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        潮平兩岸闊 風正一帆懸

        2014-07-28 10:27:23張瓊劉巖松
        海峽科技與產(chǎn)業(yè) 2014年5期
        關(guān)鍵詞:控制技術(shù)化學優(yōu)化

        張瓊+劉巖松

        清華大學環(huán)境學院污水處理過程控制與節(jié)能降耗研究團隊,在城市化發(fā)展浪潮中,善思而立、創(chuàng)新以恒,始終在執(zhí)著和堅持中默默探索與耕耘著,在有效推進污水處理工作的同時,為共和國的環(huán)境事業(yè)注入了一股銳意進取的科技新氣息。

        社會不斷發(fā)展,污水處理的過程控制及節(jié)能降耗不斷遇到新的挑戰(zhàn)。清華大學環(huán)境學院污水處理過程控制與節(jié)能降耗研究團隊憑借著深厚的科研底蘊和豐富的技術(shù)積淀,始終能緊緊抓住科技發(fā)展的脈搏,執(zhí)著進取在污水處理與節(jié)能降耗科研領(lǐng)域的最前沿,在越來越廣闊的平臺上,引領(lǐng)著污水處理事業(yè)這艘“大船”在波瀾壯闊的大潮中不斷前進。

        在污水處理科技界,有這樣一支團隊,他們情系祖國,遵循著污水處理科技創(chuàng)新的脈絡(luò),孜孜不倦地行走于科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)實踐之間,研精覃思,溯往觀來,將多學科的前沿技術(shù)融入到污水處理的過程控制和節(jié)能降耗研究之中,以不竭的創(chuàng)新精神沿著這一方向不斷地向前發(fā)展。

        這個污水處理過程控制團隊依托于環(huán)境模擬與污染控制國家聯(lián)合重點實驗室。據(jù)團隊負責人施漢昌介紹,從上個世紀90年代開始,他們污水處理控制工業(yè)團隊,就建立了國內(nèi)第一個污水處理過程模擬軟件,可以說是積淀比較深,歷史很長。而隨著污水處理的發(fā)展,這個團隊發(fā)展了多項新技術(shù),并在全國幾十座污水處理廠取得了很好的推廣應(yīng)用。

        科技研發(fā)只有緊貼生產(chǎn)實踐,才能彰顯其價值。施漢昌介紹,團隊研究的科學與工程技術(shù)問題都源于污水處理廠的實際需要,如今,他們針對新的挑戰(zhàn),不斷地創(chuàng)新思路,將最新的監(jiān)測技術(shù)、新材料技術(shù)、新的計算機信息技術(shù)等運用到傳統(tǒng)的污水處理上來,尤其是最近這些年來,所取得的成績和社會效益是有目共睹的。

        (一)典型研究技術(shù)成果

        我國運行污水處理廠大都以簡單的反饋控制來實現(xiàn)對復(fù)雜處理過程的運行控制,導致現(xiàn)有的一些污水處理廠均存在運行效果不良的情況。而一些較先進的技術(shù)難以在目前污水處理廠運行過程中得以實現(xiàn),運行效率低下。

        該研究團隊提出了基于動態(tài)進水負荷的動態(tài)數(shù)學模擬,建立以進水負荷前饋補償多回路串級反饋曝氣控制為核心的多參數(shù)控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)以進水負荷前饋補償-多回路串級反饋控制為特點,通過對曝氣量的優(yōu)化控制,保證了厭氧-缺氧-好氧段的最佳氧化還原狀態(tài),實現(xiàn)了同步硝化反硝化。在保證出水達到排放標準的前提下大幅度降低了污水處理的能耗達5%以上(0.08~0.12kWh/m3),降低化學除磷的藥耗達20%以上。

