劉耿
摘 要:通過對礦井主通風機工作原理和主通風機軸承漏油的研究試驗,探索出負壓防泄漏新技術(shù),并得到推廣應用。文章主要介紹了這一技術(shù)的應用及遇到的問題和解決對策。
關(guān)鍵詞:負壓;防泄漏
大平煤礦西翼主通風機為G4-73-11N025D型離心式通風機,使用同側(cè)雙軸承座支撐,軸承類型為滾動軸承,潤滑方式為油浴式,潤滑油脂為30#機械油,設備投入運行后發(fā)現(xiàn),軸承的潤滑在動態(tài)時泄漏現(xiàn)象比較嚴重,危及設備的安全運轉(zhuǎn)。
技術(shù)人員嘗試過使用“О”型密封圈和唇型骨架油封來改善密封性能,但效果并不理想,而且更換密封圈必須拆卸和安裝風葉、軸承、聯(lián)軸器等通風機的主體部分,工作量較大,維修工期長,頻繁的拆卸、安裝通風機的主體部分勢必給通風安全帶來重大隱患。
1 漏油原因分析
軸承座內(nèi)部氣體高于外界大氣壓是漏油的根本原因。隨著風機的轉(zhuǎn)動,軸承座內(nèi)部潤滑油溫度升高,油液粘度變小,同時也引起軸承座空氣腔內(nèi)氣溫升高,根據(jù)氣體等容變化時PV/T=常數(shù)定律,在空氣體積不變的情況下,氣溫升高,氣壓也將升高,就形成軸承座內(nèi)部氣壓高于外界大氣壓的現(xiàn)象,溫度越高,壓差越大,粘度也越稀,泄漏也越嚴重。
另一方面,風機運轉(zhuǎn)過程中,傳動軸高速旋轉(zhuǎn),潤滑油被軸承帶上來,潤滑軸承的同時潤滑油也有一部分被帶到軸表面上來,并吸附在傳動軸上,當傳動軸高速旋轉(zhuǎn)時,吸附在傳動軸上的油脂以一定的速度被甩出,遇密封件阻力后,大部分流回軸承座油腔內(nèi),但有少量的透過密封件滲出軸承端蓋,隨著轉(zhuǎn)速的提高,加快了油的流動,也使泄漏量變大。
為平衡或減小潤滑油沿軸面向外滲透的內(nèi)壓力,我們設想在軸承座頂部打孔,利用通風機做負壓源使軸承座里面形成一定的真空度,使內(nèi)部氣壓低于外界大氣壓,變向外滲透為內(nèi)向吸引,阻止油滴向外滲漏。
2 裝置結(jié)構(gòu)及動作過程(如圖1所示)
其中1為控制閥,2為射流泵,3為負壓管,4為油氣分離器,5為回油管,6為回油管,7為風機主軸。其動作過程為:打開閥門1,開動通風機,該裝置即開始工作,停機時,關(guān)閉通風機,關(guān)閉閥門1即可。
3 現(xiàn)場應用已問題對策
我們對兩個軸承座進行了并聯(lián)試驗,經(jīng)過一年多的實踐運行,徹底根治了漏油現(xiàn)象,效果很好,但在使用過程中兩個問題值得討論。
3.1 負壓狀態(tài)下,潤滑油是否會汽化
液體的汽化溫度隨壓力的降低而降低,油在標準大氣壓(10.33米水柱)下汽化溫度為150℃,而通風機在最高轉(zhuǎn)速730轉(zhuǎn)/分運轉(zhuǎn),全負荷運行時,負壓計讀數(shù)為510毫米水柱,故在標準大氣壓下,軸承座油腔內(nèi)的壓力為:10.33-0.51=9.82米水柱,此時油的汽化溫度為145℃。而按礦井機電設備完好標準規(guī)定滾動軸承運行的最高溫度不超過75℃,在此壓力及溫度下油根本不會汽化,而實際情況下,風機運轉(zhuǎn)速度低于730轉(zhuǎn)/分,負壓計讀數(shù)小于510毫米水柱,而軸承腔內(nèi)壓力更接近于大氣壓值,油的汽化溫度會大于145℃,遠高于75℃,理論推算是這樣的,實際試驗結(jié)果也未發(fā)現(xiàn)汽化現(xiàn)象,運行中油氣分離器分離出來的油滴是被軸承轉(zhuǎn)動帶動并甩出后進入負壓管內(nèi),在機殼內(nèi)未發(fā)現(xiàn)油被吸入。
