(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154109)
中海石油華鶴煤化公司以煤為原料年產(chǎn)300 kt合成氨,520 kt大顆粒尿素。全廠工藝使用的大型透平壓縮機共四臺,分別是空壓機、二氧化碳壓縮機、氨氣壓縮機、合成氣壓縮機。作為連續(xù)生產(chǎn)裝置,大型機組是關(guān)鍵設(shè)備,是屬全廠核心地位的設(shè)備,造價較高,附屬設(shè)備多,控制保護系統(tǒng)復(fù)雜。一旦出現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)鎖或機組跳車,將造成裝置停產(chǎn),出現(xiàn)故障后恢復(fù)較困難且恢復(fù)時間長。現(xiàn)結(jié)合透平壓縮機的運行情況,對我公司大型機組試車和運行中存在的問題進行分析,為今后的生產(chǎn)提供借鑒和幫助。
機組調(diào)速系統(tǒng)基本控制原理如圖1所示。PEAK150設(shè)為定轉(zhuǎn)速方式運行,兩個電磁式傳感器(以下簡稱MPU)將檢測到的轉(zhuǎn)速頻率信號送入PEAK150,經(jīng)過頻率/電壓轉(zhuǎn)換后,由高選器(HSS)進行高選,高選后的信號參加PID調(diào)節(jié),根據(jù)不同的設(shè)定采用不同的升速曲線對轉(zhuǎn)速的輸出進行控制。PEAK150的輸出電流信號經(jīng)過電液轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的脈動油壓(二次油壓)信號,通過二次油壓的改變控制調(diào)速汽門錯油門及油動機行程,油動機行程對應(yīng)調(diào)速汽門的開度,從而控制進入汽輪機的新蒸汽流量,達到控制轉(zhuǎn)速的目的。該機組的負荷采用轉(zhuǎn)速和防喘振閥門共同調(diào)整。當(dāng)需要增加負荷時,操作升速鍵(RAISE),PEAK150的輸出電信號增加,二次油壓升高,調(diào)門開度相應(yīng)開大,蒸汽流量增大,轉(zhuǎn)速升高;當(dāng)減小負荷時,操作降速鍵(LOWER) ,PEAK150的輸出電信號減小,二次油壓降低,調(diào)門開度相應(yīng)關(guān)小,蒸汽流量減少,轉(zhuǎn)速降低,從而達到控制汽輪機轉(zhuǎn)速的目的。
汽輪機額定轉(zhuǎn)數(shù)5 150 r/min,正常工作轉(zhuǎn)數(shù)范圍4 200~5 408 r/min。使用初期轉(zhuǎn)數(shù)非常穩(wěn)定,偶爾波動幅度是±5 r/min。但是正常穩(wěn)定運行一個月后,2013年6月1日汽輪機轉(zhuǎn)數(shù)大幅波動,最大幅度達到±200 r/min,離心式壓縮機排氣壓力隨之波動,給化工生產(chǎn)帶來極大不穩(wěn)定因素。停車后車間多次對調(diào)速系統(tǒng)重要元件電液轉(zhuǎn)換器進行火油清洗,但效果不理想,甚至一次開車中無法正常升速。裝置已經(jīng)不能維持原負荷正常生產(chǎn),為此公司決定聯(lián)系汽輪機生產(chǎn)廠家——杭汽,檢修汽輪機。
影響轉(zhuǎn)數(shù)波動的外因有蒸汽壓力、蒸汽溫度、離心式壓縮機負荷。內(nèi)因有PEAK150輸出控制電液轉(zhuǎn)換器的電流、二次油壓信號、電液轉(zhuǎn)換器和錯油門等。
圖1 調(diào)速系統(tǒng)控制原理圖
1.3.1外部因素
當(dāng)蒸汽壓力或者溫度突然升高或下降時,由于閥門開度不變,進入調(diào)速氣閥的蒸汽熱值發(fā)生變化,會影響轉(zhuǎn)速。同樣,當(dāng)離心式壓縮機負荷突然改變時,由于影響到汽輪機的出力,也會對轉(zhuǎn)速造成很大的影響。于是協(xié)調(diào)鍋爐車間穩(wěn)定蒸汽壓力和溫度,以及協(xié)調(diào)前后車間穩(wěn)定離心式壓縮機進口和出口壓力。發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)數(shù)大幅度波動情況仍然存在,因此排除外因的影響。
1.3.2內(nèi)部因素
PEAK150輸出的控制電液轉(zhuǎn)換器電流、二次油壓信號,調(diào)節(jié)油的油質(zhì),電液轉(zhuǎn)換器和錯油門等對轉(zhuǎn)數(shù)都有影響。
