吳光萍,馬凱軍,張玉民,田超穎
(中石化管道儲運(yùn)分公司滄州輸油處,河北 滄州 061000)
中石化管道儲運(yùn)公司滄州輸油處河間輸油站(以下簡稱河間站)是河間——石家莊輸油管道的首站,為石家莊煉油廠輸送原油。2009年7月輸油站裝備5臺KSY型輸油泵,其中4#輸油泵型號為KSY750-200,為水平單級中開雙吸式離心泵,其配套電機(jī)為YB560M1-2W防爆型三相異步電動(dòng)機(jī),采用Y型接法。泵與電機(jī)之間采用疊片式撓性聯(lián)軸器連接。
河間站輸油生產(chǎn)采用SCADA系統(tǒng)(即數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng))進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化管理。該系統(tǒng)自2012年10月份開始,4#輸油泵出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)的狀態(tài),SCADA系統(tǒng)中顯示振動(dòng)值最大達(dá)到10mm/s,平均在7~8mm/s,超過系統(tǒng)中設(shè)置的報(bào)警值5.5mm/s,同時(shí)在現(xiàn)場觀察,運(yùn)行噪聲偏大,振動(dòng)明顯,現(xiàn)場測量振動(dòng)速度最大處達(dá)到11.8mm/s。
(1)轉(zhuǎn)子部分。轉(zhuǎn)子部分包括主軸、葉輪、軸套、風(fēng)扇等部分。轉(zhuǎn)子通過兩端的軸承支撐在泵殼上,通過機(jī)械密封實(shí)現(xiàn)與泵殼之間的轉(zhuǎn)動(dòng)密封,泵殼上設(shè)置有流道,引導(dǎo)介質(zhì)從設(shè)計(jì)的流道進(jìn)入和流出,葉輪是輸油泵的主要部件,通過轉(zhuǎn)動(dòng)將能量傳遞給原油,實(shí)現(xiàn)給原油加壓的目的。
(2)軸承系統(tǒng)。輸油泵軸承系包括泵前、后兩處軸承。前端滑動(dòng)軸承為徑向軸承,主要由軸瓦、軸承座、甩油環(huán)、軸承蓋等組成。后端的軸承由一只滑動(dòng)軸承和一只軸向定位軸承構(gòu)成,承受泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的徑向力和軸向力。軸向定位軸承的內(nèi)環(huán)與主軸上的葉輪等全部旋轉(zhuǎn)零件,通過壓緊螺母與主軸鎖緊在一起,最終由軸承壓蓋把轉(zhuǎn)子固定在泵殼上。
(3)聯(lián)軸器。聯(lián)軸器是電機(jī)和輸油泵兩根軸的連接部件,使之共同旋轉(zhuǎn)以傳遞扭矩,4#輸油泵的聯(lián)軸器為疊片式聯(lián)軸器,由于疊片的存在,可以在一定程度上吸收振動(dòng),補(bǔ)償徑向、角向和軸向偏差。
(4)其他。除上述部件,輸油泵還包括實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)密封的機(jī)械密封、負(fù)責(zé)氣體排空和污油放空的附加管路、正常運(yùn)行時(shí)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)傳的測控系統(tǒng)、底座等部件。
(1)基礎(chǔ)不牢固、地腳螺栓松動(dòng)。基礎(chǔ)不牢固是輸油泵及電機(jī)振動(dòng)的重要原因,另外,地腳螺栓在運(yùn)行中松動(dòng)也會(huì)造成振動(dòng)。經(jīng)過檢查,電機(jī)側(cè)、輸油泵側(cè)的基礎(chǔ)均完好無損傷、無沉降,地腳螺栓沒有松動(dòng),可以排除因?yàn)榛A(chǔ)和地腳螺栓引起的振動(dòng)。