3.2 軸承座腔內(nèi)真空度的控制
由于油溫變化有一定的范圍,加上油液粘度的變化,為阻止泄漏對真空度的控制是很關(guān)鍵的,我們在使用中通過調(diào)節(jié)閥門來控制軸承座腔的真空度。
4 效果和效益
經(jīng)過一年來的使用證明,該裝置安全可靠,對軸承座機械性能沒有影響,保證了對軸承的有效潤滑,徹底根治了軸承座的漏油現(xiàn)象。
該裝置結(jié)構(gòu)簡單,就地可獲取負壓源,節(jié)省了設備與能源,具有廣泛的推廣使用價值,類似于減速器殼體漏油等問題不妨采用該裝置,只需引入可靠的負壓源即可。endprint
摘 要:通過對礦井主通風機工作原理和主通風機軸承漏油的研究試驗,探索出負壓防泄漏新技術(shù),并得到推廣應用。文章主要介紹了這一技術(shù)的應用及遇到的問題和解決對策。
關(guān)鍵詞:負壓;防泄漏
大平煤礦西翼主通風機為G4-73-11N025D型離心式通風機,使用同側(cè)雙軸承座支撐,軸承類型為滾動軸承,潤滑方式為油浴式,潤滑油脂為30#機械油,設備投入運行后發(fā)現(xiàn),軸承的潤滑在動態(tài)時泄漏現(xiàn)象比較嚴重,危及設備的安全運轉(zhuǎn)。
技術(shù)人員嘗試過使用“О”型密封圈和唇型骨架油封來改善密封性能,但效果并不理想,而且更換密封圈必須拆卸和安裝風葉、軸承、聯(lián)軸器等通風機的主體部分,工作量較大,維修工期長,頻繁的拆卸、安裝通風機的主體部分勢必給通風安全帶來重大隱患。
1 漏油原因分析
軸承座內(nèi)部氣體高于外界大氣壓是漏油的根本原因。隨著風機的轉(zhuǎn)動,軸承座內(nèi)部潤滑油溫度升高,油液粘度變小,同時也引起軸承座空氣腔內(nèi)氣溫升高,根據(jù)氣體等容變化時PV/T=常數(shù)定律,在空氣體積不變的情況下,氣溫升高,氣壓也將升高,就形成軸承座內(nèi)部氣壓高于外界大氣壓的現(xiàn)象,溫度越高,壓差越大,粘度也越稀,泄漏也越嚴重。
另一方面,風機運轉(zhuǎn)過程中,傳動軸高速旋轉(zhuǎn),潤滑油被軸承帶上來,潤滑軸承的同時潤滑油也有一部分被帶到軸表面上來,并吸附在傳動軸上,當傳動軸高速旋轉(zhuǎn)時,吸附在傳動軸上的油脂以一定的速度被甩出,遇密封件阻力后,大部分流回軸承座油腔內(nèi),但有少量的透過密封件滲出軸承端蓋,隨著轉(zhuǎn)速的提高,加快了油的流動,也使泄漏量變大。
為平衡或減小潤滑油沿軸面向外滲透的內(nèi)壓力,我們設想在軸承座頂部打孔,利用通風機做負壓源使軸承座里面形成一定的真空度,使內(nèi)部氣壓低于外界大氣壓,變向外滲透為內(nèi)向吸引,阻止油滴向外滲漏。
2 裝置結(jié)構(gòu)及動作過程(如圖1所示)
