李志剛(陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安煉油廠 陜西 延安 727406)
Spheripol工藝是全球應(yīng)用最廣泛的PP工藝,具有轉(zhuǎn)化率高、生產(chǎn)能力大等優(yōu)點(diǎn)。該工藝是將聚合級(jí)的丙烯在催化劑的引發(fā)下,經(jīng)過預(yù)聚合后在雙環(huán)管反應(yīng)器內(nèi)將丙烯、氫氣和主催化劑、助催化劑控制在一定的反應(yīng)條件下,進(jìn)行聚合反應(yīng);反應(yīng)后的混合物經(jīng)閃蒸分離、汽蒸、干燥后,通過氮?dú)廨斔拖到y(tǒng)送至擠壓造粒工序;經(jīng)過擠壓造粒生產(chǎn)出的PP粒料,被均化后經(jīng)包裝碼垛后進(jìn)入成品庫(kù)。
本文主要就延安煉油廠PP裝置丙烯單耗偏高問題的解決過程,進(jìn)行了深入細(xì)致的分析說(shuō)明,通過完善技措,優(yōu)化操作,有效降低了PP裝置丙烯單耗。
丙烯單耗的高低是衡量PP裝置技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的重要依據(jù),也是生產(chǎn)技術(shù)管理水平的綜合體現(xiàn)。2007年,延安煉油廠PP裝置丙烯單耗為1.072t/t,2008年指標(biāo)為1.050t/t。資料顯示,國(guó)內(nèi)同行業(yè)平均水平在1.010t/t左右。同時(shí),自產(chǎn)液化氣滿足不了生產(chǎn)需求,一部分需外購(gòu)高價(jià)丙烯,生產(chǎn)成本急劇上升。
為了能找出影響丙烯單耗的原因,經(jīng)過認(rèn)真分析,按影響丙烯單耗的幾大因素分類歸納,經(jīng)過與國(guó)內(nèi)同類裝置綜合比對(duì)分析,結(jié)合實(shí)際對(duì)所有因素的逐條分析、確認(rèn)、排除,最終確定造成PP裝置丙烯單耗偏高的的原因,主要有以下3個(gè)方面:(1)循環(huán)氣壓縮機(jī)(PK301運(yùn)行工況不穩(wěn)定;(2)催化劑在線混合器(Z203A/B)堵塞,導(dǎo)致裝置非計(jì)劃停工頻繁;(3)丙烯冷凝器(E301)冷卻效果差。
PK301是循環(huán)丙烯氣壓縮機(jī),作用是回收低壓系統(tǒng)丙烯氣,回收量為2.5t/h左右。PK301運(yùn)行穩(wěn)定與否,對(duì)PP裝置丙烯單耗起著決定性的作用。通過與國(guó)內(nèi)同類裝置比較對(duì)照,可初步判斷延安煉油廠PK301運(yùn)行不夠穩(wěn)定的癥結(jié)在于系統(tǒng)內(nèi)三乙基鋁(TEAL)過剩,從而使系統(tǒng)內(nèi)反應(yīng)生成氧化鋁粉末(剛玉)較多,并帶入PK301系統(tǒng),導(dǎo)致PK301的運(yùn)行工況不佳,停機(jī)頻繁。其原因主要是基于以下3個(gè)方面。
(1)第一閃蒸線原始設(shè)計(jì)沒有Atmer163注入系統(tǒng)
國(guó)內(nèi)大部分同類裝置設(shè)計(jì)在第一閃蒸線上加有Atmer163注入系統(tǒng),這一設(shè)計(jì)可以使殘余TEAL出環(huán)管后失活,不至于在回收丙烯系統(tǒng)生成過多的氧化鋁粉末。延安煉油廠PP裝置沒有設(shè)計(jì)這一系統(tǒng)。
(2)TEAL設(shè)計(jì)加入量過大
本裝置設(shè)計(jì)TEAL加入量為3.14kg/h,鋁烯比為0.15~0.25kg/t。實(shí)際加入量執(zhí)行設(shè)計(jì)量。
(3)低壓丙烯洗滌塔(T302)操作波動(dòng),壓縮機(jī)分離罐(D304)過濾分離效果差
