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        循環(huán)流化床鍋爐石灰石消耗分析控制

        2014-09-01 03:42:16,,,
        河南化工 2014年9期
        關(guān)鍵詞:脫硫劑石灰石消耗量

        ,,,

        (中國石油化工股份公司 洛陽分公司,河南 洛陽 471012)

        ?生產(chǎn)與實踐?

        循環(huán)流化床鍋爐石灰石消耗分析控制

        王鵬舉,賈向群,田志娟,聶禮陽

        (中國石油化工股份公司 洛陽分公司,河南 洛陽 471012)

        循環(huán)流化床鍋爐一般采用爐內(nèi)噴石灰石粉脫硫。粒徑適當(dāng)?shù)氖沂酆土己玫腻仩t燃燒工況對保持高效的脫硫效率,提高鍋爐經(jīng)濟運行至關(guān)重要。本文對洛陽石化循環(huán)流化床鍋爐進行研究,通過分析石灰石粉性質(zhì)、工藝燃料結(jié)構(gòu)及實際SO2排放量,提出控制石灰石粒徑、完善監(jiān)督檢測措施、提高設(shè)備運行穩(wěn)定性及優(yōu)化運行等降低石灰石消耗措施,降低成本,提高經(jīng)濟效益。

        循環(huán)流化床鍋爐;脫硫;石灰石;消耗

        循環(huán)流化床(CFB)鍋爐由于具有燃料適應(yīng)性廣,爐內(nèi)噴石灰石控制SO2成本低、NOx排放低等優(yōu)點,近年來發(fā)展迅速,是目前應(yīng)用范圍很廣的清潔燃燒爐型,在我國已大面積推廣。受石灰石性質(zhì)及鍋爐運行工況影響,石灰石的消耗量較大[1-5]。洛陽石化鍋爐車間3#CFB鍋爐裝置2014年2月份脫硫劑(石灰石)消耗10 480 t,單月消耗突破10 000 t,消耗量比理論多消耗2 925 t,影響鍋爐運行經(jīng)濟性。

        1 洛陽石化CFB鍋爐概述

        洛陽石化循環(huán)流化床鍋爐為洛陽分公司油品質(zhì)量升級改造項目配套工程,2009年11月建成投用,脫硫系統(tǒng)隨鍋爐同步建設(shè),采用爐內(nèi)噴鈣方式。CFB鍋爐設(shè)計負(fù)荷310 t/h,為單爐膛、單汽包、無中間再熱、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、雙高溫絕熱旋風(fēng)分離器、非機械式返料U閥、高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐設(shè)計燃料為100%石油焦,啟動燃燒器燃用重油。

        脫硫工藝流程采用向鍋爐內(nèi)噴入0~1 mm的石灰石粉對煙氣進行脫硫。石灰石由惠康脫硫劑廠生產(chǎn),氣體為輸送至石灰石中間倉,再由中間倉輸送至爐前倉。石灰石通過12個中位風(fēng)噴嘴進入爐膛燃燒區(qū),在840~900 ℃條件下受熱分解生成CaO和CO2,CaO與爐膛內(nèi)的SO2以及O2反應(yīng)生成CaSO4,完成爐內(nèi)脫硫過程,實現(xiàn)清潔燃燒。石灰石粉添加量是通過煙氣在線檢測的SO2含量和進入爐膛的燃料量來控制,由注料泵通過變頻調(diào)速電機調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)給料閥刮板速度來調(diào)節(jié)。