其中1為控制閥,2為射流泵,3為負壓管,4為油氣分離器,5為回油管,6為回油管,7為風機主軸。其動作過程為:打開閥門1,開動通風機,該裝置即開始工作,停機時,關(guān)閉通風機,關(guān)閉閥門1即可。
3 現(xiàn)場應用已問題對策
我們對兩個軸承座進行了并聯(lián)試驗,經(jīng)過一年多的實踐運行,徹底根治了漏油現(xiàn)象,效果很好,但在使用過程中兩個問題值得討論。
3.1 負壓狀態(tài)下,潤滑油是否會汽化
液體的汽化溫度隨壓力的降低而降低,油在標準大氣壓(10.33米水柱)下汽化溫度為150℃,而通風機在最高轉(zhuǎn)速730轉(zhuǎn)/分運轉(zhuǎn),全負荷運行時,負壓計讀數(shù)為510毫米水柱,故在標準大氣壓下,軸承座油腔內(nèi)的壓力為:10.33-0.51=9.82米水柱,此時油的汽化溫度為145℃。而按礦井機電設備完好標準規(guī)定滾動軸承運行的最高溫度不超過75℃,在此壓力及溫度下油根本不會汽化,而實際情況下,風機運轉(zhuǎn)速度低于730轉(zhuǎn)/分,負壓計讀數(shù)小于510毫米水柱,而軸承腔內(nèi)壓力更接近于大氣壓值,油的汽化溫度會大于145℃,遠高于75℃,理論推算是這樣的,實際試驗結(jié)果也未發(fā)現(xiàn)汽化現(xiàn)象,運行中油氣分離器分離出來的油滴是被軸承轉(zhuǎn)動帶動并甩出后進入負壓管內(nèi),在機殼內(nèi)未發(fā)現(xiàn)油被吸入。
3.2 軸承座腔內(nèi)真空度的控制
由于油溫變化有一定的范圍,加上油液粘度的變化,為阻止泄漏對真空度的控制是很關(guān)鍵的,我們在使用中通過調(diào)節(jié)閥門來控制軸承座腔的真空度。
4 效果和效益
經(jīng)過一年來的使用證明,該裝置安全可靠,對軸承座機械性能沒有影響,保證了對軸承的有效潤滑,徹底根治了軸承座的漏油現(xiàn)象。
該裝置結(jié)構(gòu)簡單,就地可獲取負壓源,節(jié)省了設備與能源,具有廣泛的推廣使用價值,類似于減速器殼體漏油等問題不妨采用該裝置,只需引入可靠的負壓源即可。endprint
摘 要:通過對礦井主通風機工作原理和主通風機軸承漏油的研究試驗,探索出負壓防泄漏新技術(shù),并得到推廣應用。文章主要介紹了這一技術(shù)的應用及遇到的問題和解決對策。
關(guān)鍵詞:負壓;防泄漏
大平煤礦西翼主通風機為G4-73-11N025D型離心式通風機,使用同側(cè)雙軸承座支撐,軸承類型為滾動軸承,潤滑方式為油浴式,潤滑油脂為30#機械油,設備投入運行后發(fā)現(xiàn),軸承的潤滑在動態(tài)時泄漏現(xiàn)象比較嚴重,危及設備的安全運轉(zhuǎn)。
技術(shù)人員嘗試過使用“О”型密封圈和唇型骨架油封來改善密封性能,但效果并不理想,而且更換密封圈必須拆卸和安裝風葉、軸承、聯(lián)軸器等通風機的主體部分,工作量較大,維修工期長,頻繁的拆卸、安裝通風機的主體部分勢必給通風安全帶來重大隱患。
1 漏油原因分析
