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        豎井多繩摩擦輪提升機(jī)升級(jí)改造與應(yīng)用

        2014-08-15 00:50:42劉會(huì)寶
        江西煤炭科技 2014年1期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        郭 超,劉會(huì)寶

        (山東能源新礦集團(tuán) 鄂莊煤礦,山東 萊蕪271122)

        鄂莊煤礦1982年投產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)量為0.45Mt/a,主井為豎井,塔式全高44.3m,井口標(biāo)高+188.2m,安裝一臺(tái)JKM-2.25×4(I)-(EZ)型多繩摩擦輪提升絞車,井筒直徑為4.7m,井筒內(nèi)裝備一對(duì)5.5t四繩垂直插板式側(cè)卸式箕斗,主繩4根,6V8×21+FC-Φ24mm,扁尾繩2根,P8×(4+7+FC),Φ36mm鋼絲繩罐道,提升高度477.6m,采用JTMR型電控,減速箱為XP800(2),配用630kW交流電動(dòng)機(jī),提升速度7.7m/s,擔(dān)負(fù)著礦井原煤生產(chǎn)任務(wù)。經(jīng)多次改造,提升能力達(dá)到1.04Mt/a。隨著礦井采掘機(jī)械化提高,綜采、綜掘、大功率采煤機(jī)投入使用,產(chǎn)量提高,提升機(jī)提升能力成為制約礦井發(fā)展瓶頸,結(jié)合礦井發(fā)展要求,對(duì)提升機(jī)進(jìn)行更新?lián)Q代技術(shù)改造。

        1 主井提升系統(tǒng)存在的問題

        1)提升機(jī)為豎井塔式四繩摩擦輪提升,自1982年投入使用至今,存在控制系統(tǒng)落后、環(huán)節(jié)多、故障率高、可靠性差、噪聲大,且絞車主軸裝置基礎(chǔ)座開裂、絞車與井塔產(chǎn)生共振等隱患,影響礦井安全生產(chǎn)。

        2)減速箱滲油有異響,存在著不安全隱患,箕斗卸載通過風(fēng)動(dòng)氣缸帶動(dòng)小跑車提供外力,打開垂直插板卸煤,卸載時(shí)間長(zhǎng),輔助設(shè)備多,故障率高,影響生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)。

        3)電控部分采用串電阻調(diào)速,轉(zhuǎn)子電阻切除采用大功率接觸器,電流沖擊大,能耗高,故障率高,性能差,維護(hù)工作量大。

        4)隨著礦井開采的不斷延深,原煤生產(chǎn)受向斜軸地質(zhì)條件限制,煤層薄,煤質(zhì)變化大,含矸量高達(dá)50%,且主提已滿負(fù)荷運(yùn)行,成為制約礦井發(fā)展、質(zhì)量效益提升的瓶頸。

        2 提升機(jī)升級(jí)改造原則及實(shí)施方案

        1)改造原則。結(jié)合礦井現(xiàn)有主井提升系統(tǒng)和裝備情況,堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)、裝備合理、縮短工期、減少投資、充分利用現(xiàn)有井筒與設(shè)施、減少井上下改造工期、最大限度地減少對(duì)礦井影響原則,對(duì)主井提升系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。

        2)改造實(shí)施方案。礦井停產(chǎn)前:在井塔以北新建絞車房一座,將新進(jìn)提升機(jī)、電機(jī)、液壓站、開關(guān)柜、電控等設(shè)備全部安裝完畢;將新加工井架安裝在現(xiàn)在井塔外,井架通過焊接與井塔連接,在井架上安裝兩組上、下天輪;提升機(jī)電控、液壓站調(diào)試,提升機(jī)空載試運(yùn)行正常,一切準(zhǔn)備工作正常后,礦井停產(chǎn)改造。

