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        影響氯化亞砜產(chǎn)量提高的因素分析及對策

        2014-09-01 06:11:33,,,
        河南化工 2014年11期
        關(guān)鍵詞:工藝流程工藝

        , ,,

        (開封東大化工(集團)有限公司,河南 開封 475099)

        影響氯化亞砜產(chǎn)量提高的因素分析及對策

        苗紅振,時蕊,杜彩萍,楊震

        (開封東大化工(集團)有限公司,河南 開封 475099)

        氯磺酸法生產(chǎn)氯化亞砜裝置存在工藝落后、污染大、腐蝕嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量差的問題。本文論述了其原因及解決措施,通過工藝路線改造;現(xiàn)裝置原料氯氣通入量及產(chǎn)量得到大幅度提高。

        氯化亞砜;轉(zhuǎn)化罐;強制循環(huán)

        0 前言

        開封東大化工公司氯化亞砜分廠現(xiàn)有二氧化硫氣相連續(xù)法合成氯化亞砜裝置兩套。一套是2009年開車的新系統(tǒng),年產(chǎn)1萬t。另一套是1992年開始用氯磺酸法生產(chǎn)氯化亞砜的裝置,但此方法工藝落后、污染大,腐蝕嚴(yán)重,且產(chǎn)品質(zhì)量較差。公司于1998年淘汰了此工藝,引進了當(dāng)時比較先進的二氧化硫氣相法合成氯化亞砜工藝。其工藝流程分為合成、精制、尾氣回收處理三個工序。其生產(chǎn)過程為:二氧化硫、氯氣、一氯化硫按比例通過合成反應(yīng)器,在一定溫度下合成氯化亞砜。 反應(yīng)方程式為:

        經(jīng)合成反應(yīng)后的氣體,通過冷凝、分離下來的粗品,經(jīng)補硫后精制得到成品。生產(chǎn)工藝流程見圖1。

        圖1 生產(chǎn)工藝流程

        1 影響系統(tǒng)提產(chǎn)的主要原因

        此次提產(chǎn),工藝改造主要針對氯化亞砜老裝置。此裝置經(jīng)過幾次系統(tǒng)技術(shù)升級,雖然產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量均有大幅提升,已達3 600 t/a,但原料氯氣量只能達到280~300 kg/h。當(dāng)把原料氣中氯氣量提至320 kg/h甚至更高時,合成反應(yīng)器壓力則偏高,達0.1 MPa以上(正常生產(chǎn)應(yīng)該在0.08 MPa以下),且粗品質(zhì)量不好、合成轉(zhuǎn)化率不高,只能達到60%左右,并且雖然原料量增高,產(chǎn)量并沒有明顯提高,單耗持續(xù)上升,一氯化硫持續(xù)偏多。生產(chǎn)平衡不了,系統(tǒng)很不穩(wěn)定,造成頻繁停車。經(jīng)過多次實驗、總結(jié),仔細觀察生產(chǎn)中的現(xiàn)象,我們認為主要存在以下原因:

        1.1進入合成反應(yīng)器物料配比失調(diào)

        合成反應(yīng)器轉(zhuǎn)化率是一個非常重要的指標(biāo),直接影響氯化亞砜產(chǎn)量的提高,因此進入合成反應(yīng)器物料的配比十分關(guān)鍵。在試驗中我們發(fā)現(xiàn):粗品中夾帶的一氯化硫太多,且合成壓力偏高,主要原因應(yīng)該是氯氣和二氧化硫直接反應(yīng)生成硫酰氯所致,此反應(yīng)導(dǎo)致造成大量的氯氣、二氧化硫氣體未參與反應(yīng),在合成系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),造成合成壓力偏高,一氯化硫較多。造成這一現(xiàn)象的直接原因:二氯化硫進入合成反應(yīng)器的量明顯減少了。二氧化硫氣相法工藝的關(guān)鍵點就在一氯化硫(高沸物)經(jīng)過轉(zhuǎn)化罐轉(zhuǎn)化成二氯化硫(低沸物)氣體。隨著過量的氯氣和二氧化硫一起進入合成反應(yīng)器,在催化劑的作用下反應(yīng),生成氯化亞砜粗品。二氯化硫生成后又十分不穩(wěn)定,很容易分解成一氯化硫和氯氣。理論上二氯化硫59 ℃時就可能分解成一氯化硫和氯氣。阻止二氯化硫分解就成為解決合成系統(tǒng)穩(wěn)定的關(guān)鍵。使進入合成反應(yīng)器物料配比達到最佳效果,經(jīng)過仔細分析觀察試驗中的現(xiàn)象,我們認為現(xiàn)在的工藝路線(圖2所示)有問題。二氯化硫在進入合成反應(yīng)器前路程太長,還有一較長的U形彎,并且還要經(jīng)過一個雙管程預(yù)熱器,這就直接導(dǎo)致二氯化硫在進入合成反應(yīng)器前,在溫度和時間上都容易引起二氯化硫的分解。產(chǎn)量小的時候,由于未提高轉(zhuǎn)化罐的溫度,此因素未能直接反映出來。

