郭 峰, 賀涌濤, 張海鳳
(湘潭電機(jī)股份有限公司,湖南 湘潭 411101)
交流變頻電機(jī)在各個(gè)行業(yè)有越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,但由于變頻電機(jī)的載荷較復(fù)雜,容易導(dǎo)致各種故障出現(xiàn)。本文中的交流變頻電機(jī)轉(zhuǎn)子在現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)多次發(fā)生端板斷齒現(xiàn)象,有的投入運(yùn)行僅3個(gè)月就發(fā)生斷齒現(xiàn)象(見(jiàn)圖1),影響了整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。為了杜絕這一現(xiàn)象,本文從多方面查找故障原因,尋求解決問(wèn)題的方法。轉(zhuǎn)子端板在電機(jī)轉(zhuǎn)子中主要起到壓緊轉(zhuǎn)子沖片,控制齒部彈開(kāi)度[1],使鐵心成為一體。轉(zhuǎn)子端板在工作時(shí)承受沖片壓緊的軸向力及自身旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,出現(xiàn)的斷齒問(wèn)題需要解決。
圖1 端板斷齒圖片
由于端板在正常工作情況下僅承受軸向力和自身的離心力,其齒根部應(yīng)力為28.5MPa(見(jiàn)圖2),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于材料的屈服強(qiáng)度,由此可以判斷,端板在實(shí)際工作中承受了除上述兩種載荷外的其他載荷。通過(guò)對(duì)端板材料硬度進(jìn)行檢測(cè)、齒部進(jìn)行金相分析,及極限載荷情況下結(jié)構(gòu)的機(jī)械分析,找到了故障原因。
圖2 端板正常載荷時(shí)仿真分析結(jié)果
在齒牙截面金相試樣上沿試樣表面往基體逐點(diǎn)進(jìn)行顯微維氏硬度的測(cè)試,硬度測(cè)試結(jié)果如圖3所示,硬度約100~110HV,屈服強(qiáng)度約為175MPa,材料的實(shí)測(cè)強(qiáng)度沒(méi)有達(dá)到Q235材料的要求。
圖3 失效件激光切割邊部-基體的硬度分布曲線
端板為6mm厚的Q235板,齒部采用激光切割成形,通過(guò)齒部斷口[2]檢測(cè)發(fā)現(xiàn),激光切割表層有大量蝕溝,并在少量蝕溝底部能觀察到微裂紋,其抗疲勞斷裂性能大大降低。如圖4、圖5所示。
斷口分析結(jié)果表明端板屬于疲勞斷裂失效[3],疲勞裂紋起始于齒根部激光切割表面,裂紋從兩側(cè)齒根部垂直板厚方向相對(duì)擴(kuò)展,最后斷于內(nèi)部。屬于非對(duì)稱(chēng)雙向彎曲疲勞斷裂(兩個(gè)方向彎曲應(yīng)力不對(duì)稱(chēng)),終斷區(qū)為正常的韌窩斷口。因?yàn)楦魇Ъ鹆盐恢镁鶠榻Y(jié)構(gòu)的應(yīng)力集中位置,故斷裂主要是強(qiáng)度和應(yīng)力因素決定的。由此看來(lái),引起端板疲勞斷裂的應(yīng)力主要為側(cè)向彎曲疲勞應(yīng)力,說(shuō)明使用過(guò)程中電機(jī)存在振動(dòng),振動(dòng)產(chǎn)生的側(cè)向彎曲應(yīng)力是導(dǎo)致端板疲勞斷裂的應(yīng)力因素。
圖4 齒根部表面微裂紋的形貌
圖5 激光切割邊部組織形貌
材料金相組織和硬度測(cè)試結(jié)果表明,失效件材料組織與未使用的對(duì)照件組織不同,失效件碳含量和硬度均明顯低于對(duì)照件,晶粒尺寸明顯大于對(duì)照件,特別是對(duì)照件激光切割表面有一層厚度約0.2mm的馬氏體硬化層,失效件沒(méi)有硬化層。材料強(qiáng)度較低和表面沒(méi)有硬化層,均是導(dǎo)致材料的抗疲勞斷裂能力下降的重要因素。