        礦井停產(chǎn)期間:拆除井口、井下給煤機(jī)并安裝新給煤機(jī);拆除井塔內(nèi)原提升機(jī)尾繩、提升繩、箕斗,拆除原罐道繩下放新罐道繩,并安裝墜砣;拆除導(dǎo)向輪、提升機(jī)機(jī)械部分、電控部分等;在6層樓頂打提升孔,割5層底板,安裝鎖繩器,放線,標(biāo)記提升中心線、井口標(biāo)高,確定標(biāo)記永久防撞梁、過卷裝置、金屬套架、罐道繩鎖繩平臺(tái)定位點(diǎn),恢復(fù)新箕斗、提升繩、尾繩;安裝井口穩(wěn)罐道、防撞梁、過卷裝置、金屬套架;提升機(jī)調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)。

        3 提升系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目

        1)提升機(jī)升級(jí)改造。提升機(jī)由原來塔式多繩摩擦提升機(jī)改為JKMD3.5×4(III)落地式多繩摩擦提升機(jī),滾筒直徑3500mm,兩組Φ3500mm上、下天輪,采用E141E恒減速液壓站,配大型低速直聯(lián)1400kW,50r/min直流電動(dòng)機(jī),電機(jī)采用晶閘管并聯(lián)12脈動(dòng)低速直聯(lián)直流電動(dòng)機(jī)傳動(dòng),恒磁電樞換向,裝備一對(duì)10t箕斗,提升速度9.16 m/s。

        2)電控系統(tǒng)升級(jí)改造。將原老電控改為TKM/Z-2-P型多繩摩擦輪礦井z直流提升機(jī)電控;將原提升信號(hào)改造為KXT127。

        3)鋼井架。在現(xiàn)有井塔外新安裝落地鋼井架,采用空間鋼框架結(jié)構(gòu),梁柱采用箱型截面,井架基礎(chǔ)承臺(tái)埋深4.5 m,采用鉆孔灌注基礎(chǔ),底平臺(tái)標(biāo)高46.5m,下天輪平臺(tái)標(biāo)高49.1m,上天輪平臺(tái)標(biāo)高55.1m檢修起吊平臺(tái)61.6m,總高61.6m;過卷高度計(jì)算值Hg=9.27m,考慮緩沖裝置的托盤高度及防撞木厚度,取Hg=11m,可利用原提升機(jī)的基礎(chǔ)大梁安裝防撞梁;由于卸載口加高和箕斗長(zhǎng)度加大,穩(wěn)罐裝置在原來基礎(chǔ)上加高4.5m,原罐道繩繼續(xù)使用。

        4)井筒裝備改造。原箕斗斷面為2200mm×1100 mm,高7.9m,有效載荷5.5t,改造后箕斗斷面不變,本體高加長(zhǎng)至11m,有效載荷10t,自重16t;并對(duì)箕斗卸載曲軌進(jìn)行改造,將箕斗直板閘門同側(cè)卸載改為曲軌式卸載;將Φ35mm罐道繩更換為Φ46mm密封罐道繩,采用重錘拉緊式鋼絲繩罐道裝置;提升主鋼絲繩4條(Φ36mm)型號(hào)為ZBB6×31WS+FC1570,尾繩2條型號(hào)為P8×4×19-148×24。

        5)井口受煤倉(cāng)、給煤機(jī)改造。將現(xiàn)有受煤倉(cāng)有效容積20t,加高1m,容量增加至30t,提高卸載點(diǎn)高度;將原往復(fù)式給煤機(jī)300t/h,更換為給料量400t/h帶式給煤機(jī),其尺寸不變。

        6)井底裝備改造。給煤機(jī)由原來往復(fù)式煤機(jī)300t/h更換為給料量750t/h帶式給煤機(jī);定量斗將現(xiàn)有容量5.5 t,改造為10t定量斗;定量側(cè)采用YCF-24型定量裝置,控制系統(tǒng)采用液壓控制系統(tǒng);由于箕斗加長(zhǎng),穩(wěn)罐道在原來基礎(chǔ)上向下延長(zhǎng)5m,防撞梁標(biāo)高-296.26m,有效過卷距離10.5m。