        圖2 原工藝流程

        1.2沒移走的合成反應(yīng)熱較多

        氯化亞砜老裝置經(jīng)過前幾次提質(zhì)、提產(chǎn)改造,已經(jīng)超過原有工藝的生產(chǎn)能力。現(xiàn)在我們再進行提產(chǎn),顯然原有工藝已不太合適,除了1.1中所講的因素外,在實驗中我們還發(fā)現(xiàn):提產(chǎn)過程中,合成反應(yīng)器中、上部溫度太高,有時達300 ℃,已接近導(dǎo)熱油沸點。由于氯化亞砜合成反應(yīng)是一個放熱反應(yīng),提產(chǎn)后所產(chǎn)生的熱量必然較多。合成反應(yīng)器內(nèi)部氯化亞砜生成的最佳溫度應(yīng)該在250~260 ℃。溫度高也是影響合成反應(yīng)穩(wěn)定提產(chǎn)的一個重要因素。我們原有工藝是靠溫度升高導(dǎo)熱油自然循環(huán),將熱量帶走,顯然已經(jīng)不太適合,新系統(tǒng)也存在同樣的因素。原有導(dǎo)熱油工藝如圖3所示。

        圖3 原有導(dǎo)熱油工藝流程

        2 解決措施

        針對以上分析出的問題,我們又針對性地提出解決方案,并付諸實施,效果非常明顯,達到了生產(chǎn)預(yù)期。

        2.1加裝轉(zhuǎn)化罐出口管路視鏡

        將轉(zhuǎn)化罐出口位置加裝一臺管路視鏡,以觀察二氯化硫轉(zhuǎn)化情況,縮短二氯化硫進入合成反應(yīng)器的路程,并適當(dāng)提高轉(zhuǎn)化罐溫度,改造的管道用新型材料保溫且繞過預(yù)熱器直接進入合成反應(yīng)器,以減少二氯化硫的分解。改進后工藝流程見圖4。

        圖4 改造后轉(zhuǎn)化罐出口工藝流程

        2.2轉(zhuǎn)化罐加裝自動操作

        轉(zhuǎn)化罐操作的好壞是二氯化硫穩(wěn)定、連續(xù)生成的關(guān)鍵。我們將轉(zhuǎn)化罐進料改為自動、穩(wěn)定加料,把液位顯示與進料量、溫度控制引進操作室,接聯(lián)鎖操作,減少人為操作的影響,以穩(wěn)定轉(zhuǎn)化罐的操作。

        2.3導(dǎo)熱油自然循環(huán)改為強制循環(huán),并加裝一臺列管式散熱器

        怎樣把合成反應(yīng)過程中多余的熱量移走是穩(wěn)定合成反應(yīng)器的關(guān)鍵,因此,我們在油路上加裝一臺10 m2的列管式散熱器。通過油泵進行強制循環(huán),把合成反應(yīng)器多余的熱量移走,以穩(wěn)定合成反應(yīng)器內(nèi)部的溫度。此次改造,新系統(tǒng)也加裝一臺17 m2的列管式換熱器。改造后工藝流程見圖5。

        圖5 改變導(dǎo)熱油循環(huán)后工藝流程

        3 改造后效果

        經(jīng)過上述工藝路線的改造,現(xiàn)氯化亞砜老裝置原料氯氣通入量已達到340~360 kg/h,產(chǎn)量可以達到390 t/月,年產(chǎn)可達4 680 t/a,大幅度提高了老系統(tǒng)合成反應(yīng)器裝置的能力,為公司度難關(guān)做出了一定的貢獻。

        2014-08-17

        苗紅振(1976-),男,工程師,從事氯化亞砜生產(chǎn)和技術(shù)管理工作,電話:13937839451。

        TQ114

        B

        1003-3467(2014)11-0045-02

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