        2 石灰石消耗量較大的原因分析

        2.1石灰石性質(zhì)參數(shù)的影響

        2.1.1 石灰石粒徑的分布

        石灰石粒徑對爐內(nèi)脫硫反應(yīng)具有重大的、甚至是決定性的影響,石灰石的粒徑過粗或者過細(xì)都會影響石灰石的利用效率。循環(huán)流化床脫硫的石灰石平均粒徑一般控制在0.1~0.5 mm。石灰石粒度大時其反應(yīng)表面積小,使鈣的利用率降低;CFB鍋爐的旋風(fēng)分離器只能分離出大于0.075 mm的顆粒(3#CFB爐的旋風(fēng)分離器分離效率為99.9%,可以保證0.1 mm以上的顆粒分離出來),若石灰石粒徑過細(xì),小于0.075 mm的石灰石顆粒逃逸到尾部煙道,不能再利用,降低了石灰石的利用率,故石灰石的粒徑分布應(yīng)嚴(yán)格控制。

        表1是石灰石粒徑實際值與設(shè)計值的對比。

        表1 石灰石粒徑對比

        從表1可以看出,現(xiàn)3#CFB爐石灰石粒徑與設(shè)計要求的偏離較大,過細(xì)、過粗顆粒所占比例較大,小于0.11 mm的占30.2%,比設(shè)計值大4.8%,造成其在爐膛內(nèi)停留時間短,沒有被旋風(fēng)分離器分離下來,大量未完全反應(yīng)的石灰石隨煙氣逃逸至尾部煙道,造成石灰石消耗量大幅的增大;另外,石灰石粒徑≥0.7 mm,所占比例為10.26%,石灰石粒徑過大時其反應(yīng)表面積小,降低鈣的利用率,未完全反應(yīng)隨底渣排出,造成石灰石消耗的增加。石灰石實際粒徑超設(shè)計粒徑比例為15.06%,石灰石實際消耗量增加1 578 t。

        表2 3#CFB爐飛灰底渣成分分析 %

        2.1.2 石灰石純度影響

        石灰石設(shè)計要求的成分為:碳酸鈣,92.6%;碳酸鎂,2.5%;水分,<0.5%;惰性物質(zhì),5%;石灰石反應(yīng)系數(shù),2.0。

        惠康脫硫劑石灰石碳酸鈣含量為92%左右(抽查),而2012年底鍋爐熱效率測試時石灰石分析碳酸鈣有效成分為82.48%,2013年底青島煉化對我單位石灰石化驗分析碳酸鈣有效成分為89.15%,均低于脫硫劑廠化驗數(shù)據(jù)。

        石灰石的純度降低也是造成石灰石消耗量增加的因素,若按照石灰石碳酸鈣有效成分89.15%計算,因有效成分偏差造成的石灰石消耗量增加390 t。因石灰石性質(zhì)原因造成的石灰石消耗量增加了1 968 t。

        2.2工藝、燃料結(jié)構(gòu)調(diào)整

        為了優(yōu)化電站燃煤結(jié)構(gòu),降低鍋爐燃煤成本,提高效益,動力部積極推進落實3#CFB爐摻燒劣質(zhì)煤運行工作和多摻燒進口彈丸焦的燃料結(jié)構(gòu)調(diào)整工作,從節(jié)約燃料運行成本上取得了可觀的經(jīng)濟效益。在2013年10月25日開始摻燒高硫煤,截止到2014年2月份,目前摻燒高硫煤共計22 748 t。但是摻燒高硫煤和硫含量高的彈丸焦后,3#CFB爐煙氣SO2產(chǎn)生量明顯增大,3#CFB爐的熱效率也有一定的降低,造成石灰石脫硫劑消耗量明顯增大,并且SO2環(huán)保指標(biāo)控制難度也明顯增加。

        另外,根據(jù)生產(chǎn)需要3#CFB爐運行負(fù)荷一直相對較高,正常負(fù)荷保持在280~300 t/h,每月消耗的燃料量偏大,消耗的石灰石量也明顯增加。

