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        制氫轉化爐下豬尾管焊縫開裂原因分析與對策

        2014-08-15 00:51:32李紅亮彭宗麗劉友恩武成燕秦珊中原油田分公司石油化工總廠河南濮陽457165
        化工管理 2014年24期
        關鍵詞:豬尾爐管制氫

        李紅亮 彭宗麗 劉友恩 武成燕 秦珊(中原油田分公司石油化工總廠 河南 濮陽 457165)

        一、前言

        轉化爐是制氫單元的關鍵設備,也是煉油化工企業(yè)中操作條件最苛刻的爐子之一。中原油田煉油廠制氫轉化爐采用底燒——單排管雙面輻射爐型,共有6根爐管,爐管材質為H P40NB,規(guī)格110×14,單排管。轉化管采用上牽引下支撐結構。這種結構將其位移和膨脹量由上下尾管分擔,可以很好的防止爐管彎曲。下豬尾管和下集合管采用Incoloy800H材質,耐高溫,強度好。下豬尾管采用單層保溫,下集合管為熱壁結構,由2組彈簧吊架懸掛支撐。轉化爐自2010年10月運行以來,共出現(xiàn)過2次下豬尾管焊縫開裂情況,為此,在對現(xiàn)場實際情況進行全面分析后,于2013年10月,對下部豬尾管進行了改造,取得了理想的效果,現(xiàn)將問題的分析及解決情況作一介紹。

        二、問題分析

        2011年10月份檢修檢查時,發(fā)現(xiàn)下集合管在廢熱鍋爐入口處出現(xiàn)鼓脹現(xiàn)象,鼓脹量超過5%,隨委托廠家進行更換。在更換時,按照檢修計劃,我們將下部高溫部位的所有焊口進行了滲透探傷,檢查發(fā)現(xiàn)從南邊數(shù)第2、4根下豬尾管與爐管焊縫處有孔洞和裂紋,氮氣試壓有鼓泡泄漏現(xiàn)象,進行了維修。2012年4月26日21:30,班組人員交接班檢查時發(fā)現(xiàn)南邊第3根豬尾管與下集合管焊縫處有冒火苗的情況,判斷是焊縫泄漏。在安排好維修力量后,遂于28日進行了檢修。檢修探傷時發(fā)現(xiàn)此焊縫為開裂裂紋,另外還有5處為裂紋和氣孔缺陷,都一并進行了維修。

        轉化爐下豬尾管焊口在一年半的時間內相繼出現(xiàn)孔洞和開裂缺陷,嚴重的影響了轉化爐的長周期安全平穩(wěn)運行。分析造成缺陷的原因,我們認為主要由以下幾點:

        1.爐膛、爐出口溫度波動大時有超溫現(xiàn)象。

        設計爐膛溫度為1200℃,爐出口最高溫度為830℃,操作時不好兼顧這兩個溫度。目前,一般處理量大的轉化爐都首先采用頂燒式爐型,側燒式次之,主要原因是從上部3米處反應最激烈,吸熱量也大,這兩種爐子結構可以更好的滿足反應熱量的需求,而且底部出口溫度也可以降下來,下豬尾管的使用溫度較低,材料性能更好。采用底燒式時,為了滿足反應熱的需要,爐子底部溫度較高。從H P40的最高設計使用溫度為1100℃來看,爐膛設計溫度1200℃顯得稍高,一般爐膛溫度比爐管溫度高20--80℃.從2011年檢修以前的操作實際測溫來看,當爐膛溫度為1130℃時,爐管外壁溫度為1050℃,按照爐管內外壁溫差100℃來看,出口溫度要遠比830℃高,大概在950℃,也就是Incoloy800H 的最高使用溫度。另外,一般關系溫度是按照膨脹情況設計的,如果溫度高,膨脹量會比原設計的大,下豬尾管變形量大,焊縫處應力會變大,在高溫下使用會開裂。因此,最高的爐膛溫度定在1030~1050℃應該是合適的,能同時滿足爐管和豬尾管的溫度要求。

        2.下豬尾管的結構有待調整

        爐管采用上懸掛下支撐結構,下集合管采用2組彈簧吊掛懸掛支撐,固定點在廢熱鍋爐入口處。爐管出口管系的膨脹吸收從使用情況來看較好,沒有出現(xiàn)變形。但是,下集合管的2個彈簧吊掛調整的力偏大,而且彈簧吊掛與管子連接采用的方式是卡箍,管子在卡箍內不能自由的移動,就拉著吊掛一起移動,造成下集合管橫向自由膨脹時受限,整體往上偏,兩端最大偏移量約有6mm,中間往下凹。在施工時,由于廢熱鍋爐的中心比下集合管的中心偏高3mm左右,焊接時爐管也只能往上偏。以上兩種因素,造成下豬尾管往下的膨脹受限,在焊口上部應力較大,容易出現(xiàn)開裂。從兩次的維修情況來看,缺陷也都出現(xiàn)在上下焊口處的上部。因此,需要改變下豬尾管的結構,從而改善其受力。

        3.焊縫處可能存在焊接缺陷

        下豬尾管采用氬弧焊技術,為單面焊雙面成型。爐管和下集合管有焊接成型的凸臺,豬尾管與其焊接采用承插焊,承插焊時留有2mm的間隙。焊接要在無風的條件下進行。焊接采用兩次成型,每次焊后都要做滲透探傷檢驗,存在裂紋缺陷的可能性不大,但在收弧和起弧的地方可能存在加鎢的現(xiàn)象,滲透探不到,使用時會出現(xiàn)孔洞缺陷。

        三、處理措施

        1.在保證處理量和轉化效果的前提下,盡量降低爐膛和爐出口的操作溫度。2011年檢修完后,操作溫度降了80℃左右,轉化氣的甲烷含量能控制在指標之內。

        2.調整好爐管出口管系的膨脹吸收量,盡量能讓其整體向下膨脹,而不能只靠下豬尾管去變形吸收膨脹量。由于爐子較小,下部安裝空間小,下豬尾管的尺寸設計的也小,變形后對焊口的作用力較大。因此,改變下豬尾管結構,能更好的吸收此處的應力。在2013年10月檢修時,我們更換了下豬尾管,由原來的門子形改為門子形加歐米格形,這樣,焊口的外加應力會小很多。

        3.加強監(jiān)護運行。班組除正常巡檢外,每個班特護一次;技術人員每周點檢一次,此制度從2011年初已經(jīng)執(zhí)行,效果很好,出現(xiàn)問題能及時發(fā)現(xiàn)。

        總結

        門子形加歐米格形豬尾管結構在轉化爐上的應用,增加了豬尾管的長度,從而改善了豬尾管焊縫處的受力,解決了局部應力過大的問題,確保了制氫轉化爐的長周期安全運轉;同時,也可為國內其它同類型裝置豬尾管的選型及改造提供一定的經(jīng)驗。

        [1]王桐海,制氫轉化爐Incoloy800H合金下豬尾管斷裂分析,化工機械,天華化工機械及自動化研究設計院出版社.

        [2]錢家麟等,管式加熱爐(第二版),中國石化出版社,2009.

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