        7)井上下原煤運(yùn)輸系統(tǒng)改造。將主井底SD-150皮帶機(jī)改造為一部2×132kW皮帶機(jī),帶速由原來2m/s提高到2.5m/s,優(yōu)化改造各采區(qū)運(yùn)輸皮帶系統(tǒng)將帶速提到2.5m/s。同時(shí),將地面生產(chǎn)運(yùn)輸皮帶也進(jìn)行了相應(yīng)升級(jí)改造,實(shí)現(xiàn)集中控制,滿足生產(chǎn)需要。

        4 提升系統(tǒng)改造后效果

        1)通過提升系統(tǒng)改造,解決主井提升機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象,有充足的檢修時(shí)間,保證提升機(jī)安全可靠運(yùn)行,徹底解決提升機(jī)與井塔產(chǎn)生共振問題,消除重大安全隱患。

        2)通過提升系統(tǒng)改造,箕斗由原來5.5t增加到10t,提升速度由原來7.7m/s增加到9.16m/s,一次循環(huán)時(shí)間由原95S降到90S,提升能力由原來1.04Mt/a提高到2.16Mt/a。

        3)優(yōu)化改造井上下運(yùn)輸系統(tǒng),地面排矸系統(tǒng),解決了制約采掘生產(chǎn)、運(yùn)輸瓶頸,全力打造高效生產(chǎn)模式,將副提的矸石通過主井提升,增加掘進(jìn)煤0.3Mt/a提升能力,徹底解放副井的排矸,實(shí)現(xiàn)了主提系統(tǒng)煤矸一體化連續(xù)提升、運(yùn)輸。

        4)通過對(duì)箕斗卸載曲軌技術(shù)改造,將箕斗直板閘門同側(cè)卸載改為曲軌式卸載,縮短提升時(shí)間,同時(shí),減少了2臺(tái)3m3壓風(fēng)機(jī)及氣缸、小跑車等配套設(shè)備,降低了維修量和事故率,提高箕斗卸載可靠性。

        5)通過對(duì)提升機(jī)進(jìn)行改造,主滾筒直接與1400kW低速直流電機(jī)相連,這種機(jī)械配套方式去掉傳動(dòng)減速箱,減少了設(shè)備隱患,減少機(jī)械維修工作量,相應(yīng)增加了提升時(shí)間。

        將提升機(jī)電控升級(jí)改造為TKM/Z型,主控系統(tǒng)由全數(shù)字閉環(huán)控制軟件及硬件構(gòu)成,PLC1和PLC2實(shí)現(xiàn)互為冗余備用,系統(tǒng)無觸點(diǎn)化和數(shù)字化,抗干擾能力強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了提升機(jī)在提升過程中啟動(dòng)、運(yùn)行、減速、爬行、停車自動(dòng)化提升。

        6)采用E141E恒減速液壓站,與電控系統(tǒng)配合實(shí)現(xiàn)恒減速控制制動(dòng),同時(shí)保留原有恒力矩二級(jí)制動(dòng)性能,可在恒減速控制失效時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換為恒力矩制動(dòng)狀態(tài),增加了系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠性。

        5 結(jié)語

        依托科技創(chuàng)新,將塔式多繩摩擦輪提升機(jī)升級(jí)改為落地式多繩摩擦輪提升機(jī),加大箕斗容量,提高運(yùn)行速度,增加提升能力,打造煤矸一體化提升高效創(chuàng)新生產(chǎn)模式,實(shí)現(xiàn)主提煤矸一體化連續(xù)提升,徹底解放副井排矸,消除設(shè)備隱患,提高提升機(jī)運(yùn)行可靠性,具有較大安全效益和經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了礦井可持續(xù)發(fā)展。

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