摘要:純拉伸機(jī)列生產(chǎn)成品停機(jī)時(shí)存在鋁帶材表面堿液痕現(xiàn)象,嚴(yán)重影響帶材的表面質(zhì)量,缺陷的鋁帶材總體長(zhǎng)度約為20m,由于卷取機(jī)至清洗段間的帶材長(zhǎng)度約100m,因此純拉伸生產(chǎn)的成品約120m的長(zhǎng)度客戶無(wú)法使用。為解決純拉伸帶材堿液痕的問(wèn)題,擬對(duì)清洗段堿液管路及電氣控制方式進(jìn)行技術(shù)改造,使堿液痕問(wèn)題得到明顯改善。
關(guān)鍵詞:純拉伸卷材內(nèi)圈;堿液痕;純拉伸
中圖分類號(hào):TU723?;?;?;?;文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?;?;?;?;文章編號(hào):1009-2374(2014)18-0059-03
純拉伸機(jī)列由德國(guó)BWG公司制造,配備了堿液清洗裝置可以保證帶材表面的灰度值達(dá)到一級(jí)水平,主要用于生產(chǎn)高精度CTP帶材。本文簡(jiǎn)要說(shuō)明純拉伸清洗裝置的設(shè)備結(jié)構(gòu)及工作原理,主要分析該裝置在清洗時(shí)造成帶材表面堿液痕缺陷的原因,以及我們?cè)谏a(chǎn)調(diào)試過(guò)程中實(shí)施的一系列旨在消除堿液痕缺陷的技術(shù)改進(jìn)和實(shí)施效果。
1堿液痕產(chǎn)生的原因
帶材在停機(jī)過(guò)程中,堿液清洗段內(nèi)的鋁帶材表面殘留有堿液,當(dāng)堿液附著在鋁帶材表面超過(guò)3分鐘左右,對(duì)帶材表面產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象,即所謂的堿液痕;
在堿液漂洗箱內(nèi)的帶材長(zhǎng)度計(jì)算為:(2848+3260)×3=18325mm,加上包角處的缺陷帶材,總長(zhǎng)度約20m。
2清洗設(shè)備描述
整個(gè)清洗段共4個(gè)水箱(A、B、C、D四個(gè)水箱)。其中,A水箱為堿液+去離子水混合液,水箱的體積為12m3,水溫達(dá)62℃,與該水箱連接共有5個(gè)泵,其中3個(gè)泵為帶材清洗使用泵(A1、A2、A3),1個(gè)泵為備用泵(A4),1個(gè)泵為加熱使用泵(A5);B、C、D水箱為去離子水,水箱的體積為4m3,D水箱的水溫達(dá)55℃,B、C、D水箱內(nèi)去離子水的清潔度依次遞增,3個(gè)水箱共用4個(gè)泵參與控制,每個(gè)水箱分別單獨(dú)連接1個(gè)泵,最后一臺(tái)為備用泵(C2)。
A水箱的補(bǔ)水有3個(gè)方式:
方式一:直接由去離子水的總管補(bǔ)充DN60。
方式二:從B水箱的抽水泵引出一路管徑為DN32的補(bǔ)水管補(bǔ)充。
方式三:從B水箱抽水泵打出的去離子水,經(jīng)旁通管DN50,對(duì)堿液清洗段的末端帶材進(jìn)行最后一段的沖洗,以減少堿液由于帶材的傳動(dòng)從A水箱帶到B水箱的量,沖洗后的水也是落到A水箱內(nèi)。
在正常的生產(chǎn)過(guò)程中,由于生產(chǎn)工藝上的需求,機(jī)列在開(kāi)機(jī)的過(guò)程中自動(dòng)選擇方式三進(jìn)行補(bǔ)水,補(bǔ)水流量為2.5m3/h。每個(gè)生產(chǎn)成品卷的總長(zhǎng)度按9000m計(jì)算,機(jī)列正常生產(chǎn)的最大速度為300m/min,故每生產(chǎn)一個(gè)卷所需要的時(shí)間為30min,往A水箱補(bǔ)充的水量為1.25m3。在不改變補(bǔ)水量的情況下,將方式三的補(bǔ)水流量減低到0.8m3/h,即30min的補(bǔ)水總量為0.4m3,其余的0.85m3的水通過(guò)改造后的管路由D水箱的備用泵打到A水箱上端堿液清洗段的噴桿梁,對(duì)附著在帶材表面的堿液進(jìn)行沖洗。通過(guò)這種控制方式,可以做到不改變A水箱內(nèi)的堿液濃度的情況下,使帶材表面的堿液痕問(wèn)題得到明顯改善。
3管道及噴嘴的改造
帶材在停機(jī)的過(guò)程中,由于A堿液清洗段內(nèi)的堿液噴射梁殘留有堿液,會(huì)持續(xù)以滴狀滴在帶材表面,故用去離子水來(lái)替代堿液噴射梁內(nèi)的堿液,既能解決上述問(wèn)題,又能對(duì)帶材表面殘留的堿液進(jìn)行漂洗,具體的管道改造描述如下(詳見(jiàn)附件圖紙)。
