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        直流電磁制動(dòng)器制動(dòng)延遲故障研究

        2014-08-30 05:53:20,
        防爆電機(jī) 2014年3期
        關(guān)鍵詞:剩磁斷電吸力

        ,

        (1駐哈爾濱地區(qū)軍事代表室,黑龍江哈爾濱 150066;2哈爾濱東安機(jī)電制造有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150066)

        0 引言

        直流電磁制動(dòng)器中的線圈與直流電機(jī)電樞串聯(lián),實(shí)現(xiàn)的功能是:電機(jī)通電時(shí)制動(dòng)器吸合,電機(jī)旋轉(zhuǎn);電機(jī)斷電時(shí)制動(dòng)器釋放,對(duì)電機(jī)軸制動(dòng),電機(jī)立即停車。

        在配套主機(jī)電動(dòng)機(jī)制動(dòng)時(shí)出現(xiàn)制動(dòng)延遲故障。兩臺(tái)外場(chǎng)故障機(jī)返廠檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)首次通電、斷電,制動(dòng)器工作正常,釋放電流0.15A。電機(jī)通、斷電10次后,制動(dòng)延遲,輸出軸不能立即制動(dòng),釋放電流為0(斷電釋放)。為此進(jìn)行了故障分析、試驗(yàn)驗(yàn)證、外場(chǎng)排除故障等工作。

        1 制動(dòng)器工作原理分析

        將故障電機(jī)分解,確定制動(dòng)延遲故障點(diǎn)是:制動(dòng)盤不釋放,不能與止動(dòng)盤摩擦而使電機(jī)軸制動(dòng),電機(jī)制動(dòng)延遲具體狀態(tài)見(jiàn)圖1。

        圖1 故障樣機(jī)制動(dòng)盤未釋放狀態(tài)照片

        該電動(dòng)機(jī)輸入電壓27V DC,屬于重復(fù)短時(shí)工作制。串聯(lián)的制動(dòng)器為直流拍合式電磁制動(dòng)器,工作原理如圖2所示;結(jié)構(gòu)組成、與電機(jī)位置關(guān)系如圖3。

        圖2 制動(dòng)器工作原理圖

        因直流電磁鐵為恒磁動(dòng)勢(shì),電磁吸力F與吸合氣隙δ的平方成反比,制動(dòng)器對(duì)制動(dòng)盤產(chǎn)生的電磁吸力計(jì)算公式如下

        (1)

        式中,I—線圈吸合電流, A;W—線圈匝數(shù);r—鐵心半徑,cm ;δ—吸合氣隙長(zhǎng)度,cm;h—線圈高度,cm;b—鐵心邊緣到磁軛內(nèi)壁的距離,cm;l—鐵心伸入線圈部分的長(zhǎng)度,cm。

        圖3 制動(dòng)器結(jié)構(gòu)圖

        2 制動(dòng)器工作狀態(tài)及故障分析

        制動(dòng)器工作狀態(tài)包括通電工作時(shí)的吸合狀態(tài)和斷電時(shí)的釋放狀態(tài),此次故障出現(xiàn)在斷電釋放狀態(tài)。

        通電吸合狀態(tài):電動(dòng)機(jī)通電工作時(shí),制動(dòng)器線圈產(chǎn)生的電磁吸力克服彈簧力,將制動(dòng)盤拉向與磁軛端面吸合,制動(dòng)盤與止動(dòng)盤脫離接觸,從而止動(dòng)盤和電樞可以自由轉(zhuǎn)動(dòng),電樞在電磁轉(zhuǎn)矩的驅(qū)動(dòng)下旋轉(zhuǎn)。此時(shí)制動(dòng)器的主要參數(shù)為:電機(jī)起動(dòng)電流、制動(dòng)器吸合電流、吸合氣隙、制動(dòng)線圈匝數(shù)。

