聶洪溢
(西山煤電股份公司 馬蘭礦選煤廠,山西 古交 030205)
西山煤電股份公司馬蘭礦選煤廠是一座年設(shè)計(jì)能力為400萬(wàn)t的礦井型煉焦煤選煤廠。投產(chǎn)初期煤質(zhì)比較穩(wěn)定,精煤回收較容易,隨著開(kāi)采的不斷進(jìn)行,井下煤質(zhì)發(fā)生了變化,原工藝系統(tǒng)生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到用戶的需求。為適應(yīng)礦井原煤煤質(zhì)變化及市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求,該廠將跳汰-浮選聯(lián)合工藝流程重介技術(shù)改造為無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器洗選工藝。新工藝的應(yīng)用使舊系統(tǒng)原有振動(dòng)篩無(wú)法滿足現(xiàn)有工藝配套要求。因此,經(jīng)考察,選用鞍鋼礦山機(jī)械廠生產(chǎn)的USL型直線振動(dòng)篩,用于中煤、矸石脫水(脫介),實(shí)踐證明,該設(shè)備具有較好的機(jī)械性能,性價(jià)比高,滿足了生產(chǎn)需求,值得推廣與借鑒。
馬蘭礦選煤廠采用的由國(guó)內(nèi)鞍山礦山機(jī)械廠生產(chǎn)的USL3.6×4.5直線振動(dòng)篩分布在重介3套系統(tǒng),共計(jì)6臺(tái),處理三產(chǎn)品旋流器分選后的中煤、矸石脫介。
USL系統(tǒng)振動(dòng)篩引進(jìn)德國(guó)KHD公司的先進(jìn)技術(shù),該篩機(jī)采用先進(jìn)的環(huán)槽鉚釘連接,組成框架式結(jié)構(gòu),振動(dòng)器采用塊偏心式,4個(gè)激振器對(duì)稱分布在兩側(cè)板上。激振力直接作用在側(cè)板上,篩機(jī)受力合理,使篩機(jī)在單位面積處理量相同的情況下具有重量輕、耗能低等優(yōu)點(diǎn)。
主要技術(shù)性能見(jiàn)表1。
表1 主要技術(shù)性能表
1) 重介技改后,馬蘭礦選煤廠形成了現(xiàn)有的工藝系統(tǒng),見(jiàn)圖1。
2) 設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)指標(biāo)。
空載試車(chē)條件下,檢測(cè)到篩子的主要指標(biāo):雙振幅為7.5 mm,振動(dòng)頻率為965 轉(zhuǎn)/min,振動(dòng)方向角為40°,核心指標(biāo)都在廠家要求范圍內(nèi);另外,通過(guò)停車(chē)時(shí)的共振振幅測(cè)試以及軸承溫升測(cè)試,發(fā)現(xiàn)其運(yùn)行狀態(tài)指標(biāo)無(wú)異常情況,滿足投入生產(chǎn)使用的技術(shù)要求。
圖1 馬蘭礦選煤廠現(xiàn)有的工藝系統(tǒng)示意圖
3) 篩上物產(chǎn)品帶介情況見(jiàn)表2。
表2 篩上物產(chǎn)品帶介情況表
從某一階段生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品技術(shù)損失檢查情況來(lái)看,矸石振動(dòng)篩脫介效果較為穩(wěn)定,產(chǎn)品帶介情況正常;中煤振動(dòng)篩脫介效果有一定波動(dòng),甚至波動(dòng)幅度有時(shí)較大。
USL直線振動(dòng)篩處理料來(lái)源于弧形篩YHS3400的篩上物。生產(chǎn)中考慮到影響設(shè)備本身工藝性能發(fā)揮的因素,進(jìn)行了改進(jìn)。
1) 在保障設(shè)備可靠運(yùn)行的前提下,適當(dāng)提高其振幅值??哲?chē)運(yùn)行時(shí),檢測(cè)到篩子雙振幅值約為7.5 mm,雖然符合廠家要求的技術(shù)指標(biāo),但該值明顯偏低。在振動(dòng)頻率一定的條件下,振幅的大小影響篩子的振動(dòng)強(qiáng)度,考慮到篩箱的正常工作以及篩分物料較粗的實(shí)際,為了更易于松散物料,該廠在廠家工程技術(shù)的指導(dǎo)下調(diào)整了激振器主、副偏心塊的相對(duì)位置(必須保證所有的激振器偏心塊同步),適當(dāng)提高激振力,提升篩子運(yùn)行的振幅值。