利用D水箱的備用口(與備用泵C1相連),在該備用泵的出口引出一路三通管①與A水箱的3根堿液噴射主管道(a1、a2、a3)分別相連。選用D水箱的原因是D水箱的水溫最接近A水箱的水溫,已減少A水箱因水溫過(guò)低而延長(zhǎng)加熱的時(shí)間(A水箱的水溫達(dá)62℃,D水箱的水溫達(dá)55℃)。
在A水箱的3根堿液噴射主管道上分別安裝1個(gè)止回閥,以防止D水箱備用泵抽出的去離子水經(jīng)堿液主管道倒灌入A水箱內(nèi)。
在管道④上分別安裝手動(dòng)蝶閥及止回閥,以防止堿液從管道①倒灌回D水箱;
在管道①上分別安裝電動(dòng)截止閥、手動(dòng)蝶閥及流量測(cè)試儀;
A水箱上共有3個(gè)堿液清洗區(qū),每區(qū)共有24個(gè)噴嘴,12個(gè)噴嘴位于帶材的上表面,易對(duì)帶材表面的堿液痕有影響,故對(duì)此12個(gè)噴嘴出口設(shè)計(jì)安裝氣動(dòng)截止閥(常閉),3區(qū)共安裝了36個(gè)氣動(dòng)截止閥,使堿液在停止噴射后直接關(guān)閉噴嘴,防止殘留的堿液滴在帶材表面產(chǎn)生堿液痕。
圖1
圖2
圖3
4生產(chǎn)工藝控制方面
4.1三區(qū)堿液的先后工作狀態(tài)介紹
當(dāng)帶材線速度小于50m/min時(shí),A3泵啟動(dòng),堿液從a3管進(jìn)入堿液一區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗;當(dāng)帶材線速度小于100m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.27打開(kāi),堿液從a3管進(jìn)入堿液一區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗;當(dāng)帶材線速度小于150m/min時(shí),A2泵啟動(dòng),堿液從a2管進(jìn)入堿液二區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于200m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.26打開(kāi),堿液從a2管進(jìn)入堿液二區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于250m/min時(shí),A1泵啟動(dòng),堿液從a1管進(jìn)入堿液三區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)、二區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于300m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.25打開(kāi),堿液從a1管進(jìn)入堿液三區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)、二區(qū)清洗的狀態(tài)不變。
4.2在電氣控制方面
每區(qū)堿液共增加12個(gè)氣動(dòng)截止閥,通過(guò)3個(gè)電磁閥來(lái)控制,即實(shí)現(xiàn)每個(gè)電磁閥控制4個(gè)氣動(dòng)截止閥。每個(gè)截止閥的動(dòng)作順序與上述介紹的三區(qū)堿液的先后工作狀態(tài)一致。具體控制方式如下:
堿液一區(qū):
電磁閥1:控制堿液一區(qū)斜面頂部2個(gè)噴嘴和立面頂部2個(gè)噴嘴(共4個(gè))的水路通斷。由于啟動(dòng)截止閥為常閉,故要開(kāi)啟該區(qū)4個(gè)噴嘴時(shí)閥門(mén)需要通壓縮空氣(即電磁閥得電)來(lái)開(kāi)啟。閥門(mén)的通斷與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致。
電磁閥2:控制堿液一區(qū)斜面中間和底下的共4個(gè)噴嘴的水路通斷。閥門(mén)的通斷除與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致外(正常運(yùn)行),在自動(dòng)漂洗投入時(shí)與漂洗泵(備用泵)運(yùn)行一致。