(1)對PEAK150輸出控制電液轉(zhuǎn)換器接線進行了全面的檢查。檢查整個回路接線是否有松動,PEAK150的輸出電流是否正常。經(jīng)過檢查確定PEAK150工作比較穩(wěn)定和正常,因此排除了儀表故障對轉(zhuǎn)數(shù)的影響。
(2)測試二次油壓信號范圍是否在0.15~0.45 MPa過程中,發(fā)現(xiàn)在0.41~0.45 MPa間瞬時劃過,無線性。因此決定改變對應(yīng)范圍,在0.10~0.40 MPa。說明二次油壓信號異常是導(dǎo)致汽輪機轉(zhuǎn)數(shù)波動的原因之一。
隨后廠家人員拆開錯油門取出滑閥,發(fā)現(xiàn)三個甩油孔有一個堵塞,最后用軟鐵絲透通,再用干凈氣體將內(nèi)部雜質(zhì)吹除后清洗回裝。油路系統(tǒng)開車前油洗效果較差,導(dǎo)致雜質(zhì)進入汽輪機調(diào)速系統(tǒng)(電液轉(zhuǎn)換器、錯油門)。而電液轉(zhuǎn)換器油孔和錯油門滑閥甩油孔非常細小,大于5 μm的雜質(zhì)就會堵塞油孔。說明錯油門滑閥甩油孔堵塞是導(dǎo)致汽輪機轉(zhuǎn)數(shù)波動的原因之一。
冷凝系統(tǒng)包括凝汽器(熱井)、冷凝水泵、冷凝水泵出口調(diào)節(jié)閥。熱井液位由進、回水調(diào)節(jié)閥共同控制,冷凝水泵功率和出口壓力不變。汽輪機使用初期熱井液位非常穩(wěn)定,偶爾波動幅度是±1%,即便是調(diào)整汽輪機轉(zhuǎn)數(shù),進、回水閥門共同調(diào)整,熱井液位始終穩(wěn)定在設(shè)定值45%。
熱井液位正常穩(wěn)定持續(xù)一段時期后,在并未調(diào)整汽輪機負荷的情況下,從2013年5月5日早8:00起熱井液位出現(xiàn)大幅度波動,最大幅度達到±25%,以至于液位達到75%,聯(lián)鎖動作,備用冷凝水泵自啟動。這種情況嚴重影響了機組正常運轉(zhuǎn),必須及時查明原因并處理。
影響熱井液位波動的原因有冷凝水泵機械故障,冷凝水泵出口調(diào)節(jié)閥故障,冷凝液管網(wǎng)壓力過高或不暢通,熱井液位計故障。
(1)聯(lián)系維修鉗工、電工、操作工聯(lián)合對冷凝水泵及電機軸承溫度、震動、運行情況進行檢查,確認運行正常,排除了冷凝水泵機械故障影響熱井液位。
(2)對冷凝水泵出口調(diào)節(jié)閥氣源、閥位開關(guān)情況進行檢查,確認正常,排除了冷凝水泵出口調(diào)節(jié)閥故障影響熱井液位。
(3)聯(lián)系調(diào)度檢查冷凝液管網(wǎng)管路是否暢通,閥門開度是否到達要求,出水量是否正常。確認運行正常,排除了冷凝液管網(wǎng)壓力過高或不暢通影響熱井液位。
(4)對液位變送器進行檢查。本熱井設(shè)置兩個液位計,磁翻板液位計和玻璃板液位計,熱井液位測定由磁翻板液位計傳輸信號至主控室,正常情況下玻璃板液位計顯示水位應(yīng)該和磁翻板液位計顯示一致。但是巡檢人員到達現(xiàn)場對比兩個液位計,發(fā)現(xiàn)玻璃板液位計液位持續(xù)下降,磁翻板液位計劇烈波動。因此造成液位劇烈波動的根本原因是磁翻板液位計失靈,而當(dāng)備用冷凝水泵自啟動后水位迅速下降,玻璃板液位計顯示的才是真實的熱井液位。
由于疏水系統(tǒng)屬于負壓區(qū),若磁翻板液位計法蘭密封面存在泄漏,空氣會吸入,會影響磁翻板液位計的浮子正常位置,造成液位計顯示波動,熱井液位隨之波動,而一旦法蘭面密封效果不好又不容易發(fā)現(xiàn)。知道了問題的原因,立即停掉備用運行的冷凝水泵,進、回水液位改為手動控制;對液位計法蘭面進行緊固,并涂抹黃油密封,直至10:00液位穩(wěn)定正常。
本次對汽輪機調(diào)速系統(tǒng)和冷凝系統(tǒng)消缺優(yōu)化后,壓縮機可以滿負荷運行,汽輪機運行轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定。通過上述介紹我們知道,一個小小的雜質(zhì)就會造成轉(zhuǎn)數(shù)的波動,一個法蘭面泄漏就會引起液位的波動?;どa(chǎn)的特殊性要求我們防微杜漸,細節(jié)決定成敗。另外,密切結(jié)合現(xiàn)場實際,多方面、多專業(yè)、多角度考慮問題,只有多增進學(xué)科間的融合才能更好地解決各種故障和難題。