2) 增設(shè)擋水堰,有效延長(zhǎng)篩分時(shí)間。一般振動(dòng)篩篩面越長(zhǎng),則其篩分時(shí)間越長(zhǎng),篩分效率就越高。但對(duì)于一臺(tái)成型的設(shè)備來(lái)說(shuō),不能通過(guò)增加篩板數(shù)量來(lái)增加篩子的長(zhǎng)度。在實(shí)際運(yùn)用中,該廠在篩面上通過(guò)螺絲固定2條L40的角鋼,增設(shè)了擋水堰,有效地延緩了物料在篩面通過(guò)的時(shí)間,提高了物料的篩分效率,增加了篩子的脫介性能,降低了產(chǎn)品的水分。
USL直線振動(dòng)篩正常運(yùn)行一段時(shí)間后,在檢修工作中,該廠逐漸發(fā)現(xiàn)了其原有結(jié)構(gòu)的不合理,對(duì)篩子的部分結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),提升了檢修質(zhì)量和效率。
1) 萬(wàn)向軸外罩變整體為分拆。原來(lái)設(shè)計(jì)的篩子萬(wàn)向軸防護(hù)罩采用的是整體結(jié)構(gòu),相對(duì)方向激振器通長(zhǎng)安裝固定罩子起到安全防護(hù)的作用,但如果檢修萬(wàn)向軸或激振器時(shí),就必須先拆下外罩,需要3~4人配合作業(yè),費(fèi)時(shí)費(fèi)力。目前,將其分拆為兩部分,原3 m長(zhǎng)分拆為2個(gè)450 mm結(jié)構(gòu),只需要2人作業(yè),提高效率50%左右;同時(shí),對(duì)萬(wàn)向軸花鍵采取密封措施,這一改進(jìn)已得到了廠家的認(rèn)可,其后續(xù)產(chǎn)品均采用這類分體結(jié)構(gòu),適應(yīng)了安全檢修需要。
2) 改變?cè)O(shè)備注油方式,降低設(shè)備維護(hù)成本。USL直線振動(dòng)篩潤(rùn)滑方法為潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,以前使用過(guò)程中,該廠安排專人定時(shí)、定量、定質(zhì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行人工注油作業(yè)。這種注油方式,難免存在注油過(guò)多或缺少的情況。經(jīng)過(guò)調(diào)研,該廠選用RZK潤(rùn)滑脂泵配合RBK系統(tǒng)程控器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)潤(rùn)滑,該系統(tǒng)只需人工設(shè)定注油時(shí)間間隔及每次注油量,具有補(bǔ)脂報(bào)警并自動(dòng)停機(jī)功能,現(xiàn)在工作人員巡檢設(shè)備狀態(tài)時(shí),定期查看、補(bǔ)加油脂即可,減輕了工人作業(yè)量。
3) 維護(hù)與保養(yǎng)。
在隨機(jī)設(shè)備使用手冊(cè)中,廠家對(duì)該系統(tǒng)直線振動(dòng)篩子維護(hù)與保養(yǎng)給出了明確的技術(shù)要求。在實(shí)際檢修維護(hù)中,該廠基本上做到了嚴(yán)格按照廠家的技術(shù)要求進(jìn)行維檢工作,同時(shí)適時(shí)改進(jìn)維檢工作,使設(shè)備更好地滿足集中化生產(chǎn)的需要。
a) 改進(jìn)篩梁高強(qiáng)螺栓的緊固方式。廠方明確要求螺栓最初8 h檢查一次,以后每隔720 h(指設(shè)備開(kāi)車(chē)時(shí)間)進(jìn)行檢查,確保其牢固可靠。但在實(shí)際檢修中,發(fā)現(xiàn)該時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng),完全按照此要求檢修,螺栓容易松動(dòng),進(jìn)而影響篩梁的使用。因此,改為每周動(dòng)態(tài)、靜態(tài)巡檢2次,同時(shí)改進(jìn)高強(qiáng)螺栓緊固方式,把單純依靠人力緊固的檢修方式改為采用專用鉚釘機(jī)的方式,按照10.9 s級(jí)M20高強(qiáng)螺栓扭矩420 N·m要求進(jìn)行機(jī)械液壓緊固,進(jìn)一步提升了高強(qiáng)螺栓緊固質(zhì)量。