電磁閥3:控制堿液一區(qū)立面中間和底下的共4個(gè)噴嘴的水路通斷。閥門(mén)的通斷除與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致外(正常運(yùn)行),在自動(dòng)漂洗投入時(shí)與漂洗泵(備用泵)運(yùn)行一致達(dá)到利用清水沖洗帶材表面的效果。
堿液二區(qū)、堿液三區(qū)的控制方式與堿液一區(qū)一致。
4.3水量的計(jì)算
新增管道的總體積為:
3.14×50×50×10-6×12m3=0.094m3
原堿液管道的總體積為:
3.14×50×50×10-6×3×3m3=0.071m3
故需從D水箱抽往A水箱總的去離子水體積為0.85+0.094+0.071=1.015m3
D水箱的備用泵排量為75m3/h,該泵需啟動(dòng)約50s的時(shí)間才能抽出1.015m3的水。在機(jī)列停止前50s內(nèi),機(jī)列的線速度為30m/min,停止3臺(tái)堿液抽水泵,啟動(dòng)D水箱的備用泵C2,利用D水箱內(nèi)的高溫去離子水對(duì)帶材表面的堿液進(jìn)行沖洗,以防止堿液對(duì)帶材的腐蝕。在50s內(nèi),帶材繼續(xù)前進(jìn)25m,使原在堿液清洗段內(nèi)的20m表面含堿液的帶材徹底沖洗干凈。
5結(jié)語(yǔ)
通過(guò)技改前后的堿液痕對(duì)比可以看出,技改前帶材表面白色的堿液痕已得到明顯的改善。從技改后的產(chǎn)品可以看出,帶材表面有300mm寬腐蝕痕,這是由于張緊的帶材與膠輥形成包角,帶材表面沖洗后含有淡淡堿液的去離子水順著帶材流進(jìn)包角所形成的腐蝕痕跡。通過(guò)本次的技改,純拉伸成品帶材表面的堿液痕得到明顯的改善,使卷取機(jī)至清洗段間的120m成品帶材能夠基本滿足客戶的使用,從而帶來(lái)較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]?;純拉伸清洗段系統(tǒng)示意圖.機(jī)列隨機(jī)資料.
[2]?;機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.
作者簡(jiǎn)介:俞強(qiáng)文(1982—),男,福建福清人,中鋁瑞閩鋁板帶有限公司助理工程師,研究方向:機(jī)械設(shè)備管理與維護(hù)。endprint
摘要:純拉伸機(jī)列生產(chǎn)成品停機(jī)時(shí)存在鋁帶材表面堿液痕現(xiàn)象,嚴(yán)重影響帶材的表面質(zhì)量,缺陷的鋁帶材總體長(zhǎng)度約為20m,由于卷取機(jī)至清洗段間的帶材長(zhǎng)度約100m,因此純拉伸生產(chǎn)的成品約120m的長(zhǎng)度客戶無(wú)法使用。為解決純拉伸帶材堿液痕的問(wèn)題,擬對(duì)清洗段堿液管路及電氣控制方式進(jìn)行技術(shù)改造,使堿液痕問(wèn)題得到明顯改善。
關(guān)鍵詞:純拉伸卷材內(nèi)圈;堿液痕;純拉伸
中圖分類號(hào):TU723?;?;?;?;文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?;?;?;?;文章編號(hào):1009-2374(2014)18-0059-03
純拉伸機(jī)列由德國(guó)BWG公司制造,配備了堿液清洗裝置可以保證帶材表面的灰度值達(dá)到一級(jí)水平,主要用于生產(chǎn)高精度CTP帶材。本文簡(jiǎn)要說(shuō)明純拉伸清洗裝置的設(shè)備結(jié)構(gòu)及工作原理,主要分析該裝置在清洗時(shí)造成帶材表面堿液痕缺陷的原因,以及我們?cè)谏a(chǎn)調(diào)試過(guò)程中實(shí)施的一系列旨在消除堿液痕缺陷的技術(shù)改進(jìn)和實(shí)施效果。
1堿液痕產(chǎn)生的原因
帶材在停機(jī)過(guò)程中,堿液清洗段內(nèi)的鋁帶材表面殘留有堿液,當(dāng)堿液附著在鋁帶材表面超過(guò)3分鐘左右,對(duì)帶材表面產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象,即所謂的堿液痕;
在堿液漂洗箱內(nèi)的帶材長(zhǎng)度計(jì)算為:(2848+3260)×3=18325mm,加上包角處的缺陷帶材,總長(zhǎng)度約20m。
2清洗設(shè)備描述