        1. AAO工藝曝氣過程的優(yōu)化控制策略與系統(tǒng)研究

        曝氣控制系統(tǒng)的精準程度,特別是增加了前饋控制后,在很大程度上要取決于對污水生物反應(yīng)動力學過程的可靠模擬。在生物處理工藝中,由于入水水質(zhì)波動等干擾,DO在時間和空間分布是不穩(wěn)定的,而且其動力學特性是非線性的。為了克服前饋控制策略帶來的不確定性,考慮到工程實踐的可行性,研究團隊提出了如圖1所示的控制策略。

        圖2為污水處理工藝的曝氣控制系統(tǒng)界面??刂平缑姘ㄈN控制模式:負荷前饋控制、溶解氧定值反饋和空氣量定值反饋等。操作工人可以選擇不同的控制回路和策略,然后根據(jù)工藝條件設(shè)定需要的目標參數(shù)。目前最常用的方式是根據(jù)工藝運行情況,設(shè)定溶解氧濃度的目標值。曝氣控制系統(tǒng)可以很好地將溶解氧的波動控制在0.5 mg/L以內(nèi),以實現(xiàn)良好的控制效果。在保證出水達到排放標準的前提下降低了污水處理的能耗達5%以上。

        2.AAO工藝除磷加藥過程的優(yōu)化控制策略與系統(tǒng)

        根據(jù)AAO工藝常用的同步除磷和后置除磷工藝,設(shè)計了化學除磷的動態(tài)控制系統(tǒng),如圖3所示?;瘜W除磷的動態(tài)控制系統(tǒng)由在線儀表、加藥設(shè)備、控制軟件及通訊設(shè)備等組成,系統(tǒng)采用前饋控制與反饋控制相結(jié)合的方法,根據(jù)進水流量、生化池加藥前正磷濃度和出水總磷濃度計算合理的加藥量,控制加藥泵的運行。

        化學除磷過程控制技術(shù)主要包括兩部分:測定進水流量Q、生化段出水磷酸鹽濃度P1,前饋控制前置加藥泵的流量;測定反硝化濾池出水磷酸鹽濃度P2,反饋控制后置加藥泵的流量。以上內(nèi)容分別對應(yīng)兩套除磷控制系統(tǒng),均包括采樣監(jiān)測設(shè)備、數(shù)據(jù)采集與控制、控制信號輸出與執(zhí)行系統(tǒng)等。

        3.AAO工藝全流程優(yōu)化控制技術(shù)與系統(tǒng)

        研究團隊在分析典型單元運行功能和識別單元可控設(shè)備及變量的基礎(chǔ)上,從全流程優(yōu)化運行角度,分析單元間運行相關(guān)性,進而以穩(wěn)定達標運行和節(jié)能降耗為目標,構(gòu)建城市污水處理廠全流程多參數(shù)控制模型及在線數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。在策略和算法研究和模擬的基礎(chǔ)上,給出這套系統(tǒng)應(yīng)用推廣到其他污水處理廠的集成方案,并通過控制系統(tǒng)軟件設(shè)計,并輔助以硬件匹配設(shè)計,極大的提高其推廣應(yīng)用的實際可操作性,方案集成及應(yīng)用流程見圖4。

        (二)工程示范與產(chǎn)業(yè)化

        1.蘆村污水處理廠工程示范

        研究成果在無錫蘆村污水處理廠四期工程進行脫氮優(yōu)化技術(shù)和智能化學除磷控制技術(shù)的實際應(yīng)用示范,提出了適合無錫地區(qū)污水水質(zhì)特點的總氮達標排放技術(shù),建立了基于進水動態(tài)變化的智能曝氣控制系統(tǒng),為該地區(qū)城市污水處理廠一級A穩(wěn)定達標提供了技術(shù)指導。項目針對環(huán)太湖污水處理廠水質(zhì)波動大、冬季運行出水水質(zhì)差的特點,優(yōu)化輔助化學除磷工藝技術(shù),建立輔助化學除磷智能動態(tài)控制系統(tǒng),為蘇錫常以及太湖流域的污水處理廠實現(xiàn)一級A達標排放提供技術(shù)支撐。項目依托無錫市蘆村污水處理廠,圍繞提高生物脫氮效率和一級A標準,完成了四期新建工程(10萬噸/天)前期的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計與總體集成以及示范跟蹤和運行優(yōu)化。項目在無錫蘆村污水處理廠建立示范工程,通過實際工程與現(xiàn)場試驗相結(jié)合,將研究內(nèi)容應(yīng)用于實際,為污水廠實現(xiàn)穩(wěn)定的一級A達標排放的同時節(jié)能降耗提供技術(shù)支撐,為全國污水處理廠升級改造提供良好的應(yīng)用示范,擴大了研究成果的影響力。

