李紅亮 彭宗麗 劉友恩 武成燕 秦珊(中原油田分公司石油化工總廠 河南 濮陽 457165)
轉化爐是制氫單元的關鍵設備,也是煉油化工企業(yè)中操作條件最苛刻的爐子之一。中原油田煉油廠制氫轉化爐采用底燒——單排管雙面輻射爐型,共有6根爐管,爐管材質為H P40NB,規(guī)格110×14,單排管。轉化管采用上牽引下支撐結構。這種結構將其位移和膨脹量由上下尾管分擔,可以很好的防止爐管彎曲。下豬尾管和下集合管采用Incoloy800H材質,耐高溫,強度好。下豬尾管采用單層保溫,下集合管為熱壁結構,由2組彈簧吊架懸掛支撐。轉化爐自2010年10月運行以來,共出現(xiàn)過2次下豬尾管焊縫開裂情況,為此,在對現(xiàn)場實際情況進行全面分析后,于2013年10月,對下部豬尾管進行了改造,取得了理想的效果,現(xiàn)將問題的分析及解決情況作一介紹。
2011年10月份檢修檢查時,發(fā)現(xiàn)下集合管在廢熱鍋爐入口處出現(xiàn)鼓脹現(xiàn)象,鼓脹量超過5%,隨委托廠家進行更換。在更換時,按照檢修計劃,我們將下部高溫部位的所有焊口進行了滲透探傷,檢查發(fā)現(xiàn)從南邊數(shù)第2、4根下豬尾管與爐管焊縫處有孔洞和裂紋,氮氣試壓有鼓泡泄漏現(xiàn)象,進行了維修。2012年4月26日21:30,班組人員交接班檢查時發(fā)現(xiàn)南邊第3根豬尾管與下集合管焊縫處有冒火苗的情況,判斷是焊縫泄漏。在安排好維修力量后,遂于28日進行了檢修。檢修探傷時發(fā)現(xiàn)此焊縫為開裂裂紋,另外還有5處為裂紋和氣孔缺陷,都一并進行了維修。
轉化爐下豬尾管焊口在一年半的時間內相繼出現(xiàn)孔洞和開裂缺陷,嚴重的影響了轉化爐的長周期安全平穩(wěn)運行。分析造成缺陷的原因,我們認為主要由以下幾點:
1.爐膛、爐出口溫度波動大時有超溫現(xiàn)象。
設計爐膛溫度為1200℃,爐出口最高溫度為830℃,操作時不好兼顧這兩個溫度。目前,一般處理量大的轉化爐都首先采用頂燒式爐型,側燒式次之,主要原因是從上部3米處反應最激烈,吸熱量也大,這兩種爐子結構可以更好的滿足反應熱量的需求,而且底部出口溫度也可以降下來,下豬尾管的使用溫度較低,材料性能更好。采用底燒式時,為了滿足反應熱的需要,爐子底部溫度較高。從H P40的最高設計使用溫度為1100℃來看,爐膛設計溫度1200℃顯得稍高,一般爐膛溫度比爐管溫度高20--80℃.從2011年檢修以前的操作實際測溫來看,當爐膛溫度為1130℃時,爐管外壁溫度為1050℃,按照爐管內外壁溫差100℃來看,出口溫度要遠比830℃高,大概在950℃,也就是Incoloy800H 的最高使用溫度。另外,一般關系溫度是按照膨脹情況設計的,如果溫度高,膨脹量會比原設計的大,下豬尾管變形量大,焊縫處應力會變大,在高溫下使用會開裂。因此,最高的爐膛溫度定在1030~1050℃應該是合適的,能同時滿足爐管和豬尾管的溫度要求。
2.下豬尾管的結構有待調整
爐管采用上懸掛下支撐結構,下集合管采用2組彈簧吊掛懸掛支撐,固定點在廢熱鍋爐入口處。爐管出口管系的膨脹吸收從使用情況來看較好,沒有出現(xiàn)變形。但是,下集合管的2個彈簧吊掛調整的力偏大,而且彈簧吊掛與管子連接采用的方式是卡箍,管子在卡箍內不能自由的移動,就拉著吊掛一起移動,造成下集合管橫向自由膨脹時受限,整體往上偏,兩端最大偏移量約有6mm,中間往下凹。在施工時,由于廢熱鍋爐的中心比下集合管的中心偏高3mm左右,焊接時爐管也只能往上偏。以上兩種因素,造成下豬尾管往下的膨脹受限,在焊口上部應力較大,容易出現(xiàn)開裂。從兩次的維修情況來看,缺陷也都出現(xiàn)在上下焊口處的上部。因此,需要改變下豬尾管的結構,從而改善其受力。
3.焊縫處可能存在焊接缺陷
下豬尾管采用氬弧焊技術,為單面焊雙面成型。爐管和下集合管有焊接成型的凸臺,豬尾管與其焊接采用承插焊,承插焊時留有2mm的間隙。焊接要在無風的條件下進行。焊接采用兩次成型,每次焊后都要做滲透探傷檢驗,存在裂紋缺陷的可能性不大,但在收弧和起弧的地方可能存在加鎢的現(xiàn)象,滲透探不到,使用時會出現(xiàn)孔洞缺陷。
1.在保證處理量和轉化效果的前提下,盡量降低爐膛和爐出口的操作溫度。2011年檢修完后,操作溫度降了80℃左右,轉化氣的甲烷含量能控制在指標之內。
2.調整好爐管出口管系的膨脹吸收量,盡量能讓其整體向下膨脹,而不能只靠下豬尾管去變形吸收膨脹量。由于爐子較小,下部安裝空間小,下豬尾管的尺寸設計的也小,變形后對焊口的作用力較大。因此,改變下豬尾管結構,能更好的吸收此處的應力。在2013年10月檢修時,我們更換了下豬尾管,由原來的門子形改為門子形加歐米格形,這樣,焊口的外加應力會小很多。
3.加強監(jiān)護運行。班組除正常巡檢外,每個班特護一次;技術人員每周點檢一次,此制度從2011年初已經(jīng)執(zhí)行,效果很好,出現(xiàn)問題能及時發(fā)現(xiàn)。
門子形加歐米格形豬尾管結構在轉化爐上的應用,增加了豬尾管的長度,從而改善了豬尾管焊縫處的受力,解決了局部應力過大的問題,確保了制氫轉化爐的長周期安全運轉;同時,也可為國內其它同類型裝置豬尾管的選型及改造提供一定的經(jīng)驗。
[1]王桐海,制氫轉化爐Incoloy800H合金下豬尾管斷裂分析,化工機械,天華化工機械及自動化研究設計院出版社.
[2]錢家麟等,管式加熱爐(第二版),中國石化出版社,2009.