        制動(dòng)器斷電釋放狀態(tài):制動(dòng)器線圈斷電瞬間,線圈內(nèi)電流迅速減小,彈簧彈力克服制動(dòng)盤所受到的電磁吸力,推動(dòng)制動(dòng)盤復(fù)位與止動(dòng)盤重新接合,實(shí)現(xiàn)制動(dòng)。制動(dòng)盤所受電磁吸力由兩部分組成:(1)電流在線圈內(nèi)產(chǎn)生的電磁吸力;(2)因磁軛為軟磁材料,其充磁后鐵磁材料內(nèi)保留有剩磁,由此剩磁產(chǎn)生的電磁吸力。如果彈簧力不能克服剩余電磁吸力,制動(dòng)盤不能與磁軛脫離復(fù)位,即出現(xiàn)制動(dòng)失效的故障。

        從故障樣機(jī)的故障測(cè)試可知,故障出現(xiàn)時(shí),釋放電流為0。此時(shí),制動(dòng)盤所受到的吸力應(yīng)為剩磁所產(chǎn)生的吸力。此時(shí)制動(dòng)器與磁軛之間的吸合氣隙δ成為影響電磁吸力大小的關(guān)鍵因素。如δ因制動(dòng)盤粗糙度、平面度提高而變小,將使磁軛與制動(dòng)盤之間主要存在的剩余電磁吸力變大。

        此時(shí)制動(dòng)器的主要參數(shù)為:制動(dòng)器釋放電流、吸合氣隙、剩磁Br。通過(guò)上述分析可知:通過(guò)增加δ,可降低剩磁對(duì)制動(dòng)盤產(chǎn)生的電磁吸力。

        3 解決措施

        故障的解決需充分考慮在制品、可返廠的交付產(chǎn)品、無(wú)法返廠的交付產(chǎn)品。對(duì)于可返修的在制品及可返廠返修的交付產(chǎn)品,采用增加氣隙的方法排除故障;對(duì)于已交付主機(jī)并已裝配于飛機(jī)上,無(wú)法拆卸返廠的產(chǎn)品,采取篩選排除法剔除故障機(jī)。詳細(xì)解決措施如下。

        (1)在制品及可返廠已交付產(chǎn)品

        為使電機(jī)斷電后立即釋放,即電流為0時(shí)保證立即釋放,應(yīng)降低剩磁對(duì)制動(dòng)盤的電磁吸力,當(dāng)剩磁吸力一定時(shí),制動(dòng)盤所受到的吸力中,保證線圈產(chǎn)生的電磁吸力逐漸減小至一定值時(shí),彈簧立即釋放。此時(shí)的電流值即制動(dòng)器釋放電流,應(yīng)控制在0.2~0.45A。

        為保證釋放電流、增加制動(dòng)盤與磁軛間的吸合氣隙,經(jīng)過(guò)幾個(gè)方案的對(duì)比、論證,最終選定制動(dòng)盤吸合表面鍍鉻方案,對(duì)制動(dòng)器進(jìn)行改進(jìn)。經(jīng)計(jì)算,吸合氣隙10~14μm、彈簧彈力37.5±1.8N時(shí),可保證制動(dòng)器釋放電流為0.2~0.45A。并同時(shí)保證了制動(dòng)器制動(dòng)時(shí)間及制動(dòng)力矩要求,綜合保證電機(jī)的所有功能及性能參數(shù)。

        (2)無(wú)法返廠的已交付產(chǎn)品

        因工作電流、彈簧彈力等參數(shù)的不同,不是每臺(tái)電機(jī)都出現(xiàn)制動(dòng)盤不釋放的故障。經(jīng)外場(chǎng)排查,如電機(jī)存在彈簧無(wú)法復(fù)位、制動(dòng)盤無(wú)法與磁軛脫離進(jìn)行制動(dòng)的故障,則電機(jī)必須拆下返廠,否則監(jiān)視使用。