b) 改進(jìn)設(shè)備潤(rùn)滑方式。該系列振動(dòng)篩主要潤(rùn)滑點(diǎn)有驅(qū)動(dòng)軸承、迷宮密封、萬(wàn)向軸節(jié),要求每次填充的潤(rùn)滑脂量分別為2.5 kg、0.25 kg,人工控制的難度大,實(shí)踐證明,采用RZK潤(rùn)滑脂泵有效地解決了該問(wèn)題。
c) 篩側(cè)板裂縫處理方式的改變。在說(shuō)明書(shū)中,廠方明確要求:絕對(duì)禁止任何形式的氣割和電焊作業(yè)。遇到篩側(cè)板裂縫處理時(shí),按照要求不進(jìn)行電火焊作業(yè),采用電鉆在裂紋終端處打孔(d5~8 mm)并補(bǔ)加加強(qiáng)板方法,以防止裂紋繼續(xù)延伸。但遇到振動(dòng)篩出現(xiàn)常規(guī)檢修解決不了的裂縫故障時(shí),該廠改變了篩側(cè)板裂縫處理方法,選用了電焊與加強(qiáng)板同時(shí)施工的工藝。按照新型檢修工藝,選用適宜的焊條,在已打磨好的坡口處進(jìn)行焊接,并在打磨平后安裝合適的加強(qiáng)板。實(shí)踐證明,該處理方法,可以有效延長(zhǎng)篩子的使用壽命。
USL直線振動(dòng)篩使用多年來(lái),整體性能較為穩(wěn)定,基本上滿足了該廠的生產(chǎn)需要,同時(shí)發(fā)現(xiàn)該系列篩子結(jié)構(gòu)仍需改善,性能仍有待進(jìn)一步提升。
1) 篩側(cè)板結(jié)構(gòu)不合理,仍出現(xiàn)裂縫事故。振動(dòng)篩曬側(cè)板開(kāi)裂是篩子使用過(guò)程中常見(jiàn)的故障之一,可從結(jié)構(gòu)方面考慮,在篩側(cè)板最下邊沿加設(shè)小加強(qiáng)板,從而增強(qiáng)篩側(cè)板整體的抗振性能。
2) 改變篩面?zhèn)纫r板的材質(zhì)?,F(xiàn)有的USL直線篩子側(cè)襯板采用的是普通鋼材質(zhì)用螺栓固定直接與篩板接觸,使用過(guò)程中,容易發(fā)生篩面邊緣跑粗現(xiàn)象并且增加設(shè)備的噪聲,建議改為聚氨酯結(jié)構(gòu)的側(cè)襯板配合楔子塊固定方式。
3) 改變篩板的固定方式。現(xiàn)有的篩板固定方式采用普通的螺栓緊固,檢修相對(duì)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,建議改為燕尾槽結(jié)構(gòu)的固定,實(shí)現(xiàn)無(wú)螺栓的固定方式。
4) 完善激振器軸承的油路設(shè)計(jì),延長(zhǎng)軸承使用壽命。國(guó)產(chǎn)USL直線振動(dòng)篩雖然和國(guó)外先進(jìn)的篩子設(shè)備具有一定的差距,但價(jià)格只是同類型進(jìn)口設(shè)備的25%~40%,使用壽命也能達(dá)到預(yù)期,而且后期運(yùn)行成本也遠(yuǎn)低于進(jìn)口設(shè)備,性價(jià)比高。經(jīng)過(guò)廠家和使用單位的共同努力,進(jìn)一步改進(jìn)設(shè)備的材質(zhì)與結(jié)構(gòu)性能,國(guó)產(chǎn)USL篩子能更好地滿足選煤生產(chǎn)的需要。
改造后USL直線振動(dòng)篩經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)期的使用,結(jié)構(gòu)性能、使用壽命等方面均滿足該廠的生產(chǎn)需求,更好地滿足了工藝生產(chǎn)要求,值得推廣與借鑒。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]新編選煤實(shí)用綜合技術(shù)手冊(cè)編委會(huì).新編選煤實(shí)用綜合技術(shù)手冊(cè)[M].北京:煤礦科技出版社,2010:407.
[2]程志剛.新編電氣工程師手冊(cè)[M].合肥:安徽文化音像出版社,2004:1313.