T302操作波動(dòng),主要表現(xiàn)在T302換油期間,溫度波動(dòng),回流量不穩(wěn),致使T302洗滌效果差;自裝置運(yùn)行以來(lái),PK301入口常因帶有帶pp細(xì)粉、油泥不暢,可見D304過濾效果差。
Z203頻繁堵塞是造成裝置非計(jì)劃停車的主要原因。由所了解國(guó)內(nèi)各套同類PP裝置的情況來(lái)看,Z203堵塞的頻次、程度各異,原因不一而足,采取措施也各有千秋。Z203堵塞頻繁,導(dǎo)致裝置開停工頻次增加,加之無(wú)相應(yīng)回收排放丙烯措施,致使丙烯單耗增加。
針對(duì)PK301運(yùn)行工況不穩(wěn)定的原因,主要采取了以下幾方面的措施:
(1)工藝參數(shù)調(diào)整
雖然國(guó)內(nèi)同類裝置鋁烯比約為0.16kg/t,但其PK301并沒有出現(xiàn)帶鋁粉較多的情況。延安煉油廠丙烯原料含雜質(zhì)量小,TEAL按設(shè)計(jì)量加注,致使系統(tǒng)內(nèi)TEAL過剩。經(jīng)過反復(fù)摸索,將TEAL加入量逐步調(diào)整為2.0kg/h,鋁烯比約為0.15kg/t。最低時(shí)將TEAL加入量降至1.5kg/h,鋁烯比調(diào)整為0.11~0.15kg/t。從調(diào)整后的運(yùn)行情況來(lái)看,反應(yīng)未受任何影響,效果良好。
(2)Atmer163計(jì)量泵(P111)技措配置管線改造
PP裝置一閃線原始設(shè)計(jì)沒有Atmer163注入線。借鑒國(guó)內(nèi)多套同類裝置經(jīng)驗(yàn),為了克服目前裝置易發(fā)生堵塞現(xiàn)狀,降低排放量,同時(shí)改善PK301運(yùn)行工況,并為開發(fā)新牌號(hào)做準(zhǔn)備,新增加了柱塞式Atmer163計(jì)量泵(P111),通過流量計(jì)計(jì)量后將Atmer163注入環(huán)管出料閥(LV231)后。該技措投入使用,要求正常流量在0.4~1.0kg/h,從使用效果上看,效果良好。
(3)PK301入口前技術(shù)改造
為了減少PK301帶油、帶粉嚴(yán)重問題,在其入口增加了過濾器(F303A/B);并將D304頂部喇叭狀封頭更換為圓形。經(jīng)改造后,PK301的運(yùn)行工況得到了大大提高。另外,為減小T302操作方面對(duì)PK301的影響,采用換油總量不變,固定換油周期,減少了換油量,增加了換油的頻次,由原來(lái)的每月1次換油調(diào)整為每20天1次換油,以改善因T302油質(zhì)不穩(wěn)對(duì)PK301的運(yùn)行造成不良影響。
降低丙烯單耗是廠級(jí)攻關(guān)項(xiàng)目。通過交流考察,不僅了解了國(guó)內(nèi)PP生產(chǎn)的基本情況,也認(rèn)識(shí)到延安煉油廠PP生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)同行中的發(fā)展水平和不足。通過一系列針對(duì)性技改技措的實(shí)施,使得生產(chǎn)丙烯單耗由1.072t/t降至1.041t/t,大大降低了PP裝置生產(chǎn)中的丙烯單耗,對(duì)降低PP生產(chǎn)成本,提高綜合效益,提高裝置運(yùn)行水平、推動(dòng)精細(xì)化管理具有重要意義。
[1]延煉10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置操作規(guī)程:延安煉油廠,2008:1.
[2]洪定一.聚丙烯——原理、工藝與技術(shù).北京:中國(guó)石化出版社,2002:374~379.