(2)電機(jī)側(cè)振動(dòng)通過聯(lián)軸器傳遞到輸油泵。電機(jī)由于轉(zhuǎn)子偏離旋轉(zhuǎn)中心,會(huì)造成電機(jī)振動(dòng);轉(zhuǎn)子灰塵污垢過多、轉(zhuǎn)子彎曲變形等原因也會(huì)引起電機(jī)振動(dòng);如此等等,很多原因都可以造成電機(jī)振動(dòng)。為了測試電機(jī)側(cè)震動(dòng)情況,斷開聯(lián)軸器,對電機(jī)進(jìn)行空運(yùn),并在電機(jī)兩個(gè)端面上、左、右的三個(gè)位置,共設(shè)置6個(gè)測量點(diǎn),以測量其振動(dòng)值,經(jīng)過空運(yùn)試運(yùn)轉(zhuǎn),電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),聲音正常,振動(dòng)值也在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
(3)電機(jī)轉(zhuǎn)子與輸油泵轉(zhuǎn)子不對中。電機(jī)軸與泵軸對中情況將直接影響到泵和電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),對中不良會(huì)造成設(shè)備振動(dòng)增大。由于疊片式聯(lián)軸器有一定的調(diào)節(jié)對中能力,觀察發(fā)現(xiàn)撓性件平整無變形,用激光對中儀對4#輸油泵進(jìn)行了對中處理,但振動(dòng)值依舊偏大,故障沒有得到解決。
(4)軸承、軸瓦的磨損。對河間站4#輸油泵的前后軸承進(jìn)行拆蓋檢查,經(jīng)過測量軸瓦間隙,前端軸瓦的側(cè)隙、頂隙均在正常范圍內(nèi)。但是后端的滾動(dòng)軸承側(cè)隙超標(biāo),有較為嚴(yán)重的磨損。磨損導(dǎo)致軸承零件的尺寸和形狀發(fā)生變化,導(dǎo)致振動(dòng)的加大。
(5)葉輪變形損壞。葉輪可能由于介質(zhì)內(nèi)雜物造成外力損傷,變形損壞,造成偏心導(dǎo)致振動(dòng)??梢酝ㄟ^靜平衡和動(dòng)平衡試驗(yàn),對葉輪的原因進(jìn)行確認(rèn)和排除。
(1)更換磨損的軸承,保證軸承精度正常。首先對磨損的向心推力軸承進(jìn)行更換,保證軸承精度正常。
(2)加工直徑稍大的甩油環(huán),改善軸承潤滑條件。解決策略是重新制作甩油環(huán),使其比原甩油環(huán)直徑加大5mm,使?jié)L動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承的甩油環(huán)浸油深度一致,達(dá)到相同的潤滑效果。正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),在潤滑油箱內(nèi)油位低限即二分之一的條件下,確保甩油環(huán)的下沿能有較多的部分浸入到潤滑油油面之下,能夠帶起足夠的潤滑油液。
(3)甩油環(huán)內(nèi)側(cè)銼制縱向槽,加大油環(huán)帶油量。為了進(jìn)一步增加甩油環(huán)的甩油量,在甩油環(huán)的內(nèi)側(cè)面用銼刀均勻地銼出8條縱向槽,增加甩油時(shí)的潤滑油量,使?jié)L動(dòng)軸承能夠得到更充分的潤滑。
(4)加強(qiáng)運(yùn)行管理。在日常的輸油運(yùn)行期間,加強(qiáng)泵潤滑油箱的運(yùn)行管理,保證油位在二分之一以上至三分之二之間,經(jīng)常檢查輸油泵運(yùn)行情況,及時(shí)加注潤滑油,按時(shí)換油,保證潤滑油質(zhì)量。
經(jīng)過半年多的運(yùn)行,4#輸油泵運(yùn)行平穩(wěn),軸承運(yùn)轉(zhuǎn)正常,未出現(xiàn)振動(dòng)過大的現(xiàn)象。通過對SCADA系統(tǒng)的觀察,端瓦的振動(dòng)值保持在3.2mm/s左右,腰瓦在4.1mm/s左右,未超過報(bào)警值。可見,通過更換磨損軸承、對甩油環(huán)進(jìn)行改進(jìn)、在運(yùn)行中加強(qiáng)管理這三項(xiàng)措施,使問題得到了解決。