軸承座內(nèi)部氣體高于外界大氣壓是漏油的根本原因。隨著風機的轉(zhuǎn)動,軸承座內(nèi)部潤滑油溫度升高,油液粘度變小,同時也引起軸承座空氣腔內(nèi)氣溫升高,根據(jù)氣體等容變化時PV/T=常數(shù)定律,在空氣體積不變的情況下,氣溫升高,氣壓也將升高,就形成軸承座內(nèi)部氣壓高于外界大氣壓的現(xiàn)象,溫度越高,壓差越大,粘度也越稀,泄漏也越嚴重。
另一方面,風機運轉(zhuǎn)過程中,傳動軸高速旋轉(zhuǎn),潤滑油被軸承帶上來,潤滑軸承的同時潤滑油也有一部分被帶到軸表面上來,并吸附在傳動軸上,當傳動軸高速旋轉(zhuǎn)時,吸附在傳動軸上的油脂以一定的速度被甩出,遇密封件阻力后,大部分流回軸承座油腔內(nèi),但有少量的透過密封件滲出軸承端蓋,隨著轉(zhuǎn)速的提高,加快了油的流動,也使泄漏量變大。
為平衡或減小潤滑油沿軸面向外滲透的內(nèi)壓力,我們設想在軸承座頂部打孔,利用通風機做負壓源使軸承座里面形成一定的真空度,使內(nèi)部氣壓低于外界大氣壓,變向外滲透為內(nèi)向吸引,阻止油滴向外滲漏。
2 裝置結(jié)構(gòu)及動作過程(如圖1所示)
其中1為控制閥,2為射流泵,3為負壓管,4為油氣分離器,5為回油管,6為回油管,7為風機主軸。其動作過程為:打開閥門1,開動通風機,該裝置即開始工作,停機時,關(guān)閉通風機,關(guān)閉閥門1即可。
3 現(xiàn)場應用已問題對策
我們對兩個軸承座進行了并聯(lián)試驗,經(jīng)過一年多的實踐運行,徹底根治了漏油現(xiàn)象,效果很好,但在使用過程中兩個問題值得討論。
3.1 負壓狀態(tài)下,潤滑油是否會汽化
液體的汽化溫度隨壓力的降低而降低,油在標準大氣壓(10.33米水柱)下汽化溫度為150℃,而通風機在最高轉(zhuǎn)速730轉(zhuǎn)/分運轉(zhuǎn),全負荷運行時,負壓計讀數(shù)為510毫米水柱,故在標準大氣壓下,軸承座油腔內(nèi)的壓力為:10.33-0.51=9.82米水柱,此時油的汽化溫度為145℃。而按礦井機電設備完好標準規(guī)定滾動軸承運行的最高溫度不超過75℃,在此壓力及溫度下油根本不會汽化,而實際情況下,風機運轉(zhuǎn)速度低于730轉(zhuǎn)/分,負壓計讀數(shù)小于510毫米水柱,而軸承腔內(nèi)壓力更接近于大氣壓值,油的汽化溫度會大于145℃,遠高于75℃,理論推算是這樣的,實際試驗結(jié)果也未發(fā)現(xiàn)汽化現(xiàn)象,運行中油氣分離器分離出來的油滴是被軸承轉(zhuǎn)動帶動并甩出后進入負壓管內(nèi),在機殼內(nèi)未發(fā)現(xiàn)油被吸入。
3.2 軸承座腔內(nèi)真空度的控制
由于油溫變化有一定的范圍,加上油液粘度的變化,為阻止泄漏對真空度的控制是很關(guān)鍵的,我們在使用中通過調(diào)節(jié)閥門來控制軸承座腔的真空度。
4 效果和效益
經(jīng)過一年來的使用證明,該裝置安全可靠,對軸承座機械性能沒有影響,保證了對軸承的有效潤滑,徹底根治了軸承座的漏油現(xiàn)象。
該裝置結(jié)構(gòu)簡單,就地可獲取負壓源,節(jié)省了設備與能源,具有廣泛的推廣使用價值,類似于減速器殼體漏油等問題不妨采用該裝置,只需引入可靠的負壓源即可。endprint