        在蘆村污水處理廠四期工程實施了協(xié)同化學除磷動態(tài)控制技術(shù)的示范工程。在示范工程實施過程中,首先基于化學除磷工藝的運行狀況,更新在線儀表設(shè)備的配置,建立了化學除磷的控制模型和算法,并在中控室集成了化學除磷的控制程序,最后在10萬m3/d的生產(chǎn)線上進行了驗證試驗。試驗結(jié)果表明,基于“前饋-反饋”相結(jié)合的化學除磷動態(tài)控制技術(shù)可實現(xiàn)出水一級A的穩(wěn)定達標,并能使出水TP濃度維持在合理的濃度范圍內(nèi);動態(tài)控制技術(shù)還能最大限度降低投藥量和藥劑對系統(tǒng)生物反應(yīng)過程影響,藥劑投加量減少20%以上,大大降低了化學除磷的運行成本。本研究成果國內(nèi)首次實現(xiàn)基于進水負荷變化前饋與好氧池末端磷濃度在線監(jiān)測的反饋的聯(lián)合優(yōu)化控制。

        2. 小紅門污水處理廠工程示范

        小紅門污水處理廠采用AAO工藝,設(shè)計處理污水能力60萬m3/d,生物反應(yīng)池分為4個系列,每系列處理規(guī)模15×104m3/d,4座池可各自獨立運行。

        小紅門污水處理廠實施全流程控制系統(tǒng),采用了進水負荷前饋-溶解氧濃度反饋的曝氣控制技術(shù)。對比控制前后一段的溶解氧濃度逐分鐘變化曲線(圖5所示),可以發(fā)現(xiàn)溶解氧濃度存在很大差異。經(jīng)測算該曝氣池的供氣量比控制之前減少15%~20%,在全廠實施該控制模式,并對鼓風機的運行狀況進行優(yōu)化,可以實現(xiàn)全廠耗電量減少8%~10%的效果。

        “潮平兩岸闊,風正一帆懸”——春潮涌漲,江水浩渺,污水處理正待英才迸發(fā);潮平岸闊,恢弘廣袤,直掛云帆競豪邁!

        清華大學環(huán)境學院污水處理過程控制與節(jié)能降耗研究團隊,在城市化發(fā)展浪潮中,善思而立、創(chuàng)新以恒,始終在執(zhí)著和堅持中默默探索與耕耘著,在有效推進污水處理工作的同時,為共和國的環(huán)境事業(yè)注入了一股銳意進取的科技新氣息。

        社會不斷發(fā)展,污水處理的過程控制及節(jié)能降耗不斷遇到新的挑戰(zhàn)。清華大學環(huán)境學院污水處理過程控制與節(jié)能降耗研究團隊憑借著深厚的科研底蘊和豐富的技術(shù)積淀,始終能緊緊抓住科技發(fā)展的脈搏,執(zhí)著進取在污水處理與節(jié)能降耗科研領(lǐng)域的最前沿,在越來越廣闊的平臺上,引領(lǐng)著污水處理事業(yè)這艘“大船”在波瀾壯闊的大潮中不斷前進。