        電機(jī)制動(dòng)器線圈與電樞繞組、激磁繞組串聯(lián),且兩個(gè)激磁繞組分別控制電機(jī)的正、反向旋轉(zhuǎn),因此電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向不同時(shí),對(duì)于制動(dòng)器線圈來(lái)說(shuō)電流方向相同。當(dāng)電機(jī)在通電、斷電過(guò)程中,制動(dòng)器中電流逐漸升高、降低,當(dāng)磁場(chǎng)按圖4中HS→O→HD→-HS→O→HD′→HS次序變化,相應(yīng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B則沿閉合曲線SRDS′R′D′S變化,此閉合曲線稱為磁滯回線。所以,當(dāng)制動(dòng)器磁軛、制動(dòng)盤處于交變磁場(chǎng)中時(shí),將沿磁滯回線反復(fù)被磁化→去磁→反向磁化→反向去磁。此過(guò)程中的磁滯損耗,與磁滯回線所圍面積成正比。

        圖4 10#起始磁化曲線和磁帶回線

        圖5 10#的一簇磁帶回線

        圖6 μ與H關(guān)系曲線

        磁軛、制動(dòng)盤經(jīng)反復(fù)充磁使磁場(chǎng)強(qiáng)度升高到飽合值時(shí),電機(jī)斷電后,此時(shí)剩磁對(duì)制動(dòng)盤吸力最大。根據(jù)其具體尺寸及試驗(yàn)室測(cè)量結(jié)果、故障樣機(jī)故障再現(xiàn)情況,制定了每臺(tái)電機(jī)的外場(chǎng)故障排查方案:1min內(nèi)電機(jī)正向旋轉(zhuǎn),通、斷電5次;反向旋轉(zhuǎn),通、斷電5次。如此連續(xù)進(jìn)行1min后檢查電機(jī)制動(dòng)性能。上述為一個(gè)循環(huán)。性能測(cè)試合格后,間隔30min再重復(fù)上述工作,如此共進(jìn)行三個(gè)循環(huán)。

        4 改進(jìn)措施驗(yàn)證

        將上述改進(jìn)方案貫徹至返修故障樣機(jī)中,故障排除。將排查方案貫徹到返廠故障樣機(jī)(未返修)中,故障再現(xiàn);對(duì)返廠返修的電機(jī)進(jìn)行故障排查,個(gè)別未返修的產(chǎn)品故障再現(xiàn);對(duì)外場(chǎng)電機(jī)進(jìn)行機(jī)上故障排查,共排查出4臺(tái)產(chǎn)品。目前一切正常,故障未再現(xiàn),證明排查方案可行。

        5 結(jié)語(yǔ)

        (1)制動(dòng)盤吸合表面鍍鉻,增加制動(dòng)器斷電釋放狀態(tài)的氣隙,可以有效降低磁軛剩磁對(duì)制動(dòng)盤的影響。采用工程中易于實(shí)現(xiàn)的方法,消除了故障。(2)采用控制制動(dòng)器釋放電流的方法,綜合考慮了制動(dòng)器中,彈簧、線圈匝數(shù)、電流、吸合面氣隙等參數(shù)的互相制約關(guān)系,檢查了制動(dòng)器的整體性能。(3)制動(dòng)延遲故障分析準(zhǔn)確,改進(jìn)措施合理、有效,應(yīng)用至批產(chǎn)、返修產(chǎn)品后可解決制動(dòng)延遲故障,所有技術(shù)參數(shù)符合技術(shù)要求,無(wú)任何遺留問(wèn)題。(4)外場(chǎng)排查方案合理可行,起到了降低故障率,保證飛行安全的目的。

        [1] 湯蘊(yùn)璆,史乃 .電動(dòng)機(jī)學(xué).機(jī)械工業(yè)出版社,1999.5.

        [2] R.波爾.軟磁材料.冶金工業(yè)出版社,1985.

        [3] 王士和.自動(dòng)電磁裝置.機(jī)械工業(yè)出版社,1985.

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