鄧少松(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
隨著油田開發(fā)時間的延長,油井產(chǎn)量逐年遞減,抽油機井存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,如何提高抽油機井系統(tǒng)效率、降低能耗,已成為油田降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益的一個重要課題。抽油機井節(jié)能減速器,可根據(jù)實際生產(chǎn)需要對抽油機井沖速進行調(diào)整,特別是針對低產(chǎn)井、低效井、間抽井以及桿管偏磨井具有較好的應(yīng)用價值。通過合理調(diào)整沖速,可以解決間抽井的生產(chǎn)管理問題,提高低效、低產(chǎn)井的泵效,使抽油機井在合理的工況下高效運行,從而降低抽油機井的能耗,提高抽油機井的整體效率[1]。
抽油機井節(jié)能減速器主要由變速座、大小變速輪、錐度軸承、軸套、聯(lián)軸器、油箱等組成。變速輪設(shè)計有四種規(guī)格,即1.5、1.7、2、3min-1等,可根據(jù)油井產(chǎn)量安裝相應(yīng)的調(diào)諧速度輪。
改造把皮帶輪的直徑Dc改為Db,增加一個減速輪,減速輪的轉(zhuǎn)速設(shè)為n2,大小輪直徑分別為Dc和Dd,沖輪直徑不作調(diào)整,見圖1和表1。
圖1 二級減速器結(jié)構(gòu)原理
表1 改造前后參數(shù)
由表1可以看出:
mDa=nDc,m1=Da=n2Dd,n2Dc=n1Db
減速器制作成后,大小輪的直徑之比固定(一般在1.5左右),這樣不改變原有電動機的轉(zhuǎn)速,只要適當設(shè)計皮帶輪直徑就可以使沖速降至原來的0.67倍。
有桿抽油機井光桿功率計算如下[2]:
式中:
P——抽油機光桿功率,kW ;
A——示功圖的面積,mm2;
SD——示功圖減程比,m/mm;
FD——示功圖力比,N/mm;
NS——光桿實測平均沖速,min-1。
在油井產(chǎn)液量沒有變化時, A、SD、FD也不變,在調(diào)沖速前后抽油機的傳動效率也基本保持不變,那么抽油機調(diào)沖速前后的電動機的輸出功率之比等于調(diào)前調(diào)后的沖速之比,也就是
調(diào)整前后電動機的輸出功率可大大降低。
將原電動機在滑道上后移,把節(jié)能減速器安裝在原電動機的位置上,電動機與節(jié)能減速器軸距為100cm,由電動機轉(zhuǎn)動帶動節(jié)能減速器大輪,再由節(jié)能減速器下輪傳輸給抽油機,形成一個節(jié)能減速過程。
根據(jù)節(jié)能減速器的適用范圍,現(xiàn)場選取產(chǎn)液低、液面深的符合條件的10口抽油機井,進行了抽汲參數(shù)優(yōu)化計算,并在這10口抽油機井上安裝該節(jié)能減速器。
通過對測試效果分析發(fā)現(xiàn),平均沖速下降2 min-1,平均泵效由實施前的31.86% 提高到37.65% ,提高了5.79個百分點,油井液面恢復(fù)104.5 m。測試表明,平均有功功率下降1.81 kW ,單井日節(jié)電達43.4 kW h(表2)。
表2 節(jié)能減速器實施前后效果對比
應(yīng)用該技術(shù)后不會影響產(chǎn)液及其他生產(chǎn)水平,同時該節(jié)能減速器可根據(jù)后期生產(chǎn)狀況進行沖速動態(tài)調(diào)整,以滿足生產(chǎn)需要。
根據(jù)測試結(jié)果,10口井有功功率降低了1.81kW ,單井年節(jié)電費8371.76元
應(yīng)用節(jié)能減速器后,根據(jù)測試結(jié)果計算得到平均單井年節(jié)電1.52×104kW h,年節(jié)省電費8371.76元。按照單個節(jié)能減速器投入0.5萬元計算,投資回收期為7個月。
該抽油機節(jié)能減速器在原設(shè)計基礎(chǔ)上進行了較大改進,將原設(shè)計的雙面輪變速為單面輪變速,與抽油機四點一線裝配,不用改變剎車、配電箱附件的位置,而且變速輪配有專用工具裝卸,具有防盜效果,施工方便快捷,排除了每天間抽所造成的蠟堵、蠟卡現(xiàn)象。
應(yīng)用該技術(shù)后,降低沖速,工作平穩(wěn),減小了沖擊,同時對抽油機、抽油桿、抽油泵、光桿和扶正器的沖速循環(huán)減少,磨損相應(yīng)減少。
由于減少了檢修和停機次數(shù),抽油機的使用壽命達10年以上。
在油田的低產(chǎn)井、間抽井的抽油機上安裝節(jié)能減速器后,抽油機沖速由6min-1降到3、2、1 min-1后,減少了抽油機、泵、扶正器等的磨損,由此延長了檢泵周期(每檢泵1次需3~6萬元)。降低沖速后還減少了桿管等磨損并延長了油井的免修期,以及減少作業(yè)維護費用和更換管桿的材料費用,經(jīng)濟效益更為可觀。
由于沖速的下降,抽油泵的沉沒度提升,提高了抽油泵效,抽油機的系統(tǒng)效率得到提高。隨著抽油機沖速的下降,因大輪與小輪之間形成1∶3的杠桿原理,使電動機的工作電流下降,抽油機單井平均節(jié)電費在30%以上,單井每年節(jié)約電費1~3萬元,降低沖速不減產(chǎn),達到了節(jié)能目的。
在8-3266井上采用節(jié)能減速器前、后實測示功圖比較表明,沖速由4 min-1調(diào)為2.6min-1后供排關(guān)系趨于合理,消耗功率下降1.566kW 。
節(jié)能減速器屬于機械類的減速裝置,同低速電動機、變頻控制器相比,該技術(shù)的投入成本低,投資回收期短。
1)抽油機井節(jié)能減速器通過二級減速設(shè)置,可合理調(diào)整沖速、降低能耗,使抽油機井在合理的工況下高效運行。
2)節(jié)能減速器作為中間輔助傳動,具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、使用壽命長的特點,不需對原抽油機設(shè)備進行任何調(diào)整,具有較好的節(jié)能效果,對間抽井、低產(chǎn)、低效井有很好的應(yīng)用價值。
3)現(xiàn)場應(yīng)用二級減速器可以提高有桿抽油泵的泵效,提高抽油機的系統(tǒng)效率,減少無功損耗,節(jié)約電量,減少動力費用支出和作業(yè)維護費用以及管桿材料費用,具有明顯的經(jīng)濟效益。
[1]單建良.抽油機節(jié)能減速器的應(yīng)用分析[J].中國設(shè)備工程,2011(5):56-57.
[2]徐志平,楊紅斌.淺析抽油機井系統(tǒng)提高效率方法[J].江漢石油職工大學學報,2011(1):18-21.