        在污水處理科技界,有這樣一支團隊,他們情系祖國,遵循著污水處理科技創(chuàng)新的脈絡(luò),孜孜不倦地行走于科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)實踐之間,研精覃思,溯往觀來,將多學科的前沿技術(shù)融入到污水處理的過程控制和節(jié)能降耗研究之中,以不竭的創(chuàng)新精神沿著這一方向不斷地向前發(fā)展。

        這個污水處理過程控制團隊依托于環(huán)境模擬與污染控制國家聯(lián)合重點實驗室。據(jù)團隊負責人施漢昌介紹,從上個世紀90年代開始,他們污水處理控制工業(yè)團隊,就建立了國內(nèi)第一個污水處理過程模擬軟件,可以說是積淀比較深,歷史很長。而隨著污水處理的發(fā)展,這個團隊發(fā)展了多項新技術(shù),并在全國幾十座污水處理廠取得了很好的推廣應(yīng)用。

        科技研發(fā)只有緊貼生產(chǎn)實踐,才能彰顯其價值。施漢昌介紹,團隊研究的科學與工程技術(shù)問題都源于污水處理廠的實際需要,如今,他們針對新的挑戰(zhàn),不斷地創(chuàng)新思路,將最新的監(jiān)測技術(shù)、新材料技術(shù)、新的計算機信息技術(shù)等運用到傳統(tǒng)的污水處理上來,尤其是最近這些年來,所取得的成績和社會效益是有目共睹的。

        (一)典型研究技術(shù)成果

        我國運行污水處理廠大都以簡單的反饋控制來實現(xiàn)對復(fù)雜處理過程的運行控制,導致現(xiàn)有的一些污水處理廠均存在運行效果不良的情況。而一些較先進的技術(shù)難以在目前污水處理廠運行過程中得以實現(xiàn),運行效率低下。

        該研究團隊提出了基于動態(tài)進水負荷的動態(tài)數(shù)學模擬,建立以進水負荷前饋補償多回路串級反饋曝氣控制為核心的多參數(shù)控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)以進水負荷前饋補償-多回路串級反饋控制為特點,通過對曝氣量的優(yōu)化控制,保證了厭氧-缺氧-好氧段的最佳氧化還原狀態(tài),實現(xiàn)了同步硝化反硝化。在保證出水達到排放標準的前提下大幅度降低了污水處理的能耗達5%以上(0.08~0.12kWh/m3),降低化學除磷的藥耗達20%以上。

        1. AAO工藝曝氣過程的優(yōu)化控制策略與系統(tǒng)研究

        曝氣控制系統(tǒng)的精準程度,特別是增加了前饋控制后,在很大程度上要取決于對污水生物反應(yīng)動力學過程的可靠模擬。在生物處理工藝中,由于入水水質(zhì)波動等干擾,DO在時間和空間分布是不穩(wěn)定的,而且其動力學特性是非線性的。為了克服前饋控制策略帶來的不確定性,考慮到工程實踐的可行性,研究團隊提出了如圖1所示的控制策略。

        圖2為污水處理工藝的曝氣控制系統(tǒng)界面。控制界面包括三種控制模式:負荷前饋控制、溶解氧定值反饋和空氣量定值反饋等。操作工人可以選擇不同的控制回路和策略,然后根據(jù)工藝條件設(shè)定需要的目標參數(shù)。目前最常用的方式是根據(jù)工藝運行情況,設(shè)定溶解氧濃度的目標值。曝氣控制系統(tǒng)可以很好地將溶解氧的波動控制在0.5 mg/L以內(nèi),以實現(xiàn)良好的控制效果。在保證出水達到排放標準的前提下降低了污水處理的能耗達5%以上。

        2.AAO工藝除磷加藥過程的優(yōu)化控制策略與系統(tǒng)