整個(gè)清洗段共4個(gè)水箱(A、B、C、D四個(gè)水箱)。其中,A水箱為堿液+去離子水混合液,水箱的體積為12m3,水溫達(dá)62℃,與該水箱連接共有5個(gè)泵,其中3個(gè)泵為帶材清洗使用泵(A1、A2、A3),1個(gè)泵為備用泵(A4),1個(gè)泵為加熱使用泵(A5);B、C、D水箱為去離子水,水箱的體積為4m3,D水箱的水溫達(dá)55℃,B、C、D水箱內(nèi)去離子水的清潔度依次遞增,3個(gè)水箱共用4個(gè)泵參與控制,每個(gè)水箱分別單獨(dú)連接1個(gè)泵,最后一臺(tái)為備用泵(C2)。
A水箱的補(bǔ)水有3個(gè)方式:
方式一:直接由去離子水的總管補(bǔ)充DN60。
方式二:從B水箱的抽水泵引出一路管徑為DN32的補(bǔ)水管補(bǔ)充。
方式三:從B水箱抽水泵打出的去離子水,經(jīng)旁通管DN50,對(duì)堿液清洗段的末端帶材進(jìn)行最后一段的沖洗,以減少堿液由于帶材的傳動(dòng)從A水箱帶到B水箱的量,沖洗后的水也是落到A水箱內(nèi)。
在正常的生產(chǎn)過(guò)程中,由于生產(chǎn)工藝上的需求,機(jī)列在開(kāi)機(jī)的過(guò)程中自動(dòng)選擇方式三進(jìn)行補(bǔ)水,補(bǔ)水流量為2.5m3/h。每個(gè)生產(chǎn)成品卷的總長(zhǎng)度按9000m計(jì)算,機(jī)列正常生產(chǎn)的最大速度為300m/min,故每生產(chǎn)一個(gè)卷所需要的時(shí)間為30min,往A水箱補(bǔ)充的水量為1.25m3。在不改變補(bǔ)水量的情況下,將方式三的補(bǔ)水流量減低到0.8m3/h,即30min的補(bǔ)水總量為0.4m3,其余的0.85m3的水通過(guò)改造后的管路由D水箱的備用泵打到A水箱上端堿液清洗段的噴桿梁,對(duì)附著在帶材表面的堿液進(jìn)行沖洗。通過(guò)這種控制方式,可以做到不改變A水箱內(nèi)的堿液濃度的情況下,使帶材表面的堿液痕問(wèn)題得到明顯改善。
3管道及噴嘴的改造
帶材在停機(jī)的過(guò)程中,由于A堿液清洗段內(nèi)的堿液噴射梁殘留有堿液,會(huì)持續(xù)以滴狀滴在帶材表面,故用去離子水來(lái)替代堿液噴射梁內(nèi)的堿液,既能解決上述問(wèn)題,又能對(duì)帶材表面殘留的堿液進(jìn)行漂洗,具體的管道改造描述如下(詳見(jiàn)附件圖紙)。
利用D水箱的備用口(與備用泵C1相連),在該備用泵的出口引出一路三通管①與A水箱的3根堿液噴射主管道(a1、a2、a3)分別相連。選用D水箱的原因是D水箱的水溫最接近A水箱的水溫,已減少A水箱因水溫過(guò)低而延長(zhǎng)加熱的時(shí)間(A水箱的水溫達(dá)62℃,D水箱的水溫達(dá)55℃)。
在A水箱的3根堿液噴射主管道上分別安裝1個(gè)止回閥,以防止D水箱備用泵抽出的去離子水經(jīng)堿液主管道倒灌入A水箱內(nèi)。
在管道④上分別安裝手動(dòng)蝶閥及止回閥,以防止堿液從管道①倒灌回D水箱;
在管道①上分別安裝電動(dòng)截止閥、手動(dòng)蝶閥及流量測(cè)試儀;
A水箱上共有3個(gè)堿液清洗區(qū),每區(qū)共有24個(gè)噴嘴,12個(gè)噴嘴位于帶材的上表面,易對(duì)帶材表面的堿液痕有影響,故對(duì)此12個(gè)噴嘴出口設(shè)計(jì)安裝氣動(dòng)截止閥(常閉),3區(qū)共安裝了36個(gè)氣動(dòng)截止閥,使堿液在停止噴射后直接關(guān)閉噴嘴,防止殘留的堿液滴在帶材表面產(chǎn)生堿液痕。
圖1
圖2
圖3
4生產(chǎn)工藝控制方面
4.1三區(qū)堿液的先后工作狀態(tài)介紹
當(dāng)帶材線速度小于50m/min時(shí),A3泵啟動(dòng),堿液從a3管進(jìn)入堿液一區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗;當(dāng)帶材線速度小于100m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.27打開(kāi),堿液從a3管進(jìn)入堿液一區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗;當(dāng)帶材線速度小于150m/min時(shí),A2泵啟動(dòng),堿液從a2管進(jìn)入堿液二區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于200m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.26打開(kāi),堿液從a2管進(jìn)入堿液二區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于250m/min時(shí),A1泵啟動(dòng),堿液從a1管進(jìn)入堿液三區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)、二區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于300m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.25打開(kāi),堿液從a1管進(jìn)入堿液三區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)、二區(qū)清洗的狀態(tài)不變。
4.2在電氣控制方面
每區(qū)堿液共增加12個(gè)氣動(dòng)截止閥,通過(guò)3個(gè)電磁閥來(lái)控制,即實(shí)現(xiàn)每個(gè)電磁閥控制4個(gè)氣動(dòng)截止閥。每個(gè)截止閥的動(dòng)作順序與上述介紹的三區(qū)堿液的先后工作狀態(tài)一致。具體控制方式如下:
堿液一區(qū):
電磁閥1:控制堿液一區(qū)斜面頂部2個(gè)噴嘴和立面頂部2個(gè)噴嘴(共4個(gè))的水路通斷。由于啟動(dòng)截止閥為常閉,故要開(kāi)啟該區(qū)4個(gè)噴嘴時(shí)閥門(mén)需要通壓縮空氣(即電磁閥得電)來(lái)開(kāi)啟。閥門(mén)的通斷與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致。
電磁閥2:控制堿液一區(qū)斜面中間和底下的共4個(gè)噴嘴的水路通斷。閥門(mén)的通斷除與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致外(正常運(yùn)行),在自動(dòng)漂洗投入時(shí)與漂洗泵(備用泵)運(yùn)行一致。
電磁閥3:控制堿液一區(qū)立面中間和底下的共4個(gè)噴嘴的水路通斷。閥門(mén)的通斷除與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致外(正常運(yùn)行),在自動(dòng)漂洗投入時(shí)與漂洗泵(備用泵)運(yùn)行一致達(dá)到利用清水沖洗帶材表面的效果。
堿液二區(qū)、堿液三區(qū)的控制方式與堿液一區(qū)一致。
4.3水量的計(jì)算
新增管道的總體積為:
3.14×50×50×10-6×12m3=0.094m3
原堿液管道的總體積為:
3.14×50×50×10-6×3×3m3=0.071m3
故需從D水箱抽往A水箱總的去離子水體積為0.85+0.094+0.071=1.015m3
D水箱的備用泵排量為75m3/h,該泵需啟動(dòng)約50s的時(shí)間才能抽出1.015m3的水。在機(jī)列停止前50s內(nèi),機(jī)列的線速度為30m/min,停止3臺(tái)堿液抽水泵,啟動(dòng)D水箱的備用泵C2,利用D水箱內(nèi)的高溫去離子水對(duì)帶材表面的堿液進(jìn)行沖洗,以防止堿液對(duì)帶材的腐蝕。在50s內(nèi),帶材繼續(xù)前進(jìn)25m,使原在堿液清洗段內(nèi)的20m表面含堿液的帶材徹底沖洗干凈。
5結(jié)語(yǔ)
通過(guò)技改前后的堿液痕對(duì)比可以看出,技改前帶材表面白色的堿液痕已得到明顯的改善。從技改后的產(chǎn)品可以看出,帶材表面有300mm寬腐蝕痕,這是由于張緊的帶材與膠輥形成包角,帶材表面沖洗后含有淡淡堿液的去離子水順著帶材流進(jìn)包角所形成的腐蝕痕跡。通過(guò)本次的技改,純拉伸成品帶材表面的堿液痕得到明顯的改善,使卷取機(jī)至清洗段間的120m成品帶材能夠基本滿足客戶的使用,從而帶來(lái)較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]?;純拉伸清洗段系統(tǒng)示意圖.機(jī)列隨機(jī)資料.