        以2014年2月為例,3#CFB爐耗彈丸焦消耗量為14 680.84 t,石油焦量為1 175.16 t,高硫煤量為4 550 t,化驗分析數(shù)值顯示,彈丸焦硫含量4.54%,石油焦硫含量3.81%,高硫煤中硫含量3.75%,可折算出燃料中S含量881.908 t。月消耗石灰石10 480 t,石灰石有效成分按91.2%計(抽查數(shù)據(jù)),全月鈣硫比3.46。燃料中S含量881.908 t,SO2排放量平均值232 mg/Nm3,平均煙氣量按62.4 Nm3/s計算,全月煙氣中排放S38.774 6 t,可計算出爐內(nèi)脫硫效率為95.6%。

        廠家設(shè)計鈣硫比為2.5∶1,SO2排放量以約為2.858 mg/Nm3計算,設(shè)計計算的SO2排放量為273.93 mg/Nm3。本月車間加強SO2排放量調(diào)整控制,制定車間指標(biāo)控制方案,嚴(yán)格要求班組控制石灰石添加量,控制SO2排放量在150~400 mg/Nm3,控制值盡量高限控制。全月實際SO2排放量平均值232 mg/Nm3,但是離設(shè)計值還偏差,繼續(xù)努力總結(jié)經(jīng)驗,嚴(yán)格控制SO2排放值,降低石灰石消耗。按照CFB爐實際鈣硫比,因SO2排放值偏離設(shè)計值造成石灰石多消耗82.84 t。

        床溫對脫硫效率有較大影響,因為爐內(nèi)脫硫反應(yīng)有最佳反應(yīng)溫度,理想反應(yīng)溫度為840~900 ℃。偏離最佳反應(yīng)溫度時,脫硫效率會下降,當(dāng)溫度超過950 ℃不發(fā)生反應(yīng)。目前CFB鍋爐床溫一般運行控制在880~910 ℃,這主要有兩方面原因:一是床溫高,鍋爐燃燒效率高;二是石油焦的揮發(fā)分少,著火溫度高達(dá)600 ℃,燃盡所需溫度較高。床溫運行平均值為881 ℃,基本在石灰石高效利用區(qū)為840~900 ℃。

        目前3#CFB爐根據(jù)生產(chǎn)需要已經(jīng)長周期運行了300多天,爐膛內(nèi)布風(fēng)板及旋分內(nèi)部出現(xiàn)了不同程度的結(jié)焦情況,造成物料流化不良,部分區(qū)域存在有高溫的情況,石灰石與SO2反應(yīng)的效率有所降低,從而也影響了石灰石的消耗量。3#CFB本月燃料中S含量為881.908 t。

        CaCO3+SO2=CaSO3+CO2

        按照設(shè)計Ca∶S為2.5計算,碳酸鈣有效成分按91.2%(脫硫劑廠化驗數(shù)據(jù))計算,碳酸鈣消耗量為7 555 t。

        可得出碳酸鈣理論消耗量7 555 t,比消耗量低2 925 t。

        2.3實際SO2排放量控制平穩(wěn)率低

        2.3.1 入爐石油焦和入爐煤摻比不均勻

        目前,進入3#CFB爐焦倉的入爐燃料由于燃料車間設(shè)備及工藝等多種原因,造成目前焦煤摻比不能達(dá)到工藝生產(chǎn)要求的均勻配比摻燒。3#CFB爐入爐燃料性質(zhì)變化較大,使得鍋爐的運行負(fù)荷、爐膛床溫、鍋爐的蒸汽壓力、主汽溫度以及SO2排放量等參數(shù)變化較大,SO2排放量控制相對困難,也就造成SO2排放量控制平穩(wěn)率相對較低。目前環(huán)保壓力大,環(huán)保要求高,為確保SO2不超標(biāo)排放,在燃料性質(zhì)波動時,為將SO2排放值控制偏低,造成石灰石消耗量增加。