        根據(jù)AAO工藝常用的同步除磷和后置除磷工藝,設(shè)計了化學除磷的動態(tài)控制系統(tǒng),如圖3所示。化學除磷的動態(tài)控制系統(tǒng)由在線儀表、加藥設(shè)備、控制軟件及通訊設(shè)備等組成,系統(tǒng)采用前饋控制與反饋控制相結(jié)合的方法,根據(jù)進水流量、生化池加藥前正磷濃度和出水總磷濃度計算合理的加藥量,控制加藥泵的運行。

        化學除磷過程控制技術(shù)主要包括兩部分:測定進水流量Q、生化段出水磷酸鹽濃度P1,前饋控制前置加藥泵的流量;測定反硝化濾池出水磷酸鹽濃度P2,反饋控制后置加藥泵的流量。以上內(nèi)容分別對應(yīng)兩套除磷控制系統(tǒng),均包括采樣監(jiān)測設(shè)備、數(shù)據(jù)采集與控制、控制信號輸出與執(zhí)行系統(tǒng)等。

        3.AAO工藝全流程優(yōu)化控制技術(shù)與系統(tǒng)

        研究團隊在分析典型單元運行功能和識別單元可控設(shè)備及變量的基礎(chǔ)上,從全流程優(yōu)化運行角度,分析單元間運行相關(guān)性,進而以穩(wěn)定達標運行和節(jié)能降耗為目標,構(gòu)建城市污水處理廠全流程多參數(shù)控制模型及在線數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。在策略和算法研究和模擬的基礎(chǔ)上,給出這套系統(tǒng)應(yīng)用推廣到其他污水處理廠的集成方案,并通過控制系統(tǒng)軟件設(shè)計,并輔助以硬件匹配設(shè)計,極大的提高其推廣應(yīng)用的實際可操作性,方案集成及應(yīng)用流程見圖4。

        (二)工程示范與產(chǎn)業(yè)化

        1.蘆村污水處理廠工程示范

        研究成果在無錫蘆村污水處理廠四期工程進行脫氮優(yōu)化技術(shù)和智能化學除磷控制技術(shù)的實際應(yīng)用示范,提出了適合無錫地區(qū)污水水質(zhì)特點的總氮達標排放技術(shù),建立了基于進水動態(tài)變化的智能曝氣控制系統(tǒng),為該地區(qū)城市污水處理廠一級A穩(wěn)定達標提供了技術(shù)指導。項目針對環(huán)太湖污水處理廠水質(zhì)波動大、冬季運行出水水質(zhì)差的特點,優(yōu)化輔助化學除磷工藝技術(shù),建立輔助化學除磷智能動態(tài)控制系統(tǒng),為蘇錫常以及太湖流域的污水處理廠實現(xiàn)一級A達標排放提供技術(shù)支撐。項目依托無錫市蘆村污水處理廠,圍繞提高生物脫氮效率和一級A標準,完成了四期新建工程(10萬噸/天)前期的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計與總體集成以及示范跟蹤和運行優(yōu)化。項目在無錫蘆村污水處理廠建立示范工程,通過實際工程與現(xiàn)場試驗相結(jié)合,將研究內(nèi)容應(yīng)用于實際,為污水廠實現(xiàn)穩(wěn)定的一級A達標排放的同時節(jié)能降耗提供技術(shù)支撐,為全國污水處理廠升級改造提供良好的應(yīng)用示范,擴大了研究成果的影響力。

        在蘆村污水處理廠四期工程實施了協(xié)同化學除磷動態(tài)控制技術(shù)的示范工程。在示范工程實施過程中,首先基于化學除磷工藝的運行狀況,更新在線儀表設(shè)備的配置,建立了化學除磷的控制模型和算法,并在中控室集成了化學除磷的控制程序,最后在10萬m3/d的生產(chǎn)線上進行了驗證試驗。試驗結(jié)果表明,基于“前饋-反饋”相結(jié)合的化學除磷動態(tài)控制技術(shù)可實現(xiàn)出水一級A的穩(wěn)定達標,并能使出水TP濃度維持在合理的濃度范圍內(nèi);動態(tài)控制技術(shù)還能最大限度降低投藥量和藥劑對系統(tǒng)生物反應(yīng)過程影響,藥劑投加量減少20%以上,大大降低了化學除磷的運行成本。本研究成果國內(nèi)首次實現(xiàn)基于進水負荷變化前饋與好氧池末端磷濃度在線監(jiān)測的反饋的聯(lián)合優(yōu)化控制。