[2]?;機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.
作者簡(jiǎn)介:俞強(qiáng)文(1982—),男,福建福清人,中鋁瑞閩鋁板帶有限公司助理工程師,研究方向:機(jī)械設(shè)備管理與維護(hù)。endprint
摘要:純拉伸機(jī)列生產(chǎn)成品停機(jī)時(shí)存在鋁帶材表面堿液痕現(xiàn)象,嚴(yán)重影響帶材的表面質(zhì)量,缺陷的鋁帶材總體長(zhǎng)度約為20m,由于卷取機(jī)至清洗段間的帶材長(zhǎng)度約100m,因此純拉伸生產(chǎn)的成品約120m的長(zhǎng)度客戶無(wú)法使用。為解決純拉伸帶材堿液痕的問(wèn)題,擬對(duì)清洗段堿液管路及電氣控制方式進(jìn)行技術(shù)改造,使堿液痕問(wèn)題得到明顯改善。
關(guān)鍵詞:純拉伸卷材內(nèi)圈;堿液痕;純拉伸
中圖分類號(hào):TU723?;?;?;?;文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?;?;?;?;文章編號(hào):1009-2374(2014)18-0059-03
純拉伸機(jī)列由德國(guó)BWG公司制造,配備了堿液清洗裝置可以保證帶材表面的灰度值達(dá)到一級(jí)水平,主要用于生產(chǎn)高精度CTP帶材。本文簡(jiǎn)要說(shuō)明純拉伸清洗裝置的設(shè)備結(jié)構(gòu)及工作原理,主要分析該裝置在清洗時(shí)造成帶材表面堿液痕缺陷的原因,以及我們?cè)谏a(chǎn)調(diào)試過(guò)程中實(shí)施的一系列旨在消除堿液痕缺陷的技術(shù)改進(jìn)和實(shí)施效果。
1堿液痕產(chǎn)生的原因
帶材在停機(jī)過(guò)程中,堿液清洗段內(nèi)的鋁帶材表面殘留有堿液,當(dāng)堿液附著在鋁帶材表面超過(guò)3分鐘左右,對(duì)帶材表面產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象,即所謂的堿液痕;
在堿液漂洗箱內(nèi)的帶材長(zhǎng)度計(jì)算為:(2848+3260)×3=18325mm,加上包角處的缺陷帶材,總長(zhǎng)度約20m。
2清洗設(shè)備描述
整個(gè)清洗段共4個(gè)水箱(A、B、C、D四個(gè)水箱)。其中,A水箱為堿液+去離子水混合液,水箱的體積為12m3,水溫達(dá)62℃,與該水箱連接共有5個(gè)泵,其中3個(gè)泵為帶材清洗使用泵(A1、A2、A3),1個(gè)泵為備用泵(A4),1個(gè)泵為加熱使用泵(A5);B、C、D水箱為去離子水,水箱的體積為4m3,D水箱的水溫達(dá)55℃,B、C、D水箱內(nèi)去離子水的清潔度依次遞增,3個(gè)水箱共用4個(gè)泵參與控制,每個(gè)水箱分別單獨(dú)連接1個(gè)泵,最后一臺(tái)為備用泵(C2)。
A水箱的補(bǔ)水有3個(gè)方式:
方式一:直接由去離子水的總管補(bǔ)充DN60。
方式二:從B水箱的抽水泵引出一路管徑為DN32的補(bǔ)水管補(bǔ)充。
方式三:從B水箱抽水泵打出的去離子水,經(jīng)旁通管DN50,對(duì)堿液清洗段的末端帶材進(jìn)行最后一段的沖洗,以減少堿液由于帶材的傳動(dòng)從A水箱帶到B水箱的量,沖洗后的水也是落到A水箱內(nèi)。
