李樹光
(方大特鋼煉鋼廠,南昌 330012)
作為電機(jī)調(diào)速的主要裝置,變頻器在我廠的各個生產(chǎn)領(lǐng)域均得到了廣泛應(yīng)用,其中爐體傾動、氧槍升降、鋼包車行走、連鑄振動、拉矯機(jī)、移鋼機(jī)等都運(yùn)用了變頻器,我廠65t轉(zhuǎn)爐自2004年投產(chǎn)以來,爐體傾動變頻器出現(xiàn)了干擾、高次諧波、負(fù)載匹配等問題,針對這部分問題本文提出了處理方法,并應(yīng)用到了我廠實(shí)際中。
干擾分外界對變頻器的干擾和變頻器對外界的干擾。
外界對變頻器的干擾主要來自電源進(jìn)線,當(dāng)電源電壓出現(xiàn)很高的峰值,整流二極管因承受不了過高的電壓而損壞。主要通過在變頻器的輸入側(cè)接入交流電抗器解決。
(1)空中輻射方式,以電磁波的方式向外輻射。主要通過吸收解決。(2)電磁感應(yīng)方式,通過線間電感而感應(yīng);靜電感應(yīng)方式,通過線間電容而感應(yīng)。主要通過正常的布線和采用屏蔽線解決。(3)線路傳播方式,主要通過電網(wǎng)傳播。主要通過增大線路在干擾頻率下的阻抗削弱。
選擇變頻器的供電電源時,最好選擇短路阻抗大的變壓器。我廠的煉鋼1#、2#變壓器在選型上沒有考慮到,阻抗分別為4.50%和4.51%。
在變頻器的輸出側(cè)和電機(jī)之間串入電抗器,可以削弱輸出電流中的諧波成分。我廠爐體采用的是在輸入側(cè)串入了4EU3051-5UA00型電抗器。
設(shè)置專用濾波器用來檢測變頻器和相位,并產(chǎn)生一個與諧波電流的幅值相同且相位正好相反的電流,通到變頻器中,從而可以有效地吸收諧波電流。
生產(chǎn)機(jī)械所帶負(fù)載有三種類型:恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載、風(fēng)機(jī)泵類負(fù)載和恒功率負(fù)載。不同的負(fù)載選型,應(yīng)選不同類型的變頻器。
分為摩擦負(fù)載和位能式負(fù)載。摩擦負(fù)載一般要求大的啟動轉(zhuǎn)矩和制動轉(zhuǎn)矩,因此變頻器應(yīng)選擇具有恒頂轉(zhuǎn)矩特性,而且啟動和制動轉(zhuǎn)矩均較大,過載時間和過載能力的變頻器。位能負(fù)載一般要求大的啟動轉(zhuǎn)矩和能量回饋功能,應(yīng)選擇具有四象限運(yùn)行能力的變頻器,我廠選用的變頻器就屬于次類型的變頻器,要求啟動轉(zhuǎn)矩大。
這類負(fù)載對變頻器的性能要求不高,所以選擇具有U/F=const控制模式的變頻器即可,如果將變頻器輸出頻率提高到工頻以上時,負(fù)載功率急劇增加,會引起電動機(jī)過熱或停轉(zhuǎn),因此切勿輕易將頻率提高到工頻以上。
對恒功率特性的負(fù)載配用變頻器時,應(yīng)注意在工頻以上頻率范圍內(nèi)變頻器輸出電壓為定值控制,可使用標(biāo)準(zhǔn)電動機(jī)與通用變頻器的組合。而在工頻以下頻率范圍內(nèi)為U/F定值控制,電動機(jī)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩與負(fù)載轉(zhuǎn)矩有相反傾向,標(biāo)準(zhǔn)電動機(jī)與通用變頻器的組合難以適應(yīng),故應(yīng)專門設(shè)計(jì)。
我廠的爐體傾動系統(tǒng)使用的是西門子的6SE7032-IEG60系列變頻器,自2004年兩座65t轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)以來,開始階段運(yùn)行情況比較好,隨著爐座冶煉次數(shù)的增加,傾動系統(tǒng)也暴露了一部分問題,最主要的問題是,變頻器的運(yùn)行極不穩(wěn)定。65t轉(zhuǎn)爐的設(shè)計(jì)在正常的情況下爐口比爐底輕,爐體能靠自重回復(fù)到零位,但是由于冶煉中的出鋼和倒渣的影響,爐體變成了頭部比腳部重,所以爐體在出鋼過程中,我們往回?fù)u爐時,松開抱閘的時間很短,但是電機(jī)運(yùn)行到額定轉(zhuǎn)矩的時間比松開抱閘的時間長,導(dǎo)致爐體向出鋼面傾翻,出現(xiàn)了幾次比較大的鋼水溢出事故,給轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)和安全帶來了很大的影響。因此我廠組織人員對變頻器進(jìn)行跟蹤調(diào)查,改變了報(bào)閘松開的時間,使他和達(dá)到額定轉(zhuǎn)矩的時間基本上一致,經(jīng)過這次參數(shù)調(diào)整以后,我廠再也沒有發(fā)生鋼水溢出事故。
我廠1#65t轉(zhuǎn)爐在生產(chǎn)過程中,4#變頻器發(fā)生了堵轉(zhuǎn)跳閘事故(F015),我們發(fā)現(xiàn)爐體出鋼時發(fā)生的跳閘事故,初步分析原因是隨著爐體冶煉次數(shù)增加,爐口部位結(jié)渣太多,導(dǎo)致整個爐體中心向爐口方向轉(zhuǎn)移,搖動轉(zhuǎn)爐所需要的力矩太大,導(dǎo)致變頻器堵轉(zhuǎn),并且轉(zhuǎn)爐機(jī)械系統(tǒng)也存在卡阻現(xiàn)象,對傾動系統(tǒng)所需要的啟動力矩要加大好多。經(jīng)過我們改變變頻器里面關(guān)于堵轉(zhuǎn)時間的參數(shù),增大堵轉(zhuǎn)允許時間,現(xiàn)在再沒發(fā)生堵轉(zhuǎn)跳閘事故。
另外,我廠的連鑄系統(tǒng)的變頻器也出現(xiàn)過另外一種情況,我廠連鑄系統(tǒng)的振動、拉矯、移鋼采用的是MM 440型變頻器,在運(yùn)行時,經(jīng)常發(fā)生跳閘事故。經(jīng)過分析MM 440型變頻器采用是歐洲標(biāo)準(zhǔn),對電網(wǎng)的要求相當(dāng)高,不允許電網(wǎng)的電壓波動大,而我廠的電力電網(wǎng)的電壓波動比較大,因此總造成變頻器跳閘事故,我們把變壓器的輸入檔調(diào)至最低的一檔,徹底的解決了這個問題。
綜上所述,隨著我國現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展及變頻器新技術(shù)的不斷應(yīng)用與改進(jìn),變頻器會日益方便我們的生產(chǎn)生活,提高生產(chǎn)效率,節(jié)約企業(yè)能源。但是變頻干擾、高次諧波、負(fù)載匹配等問題對設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行所帶來的威脅也是不容小覷的,因此盡量抑制變頻干擾的產(chǎn)生成為擺在技術(shù)人員面前的一項(xiàng)重點(diǎn)難點(diǎn)課題。以上通過對變頻器應(yīng)用過程中存在的問題進(jìn)行分析,提出了相應(yīng)的處理方法,并運(yùn)用到我廠實(shí)際案例中,效果滿意,滿足了生產(chǎn)要求,減少了不必要的損失。
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