        2. 小紅門污水處理廠工程示范

        小紅門污水處理廠采用AAO工藝,設(shè)計處理污水能力60萬m3/d,生物反應(yīng)池分為4個系列,每系列處理規(guī)模15×104m3/d,4座池可各自獨立運行。

        小紅門污水處理廠實施全流程控制系統(tǒng),采用了進水負荷前饋-溶解氧濃度反饋的曝氣控制技術(shù)。對比控制前后一段的溶解氧濃度逐分鐘變化曲線(圖5所示),可以發(fā)現(xiàn)溶解氧濃度存在很大差異。經(jīng)測算該曝氣池的供氣量比控制之前減少15%~20%,在全廠實施該控制模式,并對鼓風機的運行狀況進行優(yōu)化,可以實現(xiàn)全廠耗電量減少8%~10%的效果。

        “潮平兩岸闊,風正一帆懸”——春潮涌漲,江水浩渺,污水處理正待英才迸發(fā);潮平岸闊,恢弘廣袤,直掛云帆競豪邁!

        清華大學環(huán)境學院污水處理過程控制與節(jié)能降耗研究團隊,在城市化發(fā)展浪潮中,善思而立、創(chuàng)新以恒,始終在執(zhí)著和堅持中默默探索與耕耘著,在有效推進污水處理工作的同時,為共和國的環(huán)境事業(yè)注入了一股銳意進取的科技新氣息。

        社會不斷發(fā)展,污水處理的過程控制及節(jié)能降耗不斷遇到新的挑戰(zhàn)。清華大學環(huán)境學院污水處理過程控制與節(jié)能降耗研究團隊憑借著深厚的科研底蘊和豐富的技術(shù)積淀,始終能緊緊抓住科技發(fā)展的脈搏,執(zhí)著進取在污水處理與節(jié)能降耗科研領(lǐng)域的最前沿,在越來越廣闊的平臺上,引領(lǐng)著污水處理事業(yè)這艘“大船”在波瀾壯闊的大潮中不斷前進。

        在污水處理科技界,有這樣一支團隊,他們情系祖國,遵循著污水處理科技創(chuàng)新的脈絡(luò),孜孜不倦地行走于科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)實踐之間,研精覃思,溯往觀來,將多學科的前沿技術(shù)融入到污水處理的過程控制和節(jié)能降耗研究之中,以不竭的創(chuàng)新精神沿著這一方向不斷地向前發(fā)展。

        這個污水處理過程控制團隊依托于環(huán)境模擬與污染控制國家聯(lián)合重點實驗室。據(jù)團隊負責人施漢昌介紹,從上個世紀90年代開始,他們污水處理控制工業(yè)團隊,就建立了國內(nèi)第一個污水處理過程模擬軟件,可以說是積淀比較深,歷史很長。而隨著污水處理的發(fā)展,這個團隊發(fā)展了多項新技術(shù),并在全國幾十座污水處理廠取得了很好的推廣應(yīng)用。

        科技研發(fā)只有緊貼生產(chǎn)實踐,才能彰顯其價值。施漢昌介紹,團隊研究的科學與工程技術(shù)問題都源于污水處理廠的實際需要,如今,他們針對新的挑戰(zhàn),不斷地創(chuàng)新思路,將最新的監(jiān)測技術(shù)、新材料技術(shù)、新的計算機信息技術(shù)等運用到傳統(tǒng)的污水處理上來,尤其是最近這些年來,所取得的成績和社會效益是有目共睹的。

        (一)典型研究技術(shù)成果

        我國運行污水處理廠大都以簡單的反饋控制來實現(xiàn)對復(fù)雜處理過程的運行控制,導致現(xiàn)有的一些污水處理廠均存在運行效果不良的情況。而一些較先進的技術(shù)難以在目前污水處理廠運行過程中得以實現(xiàn),運行效率低下。

        該研究團隊提出了基于動態(tài)進水負荷的動態(tài)數(shù)學模擬,建立以進水負荷前饋補償多回路串級反饋曝氣控制為核心的多參數(shù)控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)以進水負荷前饋補償-多回路串級反饋控制為特點,通過對曝氣量的優(yōu)化控制,保證了厭氧-缺氧-好氧段的最佳氧化還原狀態(tài),實現(xiàn)了同步硝化反硝化。在保證出水達到排放標準的前提下大幅度降低了污水處理的能耗達5%以上(0.08~0.12kWh/m3),降低化學除磷的藥耗達20%以上。

        1. AAO工藝曝氣過程的優(yōu)化控制策略與系統(tǒng)研究

        曝氣控制系統(tǒng)的精準程度,特別是增加了前饋控制后,在很大程度上要取決于對污水生物反應(yīng)動力學過程的可靠模擬。在生物處理工藝中,由于入水水質(zhì)波動等干擾,DO在時間和空間分布是不穩(wěn)定的,而且其動力學特性是非線性的。為了克服前饋控制策略帶來的不確定性,考慮到工程實踐的可行性,研究團隊提出了如圖1所示的控制策略。

        圖2為污水處理工藝的曝氣控制系統(tǒng)界面??刂平缑姘ㄈN控制模式:負荷前饋控制、溶解氧定值反饋和空氣量定值反饋等。操作工人可以選擇不同的控制回路和策略,然后根據(jù)工藝條件設(shè)定需要的目標參數(shù)。目前最常用的方式是根據(jù)工藝運行情況,設(shè)定溶解氧濃度的目標值。曝氣控制系統(tǒng)可以很好地將溶解氧的波動控制在0.5 mg/L以內(nèi),以實現(xiàn)良好的控制效果。在保證出水達到排放標準的前提下降低了污水處理的能耗達5%以上。

        2.AAO工藝除磷加藥過程的優(yōu)化控制策略與系統(tǒng)

        根據(jù)AAO工藝常用的同步除磷和后置除磷工藝,設(shè)計了化學除磷的動態(tài)控制系統(tǒng),如圖3所示。化學除磷的動態(tài)控制系統(tǒng)由在線儀表、加藥設(shè)備、控制軟件及通訊設(shè)備等組成,系統(tǒng)采用前饋控制與反饋控制相結(jié)合的方法,根據(jù)進水流量、生化池加藥前正磷濃度和出水總磷濃度計算合理的加藥量,控制加藥泵的運行。

        化學除磷過程控制技術(shù)主要包括兩部分:測定進水流量Q、生化段出水磷酸鹽濃度P1,前饋控制前置加藥泵的流量;測定反硝化濾池出水磷酸鹽濃度P2,反饋控制后置加藥泵的流量。以上內(nèi)容分別對應(yīng)兩套除磷控制系統(tǒng),均包括采樣監(jiān)測設(shè)備、數(shù)據(jù)采集與控制、控制信號輸出與執(zhí)行系統(tǒng)等。

        3.AAO工藝全流程優(yōu)化控制技術(shù)與系統(tǒng)

        研究團隊在分析典型單元運行功能和識別單元可控設(shè)備及變量的基礎(chǔ)上,從全流程優(yōu)化運行角度,分析單元間運行相關(guān)性,進而以穩(wěn)定達標運行和節(jié)能降耗為目標,構(gòu)建城市污水處理廠全流程多參數(shù)控制模型及在線數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。在策略和算法研究和模擬的基礎(chǔ)上,給出這套系統(tǒng)應(yīng)用推廣到其他污水處理廠的集成方案,并通過控制系統(tǒng)軟件設(shè)計,并輔助以硬件匹配設(shè)計,極大的提高其推廣應(yīng)用的實際可操作性,方案集成及應(yīng)用流程見圖4。

