié)果的其他原因:

        (1) 零件尺寸:移動(dòng)銜鐵與緩沖軸的配合間隙,3個(gè)銷軸與連接件之間的配合間隙會(huì)影響鉤爪動(dòng)作的靈活性,從而對(duì)移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流產(chǎn)生影響。

        (2) 過電鍍鉻:緩沖軸螺紋根部輕微過電鍍,修磨后試驗(yàn)數(shù)據(jù)有一定改善,但仍然不滿足Min0.7 A的設(shè)計(jì)驗(yàn)收要求。

        (3) 移動(dòng)彈簧:移動(dòng)彈簧的彈力偏小可能導(dǎo)致移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流值偏小。

        (4) 電控柜的標(biāo)定和操作程序:電控柜性能不夠穩(wěn)定,存在意外失電和漂移現(xiàn)象,通過外置一臺(tái)穩(wěn)壓器解決此問題。

        (5) 機(jī)構(gòu)的清潔度:國內(nèi)制造廠清潔度控制較差,而制造和安裝CRDM屬于精細(xì)化作業(yè),環(huán)境條件對(duì)生產(chǎn)的影響不可忽略。

        (6) 機(jī)構(gòu)的裝配:國外制造商曾派其員工對(duì)國內(nèi)制造的CRDM進(jìn)行獨(dú)立安裝,試驗(yàn)結(jié)果滿足要求,這說明裝配過程控制得好壞會(huì)影響試驗(yàn)結(jié)果。

        2.5 性能試驗(yàn)

        針對(duì)熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn)中出現(xiàn)的移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流超差現(xiàn)象,在綜合分析多方面原因但仍然不能取得滿意的試驗(yàn)結(jié)果的情況下,為了驗(yàn)證此不符合項(xiàng)是否會(huì)對(duì)CRDM的性能和反應(yīng)堆正常運(yùn)行產(chǎn)生影響,國內(nèi)制造廠抽取了一套CRDM鉤爪部件進(jìn)行性能試驗(yàn)。

        試驗(yàn)在模擬反應(yīng)堆正常運(yùn)行工況的溫度、壓力和水質(zhì)等環(huán)境條件下進(jìn)行,要求進(jìn)行累計(jì)不低于170萬步的步躍試驗(yàn),機(jī)構(gòu)釋棒的安全功能通過測量機(jī)電延遲時(shí)間來實(shí)現(xiàn)。最后,性能試驗(yàn)累計(jì)完成1 702 626步步躍動(dòng)作,圖5為熱態(tài)試驗(yàn)3949全行程下插步序波形圖。

        圖5 熱態(tài)試驗(yàn)3949全行程下插步序

        在整個(gè)性能試驗(yàn)期間:

        (1) 機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn),能順利提升、下插及保持在指定高度,未出現(xiàn)失步、打滑、提不起或卡棒等異常現(xiàn)象;

        (2) 測得最長的機(jī)電延遲時(shí)間是135 ms,滿足機(jī)電延遲時(shí)間在150 ms內(nèi)的設(shè)計(jì)要求;

        (3) 移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流值:冷態(tài)試驗(yàn)值為0.70/0.68 A,熱態(tài)試驗(yàn)后的冷態(tài)試驗(yàn)值為0.67/0.74 A。從結(jié)果看該值變化較小。

        性能試驗(yàn)的結(jié)果間接證明該不符合項(xiàng)對(duì)CRDM的功能、運(yùn)行波形、機(jī)電延遲時(shí)間等性能參數(shù)無不利影響。

        3 國內(nèi)外類似問題處理情況

        CRDM在國外制造中也曾發(fā)生過移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流超差的現(xiàn)象,處理方法是部分拆解鉤爪部件,取出不導(dǎo)磁片并加大其彎曲度或更換彎曲度更大的不導(dǎo)磁片,重新裝配后在試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行冷態(tài)試驗(yàn)(不再對(duì)該鉤爪部件進(jìn)行熱態(tài)試驗(yàn)),從而使移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流達(dá)到設(shè)計(jì)要求[9]。

        國內(nèi)秦山一期、恰?,?、AP1000項(xiàng)目的CRDM在出廠試驗(yàn)中不做熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn);秦山二期及其擴(kuò)建項(xiàng)目、福清、方家山項(xiàng)目的CRDM熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn)時(shí)不測試銜鐵動(dòng)作臨界電流[10]。

        4 對(duì)該不符合項(xiàng)的處理方法

        由于移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流超差是受多方面綜合因素的影響,在始終不能達(dá)到Min0.7 A的考核電流的情況下,按照控制棒驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格書[11]規(guī)定的移動(dòng)線圈最大零電流設(shè)定值0.5 A來驗(yàn)收也可接受,并提出附加要求。具體處理方法如下:

        (1) 在CRDM出廠熱態(tài)后的冷態(tài)試驗(yàn)中,將移動(dòng)銜鐵釋放臨界電流驗(yàn)收值由Min0.7 A降為Min0.5 A;

        (2) 完善不導(dǎo)磁片的彎曲度及測量方面相關(guān)的程序或操作規(guī)程;

        (3) 對(duì)電控柜進(jìn)行整改,加強(qiáng)異常情況的監(jiān)測和處理;

        (4) 加強(qiáng)零件加工的尺寸控制、CRDM裝配的精細(xì)程度控制,以及CRDM裝配場所的清潔度控制。

        [1]鄭曉敏.嶺澳核電廠L1號(hào)機(jī)組控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)泄漏問題[J].核安全,2007(2)

        [2]周紅,肖志,陶書生,等.運(yùn)行核電廠控制棒組件及其驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)異常事件的經(jīng)驗(yàn)反饋[J].核安全,2013(1)

        [3]廣東核電培訓(xùn)中心.900 MW壓水堆核電站系統(tǒng)與設(shè)備[M].北京:原子能出版社,2004

        [4]嶺澳核電廠.控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)備規(guī)格書[Z],2009

        [5]嶺澳核電廠.CRDM試驗(yàn)說明書系列實(shí)驗(yàn)——性能試驗(yàn)[Z],2009

        [6]沈雙全.控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)力學(xué)分析[J].核動(dòng)力工程,2006(10)

        [7]張繼革.控制棒新型電磁驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)性能實(shí)驗(yàn)研究[J].核動(dòng)力工程,2001(4)

        [8]李紅鷹.秦山核電二期工程反應(yīng)堆控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].核動(dòng)力工程,2003(S1)

        [9]李紅鷹,許川.秦山核電二期工程控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)國產(chǎn)化研制[J].核動(dòng)力工程,2003(S1)

        [10]孫林.國產(chǎn)化核電設(shè)備制造中的質(zhì)量控制與質(zhì)量監(jiān)督[A].中國核學(xué)會(huì)核能動(dòng)力學(xué)會(huì)二〇〇七年學(xué)術(shù)年會(huì)論文匯編[C].昆明,2007

        [11]中國核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院.RGL System Requirement Specification[Z],2007

        2014-07-25

        路燕(1983—),女,甘肅景泰人,碩士研究生,工程師,研究方向:核電廠核級(jí)機(jī)械設(shè)備安全審評(píng)。

        馬若群(1982—),男,寧夏銀川人,碩士研究生,工程師,研究方向:核級(jí)機(jī)械設(shè)備安全審評(píng)。

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