在正常的生產(chǎn)過(guò)程中,由于生產(chǎn)工藝上的需求,機(jī)列在開(kāi)機(jī)的過(guò)程中自動(dòng)選擇方式三進(jìn)行補(bǔ)水,補(bǔ)水流量為2.5m3/h。每個(gè)生產(chǎn)成品卷的總長(zhǎng)度按9000m計(jì)算,機(jī)列正常生產(chǎn)的最大速度為300m/min,故每生產(chǎn)一個(gè)卷所需要的時(shí)間為30min,往A水箱補(bǔ)充的水量為1.25m3。在不改變補(bǔ)水量的情況下,將方式三的補(bǔ)水流量減低到0.8m3/h,即30min的補(bǔ)水總量為0.4m3,其余的0.85m3的水通過(guò)改造后的管路由D水箱的備用泵打到A水箱上端堿液清洗段的噴桿梁,對(duì)附著在帶材表面的堿液進(jìn)行沖洗。通過(guò)這種控制方式,可以做到不改變A水箱內(nèi)的堿液濃度的情況下,使帶材表面的堿液痕問(wèn)題得到明顯改善。
3管道及噴嘴的改造
帶材在停機(jī)的過(guò)程中,由于A堿液清洗段內(nèi)的堿液噴射梁殘留有堿液,會(huì)持續(xù)以滴狀滴在帶材表面,故用去離子水來(lái)替代堿液噴射梁內(nèi)的堿液,既能解決上述問(wèn)題,又能對(duì)帶材表面殘留的堿液進(jìn)行漂洗,具體的管道改造描述如下(詳見(jiàn)附件圖紙)。
利用D水箱的備用口(與備用泵C1相連),在該備用泵的出口引出一路三通管①與A水箱的3根堿液噴射主管道(a1、a2、a3)分別相連。選用D水箱的原因是D水箱的水溫最接近A水箱的水溫,已減少A水箱因水溫過(guò)低而延長(zhǎng)加熱的時(shí)間(A水箱的水溫達(dá)62℃,D水箱的水溫達(dá)55℃)。
在A水箱的3根堿液噴射主管道上分別安裝1個(gè)止回閥,以防止D水箱備用泵抽出的去離子水經(jīng)堿液主管道倒灌入A水箱內(nèi)。
在管道④上分別安裝手動(dòng)蝶閥及止回閥,以防止堿液從管道①倒灌回D水箱;
在管道①上分別安裝電動(dòng)截止閥、手動(dòng)蝶閥及流量測(cè)試儀;
A水箱上共有3個(gè)堿液清洗區(qū),每區(qū)共有24個(gè)噴嘴,12個(gè)噴嘴位于帶材的上表面,易對(duì)帶材表面的堿液痕有影響,故對(duì)此12個(gè)噴嘴出口設(shè)計(jì)安裝氣動(dòng)截止閥(常閉),3區(qū)共安裝了36個(gè)氣動(dòng)截止閥,使堿液在停止噴射后直接關(guān)閉噴嘴,防止殘留的堿液滴在帶材表面產(chǎn)生堿液痕。
圖1
圖2
圖3
4生產(chǎn)工藝控制方面
4.1三區(qū)堿液的先后工作狀態(tài)介紹
當(dāng)帶材線速度小于50m/min時(shí),A3泵啟動(dòng),堿液從a3管進(jìn)入堿液一區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗;當(dāng)帶材線速度小于100m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.27打開(kāi),堿液從a3管進(jìn)入堿液一區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗;當(dāng)帶材線速度小于150m/min時(shí),A2泵啟動(dòng),堿液從a2管進(jìn)入堿液二區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于200m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.26打開(kāi),堿液從a2管進(jìn)入堿液二區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于250m/min時(shí),A1泵啟動(dòng),堿液從a1管進(jìn)入堿液三區(qū)對(duì)斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)、二區(qū)清洗的狀態(tài)不變;當(dāng)帶材線速度小于300m/min時(shí),氣動(dòng)閥19.1.25打開(kāi),堿液從a1管進(jìn)入堿液三區(qū)對(duì)立面及斜面的帶材進(jìn)行沖洗,一區(qū)、二區(qū)清洗的狀態(tài)不變。