        2.3.2 設(shè)備問題影響

        3#CFB爐石灰石添加系統(tǒng)存在給料不均及輸送管路堵塞現(xiàn)象。由于石灰石粉狀介質(zhì)性質(zhì),常出現(xiàn)給料不均現(xiàn)象,尤其是甲側(cè)給料系統(tǒng)給料波動造成SO2排放量控制相對困難,SO2排放量控制平穩(wěn)率低。為確保環(huán)保指標(biāo)SO2在合格范圍內(nèi),當(dāng)甲側(cè)給料系統(tǒng)運行時,班組控制SO2指標(biāo)相對偏低;石灰石爐前輸送管道存在堵塞現(xiàn)象,為確保環(huán)保參數(shù)合格,一定程度上也造成了石灰石消耗量增大。綜上所述,造成石灰石消耗量偏大的主要原因有:①石灰石粒徑偏離運行工藝設(shè)計要求,造成逃逸的石灰石量偏大。②3#CFB爐連續(xù)運行300多天,運行時間長,負(fù)荷高,消耗燃料相對多。③燃料中的含硫總量高,需要消耗的石灰石量相對較高。④工藝調(diào)整以及設(shè)備運行上還存在很多薄弱環(huán)節(jié),需加強工藝參數(shù)控制和工藝管理,提高經(jīng)濟成本核算管理,完善考核制度,從而降低石灰石使用量。

        3 降低石灰石消耗措施

        ①脫硫劑公司要嚴(yán)格控制石灰石脫硫劑的粒徑,嚴(yán)格控制小于0.1 mm以下及大于0.7 mm的石灰石比例;另外,控制好石灰石的成分,避免石灰石純度降低造成石灰石消耗量增加。②做好石灰石粒徑及石灰石性質(zhì)的監(jiān)管工作。建議,增加專業(yè)的部門對脫硫劑廠石灰石及性質(zhì)分析等進行專業(yè)的監(jiān)督管理,定期將石灰石及底渣、底灰樣送至專業(yè)檢測機構(gòu)進行抽檢,從而更好地保證石灰石的質(zhì)量,降低石灰石的消耗量。③建議脫硫劑廠或分公司化驗車間增上飛灰、底渣CaO/CaCO3的成分分析設(shè)施,來判斷飛灰及底渣中未完全反應(yīng)的石灰石量,根據(jù)化驗結(jié)果調(diào)整鍋爐運行方式,從而更好地調(diào)控石灰石的粒徑及鍋爐的運行參數(shù),減少石灰石的消耗量。④做好燃料結(jié)構(gòu)的調(diào)整工作。在保證燃料成本的同時,科學(xué)地核算石灰石消耗成本及環(huán)保效益,從而達(dá)到最佳的運行燃料結(jié)構(gòu)。⑤繼續(xù)做好入爐焦煤均勻配比工作,保證鍋爐入爐燃料的性質(zhì)平穩(wěn)性、可靠性,保證鍋爐參數(shù)的平穩(wěn)率,避免鍋爐參數(shù)和SO2的大幅波動,造成石灰石用量的增加。⑥加強設(shè)備維護,降低石灰石給料系統(tǒng)故障率。增加石灰石輸送吹堵風(fēng)線,降低石灰石堵管事故,確保系統(tǒng)平穩(wěn)運行。⑦繼續(xù)嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),嚴(yán)格控制爐膛溫度在840~900 ℃范圍內(nèi),保證石灰石反應(yīng)效率。加強考核,提高獎懲力度,嚴(yán)格控制SO2指標(biāo)在150~400 mg/Nm3,在環(huán)保指標(biāo)合格的范圍內(nèi),盡量減少石灰石添加量。

        4 結(jié)論

        通過對CFB鍋爐石灰石粒徑參數(shù)進行調(diào)整,加強鍋爐運行調(diào)整,制訂系列措施并實施。在環(huán)保生產(chǎn)的前提下,石灰石消耗降低2 000余噸,降低了化劑消耗,提高鍋爐機組經(jīng)濟運行水平。

        2014-04-07

        王鵬舉(1986-),男,助理工程師,從事CFB鍋爐工藝管理工作,電話:18739068329。

        TQ028

        B

        1003-3467(2014)09-0035-03

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