        (二)工程示范與產(chǎn)業(yè)化

        1.蘆村污水處理廠工程示范

        研究成果在無錫蘆村污水處理廠四期工程進行脫氮優(yōu)化技術(shù)和智能化學除磷控制技術(shù)的實際應(yīng)用示范,提出了適合無錫地區(qū)污水水質(zhì)特點的總氮達標排放技術(shù),建立了基于進水動態(tài)變化的智能曝氣控制系統(tǒng),為該地區(qū)城市污水處理廠一級A穩(wěn)定達標提供了技術(shù)指導。項目針對環(huán)太湖污水處理廠水質(zhì)波動大、冬季運行出水水質(zhì)差的特點,優(yōu)化輔助化學除磷工藝技術(shù),建立輔助化學除磷智能動態(tài)控制系統(tǒng),為蘇錫常以及太湖流域的污水處理廠實現(xiàn)一級A達標排放提供技術(shù)支撐。項目依托無錫市蘆村污水處理廠,圍繞提高生物脫氮效率和一級A標準,完成了四期新建工程(10萬噸/天)前期的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計與總體集成以及示范跟蹤和運行優(yōu)化。項目在無錫蘆村污水處理廠建立示范工程,通過實際工程與現(xiàn)場試驗相結(jié)合,將研究內(nèi)容應(yīng)用于實際,為污水廠實現(xiàn)穩(wěn)定的一級A達標排放的同時節(jié)能降耗提供技術(shù)支撐,為全國污水處理廠升級改造提供良好的應(yīng)用示范,擴大了研究成果的影響力。

        在蘆村污水處理廠四期工程實施了協(xié)同化學除磷動態(tài)控制技術(shù)的示范工程。在示范工程實施過程中,首先基于化學除磷工藝的運行狀況,更新在線儀表設(shè)備的配置,建立了化學除磷的控制模型和算法,并在中控室集成了化學除磷的控制程序,最后在10萬m3/d的生產(chǎn)線上進行了驗證試驗。試驗結(jié)果表明,基于“前饋-反饋”相結(jié)合的化學除磷動態(tài)控制技術(shù)可實現(xiàn)出水一級A的穩(wěn)定達標,并能使出水TP濃度維持在合理的濃度范圍內(nèi);動態(tài)控制技術(shù)還能最大限度降低投藥量和藥劑對系統(tǒng)生物反應(yīng)過程影響,藥劑投加量減少20%以上,大大降低了化學除磷的運行成本。本研究成果國內(nèi)首次實現(xiàn)基于進水負荷變化前饋與好氧池末端磷濃度在線監(jiān)測的反饋的聯(lián)合優(yōu)化控制。

        2. 小紅門污水處理廠工程示范

        小紅門污水處理廠采用AAO工藝,設(shè)計處理污水能力60萬m3/d,生物反應(yīng)池分為4個系列,每系列處理規(guī)模15×104m3/d,4座池可各自獨立運行。

        小紅門污水處理廠實施全流程控制系統(tǒng),采用了進水負荷前饋-溶解氧濃度反饋的曝氣控制技術(shù)。對比控制前后一段的溶解氧濃度逐分鐘變化曲線(圖5所示),可以發(fā)現(xiàn)溶解氧濃度存在很大差異。經(jīng)測算該曝氣池的供氣量比控制之前減少15%~20%,在全廠實施該控制模式,并對鼓風機的運行狀況進行優(yōu)化,可以實現(xiàn)全廠耗電量減少8%~10%的效果。

        “潮平兩岸闊,風正一帆懸”——春潮涌漲,江水浩渺,污水處理正待英才迸發(fā);潮平岸闊,恢弘廣袤,直掛云帆競豪邁!

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