在失效件激光切割表面觀察到有較明顯的晶間蝕痕,局部觀察到有微裂紋,晶間蝕痕和微裂紋(特別是微裂紋)會(huì)大大增加局部的應(yīng)力集中,降低材料的疲勞抗力,是端板發(fā)生疲勞斷裂的重要因素。
在實(shí)際裝配過(guò)程中,由于累積誤差,使得本來(lái)不承受轉(zhuǎn)子導(dǎo)條離心力的端板齒部承受了轉(zhuǎn)子導(dǎo)條的離心力,即圖6情況。通過(guò)ANSYS軟件對(duì)該種極限情況進(jìn)行仿真分析[4],其中轉(zhuǎn)子導(dǎo)條與端板齒部一側(cè)存在接觸,在離心力載荷作用下,承受轉(zhuǎn)子導(dǎo)條離心力的端板齒部應(yīng)力為474MPa(見(jiàn)圖7),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)材料的屈服極限。若存在初始裂紋缺陷,則很容易造成裂紋擴(kuò)展,發(fā)生疲勞斷裂。
圖6 極限尺寸分析模型
圖7 極限情況下齒部應(yīng)力云圖
從ANSYS受力分析結(jié)果看,端板齒部在電機(jī)運(yùn)行中承受了導(dǎo)條的部分離心力,在高應(yīng)力區(qū)裂紋開(kāi)始擴(kuò)展,最終導(dǎo)致斷齒現(xiàn)象。
通過(guò)上述幾個(gè)方面的分析,可以得出導(dǎo)致端板齒部斷裂的原因有以下三個(gè)方面: 一是材料本身強(qiáng)度的降低;二是齒部采用激光成形時(shí)對(duì)齒部
造成的初始缺陷;三是端板在運(yùn)行時(shí)承受了額外的附加載荷。針對(duì)這幾個(gè)原因,采取了如下措施解決端板斷齒問(wèn)題:
(1) 將端板的材料由普通的碳素鋼改為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,提高了材料的強(qiáng)度,從而提高材料的疲勞強(qiáng)度;
(2) 改變了端板齒部的加工方式,避免了初始缺陷的形成,由原來(lái)的激光成形改為沖壓成形;
(3) 為了避免端板齒部在運(yùn)行過(guò)程中承受額外的離心載荷,將齒寬的尺寸公差適當(dāng)放大,避免了導(dǎo)條與齒部的接觸,則齒部在運(yùn)行時(shí)僅承受自身的離心力,其應(yīng)力水平較低,強(qiáng)度滿(mǎn)足要求。
通過(guò)幾個(gè)方面的優(yōu)化改進(jìn),改進(jìn)后的產(chǎn)品已投入運(yùn)行5年沒(méi)有發(fā)生斷齒現(xiàn)象,徹底解決了端板的斷齒問(wèn)題。該種優(yōu)化方案目前在產(chǎn)品上得到大量的應(yīng)用,效果很好。
針對(duì)轉(zhuǎn)子端板斷齒這一現(xiàn)象,通過(guò)仿真分析及實(shí)物檢測(cè)分析等手段,確定了斷齒的原因?yàn)槠跀嗔眩饕蚴驱X根部存在初始缺陷及運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生附加載荷。通過(guò)反復(fù)的分析及計(jì)算,確定了優(yōu)化方案,通過(guò)對(duì)齒寬公差尺寸的適當(dāng)放大及齒部成形方法的改變,并將材料改成優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,減少材料本身的缺陷,最終徹底解決了端板斷齒問(wèn)題。目前,這一優(yōu)化方案在產(chǎn)品上應(yīng)用情況良好,電機(jī)運(yùn)行5年無(wú)一臺(tái)斷齒現(xiàn)象發(fā)生。
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