4.2在電氣控制方面
每區(qū)堿液共增加12個(gè)氣動(dòng)截止閥,通過(guò)3個(gè)電磁閥來(lái)控制,即實(shí)現(xiàn)每個(gè)電磁閥控制4個(gè)氣動(dòng)截止閥。每個(gè)截止閥的動(dòng)作順序與上述介紹的三區(qū)堿液的先后工作狀態(tài)一致。具體控制方式如下:
堿液一區(qū):
電磁閥1:控制堿液一區(qū)斜面頂部2個(gè)噴嘴和立面頂部2個(gè)噴嘴(共4個(gè))的水路通斷。由于啟動(dòng)截止閥為常閉,故要開(kāi)啟該區(qū)4個(gè)噴嘴時(shí)閥門(mén)需要通壓縮空氣(即電磁閥得電)來(lái)開(kāi)啟。閥門(mén)的通斷與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致。
電磁閥2:控制堿液一區(qū)斜面中間和底下的共4個(gè)噴嘴的水路通斷。閥門(mén)的通斷除與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致外(正常運(yùn)行),在自動(dòng)漂洗投入時(shí)與漂洗泵(備用泵)運(yùn)行一致。
電磁閥3:控制堿液一區(qū)立面中間和底下的共4個(gè)噴嘴的水路通斷。閥門(mén)的通斷除與該區(qū)的堿液泵19.1.06的運(yùn)行時(shí)間一致外(正常運(yùn)行),在自動(dòng)漂洗投入時(shí)與漂洗泵(備用泵)運(yùn)行一致達(dá)到利用清水沖洗帶材表面的效果。
堿液二區(qū)、堿液三區(qū)的控制方式與堿液一區(qū)一致。
4.3水量的計(jì)算
新增管道的總體積為:
3.14×50×50×10-6×12m3=0.094m3
原堿液管道的總體積為:
3.14×50×50×10-6×3×3m3=0.071m3
故需從D水箱抽往A水箱總的去離子水體積為0.85+0.094+0.071=1.015m3
D水箱的備用泵排量為75m3/h,該泵需啟動(dòng)約50s的時(shí)間才能抽出1.015m3的水。在機(jī)列停止前50s內(nèi),機(jī)列的線速度為30m/min,停止3臺(tái)堿液抽水泵,啟動(dòng)D水箱的備用泵C2,利用D水箱內(nèi)的高溫去離子水對(duì)帶材表面的堿液進(jìn)行沖洗,以防止堿液對(duì)帶材的腐蝕。在50s內(nèi),帶材繼續(xù)前進(jìn)25m,使原在堿液清洗段內(nèi)的20m表面含堿液的帶材徹底沖洗干凈。
5結(jié)語(yǔ)
通過(guò)技改前后的堿液痕對(duì)比可以看出,技改前帶材表面白色的堿液痕已得到明顯的改善。從技改后的產(chǎn)品可以看出,帶材表面有300mm寬腐蝕痕,這是由于張緊的帶材與膠輥形成包角,帶材表面沖洗后含有淡淡堿液的去離子水順著帶材流進(jìn)包角所形成的腐蝕痕跡。通過(guò)本次的技改,純拉伸成品帶材表面的堿液痕得到明顯的改善,使卷取機(jī)至清洗段間的120m成品帶材能夠基本滿足客戶的使用,從而帶來(lái)較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]?;純拉伸清洗段系統(tǒng)示意圖.機(jī)列隨機(jī)資料.
[2]?;機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.
作者簡(jiǎn)介:俞強(qiáng)文(1982—),男,福建福清人,中鋁瑞閩鋁板帶有限公司助理工程師,研究方向:機(jī)械設(shè)備管理與維護(hù)。endprint